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中貴線乙烷回收工程模擬計算研究

2018-05-07 12:22:44李均方何琳琳賀曉敏
石油與天然氣化工 2018年2期
關(guān)鍵詞:輕烴乙烷分離器

李均方 何琳琳賀曉敏

1.中國石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠 2.中國石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠

乙烷作為生產(chǎn)乙烯的優(yōu)質(zhì)原料,與石腦油原料相比,具有乙烯收率高、能耗低、成本低等突出優(yōu)勢,并且乙烯原料的輕質(zhì)化也一直是乙烯工業(yè)研究與利用的發(fā)展方向。目前,我國乙烯裂解的主要原料中乙烷只占20%左右[1],而乙烯工業(yè)又迫切需要合理利用國內(nèi)凝析氣田中的乙烷資源。通過研究表明,我國大型凝析氣田原料氣中含有豐富的乙烷資源,如塔里木迪那氣田、英買氣田等地區(qū)的原料氣乙烷體積分數(shù)均超過7%,具有很大的回收價值[2]。為加強天然氣中乙烷資源的有效利用,實現(xiàn)天然氣價值鏈的效益最大化,2016年中國石油開展了中貴線乙烷回收工程的可行性研究。

1 基本概況

表1 中貴線乙烷回收工程原料氣組成Table1 FeedgascompositionoftheZhongguiLineethanerecoveryproject組成摩爾分數(shù)/%組成摩爾分數(shù)/%He0.01H20.05N20.91C193.40C24.37C30.09i-C40.01n-C40.02i-C50.01n-C50.01C60.01CO21.00H2O0.11

工藝流程示意圖見圖1。原料氣壓力7 900 kPa,溫度40 ℃,經(jīng)分子篩脫水處理后,為合理利用脫甲烷塔冷量,考慮分流約30%(y)的原料氣經(jīng)脫甲烷塔充分冷卻后,與經(jīng)主冷箱冷卻的大部分原料氣混合進入低溫分離器。在低溫分離器中,頂部大部分氣相經(jīng)次冷箱再次冷卻,經(jīng)節(jié)流降壓后作為脫甲烷塔上部的一股回流(即回流1),少部分氣相進入膨脹機膨脹端,經(jīng)膨脹降壓后進入脫甲烷塔;底部液相經(jīng)節(jié)流降壓后進入脫甲烷塔中部。經(jīng)脫甲烷塔處理后,氣相依次進入次冷箱和主冷箱,換熱后經(jīng)膨脹機增壓端增壓,再進入尾氣壓縮機增壓至7 900 kPa,分流10%~15%(y)的尾氣經(jīng)換熱和節(jié)流后,作為脫甲烷塔頂部的另一股回流(即回流2);液相經(jīng)主冷箱換熱后節(jié)流至脫乙烷塔,其出口氣相為乙烷,出口液相經(jīng)節(jié)流后進入脫丁烷塔,最后得到產(chǎn)品LPG和輕油。

2 主要工藝參數(shù)對裝置性能的影響

2.1 膨脹后壓力變化的影響

在保證其他條件不變、尾氣外輸壓力為7 900 kPa的前提下,隨著膨脹后壓力增加,壓比逐漸減小,使得膨脹機輸出的軸功率與尾氣壓縮機的軸功率呈直線下降。由于制冷量的減小,脫甲烷塔的乙烷收率與產(chǎn)品乙烷流量呈單調(diào)下降趨勢。在單位產(chǎn)品軸功率減小和產(chǎn)品收率產(chǎn)量的綜合影響下,產(chǎn)品總收益呈先上升后下降的趨勢,見圖2。

值得說明的是,該膨脹后壓力的改變對裝置影響較大,按收率最大考慮應(yīng)選擇盡可能低的膨脹后壓力;按單位產(chǎn)品尾氣壓縮功率小考慮,應(yīng)選擇盡可能高的膨脹后壓力;按綜合收益最大原則,則有一合適的膨脹后壓力約為3 300 kPa。

2.2 低溫分離器溫度變化的影響

低溫分離器溫度是該工藝的關(guān)鍵參數(shù)之一,決定膨脹前后的溫度,對裝置乙烷收率、動力消耗、天然氣消耗與綜合收益均有重要影響。由于該工程膨脹前壓力高,低溫分離器底部液相流量為0,因此,分離器頂部氣相流量為裝置總流量。在膨脹前后壓力、膨脹氣流與節(jié)流量的比例、尾氣再循環(huán)回流的比例不變時,隨著膨脹前溫度的增加,使得膨脹后溫度增加,并導(dǎo)致膨脹后液化的比例減少。同時,節(jié)流前溫度的增加,從塔頂來的回流液減少,使得乙烷的收率呈單調(diào)下降的趨勢。由于乙烷收率降低,脫乙烷塔和脫丁烷塔塔底的熱負荷略有下降,天然氣消耗系數(shù)呈下降趨勢;隨著膨脹前溫度與膨脹機輸出功率的增加,使得膨脹機同軸增壓后的天然氣壓力增加,尾氣壓縮機的壓縮比降低,總功率消耗減少,總體動力系數(shù)呈較大幅度的下降。而收益顯示出先增后減的趨勢,有一最佳值,說明溫度開始增加時,動力消耗與天然氣消耗對綜合收益的貢獻大于收率的貢獻;達到最大值后,動力消耗與天然氣消耗的貢獻小于收率對綜合收益的貢獻。

低溫分離器溫度過低時,會因為制冷量的減少,使換熱的溫差減少甚至無法實現(xiàn)工程意義。在本案例中,低溫分離器溫度低于-50 ℃后,次冷箱換熱的最小溫差減小到低于1 ℃,因此,比-50 ℃更低的溫度無實際工程意義;而溫度過高時,乙烷收率明顯下降,甚至出現(xiàn)膨脹后液化量不足和不液化的現(xiàn)象,也無實際工程意義;當(dāng)?shù)蜏胤蛛x器溫度為-32 ℃時,膨脹后液化率為0.08,也未出現(xiàn)該現(xiàn)象,由此表明所取的溫度范圍是可行的。

2.3 膨脹氣流比例的影響

從低溫分離器來的氣體分為進膨脹機的膨脹氣流和過冷的節(jié)流氣流,進膨脹機氣流流量的增加和節(jié)流氣流流量的減少,意味著高溫階段制冷量的增加和深冷溫階制冷量的減少。膨脹氣流比例在一定范圍內(nèi)(0.65~0.8)增加時,乙烷收率略微有下降趨勢,但不明顯;到一定量后(大于0.8),由于塔頂回流減少到極限,乙烷收率出現(xiàn)明顯下降。動力消耗則在0.65~0.8略有降低,大于0.8后,因為乙烷收率的減少,動力消耗快速增加。天然氣消耗則隨收率的變化先微降后微增。而收益卻出現(xiàn)先增加后減少的趨勢,在膨脹氣流比例0.8左右達到最大收益。

不難理解的是,年收益系數(shù)曲線上的拐點對應(yīng)膨脹氣流比例0.8的出現(xiàn),并不是固定的常量(此時是假定尾氣壓縮機再循環(huán)量不變)。若尾氣壓縮機再循環(huán)量改變,則膨脹氣流比例在0.8處就不一定是最佳的,因為尾氣再循環(huán)給脫甲烷塔提供了部分塔頂?shù)幕亓鳎虼?,膨脹氣流比例的變化會受該值的影響。?dāng)膨脹氣流比例過高時,會因深階制冷量的不足出現(xiàn)次冷箱的換熱溫差過小問題,在本例情況下,當(dāng)膨脹氣流比例從0.65變化至0.95時,次冷箱的換熱溫差從4.73 ℃下降至0.81 ℃。

3 適應(yīng)性分析

3.1 原料氣CO2含量變化的影響

由圖5可以看出,原料氣CO2摩爾分數(shù)在0.5%~1.75%變化時,保證其他工藝參數(shù)不變,乙烷收率略有降低,單位產(chǎn)品電耗略呈直線上升,由于排出裝置的CO2含量增加,單位產(chǎn)品氣消耗呈直線上升。原料氣CO2含量變化對裝置的綜合收益十分敏感,收益隨CO2含量增加呈直線大幅下降趨勢。

當(dāng)原料氣CO2含量高時,會增加脫甲烷塔塔頂?shù)亩氯麅A向。在本研究中,原料氣CO2摩爾分數(shù)為1.75%時,脫甲烷塔塔板上CO2氣液兩相分布情況見圖6。由圖6可知,液相中CO2含量最大峰值出現(xiàn)在第23塊塔板上,第二個峰值出現(xiàn)在第8塊塔板處,此時C2H6摩爾分數(shù)分別達到63%和11%,堵塞傾向小。而在塔頂?shù)?~3塊塔板處時,CO2摩爾分數(shù)為2.5%~3.5%,C2H6摩爾分數(shù)為2.3%~4.5%,其余主要為CH4。以3.5%CO2、2%C2H6與94.5%CH4計算,CO2的凍結(jié)溫度為-102 ℃,與塔頂?shù)目刂茰囟?93 ℃相比,有足夠的安全裕度,不會出現(xiàn)塔頂CO2堵塞,顯示了該工藝對CO2具有良好的容忍性。

3.2 原料氣C2H6含量變化的影響

從圖7可以看出,當(dāng)原料氣C2H6摩爾分數(shù)在3%~5.5%變化時,以0.25%的幅度上升,裝置的乙烷收率和單位產(chǎn)品氣耗變化幅度小,幾乎可以認為是不變的,而單位產(chǎn)品電耗有較大影響,隨著C2H6含量的增加,單位產(chǎn)品電耗明顯下降;產(chǎn)品綜合收益更為敏感,呈快速上升趨勢。

3.3 原料氣壓力變化的影響

在其他工藝參數(shù)不變時,隨著原料氣進裝置壓力在7 500~9 500 kPa增加,意味著膨脹機的膨脹比增加,使得膨脹機的焓降增加,膨脹機增壓端效率小于膨脹機效率,進尾氣壓縮機壓力略有增加,同時由于尾氣壓縮機出口壓力相應(yīng)增加,使得尾氣壓縮機功率明顯增加,單位產(chǎn)品的動力消耗增加,見圖8。由于膨脹機制冷量的增加,使得乙烷收率略有增加,但增加幅度有限;同時,收率的增加,使得單位產(chǎn)品氣耗略有增加。加之,單位產(chǎn)品電耗與單位產(chǎn)品氣耗增加的幅度遠大于產(chǎn)量的增加,使得綜合收益呈直線大幅下降。

4 結(jié) 論

對于中貴線乙烷回收工程,通過膨脹機制冷+尾氣再循環(huán)脫甲烷塔雙回流工藝的模擬研究,計算結(jié)果表明:

(1) 膨脹后壓力選擇在3 300 kPa合適。

(2) 低溫分離器溫度取值介于-50~-32 ℃是可行的。

(3) 膨脹氣流比例為0.8時,產(chǎn)生的綜合效益最佳。

(4) 原料氣CO2摩爾分數(shù)為1.75%時,裝置不會出現(xiàn)脫甲烷塔低溫堵塞現(xiàn)象。

(5) 原料氣C2H6摩爾分數(shù)在3%~5.5%增加時,裝置單位產(chǎn)品電耗降低,綜合收益增加。

(6) 原料氣壓力在7 500~9 500 kPa變化時,裝置單位產(chǎn)品電耗增加,綜合收益降低。

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