張菲菲
(陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限公司臨猗分公司,山西臨猗 044100)
陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限公司臨猗分公司(以下簡稱臨猗分公司)KDONAr- 28000/22000/1060型空分設(shè)備采用分子篩前置凈化,空分增壓透平膨脹機(jī)提供所需冷量,雙塔精餾,液氧泵內(nèi)壓縮,全精餾無氫制氬流程[1-2]。液氧從主冷中抽出,經(jīng)液氧泵加壓至用戶所需壓力,然后進(jìn)入高壓換熱器與高壓空氣進(jìn)行換熱,汽化復(fù)熱至常溫后送用戶。2008年投產(chǎn)后運(yùn)行良好,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)設(shè)計(jì)值。2016年4月停車檢修后,液氧泵后壓力與氧氣出口壓差增至0.8 MPa,且氧量越來越小,無法滿足用戶所需。
2016年4月,28 000 m3/h空分裝置由于后工段檢修停車,待檢修完成冷態(tài)開車后發(fā)現(xiàn)氧氣出口流量較停車前減少約2 500 m3/h,為了滿足滿負(fù)荷生產(chǎn)的需要,被迫將液氧泵變頻由85 Hz 提高至90 Hz,回流閥開度由36.5%關(guān)至25.7%。雖然氧壓達(dá)到5.1 MPa滿足氧氣壓力,但是泵后壓力與氧氣壓差由0.1 MPa增高至0.8 MPa,氧量較之前減小了2 500 m3/h;同時(shí),高壓空氣由5.2 MPa增高至6.2 MPa,膨脹機(jī)前溫度由-115 ℃增高至-110 ℃,氮?dú)?、污氮?dú)獬鰮Q熱器溫度正常。相關(guān)運(yùn)行參數(shù)見表1。
首先從與氣化氧壓比較,壓差正常,排除氧氣壓力顯示錯(cuò)誤故障;再聯(lián)系儀表人員對(duì)液氧泵后壓力進(jìn)行校驗(yàn),也確定壓力表正常,故可以排除儀表顯示原因。
表1 相關(guān)運(yùn)行參數(shù)
通過流量計(jì)的氣量減少,反映出氧氣壓力、流量都下降。氧通道的泄漏有內(nèi)漏和外漏兩種。在高壓主換熱器內(nèi),膨脹空氣、高壓空氣與返流氣體氮?dú)夂陀梢貉醣盟统龅囊貉踹M(jìn)行換熱[3-4]。主換熱器流程如圖1所示。
由圖1可以看出:高壓空氣壓力高于氧氣壓力,通常設(shè)計(jì)中高壓空氣是氧氣壓力的1.3~1.5倍,不可能泄漏至空氣管道,分析氧氣純度合格,排除了高壓空氣泄漏至氧氣管道的可能。從上塔氮?dú)馀袛啵鯕鈮毫h(yuǎn)高于氮?dú)鈮毫?,若發(fā)生泄漏,氮?dú)鈮毫图兌榷紩?huì)發(fā)生較大的變化,實(shí)際氮?dú)鈮毫凹兌榷颊?,可以排除?nèi)漏。外漏也可分為氣體或者液體外漏,若是氣體外漏,冷箱內(nèi)壓力會(huì)升高,冷箱充氣中含氧量也會(huì)升高(冷箱充氣為污氮?dú)?,但取樣分析氧的體積分?jǐn)?shù)在5%左右,屬于正常;若是液氧泄漏,則會(huì)出現(xiàn)基礎(chǔ)溫度大幅度下降,冷箱外壁結(jié)霜,實(shí)測(cè)溫度正常,由此可排除氧通道泄漏。
圖1 主換熱器流程
出換熱器的氧氣壓力、流量因阻力增大而降低,從工藝方面考慮,在板式換熱器中,正、反流氣體同時(shí)流過不同的通道進(jìn)行溫度傳遞,此過程是一個(gè)穩(wěn)定的傳熱過程。由于氧量的減少,傳熱量減小,傳熱系數(shù)降低,導(dǎo)致高壓空氣進(jìn)氣量減少,壓力升高。因此,判斷氧通道堵塞是導(dǎo)致氧量下降的直接原因。再分析本次停車后,現(xiàn)場(chǎng)人員未及時(shí)關(guān)閉外送儀表氣閥門,后工段由于儀表氣壓力降低,被迫開啟老廠儀表空氣,由于老廠儀表空氣壓力(0.7 MPa)高于空分裝置所提供的壓力(0.5 MPa),導(dǎo)致含濕空氣倒入儲(chǔ)罐。儀表空氣流程如圖2所示。
圖2 儀表空氣流程
停車后氧氣放空閥內(nèi)漏,氧通道內(nèi)壓力降低,采用儀表氣進(jìn)行充壓,可防止壓力降低后濕空氣進(jìn)入。由于事先不知道老廠儀表空氣竄入,這些含濕空氣在主換熱器通道內(nèi)凍結(jié),進(jìn)而堵塞板式換熱器通道,造成啟動(dòng)液氧泵時(shí)泵后壓力與出換熱器氧氣壓力的壓差增大。
為保證空分設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,2016年4月 26日,臨猗分公司決定對(duì)28 000 m3/h空分裝置進(jìn)行加溫吹除,停液氧泵,停膨脹機(jī),高壓板式換熱器停止工作。由于生產(chǎn)任務(wù)緊,本次排液采用帶壓排液,空壓機(jī)、增壓機(jī)壓力盡可能控制在最低參數(shù)內(nèi)運(yùn)行,三段出口壓力控制在0.45 MPa,高壓空氣壓力控制在3.0 MPa以下。進(jìn)塔空氣經(jīng)低壓板式換熱器空氣通道進(jìn)入,出塔空氣經(jīng)低壓板式換熱器污氮?dú)馔ǖ琅懦?,控制好污氮?dú)獬隹跍囟?。塔?nèi)液體排放結(jié)束后,打開冷箱周圍所有吹除閥,加速塔內(nèi)冷量外排,同時(shí)高壓板式換熱器高壓空氣通道、氮?dú)馔ǖ?、氧氣通道開始流通,控制好氮?dú)獬隹跍囟?。由于氧通道生產(chǎn)正常時(shí)為液體,管道直徑小,加之上塔壓力低,空氣吹除流量小,因此必須開啟液氧泵后儀表空氣吹除閥,加速通道的復(fù)熱速度。裝置在加溫吹除期間合理調(diào)整好空氣的分配,使塔內(nèi)溫度均勻升溫至0 ℃以上,然后對(duì)氧氣通道以及冷箱內(nèi)各出口氣進(jìn)行露點(diǎn)分析,露點(diǎn)溫度為-60 ℃以下即表明吹除加溫合格。整個(gè)吹除加溫時(shí)間為48 h,2017年4月28日啟動(dòng)膨脹機(jī),38 h后生產(chǎn)出氧氣產(chǎn)品,各項(xiàng)參數(shù)正常。
此次氧通道凍堵事故主要是由于公司公用工程管理不到位,對(duì)液氧泵的加溫、密封氣干燥度的重要性認(rèn)識(shí)不足,為防微杜漸,決定在2套空分裝置緊急停車后,第一時(shí)間關(guān)閉外送儀表氣閥,避免后系統(tǒng)含濕空氣倒回儀表貯槽,同時(shí)在儀表氣正常后必須對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行置換合格后方可外送。
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