王 爭
(1.煤與煤層氣共采國家重點實驗室,山西 048000;2.易安藍焰煤與煤層氣共采技術有限責任公司, 山西 030000)
沁水盆地是我國重要的煤層氣產業(yè)基地之一,煤層氣資源量約為4×1012m3,2014年煤層氣產量已達到30×108m3,開發(fā)前景廣闊。潘莊井田作為沁水盆地20余個井田之一,歷史上存在較多小型礦井,通常采用房/柱式采煤方式,只采煤房不回收煤柱,殘煤率高達40%~50%。該類小型礦井廢棄后通過地面垂直鉆井至采空區(qū)垮落帶內,使井口與采空區(qū)有效溝通,地面使用小型螺桿/漩渦增壓機組進行抽采。在采空井實際抽采過程中存在抽采強度高導致甲烷濃度等抽采參數(shù)波動較大、螺桿/漩渦增壓機組安全監(jiān)控系統(tǒng)相關聯(lián)鎖參數(shù)設置不合理導致設備頻繁連鎖停機等問題,需要制定合理的抽采工作制度及配套的抽采工藝技術。
采空區(qū)煤層氣抽采實質上是自采空區(qū)上部裂隙帶至煤層底板范圍內壓力傳播至地面抽采設備的過程。高負壓、大流量的抽采強度導致采空區(qū)內壓力激動,導致煤粉容易形成和產出,造成井筒附近煤巖層微裂隙發(fā)生閉合,產生壓敏效應;同時煤層氣解吸速度過快容易導致殘煤產生極強的速度敏感性,影響產氣量。
(1)因采空井井下地質條件不同于預抽井,采空井井口套壓較低,一般為0~50KPa,部分井甚至為微負壓。采空井投運初期使用管式泵、水環(huán)泵、螺桿/漩渦增壓機組進行試抽采。使用管式泵抽采的采空井日產水量極低,不產氣;使用水環(huán)泵抽采的采空井抽采負壓較高,日產氣量衰減嚴重,抽采周期極短;使用螺桿/漩渦增壓機組抽采的采空井設備初期容易故障停機,影響抽采效果。
(2)在井口為負壓的情況下,空氣有可能通過井口進入煤礦采空區(qū)內,加速采空區(qū)內部的殘煤氧化速度,存在殘煤自燃的可能性,且采空區(qū)內甲烷在一定濃度條件下具有爆炸的風險。采空區(qū)地面井使用配套設備抽采時應考慮相關安全風險,制定相應防范措施。
國內外學者針對常規(guī)煤層氣井對煤層氣排采階段的劃分進行了研究,包括國外的三段劃分法和國內的四段、八段劃分法。但對采空井煤層氣抽采制度研究較少。筆者根據(jù)國內外的資料,結合現(xiàn)場排采的經驗,以現(xiàn)有15口采空井抽采試驗為基礎,針對性調整優(yōu)化原有采空井定日產氣量的抽采制度,提出“四段制”的抽采制度,見表1。
表1 “四段制”抽采工作制度
其劃分依據(jù)如下:
Ⅰ自由放噴階段,該階段主要針對井口壓力為正壓采空井,若井口壓力為負壓則略過此階段,該階段一般持續(xù)時間為3~7d。通過人為放空初步判斷采空區(qū)殘煤解吸煤層氣產氣量大小,為選擇合適功率螺桿/漩渦增壓機組提供參考。
Ⅱ穩(wěn)定壓力降階段,通過調整抽采設備運行頻率達到控制采空井井口壓力的目的,一般持續(xù)時間為20~50d。該階段使用螺桿/漩渦增壓機組抽采設備傳播壓力降至采空區(qū)內部裂隙空間,游離煤層氣發(fā)生運移至抽采設備內,從而進一步降低井底流壓,促進采空區(qū)殘煤吸附氣的解吸,最終使采空區(qū)殘煤解吸速度與抽采設備抽采能力平衡。此階段壓力降幅度不能超過0.1~0.2kPa/d,過快的壓力降將影響采空區(qū)內壓降漏斗的擴展,不利于后期采空井抽采。
Ⅲ穩(wěn)壓產氣階段,通過固定抽采設備運行頻率,保證井口壓力穩(wěn)定,合理控制生產壓差,達到穩(wěn)產目的。此階段一般持續(xù)時間400d以上。
Ⅳ定產氣量階段,此階段采空區(qū)殘煤吸附氣解吸量明顯低于抽采設備抽采量,井口壓力降低明顯時應提高抽采設備運行頻率,保證抽采設備日均瞬時流量不低于小于2倍增壓機組電流值,否則應停止抽采或更換更小功率增壓機組。典型的四段制抽采曲線見圖1。
圖1 JSCK-15井抽采曲線
井口壓力是體現(xiàn)采空區(qū)殘煤吸附氣解吸能力的重要衡量指標,井口壓力過高,抽采設備抽放效率降低,不能充分釋放采空井產能;井口壓力過低,抽采設備高負荷運行,不利于采空井長期抽采。在抽采設備相同的前提下,對采空井井口壓力、日產氣量及抽采效果進行分析,可以有效指導采空井抽采制度的制定。
根據(jù)現(xiàn)場連續(xù)運行的9口采空井抽采數(shù)據(jù)為基礎,使用數(shù)學統(tǒng)計方法分析了不同抽采設備井口壓力與日產氣量的相互作用關系,對井口壓力區(qū)間求交集可得到抽采設備規(guī)格為3000m3/d時,井口壓力保持1.1~1.4kPa時有利于采空井長期、穩(wěn)產抽采;抽采設備規(guī)格為5000m3/d時,井口壓力保持-8.5~-6.5kPa時有利于采空井長期、穩(wěn)定抽采,如下表2所示。
表2 潘莊井田連續(xù)運行采空井運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
目前共有15口采空井投運,共有4口采空井使用管式泵抽采,1口采空井使用水環(huán)泵抽采(后改為增壓機組)、11口采空井使用螺桿/漩渦增壓機組進行試抽采。使用管式泵抽采的采空井日產水量極低,不產氣;使用水環(huán)泵抽采的采空井抽采負壓較高,日產氣量衰減嚴重,抽采周期極短;使用螺桿/漩渦增壓機組抽采的采空井初期因設備安全監(jiān)測聯(lián)鎖參數(shù)設置不合理導致頻繁聯(lián)鎖停機,影響抽采效果。
結合潘莊井田附近采空井井口壓力不高的基礎地質條件,經過采空井長期抽采試驗摸索,優(yōu)選螺桿/漩渦增壓機組作為采空井主要抽采設備。
以螺桿/漩渦增壓機組作為采空區(qū)地面井抽采工藝核心組成部分,通過優(yōu)化整體抽采工藝流程,實現(xiàn)采空井安全抽采的目的,抽采工藝流程圖圖2。
圖2 自由放噴階段抽采工藝流程圖
圖3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ階段抽采工藝流程圖
(1)Ⅰ自由放噴階段,此階段地面工藝流程為井口(壓力表)→閥門→阻火器→流量計→放空管。
(2)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ抽采階段工藝流程為:井口(壓力表)→閥門→單向閥→阻火器→增壓機組→流量計→過濾器→閥門→管網(見圖3)。
對以螺桿/漩渦增壓機組作為抽采設備的潘莊井田試驗區(qū)11口采空井歷史運行參數(shù)波動情況進行總結分析,在保障設備安全運行的前提下對增壓機組原聯(lián)鎖參數(shù)進行優(yōu)化處理,有效避免了采空井運行參數(shù)波動所觸發(fā)的抽采設備聯(lián)鎖停機,達到了抽采設備穩(wěn)定運行的目的。
根據(jù)重慶煤科院2013年12月出具的《特殊環(huán)境條件下甲烷爆炸極限測定》報告,甲烷-空氣混合氣體在環(huán)境壓力0.4MPa、環(huán)境溫度100℃、10J點火能量條件下,甲烷的爆炸上限為21%。據(jù)中國煤礦安全生產網數(shù)據(jù),當氧氣濃度低于12%時,甲烷氧氣混合氣體不會爆炸。采空井增壓機組的安全抽采聯(lián)鎖停機參數(shù)修改對照可見表3。
表3 螺桿/漩渦增壓機組安全抽采聯(lián)鎖停機參數(shù)
自2013年以來已經累計投運15口采空井,其中5口初期采空井因進行抽采試驗已廢棄,1口采空井因產能不佳進行間斷性抽采,另外9口采空井按照“四段制”抽采工作制度,仍處于穩(wěn)壓產氣階段,產氣量穩(wěn)定3000m3/d以上達3口采空井,產氣量穩(wěn)定2000~3000m3/d達3口采空井,產氣量穩(wěn)定1000~2000m3/d達3口,平均日產氣量2.5×104m3/d,累計日產氣量2313.1×104m3/d。
(1)潘莊井田試驗區(qū)采空井具有井下殘煤率高,采空區(qū)煤層氣資源量豐富的特點,合適的抽采制度及安全工藝流程是穩(wěn)產的關鍵,Ⅱ抽采階段切忌大幅度壓力降,保證采空區(qū)內壓降漏斗大范圍擴散;
(2)針對采空區(qū)自燃、低濃度煤層氣容易發(fā)生爆炸的風險,通過優(yōu)化潘莊井田試驗區(qū)采空井配套安全抽采工藝技術,可以實現(xiàn)安全抽采目的。
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