周少見,趙 磊
(河鋼集團(tuán)承鋼公司 板帶事業(yè)部,河北 承德067102)
高壓水除鱗系統(tǒng)設(shè)備是熱軋線關(guān)鍵設(shè)備之一,目的是在軋制過程中運(yùn)用高壓水除去帶鋼表面的氧化鐵皮,減少軋制難度,提高帶鋼表面質(zhì)量,其設(shè)備性能優(yōu)劣直接影響軋制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)順行。
承鋼1780熱軋生產(chǎn)線于2008年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年生產(chǎn)熱軋鋼卷330萬t,整條生產(chǎn)線主要設(shè)備包括:3臺(tái)步進(jìn)式加熱爐、1架二輥立輥軋機(jī)、1架四輥萬能粗軋機(jī)、熱卷箱、飛剪、四輥精軋機(jī)F1-F7、層流冷卻設(shè)備、兩臺(tái)卷取機(jī)、步進(jìn)梁運(yùn)輸設(shè)備等。全線高壓水除鱗點(diǎn)包括:爐后高壓水除鱗裝置(2組集管)、粗軋機(jī)高壓水除鱗裝置(1組集管)和精軋機(jī)前高壓水除鱗裝置(2組集管)。工作介質(zhì)采用0.8 MPa的濁環(huán)中壓水,通過自清洗過濾器后被吸入高壓離心泵,輸出的高壓水一部分通過止回閥、液動(dòng)閘閥及最低液面閥充入高壓蓄能器儲(chǔ)存,另一部分通過除鱗噴射閥送到除鱗裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼坯的除鱗。
除鱗系統(tǒng)形式為電機(jī)、液力耦合器、離心泵、蓄能器組合。其中:除鱗系統(tǒng)水泵機(jī)組共4套,工作模式為3用1備;高壓泵出口設(shè)置止回閥、液動(dòng)閘閥和最小流量閥;蓄能器組由2組氣罐和1組氣水罐組成(均為8 m3),其出口設(shè)置液動(dòng)閘閥和最低液面閥與高壓水管路相連,且均為液動(dòng)控制。蓄能器的作用主要是消除多個(gè)除鱗點(diǎn)同時(shí)工作時(shí)系統(tǒng)壓力的波動(dòng)。
生產(chǎn)線投產(chǎn)后,除鱗系統(tǒng)設(shè)備日趨穩(wěn)定,但發(fā)生較大的事故有以下兩種情況:1)供電系統(tǒng)故障導(dǎo)致蓄能器出口液動(dòng)閘閥和最低液面閥沒有及時(shí)關(guān)閉,造成高壓罐內(nèi)水和壓縮空氣通過管路從除鱗噴射閥流出,導(dǎo)致恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng)。2)最低液面閥在正常生產(chǎn)過程中頻繁關(guān)閉。對(duì)以上事故,技術(shù)人員對(duì)除鱗系統(tǒng)原理、結(jié)構(gòu)組成及供水形式等方面進(jìn)行了研究與分析,并找出問題所在,提出了解決措施。
最低液面閥是泵—蓄能器系統(tǒng)中重要的安全元件,安裝在蓄能器出口,為高危系統(tǒng)提供了可靠的安全保障。主要由液壓缸、閥座、閥體、閥套、彈簧、放氣閥等構(gòu)成。在正常工作中,由PLC控制電磁閥通過液壓缸作用使閥門處于打開狀態(tài),實(shí)現(xiàn)高壓水管路和蓄能器聯(lián)通,向蓄能器充液或向除鱗點(diǎn)補(bǔ)充水進(jìn)行除鱗工作。最低液面閥打開的條件是除鱗泵處于聯(lián)動(dòng)工作狀態(tài),最低液面閥先導(dǎo)控制電磁閥得電液壓缸上頂,當(dāng)最低液面閥下腔的壓力(管路)升至接近上腔(蓄能器)壓力時(shí),閥門才能借助液壓缸的壓力打開,否則打不開。
一旦主管路破裂泄漏或因?yàn)槟撤N原因迅速失壓時(shí),蓄能器瞬時(shí)排放的巨大流量所產(chǎn)生的液動(dòng)力將使閥門在控制電信號(hào)來之前就能克服液壓缸的推力迅速關(guān)閉,從而防止蓄能器漏氣造成嚴(yán)重的事故。最低液面閥在正常關(guān)閉時(shí),先導(dǎo)控制液壓電磁閥斷電,液壓缸泄壓,由一直作用在缸桿下伸截面上的液壓力和彈簧力來保證閥門完全閉合[1]。
最低液面閥未能及時(shí)關(guān)閉,致使壓縮空氣跑出,分析原因?yàn)椋?)停電導(dǎo)致除鱗控制系統(tǒng)信號(hào)全失,在液壓油泵停電后蓄能器出口的液動(dòng)閥和最低液面閥保持在工作狀態(tài)沒有關(guān)閉。2)現(xiàn)場(chǎng)除鱗噴射閥有5個(gè),均有不同程度的泄漏,經(jīng)過檢測(cè)計(jì)算,5個(gè)噴射閥的泄漏量為0.038 m3/s。此泄漏量雖不能引起最低液面閥事故關(guān)閉,但長(zhǎng)時(shí)間停電狀態(tài)會(huì)造成水罐中的水全部噴出,氣體溢出,壓力罐壓力過低。3)現(xiàn)場(chǎng)控制最低液面閥動(dòng)作的是雙線圈的電磁閥,在失電時(shí)沒能自動(dòng)關(guān)閉。
解決措施:1)加強(qiáng)噴射閥的管理,泄漏超標(biāo)及時(shí)組織處理。2)調(diào)試安全切斷閥,保證其安全功能,并在除鱗液壓系統(tǒng)新增40 L蓄能器2個(gè),確保斷電后靠蓄能器的液壓動(dòng)力源將最低液面閥、液動(dòng)閥可靠關(guān)斷。3)改造最低液面閥的控制閥組,由雙閥頭兩位四通電磁控制閥改成單閥頭兩位四通電磁控制閥,讓最低液面閥得電打開,失電關(guān)閉,防止在事故停電時(shí)最低液面閥不能可靠關(guān)斷。
在正常軋鋼過程中,除鱗系統(tǒng)管路壓力從20 MPa突然下降到5 MPa,最低液面閥關(guān)閉,即使將除鱗系統(tǒng)重新聯(lián)動(dòng)手動(dòng)打開最低液面閥,工作一段時(shí)間后最低液面閥依然關(guān)閉。通過觀察系統(tǒng)曲線,發(fā)現(xiàn)管路的壓力在所有泵降速完成后迅速下降,而蓄能器的壓力沒有下降。從下面幾個(gè)方面進(jìn)行檢查:1)管路是否有大面積泄漏,通過檢查除鱗管路及除鱗噴射閥,發(fā)現(xiàn)管路正常,無泄漏。2)生產(chǎn)線除鱗系統(tǒng)有4套除鱗泵,3用1備,為了確認(rèn)哪個(gè)止回閥出現(xiàn)故障,采用1次停1臺(tái)除鱗泵的方法,并配合現(xiàn)場(chǎng)觀察,排除了止回閥影響最低液面閥關(guān)閉的因素。3)最低液面閥的先導(dǎo)控制電磁閥頭及電氣線路是否存在問題。在檢查更換了線路和電磁閥線圈之后,故障依然存在,則電氣原因也排除。
在排除上面因素后,在PDA監(jiān)控里加入了蓄能器和管路的壓力信號(hào)。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察和分析,發(fā)現(xiàn)是最低液面閥關(guān)閉在前,管路系統(tǒng)壓力下降在后,這個(gè)過程中PLC控制的閥頭輸出信號(hào)一直存在。能造成此現(xiàn)象的原因有兩個(gè):一是電器元件方面(已排除);二是液壓系統(tǒng)方面。在確認(rèn)是液壓系統(tǒng)原因造成最低液面閥關(guān)閉后,開始檢查液動(dòng)換向閥、液壓缸和液壓泵站。在排查過程中發(fā)現(xiàn)液壓站工作泵出口電磁卸荷閥突然得電卸荷現(xiàn)象,電磁卸荷閥得電后液壓站系統(tǒng)壓力迅速降低到2 MPa左右,這是造成最低液面閥關(guān)閉的直接原因。之后檢查程序發(fā)現(xiàn),泵出口電磁卸荷閥打開的條件是泵出口壓力>16 MPa,關(guān)閉的條件是壓力<6 MPa,于是在PDA中加入液壓系統(tǒng)壓力,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓力存在周期性波動(dòng),周期為30 s,壓力最高到17 MPa。為了保證生產(chǎn)的順利,臨時(shí)將電磁卸荷閥閥頭拔下,最低液面閥不再自動(dòng)關(guān)閉[2]。
針對(duì)調(diào)速液壓油系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定制定以下措施:1)切換備用泵,檢查下線泵壓力不穩(wěn)定原因。2)重新調(diào)整液壓泵出口減壓溢流閥。3)經(jīng)檢查泵及閥類的樣本得知,電磁卸荷閥的作用主要是防止液壓泵在啟動(dòng)過程中因?yàn)檫^載引起事故,于是重新修改電氣程序,將電磁卸荷閥控制改為泵啟動(dòng)時(shí)電磁卸荷閥得電,得電20 s后自動(dòng)斷電,這樣就防止液壓系統(tǒng)不穩(wěn)定造成最低液面閥頻繁關(guān)閉。
措施實(shí)施后,除鱗系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,消除了最低液面閥未及時(shí)關(guān)閉或異常關(guān)閉的隱患,提高了技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的管控能力,降低了設(shè)備故障,保證了熱軋生產(chǎn)線的順行。