羅庚興,黃衛(wèi)庭,肖劍蘭
(佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,廣東 佛山 528137)
高線打包機(jī)主要用于將由C型鉤運(yùn)來的盤卷經(jīng)過打包機(jī)壓緊,使打包后的盤卷便于儲藏和運(yùn)輸[1-2]。它是一套非常復(fù)雜的全自動(dòng)智能控制設(shè)備,主要功能包括位置控制、運(yùn)動(dòng)控制、速度控制、液壓控制、報(bào)警控制、聯(lián)鎖控制和順序控制等[3-4]。在實(shí)際工作過程中,由于吊鉤中心與壓實(shí)空間物理中心存在偏差,以及壓實(shí)過程中各壓實(shí)車受到盤卷的阻力不一致,使得盤卷中心與吊鉤中心不重合。盤卷對中誤差過大,會(huì)造成吊鉤平衡性不好,影響吊運(yùn)效果,嚴(yán)重時(shí)甚至損壞機(jī)械設(shè)備。因此,提高壓實(shí)車位置控制的精度,實(shí)現(xiàn)盤卷對中,顯得十分重要。
以韶關(guān)某公司生產(chǎn)的BT4600型打包機(jī)為樣機(jī),對盤卷對中壓實(shí)控制進(jìn)行研究。控制系統(tǒng)采用邏輯控制實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車速度分段給定;采用PID控制算法調(diào)節(jié)壓實(shí)車運(yùn)行速度,有效地實(shí)現(xiàn)了壓實(shí)車的速度和盤卷對中的自動(dòng)跟隨校正,保證了對中壓實(shí)效果。
打包機(jī)壓實(shí)裝置主要由左、右兩臺壓實(shí)車和舉升平臺組成[1-2]。壓實(shí)車的主要任務(wù)是完成盤卷的對中壓實(shí)功能。其控制主要包括壓實(shí)車的邏輯控制、對中控制、位置和壓實(shí)力的計(jì)算。邏輯控制主要完成左右2臺壓實(shí)車的前進(jìn)、鎖定、后退以及與打捆的聯(lián)鎖等功能[3-5]。
位置控制的主要任務(wù)是計(jì)算2臺壓實(shí)車的位移,產(chǎn)生壓實(shí)過程中的高速前進(jìn)、低速前進(jìn)、低速后退和壓實(shí)完成等信號,并計(jì)算盤卷長度和判斷盤卷對中。
壓實(shí)車位置及位移量如圖1所示。壓實(shí)車實(shí)線圖是其初始位置,虛線圖是其盤卷壓實(shí)后的位置。壓實(shí)車1從初始位置運(yùn)動(dòng)到盤卷壓實(shí)后的位移定義為PS1,壓實(shí)車2從初始位置運(yùn)動(dòng)到盤卷壓實(shí)后的位移定義為PS2。
圖1 壓實(shí)車位置及位移量Fig.1 Position and displacement of the compactor
2臺壓實(shí)車初始位置之間的中心為物理中心。盤卷中心與吊鉤中心必須重合[5-6],物理中心與吊鉤中心的偏差定義為盤卷偏移量CS。當(dāng)CS=0時(shí),吊鉤中心與物理中心重合;當(dāng)CS>0時(shí),吊鉤中心在物理中心的左邊;當(dāng)CS<0時(shí),吊鉤中心在物理中心的右邊。CS是由打包機(jī)和盤卷輸送鏈的安裝位置決定的,一旦系統(tǒng)安裝好了,該值就基本固定了。
實(shí)際允許盤卷中心與吊鉤中心存在一個(gè)偏差,稱為誤差允許量,用δ表示。
盤卷是否對中的判斷方法如下。
若CS-δ≤PS1-PS2≤CS+δ,說明盤卷已對中,壓實(shí)車位移量合適;
若PS1-PS2 若PS1-PS2>CS+δ,說明盤卷偏向左邊,壓實(shí)車2位移偏小,速度偏慢。 壓實(shí)車的速度控制分為邏輯控制和調(diào)節(jié)控制兩種。邏輯控制用于實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車高速與低速、前進(jìn)與后退、鎖車等不同階段的邏輯切換[1-5]。調(diào)節(jié)控制用于實(shí)現(xiàn)盤卷對中控制。 壓實(shí)車1由液壓氣缸C1和C2驅(qū)動(dòng)。氣缸的速度由調(diào)節(jié)閥Y51控制,邏輯閥Y53用于鎖死氣缸,差速閥Y55用于切換高低速。壓實(shí)車2由液壓氣缸C3和C4驅(qū)動(dòng),氣缸的速度由調(diào)節(jié)閥Y50控制,邏輯閥Y52用于鎖死氣缸,差速閥Y54用于切換高低速。 壓實(shí)車的位移曲線如圖2所示。 圖2 位移曲線Fig.2 The displacement curves 當(dāng)壓實(shí)車前進(jìn)啟動(dòng)信號PP_FWD有效,差速閥Y54和Y55得電,調(diào)節(jié)閥Y50和Y51作用,壓實(shí)車1和壓實(shí)車2高速前進(jìn)。壓實(shí)車接近盤卷邊,信號S8有效,壓實(shí)車停止前進(jìn),等待舉升平臺將盤卷托離吊鉤。舉升完成信號LT_UP有效,壓實(shí)車1、2再次高速前進(jìn)。到前進(jìn)限位S13有效,差速閥Y54和Y55失電,壓實(shí)車1、2低速前進(jìn)。線道架合攏后,S12有效,壓實(shí)車1、2停止前進(jìn),且1 s后Y52和Y53得電,鎖死壓實(shí)車。 當(dāng)壓實(shí)車后退啟動(dòng)信號PP_REV有效,壓實(shí)車1和壓實(shí)車2均高速后退。當(dāng)編碼器檢測到快接近后限位時(shí),壓實(shí)車1和壓實(shí)車2均低速后退。壓實(shí)車1碰到限位信號S3停止后退;壓實(shí)車2碰到限位信號S6停止后退。 壓實(shí)車的啟停和高低速度切換,由斜坡函數(shù)實(shí)現(xiàn)均勻加減速控制。 PID運(yùn)算、D/A轉(zhuǎn)換、位移計(jì)算、比較運(yùn)算、數(shù)值運(yùn)算等過程,均由西門子PLC CPU317完成[8-10]。 圖3 壓實(shí)車速度調(diào)節(jié)控制框圖Fig.3 Speed control of the compactor 壓實(shí)車控制流程圖如圖4所示。 圖4 壓實(shí)車控制流程圖Fig.4 Flowcharts of the compactor control 壓實(shí)車的邏輯控制流程如圖4(a)所示。在PLC中編寫兩個(gè)功能子程序FC51和FC56。FC51用于實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車1的邏輯控制,F(xiàn)C56用于實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車2的邏輯控制。邏輯控制程序用于判斷壓實(shí)車高速前進(jìn)、低速前進(jìn)、鎖車、高速后退、低速后退的邏輯條件,并完成邏輯閥和差速閥的驅(qū)動(dòng)。 壓實(shí)車速度控制流程如圖4(b)所示。在PLC中編寫功能子程序FC59,用于實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車的速度PID調(diào)節(jié)。當(dāng)壓實(shí)車沒有被鎖死時(shí),運(yùn)行FC59,完成位移采樣、過程值計(jì)算、PID處理、輸出優(yōu)化等過程。功能函數(shù)程序FC97用于實(shí)現(xiàn)壓實(shí)車啟動(dòng)、停止或高低速轉(zhuǎn)換時(shí)的斜坡加速或減速,從而避免調(diào)節(jié)閥受到?jīng)_擊。規(guī)范化處理是將PLC的計(jì)算值轉(zhuǎn)換為模擬量輸出值,與調(diào)節(jié)閥的輸入范圍匹配。斜坡函數(shù)的計(jì)算頻率設(shè)置為20 Hz。采樣周期設(shè)置為100 ms,通過循環(huán)中斷塊OB35調(diào)用速度調(diào)節(jié)子程序FC59實(shí)現(xiàn)[10]。 高速線材打包機(jī)的壓實(shí)車速度控制系統(tǒng),采用邏 輯分段速度給定和基于位移的PID速度調(diào)節(jié)。其控制方法先進(jìn),具有穩(wěn)定性高、響應(yīng)快、誤差小、可靠性好、精度高、對調(diào)節(jié)閥沖擊小等優(yōu)點(diǎn)。基于該控制原理的BT4600型打包機(jī),對中能自動(dòng)跟隨校正,保證了對中壓實(shí)效果良好。 參考文獻(xiàn): [1] 羅庚興.高線打包機(jī)PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].自動(dòng)化儀表,2014,35(2):31-34. [2] 羅庚興.基于PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線技術(shù)的智能打包機(jī)控制系統(tǒng)[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2012,34(3):37-39. [3] 李冰.西門子S7-300在高線打包機(jī)中的應(yīng)用[C]//2008年全國小型型鋼生產(chǎn)技術(shù)交流論文集,中國金屬學(xué)會(huì),2008:299-301. [4] 王岸.S7系統(tǒng)在高線自動(dòng)打包機(jī)中的應(yīng)用[J].甘肅冶金,2010,32(5):160-163. [5] 余瓊.高速線材自動(dòng)打包機(jī)控制系統(tǒng)[J].冶金自動(dòng)化,2009(S1):106-107. [6] 羅庚興.基于編碼識別和變頻控制技術(shù)的自動(dòng)定位系統(tǒng)的研究[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2012(11):84-87. [7] 羅庚興,馮安平.柔性生產(chǎn)線機(jī)器人組裝單元設(shè)計(jì)[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2016(4):51-54. [8] 羅庚興.基于PLC的液位模糊自適應(yīng)PID控制研究與應(yīng)用[J].機(jī)床與液壓,2012(14):107-111. [9] 羅庚興,寧玉珊.基于PLC和WinCC的PID液位控制系統(tǒng)的研究[J].南方金屬,2011,18(2):12-15. [10]羅庚興,寧玉珊.大中型PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:北京師范大學(xué)出版集團(tuán),2010.3 壓實(shí)車速度控制
3.1 壓實(shí)車速度的邏輯控制
3.2 壓實(shí)車速度的調(diào)節(jié)控制
3.3 控制程序設(shè)計(jì)
4 結(jié)束語