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4.0 MPa、50 000 m3/h焦?fàn)t氣脫汞加氫裝置的運(yùn)行總結(jié)

2018-04-15 06:38:13程建申潘偉峰王建民
氮肥與合成氣 2018年10期
關(guān)鍵詞:觸媒工段焦?fàn)t

周 峰, 程建申, 潘偉峰, 王建民, 張 亮

(山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司, 山西運(yùn)城 043200)

1 裝置概況

山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司焦?fàn)t氣脫汞加氫裝置于2015年12月建成使用,設(shè)計(jì)處理焦?fàn)t煤氣量為50 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),操作壓力為4.0 MPa;采用北京三聚環(huán)保公司的脫汞吸附劑和加氫催化劑吸附焦?fàn)t氣中汞及不飽和烴,控制脫汞加氫裝置出口汞質(zhì)量濃度≤0.01 μg/m3(標(biāo)態(tài)),不飽和烴控制在0.1%,處理后的焦?fàn)t氣為滿足后續(xù)合成氨聯(lián)產(chǎn)液化天然氣(LNG)生產(chǎn)工藝要求的合格原料氣[1]。

2 工藝氣流程概述

來(lái)自2D80 70.5/6-40對(duì)稱平衡往復(fù)式壓縮的焦?fàn)t氣含有約50 mg/m3(標(biāo)態(tài))的H2S及200~300 mg/m3(標(biāo)態(tài))的有機(jī)硫,烯烴體積分?jǐn)?shù)約1.3%(原設(shè)計(jì)3%),壓力約4.0 MPa,溫度≤ 40 ℃,在吸油槽進(jìn)一步除掉氣體機(jī)械油后進(jìn)入脫汞槽,通過(guò)脫汞吸附劑吸附焦?fàn)t氣中的汞,再進(jìn)入焦?fàn)t氣段間及換熱器管間,與一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化后的熱氣體換熱,溫度加熱至160~240 ℃進(jìn)入預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器,在鐵鉬催化劑的作用下,將有機(jī)硫加氫轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)硫,焦?fàn)t氣中部分烯烴加氫轉(zhuǎn)化為飽和烴,觸媒熱點(diǎn)溫度為320~400 ℃,再進(jìn)入一級(jí)加氫入口換熱器,將溫度降到200~280 ℃后進(jìn)入一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器,焦?fàn)t氣在一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器中通過(guò)鎳鉬催化劑進(jìn)一步將有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)硫,烯烴加氫轉(zhuǎn)化為飽和烴,觸媒熱點(diǎn)溫度為320~380 ℃,進(jìn)入焦?fàn)t氣換熱器殼程與入口焦?fàn)t氣換熱后,進(jìn)入一級(jí)加氫入口換熱器殼程和預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器出口氣體換熱,控制換熱后的焦?fàn)t氣溫度≥150 ℃,送往合成氨工藝中的變換工段作為原料氣生產(chǎn)LNG和合成液氨。

3 運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法

3.1 凈化脫汞加氫工段一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器超溫

(1) 事故經(jīng)過(guò)。2015年11月25日夜班,焦?fàn)t氣脫汞加氫工段進(jìn)入生產(chǎn)試運(yùn)行調(diào)試階段。生產(chǎn)氣量8 000 m3/h,系統(tǒng)壓力1.5 MPa ,3:00開(kāi)始逐漸加壓至3.0 MPa,一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器下段下部熱點(diǎn)(6點(diǎn))溫度從370 ℃上升至420 ℃;3:47時(shí)溫度上升至480 ℃,4:08時(shí)溫度上升至505 ℃, 4:37時(shí)溫度上升至690 ℃(29 min);4:50時(shí)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)放空溫度開(kāi)始下降至634 ℃,同時(shí)溫度出現(xiàn)反彈,瞬間上升至762 ℃,持續(xù)至5:11(21 min),造成一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器最下層觸媒超溫事故(超溫觸媒層高20 cm)。

(2) 原因分析。系統(tǒng)通過(guò)的焦?fàn)t氣氣量偏小(設(shè)計(jì)50 000 m3,實(shí)際8 000 m3)。焦?fàn)t氣在一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器反應(yīng)器下部觸媒層形成局部熱量集聚,達(dá)到副反應(yīng)溫度區(qū)域,引發(fā)甲烷化副反應(yīng),造成反應(yīng)器底部溫度超溫。

(3) 處理措施。加大焦?fàn)t氣通過(guò)系統(tǒng)的流量或降低系統(tǒng)壓力,及時(shí)移除反應(yīng)層熱量,防止超溫事故再次發(fā)生。超溫時(shí)采取塔后放空、加大氣體流速、降低床層溫度等措施,打開(kāi)一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器出口閥、放空閥,打開(kāi)N2閥對(duì)一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器降溫。

3.2 凈化脫汞加氫氧含量高切氣

(1) 事故經(jīng)過(guò)。2016年1月26日11:10,硫銨工段進(jìn)口氧體積分?jǐn)?shù)由0.6%逐漸上升,到11:30,氧體積分?jǐn)?shù)為0.9%。操作人員通知硫銨工段停電捕焦油器,到12:20,氧體積分?jǐn)?shù)上升至1.6%,硫銨工段進(jìn)口切氣放空;13:10,預(yù)加氫進(jìn)口第一點(diǎn)溫度上升至350 ℃、第六點(diǎn)溫度上升至480 ℃;13:35,關(guān)脫汞加氫進(jìn)口閥、出口閥,停止給變換送氣,卸系統(tǒng)壓力降溫;14:20,加氫接氣升壓,準(zhǔn)備給變換送氣;16:40,升壓正常,系統(tǒng)穩(wěn)定。

(2) 原因分析。外供焦?fàn)t氣中氧含量高;采取措施緩慢,切氣滯后。

(3) 采取措施。脫汞加氫工段進(jìn)口氧含量高,觸媒熱點(diǎn)暴漲,關(guān)閉系統(tǒng)進(jìn)出口閥,切斷焦?fàn)t煤氣,用氮?dú)饨禍亍?/p>

3.3 脫汞加氫裝置自身反應(yīng)熱不平衡工藝改造

(1) 事故現(xiàn)象。開(kāi)工電加熱爐原設(shè)計(jì)為裝置原始開(kāi)工時(shí)供硫化觸媒和系統(tǒng)開(kāi)車使用,正常運(yùn)行時(shí)觸媒的反應(yīng)熱能維持系統(tǒng)熱量平衡。系統(tǒng)開(kāi)車時(shí),觸媒溫度低不在活性范圍內(nèi),不能起到觸媒的作用,短時(shí)利用開(kāi)工電加熱爐提高焦?fàn)t氣溫度,在達(dá)到觸媒活性溫度時(shí)停用,無(wú)需長(zhǎng)期在線運(yùn)行。但由于實(shí)際焦?fàn)t氣量小、不飽和烴含量與原設(shè)計(jì)相比有偏離,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量少,而且要保證后工序變換工段進(jìn)口溫度≥150 ℃,造成系統(tǒng)自身反應(yīng)熱不平衡,以致開(kāi)工加熱電爐需長(zhǎng)期在線運(yùn)行。電加熱爐運(yùn)行期間,電加熱管外壁溫度在600 ℃以上,焦?fàn)t氣部分物質(zhì)形成析碳附著在電加熱管外壁,導(dǎo)致電熱管換熱效果差,因局部溫度過(guò)高,加熱的電爐絲容易燒斷電加熱管,形成焦?fàn)t氣泄漏著火或爆炸,存在較大的安全隱患。

(2) 處理措施。增加焦?fàn)t氣加熱器、凝液氣化罐兩臺(tái)設(shè)備,利用變換工段副產(chǎn)的5.0 MPa飽和蒸汽加熱焦?fàn)t氣,并閃蒸2.0 MPa和0.5 MPa飽和蒸汽,供外界使用。這樣可以避免開(kāi)工電加熱爐長(zhǎng)期在線運(yùn)行,電爐絲保護(hù)外管不出現(xiàn)析碳現(xiàn)象,解決了電加熱絲局部過(guò)熱、外保護(hù)管發(fā)生變形等問(wèn)題,避免了泄漏事故的發(fā)生,保證了裝置安全低耗、長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)3年的生產(chǎn)運(yùn)行總結(jié),裝置正常運(yùn)行期間,預(yù)加氫爐入口溫度控制在160~240 ℃,催化劑床層熱點(diǎn)溫度最高不超過(guò)400 ℃,裝置出口不飽和烴≤0.05%且運(yùn)行平穩(wěn)。證明吸油槽采用TX-1型吸油劑,脫汞槽采用THG-1脫汞劑,預(yù)加氫轉(zhuǎn)化器采用TO-1預(yù)加氫抗毒劑和T202C有機(jī)硫加氫催化劑,一級(jí)加氫轉(zhuǎn)化器采用T202A有機(jī)硫加氫催化劑,在4.0 MPa壓力下,合理控制催化劑床層反應(yīng)溫度,處理焦?fàn)t氣中的汞、硫與不飽和烴,加氫轉(zhuǎn)化能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

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