馬 超,王文賓,董連平,李志紅
(1.山西潞安環(huán)保與能源股份有限公司 常村煤礦選煤廠,山西 長(zhǎng)治 040006;2.太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024)
常村煤礦選煤廠隸屬于潞安環(huán)保與能源有限公司常村煤礦,新建重介車間采用預(yù)先脫泥、50~1 mm由無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、1~0.25 mm粗煤泥干擾床分選機(jī)分選、<0.25 mm細(xì)煤泥浮選的工藝流程。選煤廠生產(chǎn)灰分≤10.5%的精煤,通過(guò)2臺(tái)XJM-S20機(jī)械攪拌式浮選機(jī)經(jīng)一段浮選得到精煤和尾煤。工業(yè)實(shí)踐中存在浮選尾煤灰分偏低、資源損失嚴(yán)重的現(xiàn)象,文章以常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥為對(duì)象,進(jìn)行了浮選藥劑制度的優(yōu)化研究。
煤泥粒度組成是影響其浮選效果的重要因素之一,特別是其中的細(xì)泥含量,會(huì)嚴(yán)重惡化煤泥的浮選效果[1-3]。常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥的粒度分布結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 煤泥試樣的粒度組成Table 1 Size analysis of test sample %
由表1可以看出,除<0.045 mm粒級(jí)外,其余各粒級(jí)煤樣的灰分相近,說(shuō)明煤質(zhì)相對(duì)均勻。<0.045 mm粒級(jí)灰分明顯高于其他粒級(jí)以及試樣平均灰分,說(shuō)明矸石存在一定的泥化現(xiàn)象,且該粒級(jí)產(chǎn)率高達(dá)34.85%,為煤泥樣品中的主導(dǎo)粒級(jí),浮選過(guò)程中可能會(huì)造成選擇性降低。
煤泥中的礦物種類及含量也是影響浮選效果的重要因素之一[4-5]。采用X射線衍射方法對(duì)常村煤礦選煤廠煤泥試樣的礦物組成進(jìn)行分析,圖1為煤泥試樣的XRD譜圖。
圖1 煤泥試樣的XRD譜圖
由圖1可以看出,常村煤礦選煤廠煤泥中的礦物成分主要是石英和高嶺石。其中,石英是一種親水性礦物,浮選過(guò)程中容易與煤粒分離;而高嶺石是一種粘土類礦物,遇水極易泥化成細(xì)小顆粒,使煤漿增大粘性,細(xì)泥通過(guò)機(jī)械夾帶或在粗粒煤表面罩蓋進(jìn)入精煤,影響煤泥浮選效果[6-7]。
采用實(shí)驗(yàn)室浮選機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),其中:浮選機(jī)槽體容積為1.5 L,葉輪轉(zhuǎn)速為1 800 r/min,充氣量為0.2 m3/(m2·min),礦漿濃度為80 g/L。依據(jù)GB/T 30046—2013《煤粉(泥)浮選試驗(yàn)》,以現(xiàn)場(chǎng)藥劑與煤油、仲辛醇的不同組合進(jìn)行浮選試驗(yàn),以精煤產(chǎn)率、精煤灰分和尾煤灰分作為評(píng)定浮選試驗(yàn)效果的指標(biāo)。
藥劑是調(diào)控煤泥浮選效果的重要手段[8-10]。采用現(xiàn)場(chǎng)捕收劑和現(xiàn)場(chǎng)起泡劑組合進(jìn)行藥劑用量探索試驗(yàn)。首先,固定起泡劑用量為80 g/t,考查捕收劑用量對(duì)煤泥浮選效果的影響,不同條件下的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 現(xiàn)場(chǎng)捕收劑用量探索試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Result of test on dosage of collector %
由表2可以看出,在起泡劑用量為80 g/t時(shí),隨捕收劑用量的增加,浮選精煤產(chǎn)率提高,精煤灰分增大,但均明顯低于要求的精煤灰分;尾煤灰分隨藥劑用量的增加而增大,但在選擇的藥劑用量下,其灰分始終低于60.0%。為進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)藥劑組合作用下的煤泥浮選結(jié)果,固定捕收劑用量為1 000 g/t,改變起泡劑用量進(jìn)行浮選試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 現(xiàn)場(chǎng)起泡劑用量探索試驗(yàn)結(jié)果Table 3 Result of test on dosage of frother %
由表3可以看出,在捕收劑用量一定時(shí),隨起泡劑用量的增加,精煤產(chǎn)率提高,精煤灰分變化不明顯。在起泡劑用量增加至120 g/t時(shí),浮選尾煤灰分可以達(dá)到65.49%。
綜合分析,對(duì)常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥采用現(xiàn)場(chǎng)藥劑組合時(shí),為實(shí)現(xiàn)資源的高效回收,藥劑用量以捕收劑1 000 g/t、起泡劑120 g/t為宜。通過(guò)浮選可得到產(chǎn)率為81.29%、灰分為8.61%的精煤,但藥劑用量偏高。
為進(jìn)一步考查現(xiàn)場(chǎng)浮選藥劑的性能與分選效果,將其分別與傳統(tǒng)浮選藥劑煤油或仲辛醇進(jìn)行組合。在起泡劑用量為80 g/t時(shí),不同藥劑組合對(duì)應(yīng)的浮選試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。為便于比較,同時(shí)列出煤油與仲辛醇組合時(shí)的浮選試驗(yàn)結(jié)果,圖2所示為不同藥劑組合作用下的浮選精煤可燃體回收率。
表4 藥劑組合優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果Table 4 Result of test on optimum combination of reagents %
圖2 不同藥劑組合作用下的浮選精煤可燃體回收率
由表4和圖2可以看出,不同藥劑組合對(duì)煤泥浮選效果影響顯著,且捕收劑與起泡劑存在一定的交互作用。相同浮選條件下,現(xiàn)場(chǎng)捕收劑與仲辛醇起泡劑組合作用時(shí)獲得的浮選指標(biāo)最佳,藥劑用量分別為600 g/t和80 g/t時(shí),可使尾煤灰分達(dá)到75.0%以上,精煤可燃體回收率達(dá)到95.58%。與仲辛醇起泡劑配合時(shí),現(xiàn)場(chǎng)捕收劑的作用性能優(yōu)于煤油捕收劑。但是,現(xiàn)場(chǎng)起泡劑與煤油捕收劑配合時(shí)的浮選效果最差,甚至低于其與現(xiàn)場(chǎng)捕收劑的作用效果。無(wú)論其與煤油捕收劑,還是與現(xiàn)場(chǎng)捕收劑配合,均需在較高的藥劑用量下才能獲得較好的浮選指標(biāo)??梢?jiàn),捕收劑與起泡劑之間存在一定的交互作用,現(xiàn)場(chǎng)使用的起泡劑效果欠佳。
綜合上述試驗(yàn)結(jié)果,在選擇的藥劑種類和用量范圍內(nèi),精煤灰分均低于10.0%,符合工業(yè)生產(chǎn)要求。
從資源回收的角度講,應(yīng)使尾煤灰分達(dá)到65.0%,甚至在70.0 %以上。對(duì)傳統(tǒng)煤油/仲辛醇藥劑組合,控制煤油用量為600 g/t,仲辛醇用量為80 g/t,精煤產(chǎn)率為82.75%,尾煤灰分接近70.0%,可燃體回收率為93.43%。與之相比較,現(xiàn)場(chǎng)捕收劑和仲辛醇起泡劑組合,可在相同藥劑用量下獲得相近浮選指標(biāo),且效果略優(yōu)于煤油/仲辛醇組合。而現(xiàn)場(chǎng)起泡劑的性能欠佳,無(wú)論與煤油捕收劑組合,還是與現(xiàn)場(chǎng)捕收劑組合,獲得相近浮選指標(biāo)時(shí)均需較高的藥劑用量。即幾種藥劑組合的作用效果優(yōu)劣順序?yàn)椋含F(xiàn)場(chǎng)捕收劑/仲辛醇組合>煤油/仲辛醇組合>現(xiàn)場(chǎng)藥劑組合>煤油/現(xiàn)場(chǎng)起泡劑組合。
常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥中細(xì)泥含量較高,影響浮選過(guò)程的選擇性,藥劑種類和用量對(duì)浮選效果有顯著影響。
(1)不同藥劑組合作用下的煤泥浮選效果不同,捕收劑與起泡劑之間存在一定的交互作用,實(shí)踐中應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)加以確定。
(2)現(xiàn)場(chǎng)使用的捕收劑性能較好,與仲辛醇起泡劑配合時(shí),在捕收劑用量600 g/t、起泡劑用量80 g/t時(shí),可得到產(chǎn)率為85.38%、灰分為9.43%的精煤,尾煤灰分為75.52%,精煤可燃體回收率為95.58%。
(3)現(xiàn)場(chǎng)使用的起泡劑性能欠佳,相近分選指標(biāo)下,需要較高的藥劑用量。
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