黎曉勇,梁春育,陳文忠
(新疆獨山子石化設備檢修公司煉油鉗工車間,新疆獨山子 833699)
煉油廠銷售球罐裝置P-2/1為立式筒袋泵,所打介質(zhì)為液化氣。在運行中出現(xiàn)振動超標數(shù)值,并在泵體下端伴隨異常響聲。解體發(fā)現(xiàn),泵體首級葉輪口環(huán)和殼體口環(huán)嚴重磨損,并有數(shù)道深度(0.5~1.5)mm左右溝槽,轉(zhuǎn)子上端的平衡鼓磨損間隙最大處達1.2 mm(按技術(shù)要求為≤0.4 mm)。球罐裝置中其他立式筒袋泵均出現(xiàn)過類似問題,無法保證長周期運行。
泵型號 TTMC50(A)-5,轉(zhuǎn)速 2980 r/min,軸承型號7214BDB,葉輪級數(shù)5級。泵結(jié)構(gòu)和測點分布見圖1
泵電機功率35 kW,依據(jù)ISO 2372—1974標準,其振動速度有效值報警值在(2.8~4.5)mm/s,目前,該泵的速度值已經(jīng)達到4.1 mm/s和 2.8 mm/s,屬于報警階段,一般來說,在1~3個月或更短的時間內(nèi),振動總量值變化30%~50%,通常說明機械發(fā)生故障。現(xiàn)在(僅一周時間)最大增幅為246%,可見故障蔓延迅速、程度嚴重。
2.1.1 故障所反映的振動特性
圖1 P-2/1泵
分析頻譜圖中摩擦故障所反映的特性。當旋轉(zhuǎn)體與靜止件相接觸時,轉(zhuǎn)子摩擦產(chǎn)生與機械松動類似的頻譜,一般在1/2工頻區(qū);當旋轉(zhuǎn)體中有局部摩擦或整圈摩擦時,會產(chǎn)生許多頻率,往往會激起一個或幾個共振,有較多的亞諧波倍頻(0.25×,0.5×,1×,1.5×,2×,2.5×等),如圖2所示。這與轉(zhuǎn)子的自然頻率的位置有關(guān);如有間隙過大的滑動軸承支撐的系統(tǒng)中存在不平衡或不對中則會引起很大的振動。
圖2 典型的摩擦頻譜
2.2.2 故障信號的診斷及分析
通過對該泵頻譜分析,如圖3和圖4所示,發(fā)現(xiàn)在0.5×,1×,1.5×,2×,2.5×,3×等都與典型摩擦特征的故障頻譜圖相吻合;在(2000~2800)Hz高頻處出現(xiàn)寬頻帶,并在 2309.375 Hz,2415.625 Hz,2443.75 Hz,2515.625 Hz等相應位置出現(xiàn)故障頻率的倍頻,在其他徑向頻譜圖中也存在類似的現(xiàn)象。
從圖5可見波形呈“熱帶魚”形狀,能量沖擊較大,達到10.75 mm/s2。所以推斷泵轉(zhuǎn)子存在較為嚴重的徑向摩擦故障。可得出,該泵由于轉(zhuǎn)子和定子存在摩擦,導致泵體發(fā)出振動和異響。
圖3 1V頻譜圖
圖4 2V頻譜圖
圖5 1V波形圖
在分析了泵的故障性質(zhì)后,認為轉(zhuǎn)子和定子發(fā)生摩擦碰撞主要與首級葉輪材料有關(guān)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查和分析發(fā)現(xiàn),泵長期存在不能長周期運行的情況,最近一次運行周期僅7 d(按照規(guī)定該類泵大修周期為18個月)。解體檢查中發(fā)現(xiàn),葉輪口環(huán)磨損間隙由上至下逐漸增大(0.8~2.5)mm,標準裝配間隙(0.5~0.6)mm。根據(jù)立式多級泵的運行特點可知,底端首級葉輪和口環(huán)起到滑動軸承的作用,主要承受徑向沖擊力。那么,就把問題的根源放在了首級葉輪和口環(huán)上,口環(huán)材料為磷青銅,自潤滑性較好。按API 610標準C-6規(guī)定,口環(huán)材料選用原則是低于葉輪50個硬度,經(jīng)查詢驗證符合要求。并且磷青銅作為泵的口環(huán)被廣泛應用。最后將故障鎖定在首級葉輪材料上,查找泵的出廠資料發(fā)現(xiàn)原始設計的葉輪口環(huán)材料為SS304不銹鋼,而現(xiàn)場拆檢的首級葉輪材料為普通碳鋼,最終查到了原因為首級葉輪表面耐磨性達不到現(xiàn)場要求所致。反復和廠家溝通,得知廠家將該泵所輸介質(zhì)液化氣誤認為是水,所以將材料降級處理。經(jīng)廠家建議,可將普通碳鋼的葉輪表面鍍鉻處理。圖6是磨合實驗過程中的摩擦因數(shù)變化曲線??梢姡冦t層摩擦因數(shù)在0.55左右波動,而SS不銹鋼摩擦因數(shù)在1.064左右波動。表明鍍鉻層的耐磨性能優(yōu)于碳鋼層。所以采取廠家建議葉輪磨損面磨加工到(0.8~1.6)Ra,根據(jù)標準鍍硬鉻0.08 mm,最后磨加工到(0.8~1.6)Ra。如圖7和圖8所示,鍍鉻的首級葉輪表面比鍍鉻前光潔度較高,符合要求,可以裝配使用。
圖6 摩擦因數(shù)隨時間變化的曲線
拆卸平衡鼓組件、葉輪和葉輪口環(huán),發(fā)現(xiàn)平衡轂組件、葉輪和葉輪口環(huán)磨損嚴重,各級葉輪口環(huán)間隙最大達到2.5 mm,屬于嚴重超標,軸上各關(guān)鍵部位的測點跳動量符合要求,說明軸沒有發(fā)生彎曲變形。更換新的平衡轂組件和對磨損的口環(huán)重新鑲套(口環(huán)和葉輪間隙以0.6 mm為標準)處理后,安裝廠家鍍鉻的葉輪,整體按照順序回裝。
試運行2個多月表明,(圖 9、圖 10)泵體振動情況良好并趨于穩(wěn)定,1H速度值由3.738 mm/s降至0.998 mm/s和2H速度值由3.5 mm/s降至0.701 mm/s,泵體各部位振動值下降至正常水平,反映出對P-2/1泵故障的診斷和處理情況是正確的。
圖7 普通碳鋼首級葉輪
圖8 鍍鉻首級葉輪
圖9 1H振動趨勢
圖10 2H振動趨勢
P-2/1泵振動和異常響聲是由轉(zhuǎn)子和定子發(fā)生摩擦所引起的撞擊故障所致,間接因素和葉輪表面的抗耐摩性強弱有關(guān)。這也說明在機械維修時,一定要認真仔細,杜絕人為失誤導致的故障。
[1]吳偉文,多級離心泵故障診斷及分析[J],中國設備工程,2005(4):46-48.
[2]張書等,鍍鉻層干摩擦狀態(tài)下磨損特征的研究[J],潤滑與密封,2010(11):67-70.