劉念鵬 徐照平 劉 梁 華 儒 劉 東
(南京理工大學機械工程學院 江蘇 南京 210094)
近年來,一類新型自由活塞發(fā)電機引起了越來越多的關注。該類發(fā)動機在傳統(tǒng)自由活塞發(fā)電機的基礎上,以直線電機作為負載,能夠將燃料燃燒所產(chǎn)生的熱能直接轉化為更加清潔的電能輸出[1]。由于舍棄了傳統(tǒng)發(fā)動機的曲柄連桿機構,與傳統(tǒng)發(fā)動機相比,具有熱效率高、壓縮比可變、燃料適應性廣等優(yōu)點。該類發(fā)動機不僅能夠用在純電動汽車和混合動力汽車上,還能應用于移動電源以及便攜式發(fā)電器材等領域。
目前,國內外自由活塞發(fā)電機的研究方向主要集中在直線電機電磁結構設計、運動控制、缸內燃燒過程優(yōu)化等方面[2-5]。美國西弗吉尼亞大學的研究最具代表性,該校的Shoukry等人[6]對二沖程自由活塞發(fā)電機進行了數(shù)值仿真,分析了燃燒持續(xù)期、負載大小等對系統(tǒng)性能的影響。國內的上海交通大學、同濟大學、北京理工大學等高校針對自由活塞發(fā)電機進行了仿真研究[7-10]。
目前研究較多的二沖程自由活塞發(fā)電機雖具有功率密度大、結構簡單等優(yōu)點,但由于二沖程發(fā)動機存在環(huán)保性能較差、缸內廢氣難以排凈等缺點,已不在汽車上使用。四沖程發(fā)動機的換氣質量較好,有利于節(jié)能環(huán)保。本文主要研究四沖程自由活塞發(fā)電機,在仿真分析的基礎上,以某型內燃機為原型機研制的樣機系統(tǒng)進行試驗驗證。
四沖程自由活塞發(fā)電機的基本結構如圖1所示,系統(tǒng)可分為電子和機械等2部分。
圖1 四沖程自由活塞發(fā)電機系統(tǒng)結構圖
1)電子部分包括控制系統(tǒng)、儲能電池組、功率變換器等部件。電池組能夠存儲電機動子在磁場內運動產(chǎn)生的電能;功率變換器可實現(xiàn)發(fā)動機和電池組之間電能的雙向流動;控制系統(tǒng)能根據(jù)電機的反饋電流和位移速度信號控制電機的往復運動、燃油噴射、進排氣門開關和點火燃燒,實現(xiàn)四沖程熱力循環(huán)。
2)機械部分包括四沖程自由活塞發(fā)電機、直線電機、回復彈簧等部件。其中,自由活塞和電機動子相互連接形成活塞組件,是主要的運動部件[11]。
圖2為四沖程自由活塞發(fā)電機系統(tǒng)工作循環(huán)。
1)第一階段,直線電機在正向電流產(chǎn)生的驅動力作用下帶動自由活塞向下運動至x1處,彈簧被壓縮,同時進氣門打開,混合氣進入氣缸,完成進氣沖程,此時直線電機處于電動狀態(tài);
2)第二階段,活塞組件在彈簧回復力的推動下向上運動至x2處,完成壓縮沖程,電機動子切割磁感線產(chǎn)生感應電流,直線電機處于發(fā)電狀態(tài);
3)第三階段,當活塞組件運動至上止點時,火花塞點火,缸內壓力升高,推動活塞組件向下運動至x3處,彈簧被壓縮,電機動子切割磁感線產(chǎn)生感應電流,直線電機處于發(fā)電狀態(tài);
4)第四階段與第二階段相似,在活塞組件運動到下止點后,彈簧回復力推動活塞向上運動至x4處,電機動子切割磁感線產(chǎn)生感應電流,直線電機處于發(fā)電狀態(tài)。與此同時,排氣門打開,廢氣被排出氣缸,排氣沖程完成。
圖2 四沖程自由活塞發(fā)電機系統(tǒng)工作循環(huán)
本文設計的樣機系統(tǒng)以某型汽油機為原型機,該型汽油機使用ECU控制點火,燃油噴射方式為進氣道電控汽油噴射。由于取消了曲軸連桿和凸輪機構,安裝在氣缸頂部的進、排氣門改為由電磁執(zhí)行器驅動,可以方便地控制進、排氣門的開啟/關閉,進而調節(jié)發(fā)動機的換氣過程。
原型機的參數(shù)見表1。
表1 原型機參數(shù)
四沖程自由活塞發(fā)電機的電機是一種動圈式直線電機[12],該類電機具有動子質量低、推力波動小、可控性能高等特點。
在Altair Flux中建立模型,對位移和電流進行參數(shù)化設置,進行靜磁場仿真,可求得不同電流下,電機動子在不同位置時的電磁力大小,如圖3所示,進而計算出電機的電流參數(shù)ki。
圖3 電磁力仿真結果
圖4 為利用Flux計算所得的電機磁通密度矢量圖。圖4中,1所指部分為永磁體,充磁方式為徑向充磁;2所指部分為電機動子,動子中心軸上方通過彈簧座與活塞連接組成運動組件。當發(fā)動機處于進氣或膨脹沖程時,活塞或電機動子帶動彈簧座運動,壓縮彈簧;當發(fā)動機處于壓縮或排氣沖程時,彈簧回復力推動彈簧座向上運動,線圈切割磁感線產(chǎn)生感應電動勢。
圖4 電機結構和磁通密度矢量圖
為了使電機能在上行或下行時完成電動或發(fā)電,本文設計了一個功率變換器,如圖5所示,它能使電機在四象限內工作[13]。當K1、K4、K5導通時,電機處于電動狀態(tài),電機動子帶動活塞向下運動,此時發(fā)動機處于進氣沖程;當K6導通而其余開關斷開時,如果電機在彈簧回復力驅動下向上運動,電流通過K1、K4的二極管續(xù)流,此時發(fā)動機處于壓縮和排氣沖程,電機為發(fā)電狀態(tài);如果電機在氣缸壓力作用下向下運動,則電流通過K2、K3的二極管續(xù)流,此時發(fā)動機處于膨脹做功沖程,電機同樣處于發(fā)電狀態(tài)。
圖5 功率變換電路
在四沖程發(fā)動機中,活塞組件的往復運動完全是由所受外力的合力決定的。這些外力包括直線電機產(chǎn)生的電磁力Fe、回復彈簧的彈簧力Fs、各種摩擦力Ff以及燃燒室內的氣體壓力Fp等。
根據(jù)牛頓第二定律,可得到動力學模型[14]:
式中:m為活塞組件運動質量,kg;x為活塞組件位移,m;t為時間,s。Fe為電機電磁力,N;Fp為缸內壓力,N;Fs為彈簧力,N;Ff為摩擦力,N。
電機電磁力Fe可表示為:
式中:ki為電機常數(shù),N/A;I為電機電樞電流,A。
缸內壓力Fp可表示為:
式中:A為活塞端部面積,m2;p為缸內壓強,Pa。p可通過韋伯函數(shù)積分計算得到:
式中:Hu為燃料低熱值,MJ/kg;Gu為循環(huán)燃料供應量,kg;nu為燃燒效率,%;n 為燃燒品質因數(shù);t0為點火時刻,s;T為燃燒持續(xù)時間,s;r為多變指數(shù),膨脹沖程和壓縮沖程多變指數(shù)分別用re和rc表示;v為活塞組件的運動速度(在本文中,默認所有有方向的量向下為正),m/s。
彈簧力Fs與摩擦力Ff可表示為:
式中:ks為彈簧剛度,N/m;kf為動摩擦因數(shù);xs為彈簧預壓縮量,m。
根據(jù)公式(1)~公式(7),可在 Simulink中建立仿真模型,仿真參數(shù)設置見表2。
表2 仿真參數(shù)
為確保仿真與樣機的一致性,結構參數(shù)直接參考原型機,而燃燒相關參數(shù)則通過分析原型機示功圖獲得。
圖6為通過仿真得到的電機動子位移和電機電樞電流隨時間的變化關系。從圖6中的電機動子位移曲線可知,進氣沖程終點為70.26mm,壓縮沖程終點為10.96mm,膨脹沖程終點為95.04mm,排氣沖程終點為12.35mm。與傳統(tǒng)內燃機相比,自由活塞發(fā)電機每個沖程之間是相互獨立的,這種循環(huán)具有更高的效率。從圖6中的電機電樞電流曲線可知,電機電流狀態(tài)變化時間與沖程變化時刻相匹配,且大小和方向變化與圖2所示的四沖程工作循環(huán)相吻合。
圖6 電機動子位移和電機電樞電流隨時間的變化關系
在仿真基礎上,以前面所述的某型汽油機為原型機,研制了一臺缸徑為102mm,最大沖程為120mm的試驗樣機,樣機系統(tǒng)如圖7所示。樣機的活塞是在原型機基礎上改進所得,進排氣門采用電磁驅動,因此對缸頭進行了一定調整,以方便安裝電磁氣門。
圖7 樣機系統(tǒng)
在進行試驗時,設定進氣沖程目標電流為85 A,壓縮沖程目標電流為32 A,膨脹沖程目標電流為反向80 A,排氣沖程目標電流為103 A。
樣機的試驗結果如圖8所示。
圖8 樣機試驗結果
圖8 a為試驗所得電機動子位移和電機電流隨時間的變化曲線,從圖8a可以看出,樣機系統(tǒng)實現(xiàn)了連續(xù)運行,在1 s內共完成9個四沖程循環(huán),完成一個四沖程循環(huán)大約需要110ms,相當于常規(guī)四沖程發(fā)動機1 000 r/min的工作頻率。
圖8b為試驗所得前6個四沖程循環(huán)活塞組件運動速度隨位移的變化曲線。從圖8b可以看出,活塞組件在進氣和壓縮沖程運行較為穩(wěn)定,而在膨脹和排氣沖程,活塞組件的運動狀態(tài)受到發(fā)動機燃燒狀況的影響?;钊M件在膨脹沖程的最大運動速度可達8.7m/s,而在其他沖程的最大運動速度不到5m/s。
根據(jù)電機電流I、活塞組件運動速度v、缸內壓強p、循環(huán)燃料供應量Gu,可求得各循環(huán)發(fā)電量Jout、循環(huán)指示功Jpv和循環(huán)放熱量Jin,進而求得電機的發(fā)電效率。發(fā)動機節(jié)氣門開度為18.5%時,樣機的性能參數(shù)見表3。
表3 樣機結構和性能參數(shù)
從9個四沖程循環(huán)中取出一個燃燒效果最好的四沖程循環(huán)與仿真結果進行對比,先對仿真模型中部分參數(shù)進行確認,主要包括進排氣壓力、活塞組件初始位移x0、燃燒持續(xù)時間T、多變指數(shù)rc和re等。參數(shù)確認過后的仿真結果與試驗結果對比如圖9所示。
圖9 參數(shù)確認后仿真結果與試驗結果對比
從圖9可以看出,電機動子位移和缸內壓力取得了較好的吻合效果,電機電流曲線吻合程度也比較高,能夠為后續(xù)的性能參數(shù)分析提供依據(jù)。
1)利用Maxwell和Flux軟件進行了電機電磁仿真,在此基礎上建立了電機和自由活塞發(fā)電機系統(tǒng)Simulink仿真模型。仿真結果表明,仿真結果與樣機試驗數(shù)據(jù)相比,吻合程度較高,證明仿真模型準確有效。
2)研制了試驗樣機,利用樣機進行了試驗。試驗結果表明,樣機能夠實現(xiàn)連續(xù)運行。發(fā)動機節(jié)氣門開度為18%時,樣機系統(tǒng)的發(fā)電功率為3.1 kW,發(fā)電效率為38.4%,直線電機的發(fā)電效率為96.1%。如果節(jié)氣門全開,樣機系統(tǒng)的發(fā)電功率能達到5.4 kW。
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