唐楠
摘 要:文中以某垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造項目為例,闡述了鍋爐風機水泵節(jié)能改造的必要性和可行性,并以工程實例說明了風機水泵變頻改造的過程,說明了變頻改造后風機系統(tǒng)的經(jīng)濟性和可靠性。
關(guān)鍵詞:垃圾電廠;鍋爐;風機;水泵;變頻器;節(jié)能
杭州錦江集團吉林省某垃圾發(fā)電廠始建于2000年,于2011改建為垃圾電廠,是一座老電廠,共有4臺鍋爐,3臺機組,總裝機容量達27兆瓦。2011年該垃圾發(fā)電技改項目增加2臺鍋爐和一臺15兆瓦的3號機組,并成功實現(xiàn)并網(wǎng)。該垃圾發(fā)廠電是在老電廠的基礎(chǔ)上改造的,2011年該改造項目順利完成并成功并網(wǎng)發(fā)電。該電廠擁有兩臺500t/d鍋爐和兩臺650t/d鍋爐,共4臺鍋爐,三臺發(fā)電機組總裝機容量為27兆瓦。2016年,本人受公司委派,對該公司的四臺鍋爐部分風機和水泵進行變頻節(jié)能改造。
1 電廠鍋爐風機水泵變頻節(jié)能改造必要性分析
(1) 從風機運行狀態(tài)分析。
隨著電力行業(yè)改革的深化,社會對環(huán)保重視程度提升,節(jié)能減排,減少廠用電,減少發(fā)電的成本,提高電價的競爭力,是電廠提高經(jīng)濟效益的主要方法。該垃圾發(fā)電廠使用循環(huán)流化床鍋爐,風機和水泵是主要用電設(shè)備,容量和耗電量都大。其次,風機水泵都為持續(xù)運行并且通常情況下處于低負荷或者動態(tài)負荷運行狀態(tài),節(jié)能空間很大。該電廠廠用電一般占電廠總發(fā)電量的23.2%,而風機、水泵等負載約占了電廠用電量的三分之一,電壓等級6kV 以上的風機、水泵等輔機設(shè)備耗電量至少占有其中九成。因為這些設(shè)備用擋板控制風量,因此實際運行效率很低,能耗巨大。設(shè)計時用最大需風量和風壓來選取電機型號,因此冗余量非常大,一般風量裕量在10%~20%,風壓裕量在10%。流化床鍋爐的引風機、送風機、二次風機、功率大,運行時間長,所以節(jié)能潛力非常大。其他的比如給水泵,也有非常大的節(jié)能空間。因此對該電廠的循環(huán)流化床鍋爐風機水泵等設(shè)備進行節(jié)能變頻改造,是當前該電廠節(jié)能降耗的有效技術(shù)手段,也是提高該電廠能源利用率,實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的必然要求。
(2) 在風機控制方式上分析。
風機以前的風量調(diào)節(jié)方法是調(diào)節(jié)入口或出口的擋板閥門開度,從而調(diào)節(jié)流量,調(diào)節(jié)壓力,這是一種能耗大、經(jīng)濟效益差、設(shè)備機械損壞大、維修率高,修理難度大、維護費用高,相對落后方法。還存在下列問題:
a.運用用擋板開度調(diào)節(jié)風量,很大一部分能量損失在擋板截流過程中。對風機而言,最適合的節(jié)能方法是用調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風量。因為風機一般都是平方轉(zhuǎn)矩負載,軸功率和轉(zhuǎn)速一般是立方關(guān)系,因此風機轉(zhuǎn)速減小的時候,耗能量也大大減小。
b.高度流動的介質(zhì)對閥門和擋板及管道有很大的沖擊力,導(dǎo)致設(shè)備損壞很大。
c.擋板開合延時嚴重,手動設(shè)備操作難度大,如果操作人員經(jīng)驗不夠還會使風機震動。擋板閥門控制方法一般用力矩較大的電動控制器,經(jīng)常出現(xiàn)故障,不符合長期頻繁調(diào)節(jié)的要求,動態(tài)性能也非常不理想。
d.異步電機直起起動電流通常為電機額定電流的6 8 倍,同時產(chǎn)生大量諧波,對電網(wǎng)沖擊大,電機發(fā)熱嚴重,巨大的沖擊轉(zhuǎn)矩還縮短了電機和風機的使用壽命。
所以,我公司對該垃圾電廠鍋爐風機進行了變頻節(jié)能改造。
2 垃圾電廠風機節(jié)能改造實施過程
(1) 變頻控制分析。
a.變頻控制可以節(jié)省原損失在擋板調(diào)整風量過程中的大量能耗,提高了經(jīng)濟效益。
b.采用變頻控制,實現(xiàn)電機軟起動,減少對電網(wǎng)的沖擊,大大減小了機械負載的沖擊,同時保證了風機的使用壽命。與此同時,采用變頻控制后,無功功率經(jīng)過變頻器直流環(huán)節(jié)中的濾波電容進行了瞬時補償,同時變頻器的輸入功率因數(shù)可達到0.95以上。和電機工頻啟動相比,功率因數(shù)得到明顯提高,此效果在低速電機中更加明顯。實現(xiàn)變頻控制后,水泵和風機會長時間在額定轉(zhuǎn)速下運行,設(shè)備損耗明顯減少。
c.采用變頻控制,電機運行構(gòu)成閉環(huán)控制同時自動調(diào)節(jié)運行速度,輸出的電流信號輸送至變頻器,運用變頻器控制電機轉(zhuǎn)速,可穩(wěn)定調(diào)節(jié)風量、流量,線形效果好,電機響應(yīng)快,機組可在更穩(wěn)定且相對能耗低的狀況下運行。
該垃圾發(fā)電廠,4臺爐每臺爐鈞配備引風機一臺,送風機一臺,一次風機一臺。根據(jù)測算情況,改造4臺二次風機,2臺一次風機,3臺引風機和一臺一拖二給水泵,項目完成后經(jīng)過統(tǒng)計節(jié)電效果明顯。
上述情況鈞為直接節(jié)能效益。與此同時,風機水泵實現(xiàn)了軟啟動,增加了機組使用時間的同時節(jié)省了設(shè)備維護費用,提高了系統(tǒng)的自動化水平。
(2) 主回路改造。
系統(tǒng)電路改造后。變頻器旁路功能可在變頻器故障時將風機切換到工頻運行,從而保證電廠正常生產(chǎn);變頻器工頻與變頻運行相互聯(lián)鎖的,以保證電路安全運行,同時,互鎖可以避免工頻電源反送至變頻器輸出端子,可保證電路安全。
(3) 控制回路改造。
變頻器控制系統(tǒng)包括主控制器、單元控制器、功率單元控制部分、輔助部分。老系統(tǒng)用DCS系統(tǒng)控制風機的啟停及擋板開度,變頻改造后仍然運用原控制系統(tǒng),并且對原系統(tǒng)稍加改造,實現(xiàn)對變頻器的控制。改造后完成后,變頻器可實現(xiàn)就地或者遠程控制。將變頻器控制系統(tǒng)和修改后的DCS 系統(tǒng)連接后,通過操作DCS系統(tǒng)可實現(xiàn)對變頻器啟停、復(fù)位及頻率等各種控制;在DCS 系統(tǒng)上可以監(jiān)測到變頻器電機的運行參數(shù)、設(shè)備故障等信息;同時可在鍋爐運行下實現(xiàn)風機工頻變頻的無擾切換。
3 風機變頻節(jié)能改造效果分析
該垃圾電廠各爐在設(shè)計時,其風機電機和風機的選型偏大,所以在選配變頻器時,是按照各爐風機的長期運行工況以及電流進行配置。同時由于垃圾電廠燃料的不穩(wěn)定性,就造成了不同工況下對風機的風量要求也不同,例如垃圾含水量大,垃圾熱值低的狀況下,風機的電流比較大,反之,風機的電流相對較小,所以該垃圾電廠變頻調(diào)速系統(tǒng)的運行的穩(wěn)定性有很高的要求。蘇州匯川技術(shù)有限公司系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)運用自有專利技術(shù)和抗短路技術(shù),對引風機和各類電機的穩(wěn)定運行提供了有力保障。項目完工后,本人組織電廠與第三方對該垃圾電廠改造的風機及水泵就節(jié)電率進行了統(tǒng)計驗收。對改造前、后的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了比較精確的統(tǒng)計。
經(jīng)過數(shù)月統(tǒng)計對比測算,二次風機變頻器節(jié)電率可達25%,給水泵變頻器節(jié)電率可達15%,一次風機變頻器節(jié)電率可達10%,引風機變頻器節(jié)電率可達30%,按變頻器最少年運行時間6500小時計算,年節(jié)電314.6萬度,按1萬千瓦時折合2.88噸標煤計算,年節(jié)約標煤量在1000 噸左右。
4 結(jié)語
改造前后對比表明,運用變頻技術(shù)對高能耗用電設(shè)備進行調(diào)速改造,能直接降低廠用電、減少電耗煤耗、從而增加上網(wǎng)電量,并且對設(shè)備的安全可靠運行、延長設(shè)備壽命都起到了積極的作用。