夏新躍
(中國(guó)石油化工股份有限公司西北油田分公司)
塔河油田為非均質(zhì)性極強(qiáng)的奧陶系縫洞型碳酸鹽巖,油藏埋深5 350~6 600 m,由于熱損失及原油脫氣影響,原油在2 500~4 000 m的井筒內(nèi)不具有流動(dòng)性,為此,采用套管摻入稀油降黏方式進(jìn)行開采[1-2]。塔河油田十二區(qū)2、4小區(qū)為超稠油區(qū)塊,生產(chǎn)期間稀稠油混配效果差導(dǎo)致稀稠比高,鑒于電泵具有舉升能力強(qiáng)、排量大的優(yōu)勢(shì),形成了以電泵開采為主,抽稠泵開采為輔的機(jī)械舉升方式,截至2015年12月,電泵井?dāng)?shù)66口,占機(jī)采井?dāng)?shù)69%,產(chǎn)量占比83%。
隨著國(guó)際油價(jià)大幅下跌,現(xiàn)有電泵開采存在采油成本高、效益變差的問題,主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)電泵機(jī)組功率大,電機(jī)通常配置在100~140 kW,系統(tǒng)效率低[3],日耗電量大。
(2)因含水波動(dòng)、稀稠油混配差導(dǎo)致機(jī)組負(fù)載變化敏感,表現(xiàn)為電流頻繁波動(dòng),優(yōu)化摻稀困難,造成稀油浪費(fèi)。
(3)通過改進(jìn)機(jī)組及配套工藝,電泵適應(yīng)性明顯提升,但仍存在部分井況惡劣,機(jī)組不適應(yīng)導(dǎo)致短期檢泵問題,增加檢電泵費(fèi)用。
(4)變頻器應(yīng)用時(shí)間較長(zhǎng),部分電子元器件老化,維修成本較高。
(5)電泵初次投入成本高,增加采油成本壓力。
隨著70/32、83/44大排量抽稠泵成功應(yīng)用[4-5],排量由日產(chǎn)液50 m3提升至100~143 m3,滿足了稠油摻稀井需求,現(xiàn)已在稠油區(qū)塊得到有效推廣。為提高超稠油區(qū)70/32、83/44抽稠泵適應(yīng)性,進(jìn)一步替代稠油電泵井?dāng)?shù),降低采油成本,開展了以下改進(jìn)工作:
(1)針對(duì)不銹鋼密度輕,稠油包裹凡爾球?qū)е旅芊獠粐?yán)的問題,進(jìn)行了泵材質(zhì)改進(jìn),即凡爾球及閥座材質(zhì)由不銹鋼改為硬質(zhì)合金,密度由8.0 g/cm3提高至13.5 g/cm3,硬度由58 HRC提升至88 HRA,提升抗稠油性能,減少稠油包裹凡爾球風(fēng)險(xiǎn),降低泵漏故障率。
(2)針對(duì)超稠油井稀稠油混配深度要求深的需求,增加了70/32、83/44抽稠泵泵筒強(qiáng)度,泵下續(xù)接尾管深度由1 000 m提升至2 400 m,結(jié)合70/32、83/44抽稠泵泵掛深度約2 000 m,摻稀混配點(diǎn)深度由3 000 m提升至4 400 m,提高稀稠油混配效果。
圖1 不同摻稀點(diǎn)處井筒黏度分布圖
由不同摻稀點(diǎn)處井筒黏度分布圖可知(圖1),混配深度在1 500 m處摻稀時(shí)流經(jīng)1 000 m的黏度為400 mPa·s,混配深度在3 500 m處摻稀時(shí)流經(jīng)1 000 m的黏度為250 mPa·s,不同混配點(diǎn)黏度相差約150 mPa·s,即隨著摻稀混配點(diǎn)加深,稀稠油混配效果明顯提升,亦即加深尾管可以改善稀稠油混配效果,降低稀油用量。
(3)通過加深尾管解決稀稠油混配問題,結(jié)合油井供液及配產(chǎn)需求,合理優(yōu)化泵掛深度,改變前期為滿足入泵需求過度加深泵掛的問題,進(jìn)一步改善桿柱受力,減少桿斷風(fēng)險(xiǎn)。
由不同泵掛液面及載荷對(duì)比圖可知(圖2),在其它因素不變條件下,隨著泵掛深度由2 200 m上提至1 800 m,最大載荷由146 kN降至138 kN,液面抽深能力由1 630 m上升至1 800 m,即在同一液面條件下,桿柱受力顯著改善。
圖2 不同泵掛液面及載荷對(duì)比圖
(4)針對(duì)超稠油間隙阻力大問題,優(yōu)化了泵間隙,即泵間隙等級(jí)由2.5級(jí)提升至5級(jí),減小了泵筒和柱塞之間的摩擦力,降低了下行阻力,光桿滯后率大幅下降。
通過提升大排量抽稠泵適應(yīng)性,現(xiàn)場(chǎng)替代稠油電泵22口井,有效降低采油成本,具體效果如下:
(1)排查治理短壽電泵(電泵壽命低于200 d)5口井,主要分為高含水、供液不足及生產(chǎn)穩(wěn)定3類,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)大排量抽稠泵,運(yùn)行壽命較電泵延長(zhǎng)117 d,期間檢泵1井次,避免檢泵13井次見表1。
表1 大排量抽稠泵替代短壽電泵統(tǒng)計(jì)表
表2 大排量抽稠泵替代低效電泵統(tǒng)計(jì)表
(2)開展低效電泵優(yōu)化治理3口井,主要表現(xiàn)為產(chǎn)油少、摻稀量大,優(yōu)化摻稀困難;結(jié)合大排量抽稠泵稠油適應(yīng)性好、處理相對(duì)容易的特點(diǎn),實(shí)施電泵轉(zhuǎn)大排量抽稠泵生產(chǎn),影響產(chǎn)量14 t,節(jié)約稀油126 t,見表2。
(3)結(jié)合油藏開發(fā)需求,優(yōu)化生產(chǎn)方式,實(shí)施自噴井轉(zhuǎn)大排量抽稠泵14井次,平均單井增油11.7 t/d,降低稀稠比1.7,累計(jì)增油3.4×104t,節(jié)約稀油7.6×104t。
(4)根據(jù)電泵費(fèi)用73萬(wàn)元/井、抽稠泵費(fèi)用8.4萬(wàn)元/井測(cè)算,替代電泵22口井可減少直接費(fèi)用1421.2萬(wàn)元;同時(shí)電泵日耗電約2 200 kW·h/井,應(yīng)用大排量抽稠泵可節(jié)約40%用電量,日節(jié)約用電880 kW·h/井,有效降低能耗。
(1)在國(guó)際低油價(jià)背景下,電泵因耗電量大、檢泵費(fèi)用高及地面維修成本高等問題造成采油效益變差,采油廠需要優(yōu)選機(jī)械舉升方式,降低采油成本。
(2)通過改進(jìn)凡爾球及球座、增加泵筒強(qiáng)度、優(yōu)化泵掛深度及泵間隙,提高了大排量抽稠泵稠油適應(yīng)性。
(3)通過提升大排量抽稠泵適應(yīng)性,現(xiàn)場(chǎng)替代稠油電泵應(yīng)用22口井,減少直接費(fèi)用1421.2萬(wàn)元,日節(jié)約用電880 kW·h/井,有效降低稠油開采成本,解決了超稠油區(qū)抽稠泵無法生產(chǎn)難題。
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