劉金萍,黃云浩
(中海油石化工程有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
烷基烯酮二聚體(AKD)是目前化學(xué)工業(yè)中一種比較先進(jìn)的中性造紙施膠劑[1,2]。AKD的主要生產(chǎn)工藝是硬脂酸同光氣反應(yīng)生成硬脂酰氯、HCl和CO2氣體,然后再進(jìn)行縮合反應(yīng)。光氣破壞是該工藝的安全吸收工段,主要目的是用NaOH溶液吸收事故狀態(tài)下系統(tǒng)內(nèi)的光氣和HCl氣體,并達(dá)標(biāo)排放[3]。其主要反應(yīng)如下:
所有反應(yīng)全部為放熱反應(yīng)。由于與堿液的反應(yīng)速度是HCl〉光氣〉CO2,且光氣吸收效率受限于NaOH溶液的濃度,要想光氣排放濃度達(dá)標(biāo),堿液濃度必須控制在5%以上。
目前中國現(xiàn)有的光氣破壞工藝裝置圖見圖1[4]。
主要工藝流程如下:事故狀態(tài)下,來自光氣合成及光化過程的廢氣和大量事故光氣進(jìn)入光氣破壞塔,與塔頂噴淋的堿液進(jìn)行中和反應(yīng);隨著反應(yīng)的進(jìn)行,堿液濃度逐漸降低,待堿液濃度降低到一定程度時,塔底堿液儲槽排出閥門開啟,低濃度堿液排出。待塔底堿液儲槽低至一定液位時,開啟堿液儲槽進(jìn)料閥,將堿液儲槽液位升至規(guī)定高度。由于光氣等氣體與堿液反應(yīng)放出熱量,故在堿液循環(huán)管路設(shè)換熱器將系統(tǒng)中的熱量移出。光氣破壞塔頂設(shè)置2臺引風(fēng)機(1開1備),可維持系統(tǒng)負(fù)壓狀態(tài)。處理后的氣體進(jìn)入塔頂分離器,再經(jīng)引風(fēng)機達(dá)標(biāo)排放至大氣。事故狀態(tài)下為了將光氣完全破壞以達(dá)標(biāo)排放,裝置內(nèi)采用了大量的堿液與光氣反應(yīng)。
圖1 光氣破壞工藝流程示意圖
非事故狀態(tài)下,進(jìn)入光氣破壞塔的光氣量較事故狀態(tài)下小得多,但為了維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性,塔內(nèi)堿液循環(huán)量與事故狀態(tài)下相同,這使得大量堿液與空氣中的二氧化碳反應(yīng),造成了堿液的浪費,生產(chǎn)成本較高,廢水量較多。
由于兩種狀態(tài)下大量堿液均在系統(tǒng)中循環(huán),使得相關(guān)機泵、堿液罐、換熱器及連接管道等選型較大,裝置能耗較大,設(shè)備投資及操作費用均較高,并且工藝裝置的生產(chǎn)規(guī)模及擴(kuò)能改造也受到了極大的制約。因此降低光氣破壞裝置的能耗和投資,提高破壞塔的吸收效率具有重要意義。
通過對制約原有光氣破壞裝置能耗和投資的主要原因進(jìn)行分析,并且有針對性的對光氣破壞裝置進(jìn)行優(yōu)化,提出了一種吸收效率高、堿液消耗量低、檢修次數(shù)少、生產(chǎn)成本低的光氣處理裝置,見圖2。
事故光氣中含有大量的CO2氣體,NaOH溶液與CO2反應(yīng)生成Na2CO3和NaHCO3,如果填料類型選擇不當(dāng),填料直徑太小,Na2CO3和NaHCO3容易析出堵塞填料,造成塔的維護(hù)量大。
圖2 優(yōu)化后光氣破壞工藝流程圖
對此,光氣破壞塔材質(zhì)采用碳鋼內(nèi)涂環(huán)氧樹脂,填料選擇DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),耐腐蝕性好,且較現(xiàn)有的以哈氏合金為材料的光氣破壞塔的成本低。同時控制塔內(nèi)堿液的pH值在8.0~9.0,pH值小于9時需及時將堿液排出,補充新鮮堿液,保證Na2CO3和NaHCO3低于飽和濃度,防止結(jié)晶析出。
通過優(yōu)化填料選型和準(zhǔn)確控制塔內(nèi)的pH值,達(dá)到了控制Na2CO3和NaHCO3濃度的目的,降低了正常狀態(tài)下光氣破壞塔的堵塞頻率,減少了檢修次數(shù),延長了裝置的操作時間。
正常工況下沒有光氣泄漏時堿液在塔內(nèi)也會與空氣中CO2反應(yīng),造成堿液消耗量大,泵和風(fēng)機耗電量高,設(shè)備選型大,廢水量大,不經(jīng)濟(jì)。為此,采用正常工況減少堿液循環(huán)量,并制定事故工況應(yīng)急措施的方案。
光氣破壞塔底設(shè)12%~15%堿液儲槽,塔頂設(shè)20%~25%應(yīng)急堿液高位槽,塔底設(shè)置3臺堿液循環(huán)泵(1開2備),塔頂設(shè)置2臺風(fēng)機。正常狀態(tài)下只需開啟塔底1臺堿液循環(huán)泵使得12%~15%堿液在塔內(nèi)循環(huán),塔頂開啟1臺風(fēng)機,堿液滿足塔的最小潤濕面積即可。事故狀態(tài)下開啟塔底另外1臺堿液循環(huán)泵和塔頂另1臺風(fēng)機,同時20%~25%應(yīng)急堿液可從光氣破壞塔頂部迅速進(jìn)入塔內(nèi)與光氣反應(yīng),提高了吸收效率,降低了正常狀態(tài)下對堿液和電的消耗。
設(shè)置應(yīng)急堿液高位槽,大幅度減小了塔底堿液儲槽的容積和裝置占地面積,同等規(guī)模下所用機泵、換熱器和管線的尺寸和容量隨之減小,節(jié)省了投資費用。
正常工況和事故工況塔的進(jìn)氣量和進(jìn)氣組成不同,塔內(nèi)壓力波動較大,操作不夠穩(wěn)定和靈活。因此,需要改變操作和控制方案。光氣破壞塔頂部設(shè)置壓力調(diào)節(jié)閥,避免進(jìn)塔光氣量減少時塔內(nèi)壓力偏低對塔的影響,可提高塔的操作穩(wěn)定性和系統(tǒng)的安全性。
塔底堿液循環(huán)泵、塔頂風(fēng)機和應(yīng)急堿液進(jìn)塔管線開關(guān)閥均需設(shè)置SIS聯(lián)鎖,事故狀態(tài)下觸發(fā)該聯(lián)鎖,打開應(yīng)急堿液開關(guān)閥、啟動另一臺堿液循環(huán)泵和另一臺塔頂風(fēng)機,使塔在大堿液循環(huán)量下運行。根據(jù)塔釜pH值自動控制堿液排出量,當(dāng)塔釜pH值小于9時,需及時將堿液排出并補充新鮮堿液,保證塔內(nèi)Na2CO3和NaHCO3濃度低于飽和濃度,減少堵塞。
根據(jù)實際工藝的需要,可以將風(fēng)機設(shè)置在光氣破壞塔頂部或者塔中部光氣總管上。前者適用于敞開式廠房,后者適用于封閉式廠房。優(yōu)化控制方案后,裝置適用范圍變泛,操作更靈活。
以甘肅銀光聚銀化工有限公司2萬t/a AKD技改項目為例,對光氣破壞塔進(jìn)行計算。單個光化反應(yīng)器的事故光氣組成見表1,新鮮堿液濃度為15%NaOH。
表1 事故光氣組成
根據(jù)光氣破壞反應(yīng)式(a)(b)(c)計算堿液消耗量,堿液排出時濃度為9%。
所消耗的堿液量:
根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗,事故工況下所需的堿液體積為120 m3/h,正常工況取體積為60 m3/h。
氣體質(zhì)量流率:G=3 720 kg/h;
液體質(zhì)量流率:L=120×1 125=135 000(kg/h);
氣體密度:ρG=2.013 kg/m3;
液體密度:ρL=1 125 kg/m3;
液相粘度:μL=1.2 cp;
由于物料為腐蝕性介質(zhì)且容易結(jié)晶析出,填料選DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),查得填料因子:φF=140
采用Eckert壓降通用關(guān)聯(lián)圖[5],橫坐標(biāo):
進(jìn)而可查得縱坐標(biāo):
得出液泛氣速:UGF=0.74(m/s)。
取空塔氣速為液泛氣速的70%,則空塔氣速:
U0=0.74×70%=0.518(m/s)。
塔徑:
則氣體的實際流速:
液泛因子:
由此計算塔的實際壓降,已知X=1.495,
查Eckert通用關(guān)聯(lián)圖得:
由于光氣破壞塔為帶化學(xué)反應(yīng)的吸收塔,且化學(xué)反應(yīng)復(fù)雜,填料高度只能由經(jīng)驗或?qū)嶒炑b置測得,根據(jù)以往項目經(jīng)驗,此塔填料高度選取11 m。則塔壓降:ΔP總=8×11 mmH2O=0.86(kPa)
式中:σ—填料的比表面積,m2/m3;Umin—最小噴淋密度,m3/(m2·h);Lmin—最小潤濕速率,m3/(m·h)。
光氣破壞塔填料選擇DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),Lmin為0.08 m3/(m·h),σ為130 m2/m3,代入式(1)計算得Umin=10.4[m3/(m2·h)]。
式中:Vmin—最小噴淋量,m3/h;S—塔截面積,m3/(m·h)。
由3.2所知,塔徑為2 m,填料高度11 m,則Vmin=32.66 m3/h〈60 m3/h。所以正常狀況下選用60 m3/h的噴淋密度可以滿足最小噴淋密度要求。
根據(jù)光氣破壞反應(yīng)式(a)(b)(c)計算反應(yīng)的放熱量如下:
則總放熱量為Q=10.038 106 kJ/h。
取 NaOH 溶液的比熱容為 C=3.8(kJ/kg·℃),由于塔頂蒸汽帶走熱量較少可忽略,假設(shè)反應(yīng)放熱全部由堿液吸收。
塔內(nèi)堿液溫升為:
塔的溫升取保守值為25℃。故而塔頂循環(huán)堿液進(jìn)料溫度應(yīng)該定為40℃為合適,則塔釜溫度為65℃左右。此外為加快堿液帶出熱量的速度,堿液噴淋密度盡可能的選取大值。
由上面計算可知,事故狀態(tài)消耗的堿液量:
2.01 +1.23+2.46=5.7(t/h)(以 NaOH 計)。
要求事故光氣在0.5 h內(nèi)處理完畢,則此時系統(tǒng)內(nèi)儲存的堿液量應(yīng)為:
5.7 ×2=11.4(t)(以 NaOH 計)。
選擇塔底堿液儲槽體積為65 m3,塔頂堿液高位槽體積為20 m3,此時裝置內(nèi)堿液儲量為:
20×0.8×1 200×0.2+65×0.8×1 125×0.15=12.6(t)〉11.4(t),滿足要求。
由于事故工況下所需的堿液體積為120 m3/h,正常工況取體積為60 m3/h,則選取塔底3臺泵的流量均為60 m3/h。正常工況時1臺泵運轉(zhuǎn),1臺泵備用,事故狀態(tài)時開啟另一臺泵。換熱器換熱面積為198 m2,循環(huán)水流量為138.6 t/h(溫度由32℃升至40℃)。風(fēng)機風(fēng)量4 000 Nm3/h,塔頂壓力-6 kPa。
通過以上對光氣破壞裝置的工藝優(yōu)化和設(shè)備選型,將現(xiàn)有運行項目與優(yōu)化后項目進(jìn)行對比,結(jié)果見表2。
表2 裝置電耗、堿耗對比
(1)針對光氣破壞塔堿液循環(huán)量大、能耗高、設(shè)備投資費用高等問題,將光氣破壞裝置進(jìn)行優(yōu)化,在光氣破壞塔頂設(shè)置應(yīng)急堿液罐,正常工況裝置內(nèi)小流量堿液循環(huán),事故工況采用大堿液量循環(huán)的方案,可降低裝置運行費用和設(shè)備投資。
(2)光氣破壞塔頂設(shè)置壓力調(diào)節(jié)閥,避免進(jìn)塔氣量變化時塔內(nèi)壓力波動較大,提高了塔的操作穩(wěn)定性和系統(tǒng)的安全性。
(3)根據(jù)實際工藝的需要,可將風(fēng)機設(shè)置在光氣破壞塔頂部或者光氣破壞塔中部的進(jìn)塔光氣總管上,前者適用于敞開式廠房,后者適用于封閉式廠房,適用范圍廣泛,操作靈活。
(4)光氣破壞塔材質(zhì)采用碳鋼內(nèi)涂環(huán)氧樹脂,填料為DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),耐腐蝕性好,且較現(xiàn)有的以哈氏合金為材料的光氣破壞塔的成本低。優(yōu)化填料和控制方案后塔降低了正常工況下光氣破壞塔的堵塞頻率,減少了檢修次數(shù),延長了裝置的操作時間。
(5)對于2萬t/a AKD生產(chǎn)項目,經(jīng)計算優(yōu)化后光氣破壞塔塔徑為2 m,填料高度為11 m,塔頂堿液高位槽體積20 m3,堿液循環(huán)泵的流量為60 m3/h,換熱器換熱面積為198 m2。優(yōu)化后裝置每年可節(jié)約電耗 280 000~320 000 kW·h,節(jié)約堿液量約 60~78 t/a。
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