李少博
摘 要:在施工抽排鉆孔過程中,若使用風(fēng)力排渣有時(shí)會(huì)出現(xiàn)鉆孔噴孔現(xiàn)象,煤塵過大,因此需要使用防噴除塵裝置以有效解決風(fēng)力排渣條件下噴孔造成的瓦斯超限及粉塵超限問題,同時(shí)提高打鉆效率。
關(guān)鍵詞:風(fēng)力排渣;防噴除塵
突出煤層在施工抽排鉆孔時(shí),若使用水力排渣,容易造成后路煤層段塌孔,煤渣堵塞后路,從而導(dǎo)致鉆桿抱死,出現(xiàn)丟桿;而采用風(fēng)力排渣有時(shí)會(huì)出現(xiàn)鉆孔噴孔現(xiàn)象,煤、巖顆粒從鉆孔內(nèi)高速噴出,傷害施工人員,大量瓦斯涌出造成瓦斯超限以及粉塵超限,危害礦井生產(chǎn)安全,因此在鉆孔施工過程中必須采取相應(yīng)的防噴除塵裝置,以確保鉆孔安全、高效的按照設(shè)計(jì)要求施工到位。而從市場采購的防噴除塵裝置除塵效果存在各種不足,因此陶二礦需結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行該裝置的研究與應(yīng)用。適用于陶二煤礦首采區(qū)各個(gè)采掘工作面風(fēng)力排渣時(shí)順層抽排鉆孔的施工;適用于其他突出煤層采用風(fēng)力排渣施工順層鉆孔。
1 科技術(shù)原理
突出煤層在施工抽排鉆孔時(shí),施工過程中打鉆噴孔是發(fā)生的動(dòng)力現(xiàn)象,主要是由瓦斯壓力高,局部地應(yīng)力集中和局部軟煤存在三個(gè)因素綜合作用的結(jié)果。局部軟煤層的瓦斯含量比較大、瓦斯釋放快,強(qiáng)度低等特點(diǎn)時(shí),當(dāng)打鉆施工進(jìn)入煤層時(shí),對(duì)局部軟煤產(chǎn)生一種巨大的沖擊力和碎破力,這種沖力導(dǎo)致局部煤體不完整。局部煤體破裂后產(chǎn)生快速的解吸,使周圍快速進(jìn)入施工鉆孔的瓦斯急速增加。施工過程的鉆孔前方會(huì)有瓦斯大量涌出,使巷道局部出現(xiàn)較大的梯度瓦斯,從而造成了瓦斯的激流。由于施工的鉆孔孔徑很小,瓦斯和施工過程中的煤粉很難排出孔外,進(jìn)一步增加了施工鉆場及鉆孔內(nèi)外的梯度瓦斯的壓力,從而會(huì)導(dǎo)致噴孔。
當(dāng)施工過程中鉆孔噴孔時(shí)如不及時(shí)采取有效的措施,則施工的鉆孔噴出的瓦斯及煤粉會(huì)迅速的進(jìn)入施工鉆場,危及施工鉆場周圍作業(yè)人員的安全,甚至可能造成瓦斯事故。在施工過程中安設(shè)新的防噴除塵裝置后,施工過程中噴出的瓦斯及煤粉經(jīng)過由固孔管、防噴裝置、排渣管等裝置形成的完全密閉的通道,最后進(jìn)入氣水分離器,噴出的瓦斯及煤粉在氣水分離器內(nèi)經(jīng)過不斷的緩沖和分離作用,氣體由分離器的頂部被管路抽放排空,而煤渣經(jīng)水?dāng)嚢?,由于自重在分離器內(nèi)自由下沉,通過分離器底部的排渣管路排出,安全有效的實(shí)現(xiàn)氣水自動(dòng)分離,在施工過程中最終達(dá)到防噴除塵作用。
2 成果的創(chuàng)新點(diǎn)及解決方法
(1)結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉;原引進(jìn)的防噴除塵裝置造價(jià)昂貴,且配件等損壞后需重新進(jìn)購;而新裝置均采用回收的廢舊管路、鋼管焊接,通過各類管路連接而成。新防噴除塵裝置主要由固孔管、防噴裝置、抽采管路、氣水分離器、排渣管等組成。
(2)提高綜合降塵率。原引進(jìn)的各類防噴除塵裝置由于壓風(fēng)管路壓力達(dá)不到要求,除塵效果不夠理想,而新裝置在現(xiàn)場使用的過程有效控制煤塵飛揚(yáng),凈化打鉆施工的作業(yè)場所,大大降低了粉塵率。
(3)杜絕因打鉆噴孔引起的瓦斯超限,提高工作效率。原裝置因不能有效實(shí)現(xiàn)氣水分離,而無法接入抽放系統(tǒng),若施工過程中出現(xiàn)噴孔容易造成瓦斯超限停工;而新裝置在打鉆的施工過程中解決這一問題,能減少打鉆期間煤(巖)層噴出的瓦斯,有效解決巷道施工過程中瓦斯超限,增大了工作人員的安全系數(shù);同時(shí)節(jié)省了噴孔超限停工的影響時(shí)間,間接提高了打鉆效率。
(4)邊打邊抽,有效實(shí)現(xiàn)氣水分離。原引進(jìn)的防噴除塵裝置因體積原因無法有效實(shí)現(xiàn)氣水分離,而新裝置通過氣水分離器防止煤(巖)粉在打鉆施工過程中進(jìn)入到抽采的主要管路中,使煤氣分離,能夠更好的完美的凈化,更好的施工抽采,確保抽采過程的穩(wěn)定可靠,降低事故的發(fā)生率。
(5)抽氣量可依據(jù)需求有效調(diào)節(jié)。原引進(jìn)的防噴除塵裝置只有一個(gè)風(fēng)管閥門,若噴孔強(qiáng)度過大,無法有效解決防噴除塵問題;而新裝置可通過增加抽放管路來加大抽氣量,從而解決噴孔強(qiáng)度大時(shí)造成的瓦斯超限以及煤塵過大的問題。
3 成果投入使用檢驗(yàn)效果,成果使用的可靠性適應(yīng)性
2014年3月~ 9月期間,在2214下巷以及首采輔助回風(fēng)平巷施工順層鉆孔過程中應(yīng)用風(fēng)力排渣結(jié)合防噴除塵裝置,對(duì)鉆孔施工過程中的煤塵起到了有效的控制作用,保證了施工現(xiàn)場的空氣質(zhì)量,有益職工的身心健康;同時(shí)能最大限度的杜絕巷道后路瓦斯超限現(xiàn)象,有效解決瓦斯超限問題,增大了工作人員的安全系數(shù);同時(shí)節(jié)省了噴孔超限停工的影響時(shí)間,間接提高了打鉆效率。
4 主要效益
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
該裝置均為回收的廢舊材料焊制,成本低廉,所需人工費(fèi)用及材料成本共計(jì)100*2人工+300(材料費(fèi)用)=500元;而市場上進(jìn)購一臺(tái)該類產(chǎn)品需20000元左右,每臺(tái)鉆機(jī)可節(jié)省成本20000-500=15000元,按照3臺(tái)鉆機(jī)同時(shí)開鉆計(jì)算,每年可節(jié)省設(shè)備成本15000*3=45000元;未將易損耗配件計(jì)算在內(nèi)。
采用風(fēng)力排渣結(jié)合該裝置可杜絕抱鉆、噴孔超限停工的影響時(shí)間,間接提高單機(jī)鉆進(jìn)量。每臺(tái)鉆機(jī)每天預(yù)計(jì)至少可提高80m進(jìn)尺,按照每年施工260天計(jì)算,煤孔單價(jià)為170元/m,一臺(tái)鉆機(jī)每年至少可節(jié)約成本80*260*170/10000=353.6萬元。
4.2 社會(huì)效益
鉆孔施工過程中產(chǎn)生的煤塵對(duì)施工人員的身體造成了危害,長期在這種環(huán)境下工作,對(duì)身體損壞巨大。本文所介紹的裝置對(duì)鉆孔施工過程中的煤塵起到了有效的控制作用,有益于工作人員的身心健康。
同時(shí)這種防塵裝置,能最大限度的減少打鉆期間噴出的瓦斯對(duì)現(xiàn)場施工安全的威脅,杜絕巷道后路瓦斯超限現(xiàn)象;有效解決了瓦斯超限問題,保障了生產(chǎn)安全。
采用風(fēng)力排渣結(jié)合該裝置可杜絕后路塌孔、抱鉆、噴孔超限停工的影響時(shí)間,可提高單機(jī)鉆進(jìn)量,提高抽采效果,從而提前完成鉆孔施工,縮短抽采達(dá)標(biāo)所用時(shí)間,緩解礦井采掘銜接緊張的局面。
5 結(jié)論
近幾年隨著煤炭行業(yè)的高速發(fā)展,開采深度加深,地應(yīng)力與瓦斯壓力不斷增大,煤與瓦斯突出礦井不斷增多,而采取順層鉆孔作為區(qū)域防突措施時(shí),打鉆過程中的噴孔及煤塵則成為亟待解決的問題。而該裝置的研究與應(yīng)用可有效解決這些問題,在施工順層抽排鉆孔的礦井有著很好的應(yīng)用前景。
在施工順層鉆孔期間,該裝置的優(yōu)點(diǎn)很多,但也有些缺點(diǎn)不容忽視。
(1)氣水分離器體積較大,占用空間較多。
(2)該裝置需敷設(shè)一趟低負(fù)壓管路用于抽出氣水分離器內(nèi)的瓦斯混合氣體,若未敷設(shè)專用低負(fù)壓管路,則會(huì)降低抽放管負(fù)壓,對(duì)鉆孔抽放造成一定影響。