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等溫水移熱變換裝置生產(chǎn)運(yùn)行總結(jié)

2018-11-08 11:46:14趙文華
氮肥與合成氣 2018年10期
關(guān)鍵詞:床層溫度控制等溫

趙文華,王 輝

(安徽昊源化工集團(tuán)有限公司,安徽阜陽 236000)

1 概況

安徽昊源化工集團(tuán)有限公司(以下簡稱昊源化工)的一、二期航天爐項目,采用航天粉煤加壓氣化技術(shù),變換一期采用絕熱變換工藝,在建設(shè)階段通過對變換爐和工藝管線的改造,減小了整個變換的系統(tǒng)阻力,節(jié)能降耗明顯;二期變換進(jìn)一步技術(shù)創(chuàng)新,于2014年4月首次將等溫水移熱應(yīng)用到中壓變換技術(shù)并一次開車成功。目前運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能降耗顯著。

2 工藝流程及設(shè)備

2.1 氣路流程簡述

2.1.1 合成氨

粗煤氣從氣化工段進(jìn)入系統(tǒng)后,經(jīng)S-22001除去少量夾帶水及大部分灰塵;進(jìn)入E-22001與出 R-22001變換氣換熱后,在V-22001A/B中脫除粉塵及氧硫化碳、氧氣等有害氣體。出V-22001A/B氣體與過熱蒸汽混合后,進(jìn)入 R-22001進(jìn)行變換反應(yīng),出R-22001氣體中CO的體積分?jǐn)?shù)為4.9%~6.5%,溫度控制在300 ℃左右進(jìn)入E-22001與粗煤氣進(jìn)行換熱,換熱后的變換氣進(jìn)入E-22002加熱冷凝液,使出系統(tǒng)冷凝液溫度控制在215 ℃以上。出E-22002氣體與中壓過熱蒸汽混合后,進(jìn)入R-22002進(jìn)行二次變換反應(yīng),并將CO干基體積分?jǐn)?shù)控制在0.4%以下,出口氣體溫度控制200 ℃左右。出R-22002的變換氣分兩路:一路進(jìn)入E-22003加熱冷凝液,另一路進(jìn)入E-22004加熱除氧水。E-22003及E-22004出來的變換氣匯集后,進(jìn)入S-22002分離夾帶冷凝水,再進(jìn)入E-22005加熱脫鹽水。出E-22005變換氣進(jìn)入S-22003分水后,經(jīng)E-22006冷卻降溫至40 ℃以下進(jìn)入T-22001洗氨,出T-22001變換氣去后工序。

2.1.2 甲醇

粗煤氣從氣化工段進(jìn)入系統(tǒng)后,經(jīng)廢熱鍋爐降溫進(jìn)入S-22001分水除塵;除塵分水后半水煤氣進(jìn)入E-22001與出 R-22001氣體進(jìn)行換熱,在V-22001A/B中脫毒除塵。出V-22001A/B氣體進(jìn)入R-22001進(jìn)行變換反應(yīng),反應(yīng)后的CO干基體積分?jǐn)?shù)為18%~20%,溫度在230 ℃左右,進(jìn)入E-22001與半水煤氣換熱,換熱后進(jìn)入E-22002加熱冷凝液,使出系統(tǒng)冷凝液溫度控制在215 ℃以上。出R-22002的變換氣分兩路:一路進(jìn)入E-22003加熱冷凝液,另一路進(jìn)入E-22004加熱除氧水。管道PGa22008A、B上分別裝有調(diào)節(jié)閥,并根據(jù)E-22003出口冷凝液溫度控制閥門開啟大小。

2.2 變換系統(tǒng)主要設(shè)備

變換系統(tǒng)主要設(shè)備情況見表1。

3 生產(chǎn)運(yùn)行情況

3.1 變換裝置運(yùn)行情況

經(jīng)過3年多的運(yùn)行,昊源化工航天爐二期運(yùn)行日趨穩(wěn)定,等溫水移熱變換裝置實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、長周期、滿負(fù)荷、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。裝置自開車以來的運(yùn)行及負(fù)荷情況見表2。

3.2 主要指標(biāo)和運(yùn)行數(shù)據(jù)

2017年5月19日—22日的主要指標(biāo)和運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3。2017年9月17日—24日的等溫變換系統(tǒng)阻力統(tǒng)計情況見表4。

表1 變換系統(tǒng)主要設(shè)備及數(shù)量

表2 生產(chǎn)運(yùn)行情況

表3 主要設(shè)計指標(biāo)和運(yùn)行數(shù)據(jù)

表4 等溫變換系統(tǒng)阻力統(tǒng)計數(shù)據(jù)

由表4可知:系統(tǒng)平均阻力為0.114 MPa,一變爐平均阻力為8 kPa。

4 等溫水移熱變換爐

4.1 變換爐結(jié)構(gòu)

等溫變換爐包括設(shè)備殼體、氣體分布筒、集氣中心管、換熱管束等。變換爐換熱管內(nèi)走水,換熱管間裝觸媒,觸媒床層為軸徑向結(jié)構(gòu)[1]。等溫變換爐與汽包配套使用,等溫變換爐裝置見圖1。

圖1 等溫變換爐裝置示意圖

4.2 變換爐運(yùn)行的特點

(1)不易超溫。根據(jù)航天爐出口CO含量高、水汽比大的特點,CO和水的含量都高時變換反應(yīng)推動力大,第一變換爐熱點溫度難以控制易超溫。進(jìn)行改造后,有效地減少了超溫次數(shù),增加了觸媒的使用周期,提高了經(jīng)濟(jì)效益[2]。

(2)生產(chǎn)形勢多元化。單一的生產(chǎn)工藝流程很容易受市場的影響,發(fā)展單系統(tǒng)、多流程的生產(chǎn)工藝是煤化工生產(chǎn)的必然趨勢。工藝流程多元化為二期航天爐等溫水移熱變換工藝結(jié)合市場行情設(shè)計改造的一套系統(tǒng),既適合生產(chǎn)合成氨,又可作為生產(chǎn)甲醇的工藝流程。

(3)增設(shè)二變爐和三變爐進(jìn)出口大閥和副線。S2201液相排污出口調(diào)節(jié)閥組前配DN100的管線到P-22005泵進(jìn)口管線(生產(chǎn)甲醇時使用該管線直接將S2201液相排污,經(jīng)P-22005泵輸送到氣化碳洗塔塔釜段)。

(4)降阻力。 采用水移熱等溫變換技術(shù),變換氣徑向通過催化劑,變換爐阻力減小。采用水移熱等溫變換技術(shù),減少了換熱設(shè)備的使用,同時減少了催化劑裝量,不再以催化劑裝量來控制催化劑床層溫升。系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)溫副線閥門管線放大。

5 結(jié)語

自2014年4月26日運(yùn)行至今,昊源化工二期航天爐配套項目等溫變換裝置運(yùn)行穩(wěn)定,變換裝置未發(fā)生故障停車,觸媒床層無飛溫現(xiàn)象,整個床層溫度穩(wěn)定,裝置操作彈性大,副產(chǎn)蒸汽含量高,設(shè)備阻力小,等溫變換爐的運(yùn)行基本達(dá)到了預(yù)期的效果。

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