歐陽(yáng)曉輝
(云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,云南 昆明 650102)
我單位使用PS轉(zhuǎn)爐對(duì)冰銅進(jìn)行精煉,冶煉煙氣采用強(qiáng)制循環(huán)余熱鍋爐進(jìn)行冷卻及余熱回收,但該余熱鍋爐自投產(chǎn)以來多次出現(xiàn)凝渣管束及第一對(duì)流管束進(jìn)出口集箱與受熱面連接管段處、受熱面進(jìn)出水管與鍋爐頂板焊接處漏水,且兩處漏水點(diǎn)均呈現(xiàn)環(huán)形裂紋,嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行及正常的生產(chǎn)組織。為此,我們進(jìn)行原因分析、針對(duì)性的對(duì)結(jié)構(gòu)改造,取得了良好的效果,自改造后未在同部位發(fā)生漏水事故。
轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐是我公司為回收銅冶煉過程中煙氣余熱而配套設(shè)置的,其型號(hào)為:QCF61/870-13-4.0,強(qiáng)制循環(huán),設(shè)計(jì)時(shí)最大煙氣流量61998m3/h,進(jìn)入余熱鍋爐最高煙氣溫度740~870℃,鍋爐額定壓力4.0MPa,蒸汽溫度250.3℃,設(shè)計(jì)蒸發(fā)量13t/h。鍋爐四周受熱面為膜式壁結(jié)構(gòu),內(nèi)部在第一、第二沉降室懸掛布置了凝渣管束和對(duì)流管束。
該余熱鍋爐自2006年投產(chǎn)至2009年,在凝渣管束與集箱連接管根部、凝渣管束進(jìn)出水管與頂板焊接處、第一對(duì)流管束與集箱連接管根部、第一對(duì)流管束進(jìn)出水管與頂板焊接處出現(xiàn)泄漏6次,圖1為凝渣管束結(jié)構(gòu)示意圖,圖中標(biāo)出了常發(fā)漏水點(diǎn),對(duì)流管束漏水點(diǎn)位置類似于凝渣管束。歷次余熱鍋爐出現(xiàn)漏水時(shí),管道漏水點(diǎn)均表現(xiàn)為環(huán)向裂紋,都出現(xiàn)在集箱兩側(cè)第一、第二根管道上。
圖1 凝渣管束結(jié)構(gòu)及漏水點(diǎn)示意圖
銅冶煉轉(zhuǎn)爐接受上游貧化電爐含銅量為65%左右的冰銅,通過銅轉(zhuǎn)爐的吹煉,達(dá)到含銅量98%的品位,然后送入陽(yáng)極爐系統(tǒng)再進(jìn)行進(jìn)一步精煉提純。在銅冶煉的過程中,主要有加料(進(jìn)冰銅)、造渣、放渣、出銅的基本操作步驟,同時(shí)還有加溶劑、篩爐、加冷料、取樣等環(huán)節(jié),在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的整個(gè)過程中,爐內(nèi)料、渣不能一次性完全加入和倒出,使轉(zhuǎn)爐爐口多次搖開、合上。
當(dāng)爐口搖開停止吹煉時(shí),且爐口敞開,進(jìn)入煙道煙氣量很少,但是爐口合上進(jìn)行吹煉時(shí),煙氣量可達(dá)60000m3/h,溫度740℃以上。
轉(zhuǎn)爐經(jīng)歷完出銅、等料后,鍋爐汽包壓力可降至1.0MPa附近,在完成進(jìn)料吹煉后熱源提高,鍋爐汽包壓力隨之升高,可升至3.8MPa(可升至額定4.0MPa,但控制在3.8MPa是出于安全考慮),但因轉(zhuǎn)爐整個(gè)生產(chǎn)過程中爐口不斷的發(fā)生調(diào)整,煙氣量及溫度波動(dòng)很大,鍋爐汽包壓力也在一個(gè)不停的變化中。爐口搖開,熱源中斷,壓力不斷下降,爐口合上進(jìn)行通風(fēng)吹煉后,熱源提升,汽包壓力逐漸升高。
在轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐生產(chǎn)時(shí),長(zhǎng)度為4m的集箱線性膨脹度發(fā)生變化,同時(shí)連接短管也承受同樣的工況影響,而引起集箱、連接短管產(chǎn)生一定的角變形量。集箱左右兩端采用管卡的形式進(jìn)行固定,雖能有效控制集箱左右、上下的移動(dòng),但長(zhǎng)度方向的移動(dòng)在一定程度上不能完全消除,使集箱在固定偏弱的一端由于累積產(chǎn)生較大的角變形,而固定相對(duì)穩(wěn)定的一端變形稍小。
材料為Q235的頂部密封板直接接觸高溫?zé)煔?,其各方向的現(xiàn)狀變化更加復(fù)雜,與受熱面進(jìn)出口的連接短管形成的變形角可能呈現(xiàn)多方向性。若僅考慮頂板在水平方向的現(xiàn)狀變化,同樣可以認(rèn)為在板邊緣處,即頂板靠近鍋爐左右側(cè)受熱面處的變化最大,與連接短管產(chǎn)生的變形角同樣最大。
因銅轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝特點(diǎn),隨冶煉爐在進(jìn)料、造渣、除渣、出銅期的不斷調(diào)整,其熱源不斷發(fā)生溫度、流量上的改變,使集箱及受熱面承受1.0~3.8MPa的壓力變化,密封頂板亦受工況變化煙氣的影響,在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的不同階段,鍋爐整體的熱膨脹頻率相對(duì)一般類型鍋爐高得多,特別是集箱與連接短管、連接短管與頂板形成的拉扯變形,長(zhǎng)期的膨脹、收縮使兩連接點(diǎn)處出現(xiàn)金屬疲勞,從而產(chǎn)生環(huán)形裂紋導(dǎo)致漏水事故的發(fā)生。
根據(jù)分析,出現(xiàn)多次漏水事故是接管與集箱、接管與頂板在受變化熱源影響時(shí)金屬膨脹及線性變形、角變形造成的,為此我們對(duì)凝渣管束、第一對(duì)流管束與對(duì)應(yīng)受熱面的接管結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改造,由原來的直管連接改為彎管連接,使集箱與頂板的間距從220mm增加到680mm,見圖2。
圖2 凝渣管束結(jié)構(gòu)改造示意圖
這樣改造的目的:第一,將連接短管由直管改造為彎管,消除集箱與鍋爐頂板變形不一致造成的兩連接點(diǎn)變形;第二,通過加長(zhǎng)連接短管的長(zhǎng)度,適當(dāng)減小集箱與連接短管、連接短管與頂板的變形角度。
同樣,也對(duì)工藝操作進(jìn)行了一定的調(diào)整,將鍋爐壓力控制在1.4~3.0MPa,利用出口調(diào)節(jié)閥的開度調(diào)整嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工況變化時(shí)壓力變化速率不得大于0.06MPa/10s,并通過強(qiáng)化培訓(xùn)、考核的方式,提高執(zhí)行效果,在一定程度上減輕變形及蠕變程度,提高鍋爐壽命,降低鍋爐漏水頻率。
在2010年6月對(duì)以上兩漏水點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)改造后,該轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐未在相同的部位發(fā)生相似的漏水事故,可以說消除了漏水隱患或者提高了該連接點(diǎn)處的金屬壽命,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。
銅轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐集箱與連接短管、連接短管與頂板連接處經(jīng)過多次漏水事故后,通過對(duì)事故的分析總結(jié),對(duì)設(shè)計(jì)過程中未能完全考慮到的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)及實(shí)際運(yùn)行情況,采取了針對(duì)性的技術(shù)改造措施和工藝調(diào)整,成功地解決了頻發(fā)漏水問題,提高了鍋爐運(yùn)行安全性,為正常的生產(chǎn)組織創(chuàng)造了條件。
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