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山西忻州窯礦軟巖巷道錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)方案優(yōu)選

2018-04-12 08:29趙曉慧
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年3期
關(guān)鍵詞:試驗段測站膠帶

趙曉慧

(同煤集團(tuán)忻州窯礦)

1 工程概況

忻州窯礦北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山(圖1)是5#煤層北二采區(qū)的準(zhǔn)備巷道,服務(wù)年限長,是該采區(qū)生產(chǎn)的咽喉巷道[1-2]。北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山沿5#煤層直接頂掘進(jìn),5#煤層底板標(biāo)高167~191.5 m,平均深度為668.44 m,巷道沿270°方位角掘進(jìn)。沿北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山方向北側(cè)為北二5#煤層軌道下山,現(xiàn)未掘進(jìn),后期沿5#煤層直接頂掘進(jìn),兩巷之間的保護(hù)煤柱寬約25 m。該輸送機(jī)下山后期還將受到上部3#煤層12305等工作面回采后形成的煤柱影響,長期處于高應(yīng)力狀態(tài),對該巷道維護(hù)影響較大。

圖1 北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山布置示意

北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山所處區(qū)域的5-1#煤層直接頂為粉砂巖,厚5~20 m,結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定;5-1#煤層偽頂為薄層狀泥巖,厚0.5~1 m,較破碎;5-1#煤層厚度為0.5~4.05 m,平均為3.45 m,煤層厚度變化較大,其中一般含有1~2層夾矸,厚0~3.8 m,平均為2.8 m;5-1#煤層底板為薄層狀粉砂質(zhì)泥巖,平均厚度約8 m。3#煤層與5#煤層間距為25.68 m,3#煤層工作面尚未采完。北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山沿5#煤層直接頂掘進(jìn),煤層厚度變化較大,煤體強(qiáng)度低,該類因素給北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山支護(hù)帶來了較大難度。

2 試驗段支護(hù)方案

根據(jù)北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山的實際工程地質(zhì)條件,本研究采用高強(qiáng)度穩(wěn)定型錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)方案進(jìn)行巷道穩(wěn)定性控制[3-7]。在北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山與北二皮帶輸送機(jī)大巷交叉處沿北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山方向220 m處開始連續(xù)設(shè)立3個長為40 m的試驗段(試驗段1、2、3),即北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山為新掘巷道,自北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山與北二膠帶運(yùn)輸機(jī)大巷交叉處向內(nèi)220 m為傳統(tǒng)支護(hù)段,往內(nèi)220~260 m段為試驗段1,260~300 m為試驗段2、300~340 m為試驗段3。3個試驗段相應(yīng)支護(hù)方案(方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)的錨桿(索)排距分別為1 000,800,600 mm。在支護(hù)施工后,對各試驗段巷道圍巖變形進(jìn)行監(jiān)測,以便確定合理的錨網(wǎng)支護(hù)參數(shù)[8-9]。

2.1 試驗段1

試驗段1巷道頂部采用小孔徑高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力錨索,一方面可以確保頂板圍巖形成的組合梁具有良好的抗彎能力,提高巷道淺部巖體穩(wěn)定性;另一方面能夠有效發(fā)揮深部穩(wěn)定巖體的被動承載能力,有利于形成“剛性梁”結(jié)構(gòu)。

試驗段1選取的錨索規(guī)格為φ17.8 mm×6 000 mm,材質(zhì)為1860型鋼絞線,錨索間排距為1 100 mm× 1 000 mm。已有研究表明,頂角錨索能夠有效控制巷道頂板下沉,維護(hù)頂板錨網(wǎng)支護(hù)承載結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,頂角錨索向外扎角約15°,要求每個錨索孔使用1支K2370和1支Z2370樹脂錨固劑,錨索預(yù)緊力不宜小于135 kN。幫部采用全長自旋錨桿進(jìn)行支護(hù),均采用φ22 mm×3 500 mm全長自旋錨桿,錨桿間排距為800 mm×1 000 mm,錨桿墊板規(guī)格為110 mm×300 mm(長×寬)鑄鐵托板,幫角錨桿向下扎角約15°。巷道頂部和幫部配合使用高強(qiáng)度護(hù)表構(gòu)件,采用高強(qiáng)度金屬網(wǎng)護(hù)表。較菱形網(wǎng)而言,金屬網(wǎng)不僅強(qiáng)度高,而且更易拉緊拉直,同時垂直于巷道軸向布置高強(qiáng)度W型鋼帶和槽鋼,有利于提高支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體強(qiáng)度,充分發(fā)揮錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)效果[10-11]。具體來講:①巷道頂部鋪設(shè)1 100 mm× 1 800 mm 冷拔絲網(wǎng),幫部鋪設(shè)1 100 mm× 1 500 mm冷拔絲網(wǎng),冷拔絲直徑0.55 mm,網(wǎng)孔規(guī)格為45 mm×45 mm,網(wǎng)間搭接100 mm,每200 mm聯(lián)接一次,使用雙股14#鐵絲雙排聯(lián)接;②巷道頂部配合錨索使用4 500 mm 長W型鋼帶,幫部使用2 800 mm長14#槽鋼。

2.2 試驗段2

試驗段2巷道頂部采用的小孔徑高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力錨索規(guī)格、材質(zhì)與方案Ⅰ一致,錨索間排距為1 100 mm×800 mm,頂角錨索向外扎角約15°左右。各錨索孔使用1支K2370和1支Z2370樹脂錨固劑,錨索預(yù)緊力不宜小于135 kN。巷道幫部采用規(guī)格為φ22 mm×3 500 mm全長自旋錨桿進(jìn)行支護(hù),錨桿間排距為800 mm×800 mm,錨桿墊板規(guī)格、幫角錨桿向下扎角與方案Ⅰ一致。巷道頂部鋪設(shè)900 mm×1 800 mm冷拔絲網(wǎng),幫部鋪設(shè)900 mm×1 500 mm 冷拔絲網(wǎng),冷拔絲直徑為0.55 mm,網(wǎng)孔規(guī)格為50 mm×50 mm,網(wǎng)間搭接100 mm,每200 mm 聯(lián)接1次,使用雙股14#鐵絲雙排聯(lián)接[12-14];巷道頂部配合錨索使用4 500 mm長高凸鋼帶,幫部使用2 800 mm長14#槽鋼。

2.3 試驗段3

試驗段3巷道頂部采用的小孔徑高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力錨索規(guī)格、材質(zhì)與方案Ⅰ、Ⅱ一致,錨索間排距為1 100 mm×600 mm,頂角錨桿向外扎角約15°,各錨索孔使用1支K2370和1支Z2370樹脂錨固劑,錨索預(yù)緊力不宜小于135 kN。幫部采用規(guī)格為φ22 mm×3 500 mm全長自旋錨桿進(jìn)行支護(hù),錨桿間排距為800 mm×600 mm。錨桿墊板規(guī)格、幫角錨桿向下扎角與方案Ⅰ、Ⅱ一致。巷道頂部支護(hù)參數(shù)取值與方案Ⅱ一致。

3 巷道穩(wěn)定性監(jiān)測分析

本研究對試驗段1、試驗段2、試驗段3分別采用方案Ⅰ、方案Ⅱ、方案Ⅲ進(jìn)行支護(hù)。在試驗段1中設(shè)置了1#、2#測站,在試驗段2中設(shè)置了3#、4#測站,在試驗段3中設(shè)置了5#、6#測站。各測站設(shè)置1個觀測面,采用中腰線十字布點(diǎn)法[15-18]。垂直于圍巖表面鉆進(jìn)φ42 mm、深350 mm孔,將φ42 mm、長400 mm 木樁打入孔中。頂部和上幫木樁端部打入鉤形測釘,下幫和底板木樁端部打入平頭測釘。

3.1 巷道表面位移

3.1.1試驗段1

試驗段1中1#、2#測站觀測的巷道表面位移如圖2所示。

圖2 試驗段1巷道表面位移變化特征

分析圖2可知:在監(jiān)測時間段內(nèi),1#測站處巷道頂?shù)装逦窗l(fā)生位移,表明試驗段1頂?shù)装逯ёo(hù)方案及參數(shù)具有良好的適用性;1#測站處巷道兩幫位移量在巷道支護(hù)施工完畢后20 d(2017-08-28~2017-09-17)內(nèi)未發(fā)生變形,第21 d開始巷道兩幫突出量逐漸增加至20 mm,隨著觀測時間推移,巷道兩幫突出量增長速度放緩,最終達(dá)到22 mm并保持穩(wěn)定;2#測站處巷道兩幫在巷道支護(hù)施工后10 d(2017-08-28~2018-09-07)內(nèi)的位移量為0,隨后以0.38 mm/d 速度增加,13 d(2017-09-20)后逐漸達(dá)到最大位移量5 mm;2#測站處巷道頂?shù)装逦灰屏吭谙锏乐ёo(hù)施工完畢后20 d(2017-08-28~2017-09-17)內(nèi)的位移量為0,之后15 d(2017-09-17~2017-10-02)內(nèi)巷道頂?shù)装逦灰屏恐饾u增大至5 mm。綜合分析可知:當(dāng)錨桿(索)間排距為1 000 mm時,巷道圍巖應(yīng)力重新分布達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)約需3個月,之后巷道表面位移基本趨于穩(wěn)定。

3.1.2試驗段2

試驗段2中3#、4#測站觀測的巷道表面位移如圖3所示。

分析圖3可知:3#測站處巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏吭?5 d(2018-09-18~2018-10-03)內(nèi)呈增大趨勢,之后處于穩(wěn)定狀態(tài),此時巷道頂?shù)装寮皟蓭偷淖畲笪灰屏糠謩e為5,10 mm;4#測站處巷道兩幫位移量在15 d(2018-09-18~2018-10-03)內(nèi)逐漸增大至5 mm,巷道頂?shù)装逦灰屏吭黾铀俣认鄬τ趦蓭洼^慢,當(dāng)巷道圍巖應(yīng)力達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,巷道頂?shù)装遄冃瘟恳仓饾u達(dá)到5 mm。

圖3 試驗段2巷道表面位移變化特征

進(jìn)一步分析圖3可知:錨桿(索)排距為800 mm時,開挖巷道圍巖應(yīng)力重新分布達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)約需2個月,3#測站處巷道兩幫最大位移量(10 mm)大于頂?shù)装遄畲笪灰屏?5 mm),4#測站處巷道穩(wěn)定時的兩幫最大位移量與頂?shù)鬃畲笪灰屏肯嗟龋村^桿(索)排距由1 000 mm降為800 mm時,頂?shù)装逦灰屏吭黾? mm,反應(yīng)出錨桿(索)間排距對于巷道圍巖變形控制效果的影響較顯著。

3.1.3試驗段3

試驗段3中5#、6#測站觀測的巷道表面位移如圖4所示。分析圖4可知:監(jiān)測開始后14 d(2017-10-13~2017-10-26)內(nèi),5#、6#測站處巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏坑?分別增大至5,10 mm。

圖4 試驗段3巷道表面位移變化特征

綜上所述,采用3種支護(hù)方案(錨桿(索)排距分別為1 000,800,600 mm時)均能夠有效控制巷道圍巖變形,但綜合考慮巷道變形持續(xù)時間及最大變形量等指標(biāo)后,本研究認(rèn)為錨桿(索)排距設(shè)置為800 mm即可滿足支護(hù)需求。

3.2 巷道頂板離層

本研究通過對3個試驗段巷道頂板離層進(jìn)行2個月的觀測,發(fā)現(xiàn)除了試驗段1頂板淺部3.8 m范圍內(nèi)在巷道支護(hù)施工完畢40 d后出現(xiàn)5 mm的位移外,其余試驗段頂板離層量均較小,說明3個試驗段的巷道頂板變形均得到了有效控制??紤]到北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山后期會受到北二5#煤層軌道下山掘進(jìn)和上部3#煤層回采的影響,因此仍需進(jìn)一步觀測該段巷道頂板離層。

3.3 錨桿受力分析

3個試驗段巷道幫部自旋錨桿受力監(jiān)測表明:①試驗段1中的錨桿所受軸力為0~3 t,平均達(dá)到1.83 t,錨桿桿體軸力均有所變化,錨桿所受軸力差別較大,但很快都趨于穩(wěn)定,是由于開挖巷道造成圍巖應(yīng)力重新分布,圍巖體發(fā)生變形,但之后圍巖位移趨于穩(wěn)定;②試驗段2支護(hù)施工完畢15 d后,錨桿桿體受力均趨于穩(wěn)定,該試驗段錨桿所受軸力為0~3.5 t,平均達(dá)到2 t,錨桿所受軸力集中程度較好,可以有效避免同一巷道斷面上錨桿、錨索支護(hù)效果差異較大而導(dǎo)致圍巖承載結(jié)構(gòu)發(fā)生災(zāi)變;③試驗段3支護(hù)施工完畢1個月后,錨桿所受軸力趨于穩(wěn)定,該試驗段錨桿所受軸力為0~4 t,平均達(dá)到1.67 t,錨桿所受軸力差別大,同一巷道斷面上錨桿、錨索錨固效果差異性最大,加大了巷道圍巖支護(hù)系統(tǒng)發(fā)生災(zāi)變的可能性。

4 結(jié) 語

對山西忻州窯礦北二5#煤層膠帶輸送機(jī)下山的3個試驗段設(shè)計了錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)方案,并對相應(yīng)的支護(hù)參數(shù)取值進(jìn)行了討論。通過對支護(hù)施工后各試驗段的巷道表面位移、頂板離層、錨桿受力進(jìn)行監(jiān)測分析,可知當(dāng)錨桿(索)排距為800 mm時,采用本研究設(shè)計的錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)方案可以有效控制巷道頂?shù)装寮皟蓭蛧鷰r變形,降低巷道返修工作量,有助于進(jìn)一步降低巷道開拓施工及支護(hù)成本。

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