王學(xué)智,段志龍
(湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北 武漢430070)
隨著我國高鐵網(wǎng)絡(luò)覆蓋越來越廣,高鐵客運站點不斷增加,在方便人民生活的同時,各客運站點需要加強對排放污水的管理,做到達(dá)標(biāo)排放。小型高鐵客運站污水具有水量小、排放量不穩(wěn)定、點多線長和污染源分散等特點[1-2]。由于鐵路分布形式的特殊性,鐵路污水尤其是中小站的生活污水很難并入當(dāng)?shù)厥姓鬯幚硐到y(tǒng),只能采用自行處理的方式,所以構(gòu)建適合客運站污水處理的自動控制系統(tǒng)十分必要[3]。
小型高鐵客運站污水的主要處理工藝有 SBR工藝、人工濕地、MBR工藝等。由于SBR工藝更適用于水量較大的情況,人工濕地則有占地面積大等問題,而MBR工藝因?qū)ξ廴疚锾幚硇矢?、出水水質(zhì)好且處理效果穩(wěn)定,已成功應(yīng)用于污水處理與回用等領(lǐng)域[4-5]。本文設(shè)計的污水處理采用MBR工藝,圖1所示為工藝流程圖。
圖1 污水處理工藝流程圖
小型高鐵客運站污水處理自動化系統(tǒng)屬于該站給排水自動控制系統(tǒng)的一個站,由現(xiàn)場層、控制層、本站監(jiān)控管理層、遠(yuǎn)程監(jiān)控管理層組成四級計算機分散控制系統(tǒng)[6]。
自動控制系統(tǒng)由現(xiàn)場層的自動化儀表檢測相關(guān)數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)通過4~20 mA電流信號傳送至控制層的PLC,PLC根據(jù)接收到的儀表信號,控制現(xiàn)場層的執(zhí)行器,組成一個閉環(huán)控制系統(tǒng),既可提高控制精度,又可降低能耗;通過工控交換機可實現(xiàn)本站監(jiān)控管理層的上位機與控制層的PLC之間的通訊,構(gòu)成計算機監(jiān)控系統(tǒng),實行集中管理;再由internet網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)本站管理層與遠(yuǎn)程監(jiān)控管理層的數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)主管鐵路總局監(jiān)控中心對所屬各客運站自動控制系統(tǒng)的監(jiān)控和管理。
自動控制系統(tǒng)的工作模式有手動、自動、半自動、調(diào)試、維護(hù)、近控、遠(yuǎn)控等多種,考慮到用戶的實際需求,小型高鐵客運站污水處理裝置的自動控制系統(tǒng)采用三種工作模式:近控、遠(yuǎn)控、維護(hù)。近控為現(xiàn)場手動控制,遠(yuǎn)控為上位機控制模式,維護(hù)為調(diào)試及維護(hù)階段選擇的模式。自動控制系統(tǒng)綜合利用計算機技術(shù)、無線傳輸技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、自動檢測技術(shù)、過程控制技術(shù),使生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)信息能夠?qū)崟r采集、綜合分析、優(yōu)化控制、集中管理。小型高鐵客運站污水處理裝置的自動控制系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 污水處理自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
小型高鐵客運站根據(jù)自身規(guī)模自建污水抽升井一座,設(shè)有兩臺自動攪勻排污泵,一用一備,一臺具有4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)輸出的超聲波液位計。在自動模式下,當(dāng)污水低于停泵水位時,排污泵停止工作;當(dāng)污水達(dá)到啟泵水位時,排污泵自動開啟;PLC根據(jù)每臺排污泵的運行時間,自動實現(xiàn)兩臺排污泵的輪換,使兩臺排污泵運行時間均等,延長排污泵的使用壽命,降低能耗。此外,系統(tǒng)設(shè)有上、下限報警,防止排污泵空運轉(zhuǎn)。
小型高鐵客運站污水處理規(guī)模小,宜選用一體式MBR生化處理設(shè)備。MBR工藝雖然在運行過程中能夠高效截留微生物,但是由于膜的孔徑分布不均勻,以及運行過程中出現(xiàn)的膜絲斷裂、破損等問題,使得MBR出水殘留的病原菌指示微生物很難達(dá)到總大腸菌群(3 CFU/L)的國家標(biāo)準(zhǔn)[7],需要對MBR出水進(jìn)行二氧化氯消毒處理。如圖2所示,系統(tǒng)設(shè)置兩臺電磁流量泵,一用一備,用于投加二氧化氯消毒。污水處理站控制柜中的PLC根據(jù)電磁流量計檢測的MBR污水處理設(shè)備的出水流量,按照事先設(shè)定的比值(比值可在上位機進(jìn)行調(diào)節(jié))自動計算二氧化氯投加量,并轉(zhuǎn)化成控制電磁流量泵的脈沖輸出。同時,PLC計算每臺電磁流量泵的運行時間,自動實現(xiàn)兩臺流量泵的輪換(輪換時間可在上位機設(shè)定),使兩臺排流量泵運行時間均等,延長其使用壽命。液位采集終端、流量采集終端、智能電表及PLC都具有標(biāo)準(zhǔn)internet網(wǎng)絡(luò)接口,通過通信交換機與上位機監(jiān)控系統(tǒng)通訊。
自動控制系統(tǒng)選用西門子S7-1200系列CPU 1214作為主控制器,該CPU具有100KB工作存儲器,0.04 ms/1000條指令程序處理能力,并具有PROFINET網(wǎng)絡(luò)接口,可用于編程、HMI以及 PLC間數(shù)據(jù)通信。程序設(shè)計采用結(jié)構(gòu)化編程,整個程序包括主程序OB1、起動組織塊OB100、循環(huán)中斷組織塊OB30、用于控制排污泵工作的功能FC1、用于控制排污泵、消毒泵輪換工作的功能FC2、用于控制消毒泵工作的功能FC3、近控程序功能FC4、維護(hù)程序功能FC5、遠(yuǎn)控程序功能FC6.
起動組織快OB100是初始化程序,只在PLC每次運行時執(zhí)行一個掃描周期,主程序OB1根據(jù)模式選擇開關(guān)調(diào)用FC4、FC5、FC6.循環(huán)中斷組織塊OB30負(fù)責(zé)處理液位和流量數(shù)據(jù),并根據(jù)流量計算出控制二氧化氯消毒泵所需的脈沖頻率和脈沖個數(shù),并將數(shù)據(jù)傳送給FC3,中斷時間為300 ms.自動控制系統(tǒng)正常運行時主要控制任務(wù)由FC6負(fù)責(zé),F(xiàn)C6并行調(diào)用FC1和FC3,F(xiàn)C1和FC3共用FC2的數(shù)據(jù)用于控制排污泵和二氧化氯消毒泵的輪換工作。圖3為程序調(diào)用結(jié)構(gòu)圖,采用結(jié)構(gòu)化編程顯著減少了編程時間、降低了程序存儲器空間。
圖3 程序調(diào)用結(jié)構(gòu)圖
本文設(shè)計的自動控制系統(tǒng)已成功應(yīng)用于鄭徐客運專線的幾個二級站,運行結(jié)果表明,控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定、操控方便,取得良好的排水處理效果,污水處理后回用于站區(qū)綠化及澆灑道路等,既降低了污染又節(jié)約了水資源,可為小型高鐵客運站的污水處理自動控制系統(tǒng)設(shè)計提供參考。
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