孫巧梅
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司, 河北 宣化 075100)
宣鋼采用鐵水預(yù)處理→LD轉(zhuǎn)爐→LF精煉爐→連鑄→軋鋼工藝生產(chǎn)45號圓鋼。最近宣鋼生產(chǎn)的45號圓鋼下游用戶在使用過程中出現(xiàn)鍛打開裂、硬度不夠和裂紋等質(zhì)量問題,主要表現(xiàn)在鋼材表面質(zhì)量不穩(wěn)定,熱頂鍛產(chǎn)生裂紋,嚴(yán)重影響了市場競爭力。
在現(xiàn)有工藝條件下,針對宣鋼現(xiàn)行45號圓鋼的生產(chǎn)工藝流程,通過跟蹤實(shí)驗(yàn)、系統(tǒng)取樣、低倍檢驗(yàn)、金相顯微鏡分析、大樣電解分析、掃描電鏡分析等方法,對各個(gè)工藝環(huán)節(jié)開展了研究工作,并通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣、優(yōu)化精煉渣料、加強(qiáng)保護(hù)澆注等措施提高鋼水潔凈度,進(jìn)一步提高和穩(wěn)定圓鋼產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶需求[1]。
Φ50圓鋼加工過程中內(nèi)部發(fā)現(xiàn)細(xì)小裂紋。熱頂鍛試樣,腳部裂紋呈簇狀分布,長短不一,最長約30 mm,并延伸至底面下。宏觀觀察,試樣側(cè)面有兩條成平行分布的縱向裂紋存在,裂紋內(nèi)側(cè)個(gè)別部位有氧化鐵皮存在,從宏觀尺寸看,裂紋很有可能在煉鋼工序形成。
金相檢驗(yàn)表明,試樣表面發(fā)現(xiàn)暫無明顯的脫碳現(xiàn)象。
鑄坯的質(zhì)量調(diào)研采用現(xiàn)場跟蹤、取樣、酸洗的方法,記錄了多個(gè)爐次的鑄坯表面和內(nèi)部缺陷。
1.2.1 鑄坯表面缺陷
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)鑄坯表面有一定程度的劃傷。劃傷的長度較長,有時(shí)貫穿整個(gè)鑄坯,分布在矩形坯的寬面和窄面;寬度一般為幾毫米到幾厘米,深小于3 mm。
1.2.2 鑄坯內(nèi)部缺陷
經(jīng)多個(gè)爐次調(diào)研,鑄坯的內(nèi)部缺陷主要表現(xiàn)為級別較低的皮下裂紋和中心縮孔。大多爐次會在距離表面4~20 mm范圍內(nèi)產(chǎn)生皮下裂紋,皮下裂紋一般分布在靠近鑄坯的內(nèi)弧和窄面,裂紋級別較低,一般為0.5級,寬度小于2 mm,長度小于5 mm。
通過現(xiàn)場取樣和實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析相結(jié)合的方式,對45號圓鋼的各環(huán)節(jié)氧氮值進(jìn)行分析,系統(tǒng)研究45號圓鋼潔凈度水平和夾雜物的主要來源、組成及演變規(guī)律并分析現(xiàn)行工藝條件下影響鑄坯潔凈度的主要因素,提出針對性的工藝改進(jìn)措施。45號圓鋼的化學(xué)成分見表1[2]。
表1 45號圓鋼的化學(xué)成分 %
宣鋼轉(zhuǎn)爐45號圓鋼生產(chǎn)工藝流程:鐵水脫硫扒渣→120 t轉(zhuǎn)爐→130 t LF精煉爐→連鑄機(jī)。本次試驗(yàn)調(diào)查僅從轉(zhuǎn)爐到連鑄坯為止。
取樣針對LF爐→中間包→鑄坯的流程進(jìn)行跟蹤取樣,連續(xù)取6爐,每爐的取樣方案具體如下。
2.2.1 氧氮含量分析
取樣工位為LF爐-中間包-鑄坯。用Φ40 mm×100 mm的真空小提桶在LF爐進(jìn)站、鈣處理后、LF出站以及中間包的第8流鑄坯,然后切割出Φ5 mm×40 mm的氣體樣進(jìn)行檢測;在第8流鑄坯中直接加工氣體樣。
2.2.2 顯微夾雜分析
取樣工位與氧氮分析的工位相同,通過從所取的小提桶樣中切割出15 mm×15 mm×15 mm的金相樣,進(jìn)行顯微夾雜物分析。
2.2.3 大型夾雜物分析
取樣的工位為LF爐-中間包-鑄坯。用Φ80 mm×180 mm的大提桶在LF爐進(jìn)站、鈣處理后、LF出站以及中間包的第8流和第12流取大提樣然后加工成Φ50 mm×150 mm電解大樣;在第8流和第12流鑄坯內(nèi)弧部位取電解大樣,使其包括夾雜物最多的內(nèi)弧1/4處。
2.2.4 渣樣分析
取樣工位為LF進(jìn)站渣層、LF出站渣層。分別用作化學(xué)分析和其他性能的測定。
對各工位加工的氣體棒樣進(jìn)行氧氮含量的分析,檢測結(jié)果如表2、表3所示。
表2 各工位中氧含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))變化 10-6
表3 各工位中氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))變化 10-6
分析表2、表3可知,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)有的爐次終點(diǎn)下渣量不穩(wěn)定,導(dǎo)致鋼水終點(diǎn)氧含量幅度較大,鋼水中T[O]含量在鈣處理后不減反增,說明鋼水出現(xiàn)二次氧化產(chǎn)生了新的氧化物;在中間包階段鋼水發(fā)生了二次氧化,產(chǎn)生了新的夾雜物。鋼水從大包到中間包雖然時(shí)間短,但增氮量大,這也間接證明了鋼水發(fā)生了二次氧化[3]。
從LF進(jìn)站—中間包—鑄坯各工位將從6爐45號圓鋼所取的試樣經(jīng)過粗磨、細(xì)磨和拋光后,在顯微鏡下觀察夾雜物的形貌、尺寸、類型,放大倍數(shù)為800倍,按夾雜物尺寸分為<1.25 μm、1.25~2.5 μm、2.5~5 μm、5~10 μm、>10 μm 五級,用直線法進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表4。
表4 各工位夾雜物數(shù)量變化(I值) 個(gè)/mm2
單位面積上當(dāng)量直徑為B的夾雜物的個(gè)數(shù):
式中:I為單位面積上夾雜物的當(dāng)量個(gè)數(shù),個(gè)/mm2;d為夾雜物直徑,mm;n為夾雜物個(gè)數(shù);B為視域直徑,μm;D為夾雜物當(dāng)量直徑,μm;N為視域總數(shù)。
3.3.1 LF進(jìn)站
夾雜物類型主要有以SiO2為主的復(fù)合夾雜物,是由渣子卷入所致;有形狀不規(guī)則的幾乎純的CaO-MgO復(fù)合夾雜物,是由耐火材料剝落所致;另外還有Al2O3-CaO/CaS-TiO2-SiO2-MnO/MnS多種組合的復(fù)合夾雜物。它們的當(dāng)量直徑大小多數(shù)分布在140~300 μm之間,占總的 86.36%。
3.3.2 LF喂鈣線后
分析到的大型夾雜物有純SiO2和以SiO2為主的復(fù)合夾雜物、Cu-Si-Ca-Al復(fù)合夾雜物(Cu元素的來源可能是廢鋼)、Si-Al-Ca-Mg復(fù)合夾雜物以及MgO-CaO復(fù)合氧化物等。同樣,它們的當(dāng)量直徑大小多數(shù)分布在140~300 μm之間,占總量的71.43%。
3.3.3 LF爐出站
典型的大型夾雜物主要有純SiO2、Al2O3-CaO/CaS-SiO2-TiO2復(fù)合夾雜物和Al2O3-SiO2-MnO復(fù)合夾雜物。經(jīng)過20 min的軟吹,一部分大型夾雜物得到去除,類型基本無變化。
3.3.4 中間包
分析到的夾雜物主要為純SiO2、Al2O3-SiO2-CaO復(fù)合夾雜物和Al2O3-MnO-SiO2-TiO2復(fù)合夾雜物等。夾雜物大多為球形或橢球形,其當(dāng)量直徑大小75%分布在140~300 μm之間。
3.3.5 鑄坯
鑄坯中檢測到的夾雜物主要有以SiO2為主的復(fù)合夾雜物,尺寸約300 μm,是由外來的渣子卷入導(dǎo)致的;有以Al2O3為主的Al-Ca-Mg復(fù)合夾雜物,尺寸約為100 μm,源于塞棒絮流物或浸入式水口結(jié)瘤物(發(fā)現(xiàn)多爐連澆后塞棒侵蝕嚴(yán)重);還有形狀不規(guī)則的MgO-CaO復(fù)合夾雜物,屬于耐材剝落所致;另外,還發(fā)現(xiàn)了含Na2O為10.20%的大型夾雜物,有的甚至含K2O,形狀不規(guī)則,來源于結(jié)晶器卷入的保護(hù)渣[4]。
宣鋼45號鋼LF爐精煉渣成分見表5。
表5 LF爐精煉渣成分表%
4.1.1 轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)用可塑性擋渣泥塞代替擋渣球
針對擋渣球擋渣效果差,容易下渣影響鋼水潔凈度的問題,宣鋼對張家口市宣化盛安制造有限公司生產(chǎn)的可塑性擋渣泥塞進(jìn)行試驗(yàn)。該擋渣塞使用后,能夠控制吹煉過程鋼渣從出鋼口流出及前期渣進(jìn)入鋼包,擋成率達(dá)到100%[5]。
4.1.2 調(diào)整轉(zhuǎn)爐頂渣的加入
1)將LF精煉所用的白灰及螢石全部放到轉(zhuǎn)爐出鋼過程加入,并減少了螢石用量。加入時(shí)間要求從出鋼1/5開始加入,到擋渣車開動前加完。
2)頂渣加入量為白灰1 400 kg,螢石200 kg,為保證料熔化,按三批進(jìn)行組批,頭兩批為白灰500 kg,螢石70 kg,最后一批為白灰400 kg,螢石60 kg。
4.2.1 優(yōu)化精煉渣料結(jié)構(gòu)
1)確定 45號圓鋼最佳渣系組成為:w(CaO)=50%~55%,w(SiO2)=10%~15%,w(Al2O3)=18%~22%,w(MgO)=5%~8%,w(CaF2)<5%。
2)對精煉脫氧劑加入順序和氬氣流量控制進(jìn)行了規(guī)范,同時(shí)延長了上電時(shí)間(增加5 min),從精煉渣樣直觀效果和分析結(jié)果看,白渣效果有明顯進(jìn)步,w(FeO)+w(MnO)的平均值≤1%,增強(qiáng)了爐渣吸附夾雜物的能力,降低了鋼中夾雜物含量。
4.2.2 改善吹氬和鈣處理效果
重新設(shè)計(jì)鋼包底吹位置,優(yōu)化鋼包流場,有效消除“死區(qū)”,縮短鋼液混勻時(shí)間,均勻溫度成分、有利于夾雜物上浮去除。
設(shè)計(jì)中包離線對中裝置,嚴(yán)格按流間距安裝中包坐磚,以保證中包水口的對中。操作中保證了浸入式水口與結(jié)晶器的中心線偏差不超過20 mm,插入鋼液面深度100~130 mm。
1)通過對宣鋼45號圓鋼連鑄坯、圓鋼進(jìn)行取樣分析,得出鑄坯皮下氣泡和裂紋導(dǎo)致了45號圓鋼熱頂鍛開裂,其主要原因?yàn)殇撘好撗醪涣?,結(jié)晶器卷渣和大顆粒夾雜物。
2)在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)使用可塑性擋渣塞代替擋渣球擋渣,減少鋼水下渣量,降低鋼水氧化性。將LF精煉所用的白灰及螢石全部放到轉(zhuǎn)爐出鋼過程加入,做到提早化渣,提高爐渣吸附夾雜能力。
3)優(yōu)化精煉渣料,重新制定得45號圓鋼渣系增強(qiáng)了爐渣吸附夾雜物的能力,降低了鋼中夾雜物含量。
4)連鑄工序通過優(yōu)化設(shè)計(jì)中包離線對中裝置和中包液面高度,保證夾雜物充分上浮,定期排渣,避免了結(jié)晶器卷渣的現(xiàn)象。
[1]蔡開科.連鑄坯質(zhì)量控制[M].北京:北京工業(yè)出版社,2010.
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[3]張江山,李京社,楊樹峰.鑄坯表面劃傷在圓鋼軋制過程的演變研究[J].軋鋼,2014,31(6):28-30.
[4]靳星,何烈云,張悅.圓鋼熱頂鍛合格率攻關(guān)實(shí)踐[J].南鋼科技與管理,2013(4):22-27.
[5]馬志偉,孫貴平,易華.45號圓鋼鑄坯缺陷控制生產(chǎn)實(shí)踐[J].中國冶金,2012,22(Z1):106-109.