付 成
(甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司裝備部,四川達(dá)州 635000)
汽輪機(jī)組振動(dòng)的大小直接關(guān)系到機(jī)組能否安全運(yùn)行,當(dāng)機(jī)組長(zhǎng)期在振動(dòng)超標(biāo)下運(yùn)行時(shí),會(huì)導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行壽命減短。汽輪機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)是較為復(fù)雜的故障,由于機(jī)組的振動(dòng)往往受多方面的影響,因此對(duì)汽輪機(jī)組振動(dòng)進(jìn)行測(cè)試和診斷,找準(zhǔn)原因是解決汽輪機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的關(guān)鍵。
抽汽背壓式蒸汽輪發(fā)電機(jī)組,CB25-3.43/1.6/0.6型汽輪機(jī)由青島捷能汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn),額定轉(zhuǎn)速3000 r/min;QF-25-2型發(fā)電機(jī)由四川東方電機(jī)有限公司生產(chǎn),額定功率25 MW。由于生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際蒸汽量和汽輪機(jī)額定進(jìn)汽量差距較大,使得汽輪機(jī)長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行,發(fā)電效率低,汽耗率高。2017年8月青島捷能汽輪機(jī)有限公司對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了節(jié)能改造,將原機(jī)組改造為CB6.8-3.43/1.6/0.6。機(jī)組改造后啟動(dòng),汽輪機(jī)前軸相對(duì)軸振達(dá)到210 μm以上(報(bào)警值160 μm),并有持續(xù)增大趨勢(shì)。
通過(guò)負(fù)荷調(diào)整,在機(jī)組負(fù)荷6.8 MW,2 MW和0.5 MW時(shí),分別測(cè)試汽輪機(jī)前后軸兩垂直方向(X向與Y向)上的相對(duì)軸振值,見表1、表2和表3;在負(fù)荷6.8 MW時(shí)還對(duì)汽輪機(jī)軸承座振動(dòng)值進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量見表4,注:表中所有振幅為峰峰值(p-p)。
由上訴振動(dòng)測(cè)試得知,該機(jī)存在的主要問(wèn)題是機(jī)組在帶負(fù)荷6.8 MW時(shí),汽輪機(jī)前軸X向相對(duì)軸振增大至214 μm,汽輪機(jī)前軸Y向相對(duì)軸振增大至155 μm。
振動(dòng)增大主要表現(xiàn)在汽輪機(jī)前軸相對(duì)振動(dòng)上,通過(guò)測(cè)試軸承座振動(dòng),汽輪機(jī)前軸承座振動(dòng)也有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,這說(shuō)明振動(dòng)為真實(shí)振動(dòng),可以排除傳感器假信號(hào)的問(wèn)題。其中振動(dòng)增大成分為工頻振動(dòng)(圖1),波形圖為正弦波(圖2),軸心軌跡為橢圓形(圖3)。
表1 負(fù)荷6.8 MW時(shí)的汽輪機(jī)相對(duì)軸振值
表2 負(fù)荷 2MW時(shí)的汽輪機(jī)相對(duì)軸振值
表3 負(fù)荷0.5 MW時(shí)的汽輪機(jī)相對(duì)軸振值
表4 負(fù)荷6.8 MW時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量軸承座振動(dòng)值
圖1 ch1振動(dòng)頻譜
圖2 ch1振動(dòng)波形
通過(guò)11月9日降負(fù)荷試驗(yàn)得知,其振動(dòng)跟負(fù)荷有直接對(duì)應(yīng)關(guān)系(圖4),振動(dòng)穩(wěn)定,且存在著明顯的時(shí)滯現(xiàn)象,經(jīng)計(jì)算汽輪機(jī)前軸和汽輪機(jī)后軸相對(duì)振動(dòng)熱變量相位基本相同,幅值來(lái)看汽輪機(jī)前軸相對(duì)振動(dòng)是汽輪機(jī)后軸的2倍。由此可以推斷出,轉(zhuǎn)子發(fā)生了熱彎曲現(xiàn)象,且重點(diǎn)發(fā)生在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的前半部分。汽輪機(jī)振動(dòng)機(jī)理:當(dāng)蒸汽流量增大后,轉(zhuǎn)子受熱增加,當(dāng)在徑向方向膨脹系數(shù)或者溫度不一致時(shí),一側(cè)膨脹大,一側(cè)膨脹小,即出現(xiàn)彎曲變形,這個(gè)彎曲變形由于離開了回轉(zhuǎn)中心線,所以造成振動(dòng)直接疊加在原始振動(dòng)上使其增加。由于這個(gè)現(xiàn)象是受熱狀態(tài)后改變,所以存在明顯的延時(shí)現(xiàn)象。這也是為什么加負(fù)荷后一段時(shí)間振動(dòng)才開始增加,降負(fù)荷后一段時(shí)間振動(dòng)才開始減小的原因(圖2)。
圖3 ch1軸心軌跡
停機(jī)揭開汽輪機(jī)前軸承座,檢查發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)前軸瓦嚴(yán)重?fù)p壞(圖5),驗(yàn)證了汽輪機(jī)前軸振動(dòng)的真實(shí)性。同時(shí),檢查還發(fā)現(xiàn)主油泵葉輪套裝緊力不足(實(shí)測(cè)有60 μm的間隙),導(dǎo)致與軸配合松動(dòng)的問(wèn)題。
圖4 降負(fù)荷試驗(yàn)中振幅變化情況
圖5 汽輪機(jī)前軸瓦損壞情況
(1)更換汽輪機(jī)前軸瓦。汽輪機(jī)前軸瓦主體材料為巴氏合金,更換軸瓦時(shí),安排技術(shù)嫻熟經(jīng)驗(yàn)豐富的鉗工對(duì)軸瓦進(jìn)行刮削,回裝時(shí)各部位間隙和配合嚴(yán)格滿足安裝說(shuō)明書的要求。
(2)調(diào)整主油泵葉輪套裝緊力。通過(guò)對(duì)主油泵泵軸進(jìn)行激光熔覆,然后上車床重新加工外圓,保證主油泵葉輪孔徑與軸徑有約30 μm的過(guò)盈配合量,重新銑鍵槽和加工鍵,并回裝到位。
(3)高速動(dòng)平衡校正。轉(zhuǎn)子做高速動(dòng)平衡校正,對(duì)轉(zhuǎn)子熱彎曲角度進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)在其對(duì)面加重一定的計(jì)算補(bǔ)償重量,來(lái)補(bǔ)償熱態(tài)下的轉(zhuǎn)子彎曲量。轉(zhuǎn)子經(jīng)高速動(dòng)平衡校正后,在3000 r/min轉(zhuǎn)速下實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為:進(jìn)氣側(cè)振動(dòng)烈度為0.247 mm/s,排氣側(cè)振動(dòng)烈度為0.373 mm/s(圖6),低于允許振動(dòng)烈度值1.5 mm/s,試驗(yàn)合格。
圖6 轉(zhuǎn)子經(jīng)高速動(dòng)平衡校正后的振動(dòng)烈度
通過(guò)上述處理后,汽輪機(jī)重新回裝開車,振動(dòng)值明顯下降,其中汽輪機(jī)前軸相對(duì)振動(dòng)值降到140 μm以下,故障解決。