羅麗梅
(四川中車玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)股份有限公司,四川資陽 641300)
液壓系統(tǒng)故障診斷與排除是設(shè)備維護(hù)工作中很常見而又比較復(fù)雜的工作,有些故障比如泄露,能很快查找到故障源并修復(fù),而對(duì)于諸如系統(tǒng)動(dòng)作不正常等故障,則需要系統(tǒng)分析、逐步排查,并且結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際采取適合的故障修復(fù)方法。截堵法在維修工作中是比較常用且行之有效的方法之一。
截堵法首先需準(zhǔn)備一整套截堵工具和元件,然后先排除液壓系統(tǒng)與缸或液壓系統(tǒng)與泵之間的故障關(guān)系,然后再從動(dòng)力源開始逐步展開截堵,直到找到故障源。當(dāng)然,這些環(huán)節(jié)一般不用全部進(jìn)行,因?yàn)楹芏喙收显谥型揪湍苷业皆虿⒌靡耘懦?/p>
機(jī)體加工中心是機(jī)體車間的關(guān)鍵設(shè)備,承擔(dān)著機(jī)體加工的關(guān)鍵工序工作,其運(yùn)行狀態(tài)直接決定著機(jī)體的生產(chǎn)效率。然而,在2017年5月,生產(chǎn)任務(wù)特別緊的情況下,機(jī)體加工中心出現(xiàn)了T形銷旋轉(zhuǎn)不到位、整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)作不能正常工作的故障。為了不影響生產(chǎn),需要盡快對(duì)這一故障進(jìn)行排除和修復(fù)。
機(jī)體加工中心附件頭實(shí)現(xiàn)的是伸長—旋轉(zhuǎn)—夾緊動(dòng)作,而伸長、夾緊動(dòng)作與旋轉(zhuǎn)動(dòng)作分別由2個(gè)缸控制,屬于不同回路。因?yàn)楣收铣霈F(xiàn)在旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,因此只截取實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)動(dòng)作的回路進(jìn)行分析(圖1)。
由圖1可以看出,實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)動(dòng)作的回路工作過程如下:定量泵(51.0.121)→單向閥(51.0.125)→二位三通換向閥(51.5.13/51.5.14)→T形銷旋轉(zhuǎn)。
從故障現(xiàn)象來看,確定其屬于系統(tǒng)動(dòng)作不正常故障。根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn),確定故障原因?yàn)閴毫Σ徽?。引起壓力不正常的原因有很多,如閥芯卡死、泵、缸等磨損或損壞、系統(tǒng)泄漏、蓄能器或充氣閥失效等。由于原因諸多,分析起來比較困難,因此采取使用截堵法來逐一排查。
根據(jù)截堵法的截堵原則,即先外后內(nèi)的原則,首先對(duì)T形銷旋轉(zhuǎn)缸(51.27.1,51.27.2點(diǎn))進(jìn)行截堵,發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力正常。故此,斷定旋轉(zhuǎn)缸是故障源頭。
旋轉(zhuǎn)缸對(duì)壓力產(chǎn)生影響的因素主要有缸內(nèi)泄漏嚴(yán)重、密封件磨損、老化、雜質(zhì)進(jìn)入缸內(nèi)引起局部堵塞。鑒于T形銷旋轉(zhuǎn)缸拆卸特別復(fù)雜,而且更換成本相當(dāng)高,又因?yàn)樯a(chǎn)任務(wù)緊迫,需盡快縮短修理周期,為此,采取補(bǔ)償泄漏的方式來解決故障。
從系統(tǒng)原理圖可知,油泵電機(jī)啟動(dòng)與否由壓力繼電器(51.0.17),(51.0.18)發(fā)出的電信號(hào)控制。即 51.0.20/51.0.19油路的壓力值高于P0=17.0MPa時(shí)油泵電機(jī)停止,低于Pu=14.0MPa時(shí)油泵電機(jī)啟動(dòng)。
系統(tǒng)中蓄能器(51.0.15)用來補(bǔ)償泄漏。由原理圖可知,蓄能器的預(yù)壓P=10.0MPa,即蓄能器的最低工作壓力P1=Pu=14.0MPa,最高工作壓力為P2=P0=17.0MPa。則蓄能器的保壓范圍為(14.0~17.0)MPa。
因此,為了改善T形銷旋轉(zhuǎn)執(zhí)行元件的工作情況,提高蓄能器(51.0.15)的保壓時(shí)間,可以使蓄能器在保壓范圍內(nèi)T形銷能夠準(zhǔn)確旋轉(zhuǎn)到位。
系統(tǒng)中的參數(shù)是在不斷調(diào)試的情況下重新設(shè)定的。將系統(tǒng)中相關(guān)元件的參數(shù)作重新設(shè)定:①溢流閥(51.0.124)壓力由原來的18.0MPa設(shè)定為19.0MPa;②壓力繼電器(51.0.18)P0由原來的17.0MPa設(shè)定為17.5MPa。參數(shù)設(shè)定后,蓄能器的保壓范圍變?yōu)椋?4.0~17.5)MPa,適當(dāng)延長了蓄能器的保壓時(shí)間,補(bǔ)償了T形銷旋轉(zhuǎn)缸泄漏所引起壓力變化,T形銷旋轉(zhuǎn)缸能順利旋轉(zhuǎn)到位。
當(dāng)然,此法并不能解決旋轉(zhuǎn)缸實(shí)際泄漏的問題,相反泄漏量實(shí)際是增大了。但是,考慮到在少量泄漏、生產(chǎn)任務(wù)緊的情況下,暫時(shí)采取此方法是必要和可行的。
隨著時(shí)間的延續(xù),T形銷旋轉(zhuǎn)缸的泄漏量不斷增大,當(dāng)T形銷旋轉(zhuǎn)缸的泄漏已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重直至不能通過補(bǔ)償?shù)姆绞酵耆a(bǔ)償,或通過補(bǔ)償已經(jīng)影響到系統(tǒng)其他元件的正常工作時(shí),需要對(duì)T形銷旋轉(zhuǎn)缸進(jìn)行修理。T形旋轉(zhuǎn)缸的修理可以采取拆卸修理和換新2種方式,圴需要一定修理周期,因此在實(shí)際修理中應(yīng)合理安排生產(chǎn)。
當(dāng)然,由于本例較特殊,首次截堵就發(fā)現(xiàn)了問題根源——旋轉(zhuǎn)缸。而在實(shí)際工作中,采用截堵法并不是每次都能一次性的就找到故障根源,需要逐步的截堵、排查,直至找到故障源為止。
綜上所述,無論哪種液壓故障,關(guān)鍵和難點(diǎn)均為查找故障源。只要找到故障源,一般采取清洗、研磨、更換等方法即可排除。當(dāng)然,這需要結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)情況、采取合適的故障解決方法,才能使設(shè)備維護(hù)工作成為生產(chǎn)有力的保障。
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