◎ 王尚兵
中鹽安徽紅四方股份有限公司的15萬噸/年燒堿裝置生產(chǎn)工藝為離子膜制堿技術(shù),采用旭化成全氟磺酸羧酸復(fù)合離子膜電槽。由于離子膜的特殊工藝要求,pH值在整個生產(chǎn)工藝指標(biāo)控制中顯得舉足輕重。在這里以我公司生產(chǎn)工藝及實踐來探討pH值控制范圍及原因。
在離子膜電解工藝中,精制鹽水和循環(huán)堿液分別進(jìn)入電解槽陽極室和陰極室。陰極和陽極間裝有選擇滲透性的陽離子交換膜,膜中的活性基團(tuán)中的對離子Na+可以與水溶液中的同電荷的Na+進(jìn)行交換。與此同時膜中的活性基團(tuán)中固定離子具有排斥CL-與OH-的能力,從而獲得高純度的氫氧化鈉溶液。
在陽極室,NaCl電離生成Na+和CL-, CL-在陽極失去電子生成氯氣,同時Na+通過離子交換膜進(jìn)入陰極室.
在陰極室,水在陰極得到電子生成氫氣和OH-,OH-與陽極室遷移來的Na+結(jié)合成NaOH。
副反應(yīng)式:
1)氯氣和陽極液中水的反應(yīng)
氯氣與從陰極室反滲過來的氫氧化鈉反應(yīng)
電解時,少量的OH-能存留在膜中,因為膜中Na+遷移的數(shù)目不可能是絕對嚴(yán)格1.0。如果在進(jìn)入陽極的鹽水中含有金屬陽離子如Ca2+、Mg2+、Fe3+、Al3+、Ni+等,它們將以氫氧化物的形式沉積在膜上或膜內(nèi)部,造成電槽槽電壓的升高和電流效率的降低。
因此離子膜制堿工藝的鹽水是將鹽溶解于電解裝置返回的鹽水,并經(jīng)過化學(xué)處理,去除其中的原料鹽中的鈣鎂等金屬離子及少量反應(yīng)副產(chǎn)物如氯酸根等,制取符合要求的鹽水。
工藝流程簡圖如下:
進(jìn)槽鹽水的質(zhì)量直接影響離子膜的使用壽命、電流效率、槽電壓及產(chǎn)品質(zhì)量,因此控制鹽水質(zhì)量,降低鹽水中Ca2+、Mg2+等金屬離子含量顯得十分關(guān)鍵。一般鈣鎂含量要小于20ppb,這就要求用幾種方法,多個步驟除去鹽水中的鈣鎂等金屬離子。
在制堿幾個工序如過濾、吸附等,主要是將鹽水中的金屬離子等雜質(zhì)去除處理,而脫氯等工序除去溶解在淡鹽水中的游離氯及少量氯酸鹽等。
由于工業(yè)鹽中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等無機(jī)雜質(zhì),細(xì)菌、藻類殘體、腐殖酸等天然有機(jī)物和機(jī)械雜質(zhì),鹽水精制采用次氯酸鈉-燒堿-鐵鹽-純堿法去除這些雜質(zhì)。Mg(OH)2沉淀在pH值小于10.5時易溶解電離,CaCO3沉淀 pH值小于9.4時易溶解電離,因此在反應(yīng)槽中必須保證一定過堿量,以確保Ca2+、Mg2+等離子反應(yīng)完全形成沉淀被分離出去。
反應(yīng)式如下 :
這時鹽水中仍含有少量的懸浮物需通過過濾去除。鹽水中的pH值小于8時,這部分懸浮物易溶解、電離,輕易地通過過濾管,增加下一工序吸附的負(fù)擔(dān),且鹽水為酸性時,一般含有游離氯使過濾元件濾孔增大,同時pH值過大,增加一次鹽水精制過堿量造成浪費(fèi),所以一次鹽水pH值要求控制在10.5-11之間,懸浮物小于1.0mg/l。
一次鹽水精制只能將鹽水中的大部分雜質(zhì)去除,但仍有少量的懸浮物存在,這些懸浮物不去除,到電解槽后會堵塞膜孔,降低電流效率和增加槽電壓。因此一次鹽水必須經(jīng)過二次精制,將鹽水中的二價金屬離子通過螯合樹脂交換,制成符合電槽使用的精制鹽水。
在pH值從7增加到8時,為螯合樹脂吸附能力變化率最快,pH值增加時,樹脂吸附量也隨之增加。在pH值為9時,增加最為明顯,接著隨之減慢。當(dāng)pH值高于這些沉淀物的溶解值時,鈣鎂易以晶粒狀態(tài)存在,不被樹脂吸附,造成二次鹽水中的鈣鎂含量超標(biāo)。綜合分析,進(jìn)樹脂塔的鹽水一般用鹽酸調(diào)節(jié)pH值到8.5-9.5左右,注意在實際操作中,應(yīng)根據(jù)樹脂類型及鹽水出塔鈣鎂的測定結(jié)果來決定pH值,本公司一般控制在8.7左右。
電槽鹽水調(diào)節(jié)pH值的目的有三點(diǎn):一是提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少鹽水中氯酸鹽含量,降低氯含氧;二是抑制副反應(yīng),提高電流效率,三是延長陽極涂層壽命。
陽極室副反應(yīng)主要跟離子膜反滲過來OH-量有關(guān),鹽水pH值低,H+可以消耗OH-,減少副反應(yīng)。同時也反映出用于調(diào)節(jié)進(jìn)槽pH值的酸量體現(xiàn)了離子膜的運(yùn)行狀況,電流效率的高低。
全氟磺酸-羧酸復(fù)合膜可以用于酸性鹽水的電解,但當(dāng)pH值過低時,全氟羧酸的的-COONA變?yōu)闉?COOH型,就不能作離子交換膜工作。因此,陽極液pH值嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi),目前本公司采用每臺電槽進(jìn)精鹽水管直接加酸調(diào)節(jié)出槽淡鹽水pH值3±0.5,以控制陽極液H+在電槽經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)范圍內(nèi),在實際運(yùn)行中,出槽淡鹽水pH值一般控制在2.5~3左右。
從電解裝置來的淡鹽水中溶有氯氣,大約700-800mg/l。這些氯氣如果不被處理掉則會在一次鹽水工序中造成空氣污染,增加一次鹽水工序中亞硫酸的消耗,同時,一次鹽水過濾元件和離子交換塔中的樹脂等也會被溶解的氯氣破壞。因此,溶解的氯氣在脫氯工序中必須被去除掉。
脫氯采用真空脫氯工藝,氯氣回收與電解槽出來的氯氣一起送至氯氫處理工序。
淡鹽水中溶解的飽和氯氣,存在如下化學(xué)平衡:
在酸性條件下,一般pH值為2時,使上述反應(yīng)朝生成Cl2方向進(jìn)行。抽真空,從而降低液體表面氯氣的分壓,將氯氣從淡鹽水中分離出來。淡鹽水槽pH值一般調(diào)節(jié)到2±0.5范圍內(nèi),太高不易氯脫析,太低浪費(fèi)鹽酸,特別是pH值低于1時嚴(yán)重腐蝕鈦設(shè)備。
經(jīng)真空脫氯后,淡鹽水中游離氯大約為30mg/L,加入NaOH調(diào)節(jié)鹽水的pH值為弱堿性時,再加入10%Na2SO3,從而將游離氯徹底除去。
生成硫酸根是強(qiáng)酸,而亞硫酸是中強(qiáng)酸為避免反應(yīng)物pH值下降,影響下一步工序及腐蝕設(shè)備及管道,故反應(yīng)要在堿性條件下進(jìn)行。故出塔鹽水先加32%堿調(diào)節(jié)pH值為9-11,再加亞硫酸鈉溶液調(diào)節(jié)電極電位在500PPM以下,因為過高的pH值會影響一次精制鹽水的質(zhì)量和浪費(fèi)堿。本公司結(jié)合生產(chǎn)實踐各種因素,控制pH值為9.5左右。
由于pH值調(diào)節(jié)與控制直接影響鹽水質(zhì)量、離子膜壽命及設(shè)備的使用狀況,直接影響經(jīng)濟(jì)成本與經(jīng)濟(jì)效益,因此,在離子膜制堿工藝中,pH值是一個重要的參數(shù),在日常生產(chǎn)與操作中,應(yīng)嚴(yán)格遵照工藝規(guī)程,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,調(diào)節(jié)控制pH值在合適的指標(biāo)范圍內(nèi)。
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