王惠民
(廣西交通投資集團(tuán)柳州高速公路運(yùn)營有限公司,廣西 柳州 545000)
灌陽(永安關(guān))至全州(鳳凰)高速公路土方挖方路段大部分為“兩高土”,如廢棄挖方填料換用其他材料,棄方難以處置,征地、防護(hù)等各項費(fèi)用較大,并且沿線附近也無法借到合格的土進(jìn)行填筑。為解決“兩高土”利用的難題,本項目根據(jù)自身特點(diǎn),采用模擬現(xiàn)場施工的試驗(yàn)數(shù)據(jù)總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)公式,能夠快速準(zhǔn)確地確定最佳灰劑量和調(diào)整各路段的灰劑量,同時對傳統(tǒng)的摻石灰改良“兩高土”的施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,形成了采用袋裝生石灰、鏵犁和旋耕犁等機(jī)械設(shè)備的二次摻灰成套技術(shù),在不降低路基填筑質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)下可利用常規(guī)的機(jī)械設(shè)備即可滿足施工要求,因此該施工方法更利于推廣與實(shí)施。
本摻灰改良“兩高土”在技術(shù)特點(diǎn)上相對傳統(tǒng)摻灰改良“兩高土”方法有著其特有的創(chuàng)新之處,主要表現(xiàn)在:根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果及總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)公式即能較為準(zhǔn)確快速地確定最佳灰劑量,減少試驗(yàn)段工作量;采用袋裝生石灰及二次摻灰技術(shù),能較好地提高灰土拌合質(zhì)量;踐行試驗(yàn)?zāi)M實(shí)際施工的思想,改進(jìn)灰劑量測定標(biāo)準(zhǔn)曲線,節(jié)約生石灰用量[1];結(jié)合項目實(shí)際情況,采用鏵犁和旋耕犁進(jìn)行灰土拌合,在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約項目投資。
本施工方法適用于那些借、棄土困難且“兩高土”分布較為廣泛的地區(qū)修建高速公路建設(shè)工程,其能較好地提高改良后“兩高土”路基填筑施工質(zhì)量、進(jìn)度及項目投資控制。
摻石灰改良“兩高土”方案中材料選擇、機(jī)械配置、工藝采用等主要根據(jù)項目實(shí)際情況進(jìn)行,并通過先進(jìn)行室內(nèi)摻灰試驗(yàn)研究后再開展室外試驗(yàn)段進(jìn)行驗(yàn)證來不斷優(yōu)化。
室內(nèi)摻灰試驗(yàn)的目的是為確定最佳設(shè)計灰劑量、繪制灰劑量測定曲線以及測定灰土含水量的變化情況[1],以方便用來指導(dǎo)施工。由于一次摻灰難以使灰土拌合均勻,本工法采用二次摻灰,因此摻灰試驗(yàn)盡可能地模擬二次摻灰施工過程,具體過程如下:
從挖方段中取土60 kg土樣,剔除石塊和有機(jī)質(zhì)后拌勻,測量其含水率后分成6份,每份質(zhì)量為10 kg,作為制作標(biāo)準(zhǔn)試樣用土,并且摻灰前檢驗(yàn)生石灰質(zhì)量,保證生石灰達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)。
按照干土質(zhì)量的2%向其中的5份土樣中摻生石灰并拌勻。將剩下的1份素土和5份含2%生石灰的土裝入塑料桶內(nèi)堆放2 d,每天拌合兩次,模擬實(shí)際取土坑中的拌土過程。
在第1次摻灰后的第3 d進(jìn)行2次摻灰,向4份含2%生石灰的土中摻加不同含量的生石灰使其形成含灰量分別為4%、6%、8%、10%的灰土。在生石灰添加到土中后將土拌勻、粉碎,使土塊最大顆粒<5 mm[2]。然后,將素土和灰土均放入塑料桶中堆放。
在第2次摻灰后的第1 d,從6份含灰量不同的標(biāo)準(zhǔn)試樣(含灰量分別為0%、2%、4%、6%、8%、10%)中分別取出500 g,測定各土樣含水率,并繪制灰劑量與含水量關(guān)系圖(如圖1所示);另分別取出800 g土樣風(fēng)干到碾壓含水率(較灰土最佳含水量高2%左右)附近后裝入塑料袋,從中分別取出500 g土樣準(zhǔn)確測定其含水率,再分別取出300 g按照規(guī)范規(guī)定的方法進(jìn)行EDTA滴定,并將結(jié)果校正到300 g干土消耗的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液的體積,從而分別得到第二次摻灰后的第1 d各含灰量試樣的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液消耗的體積。
圖1 含水率與摻灰量關(guān)系曲線圖
在第2次摻灰后的第2 d,從6份含灰量不同的土(含灰量分別為0%、2%、4%、6%、8%、10%)中分別取出800 g土樣風(fēng)干到碾壓含水率(較灰土最佳含水量高2%左右)附近后裝入塑料袋,從中分別取出500 g土樣準(zhǔn)確測定其含水率,再分別取出300 g按照規(guī)范規(guī)定的方法進(jìn)行EDTA滴定,并將結(jié)果校正到300 g干土消耗的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液的體積,從而分別得到第二次摻灰后的第2 d各含灰量試樣的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液消耗的體積。
在第2次摻灰后的第3~10 d重復(fù)上一步驟,得到第3~10 d各含灰量試樣的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液消耗的體積。在以時間為橫坐標(biāo)、試樣的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液消耗的體積為縱坐標(biāo)圖上,繪出以灰劑量為參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)曲線。根據(jù)數(shù)據(jù)繪制EDTA滴定量與時間關(guān)系圖如下頁圖2所示,可用來檢測二次摻灰后10 d內(nèi)的灰劑量。
圖2 EDTA滴定量與時間關(guān)系示意圖
選取一段路基作為摻灰改良的試驗(yàn)段,試驗(yàn)段施工主要為確定壓實(shí)工藝主要參數(shù)(最佳灰劑量、最佳含水率、機(jī)械組合;壓實(shí)機(jī)械規(guī)格、松鋪厚度、碾壓遍數(shù)、碾壓速度)。
根據(jù)試驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)論,最佳設(shè)計灰劑量為6.9%,故初擬摻灰6%及8%兩個方案進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)施,該試驗(yàn)段第16層采用摻灰8%,第17層采用摻灰6%,為進(jìn)行對比試驗(yàn),松鋪厚度均控制在23 cm左右。通過對原始資料的整理分析,得出以下結(jié)論:
(1)最佳強(qiáng)振遍數(shù)
每遍強(qiáng)振后均進(jìn)行壓實(shí)度及含水量檢測,經(jīng)整理后繪制壓實(shí)度與強(qiáng)振遍數(shù)關(guān)系圖。根據(jù)壓實(shí)度與碾壓遍數(shù)關(guān)系圖,可知灰劑量為8%和6%時,隨著強(qiáng)振遍數(shù)增加,壓實(shí)度一直增加,但強(qiáng)振至5遍時,壓實(shí)度增加比較緩慢。強(qiáng)振至3遍時,摻灰8%和摻灰6%時壓實(shí)度均能達(dá)到94%;強(qiáng)振至4遍時,摻灰8%和摻灰6%時壓實(shí)度均能達(dá)到96%。故93、94區(qū)最佳強(qiáng)振遍數(shù)為3遍,96區(qū)最佳強(qiáng)振遍數(shù)為4遍。
(2)最佳灰劑量
根據(jù)圖3可知摻灰6%及摻灰8%時,強(qiáng)振第3遍時均能達(dá)到94區(qū),強(qiáng)振第4遍時均能達(dá)到96區(qū)。但摻灰8%用灰量較大,成本偏高,故本試驗(yàn)段摻灰6%比較合理。
圖3 摻灰8%與摻灰6%對比曲線圖
(3)最佳含水量范圍
根據(jù)試驗(yàn)資料可知,摻灰8%時灰土最佳含水量為19.0,摻灰6%時灰土最佳含水量為19.2。隨著碾壓進(jìn)行,灰土含水量會降1%~2%,為保證路基壓實(shí)后含水量在最佳含水量左右,故控制灰土壓實(shí)前含水量應(yīng)比最佳含水量高1%~2%。
(4)松鋪厚度及松鋪系數(shù)
根據(jù)《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ 034-2000)4.1.7條可知,灰土的壓實(shí)厚度不應(yīng)超過20 cm。通過松鋪系數(shù)計算,松鋪厚度不超過22.7 cm時,壓實(shí)厚度均<20 cm。為保證路基施工質(zhì)量,松鋪厚度按不超過22 cm控制,松鋪系數(shù)為1.16[3]。
根據(jù)試驗(yàn)段的技術(shù)參數(shù)組織安排施工,并根據(jù)土質(zhì)、天氣、運(yùn)距等方面變化對技術(shù)參數(shù)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,具體工藝流程如下:
(1)取土燜灰
在取土場向“兩高土”摻2%生石灰,燜放2 d,每天拌合1~2次,使含水率快速降低,土料團(tuán)塊變小(控制粒徑<5 cm),黏性降低。
(2)二次摻灰
2 d后運(yùn)輸?shù)铰坊?,通過控制石灰層厚補(bǔ)足剩余的摻灰量,采用農(nóng)用旋耕機(jī)與多鏵犁或平地機(jī)配合進(jìn)行拌和。
(3)整形
待含水量及灰劑量檢測合格后,先用平地機(jī)初平;用平地機(jī)立即在初平的路段上快速碾壓一遍,以暴露潛在的不平整;再用平地機(jī)重新進(jìn)行整形,整形前用齒耙將輪跡低洼處表層5 cm以上耙松,并用新拌和的混合料進(jìn)行找平;最后平地機(jī)再整形一次,將高處料直接刮出路外,不應(yīng)形成薄層貼補(bǔ)現(xiàn)象。
(4)碾壓
壓實(shí)采用振動壓路機(jī)和三輪壓路機(jī)聯(lián)合作業(yè)。碾壓時直線段由兩側(cè)路肩向中心碾壓,平曲線由內(nèi)側(cè)向外側(cè)路肩進(jìn)行碾壓。遵照先輕后重、先靜后振再靜的原則壓實(shí)過程中,如發(fā)現(xiàn)彈簧、松散、起皮等現(xiàn)象,應(yīng)及時翻開處理,并按規(guī)范要求進(jìn)行壓實(shí)度、平整度、彎沉檢測。
經(jīng)濟(jì)效益科學(xué)合理,主要考慮用摻灰與外借土進(jìn)行比較,通過比較可知“兩高土”摻灰造價比借土高20.6元/m3,主要由于石灰價格偏高所致,但考慮到環(huán)境效益應(yīng)該是比較合理的。
社會生態(tài)效益顯著,由于項目所在位置為國家重點(diǎn)保護(hù)耕地區(qū)域,土資源匱乏,本項目部分路床采用摻石灰改良“兩高土”,減少破壞林地和耕地;同時減少了水土流失,有效地保護(hù)了湘江源頭生態(tài)鏈,因此生態(tài)環(huán)境效益十分突出[4]。
通過改良“兩高土”,使得棄方得以有效利用,從而最大限度上實(shí)現(xiàn)了資源節(jié)約。同時減少了征地范圍,避免激化與當(dāng)?shù)卮迕竦拿?,有利于社會和諧穩(wěn)定。
灌陽(永安關(guān))至全州(鳳凰)高速公路項目路線全長47.964 721 km,基本原設(shè)計大部分挖方段為“兩高土”均設(shè)計為利用方,灰土處理段落填挖基本平衡,如廢棄挖方填料換用其他材料,則需要棄方約40萬立方米。從整個施工過程來分析,解決了借、棄土及征地困難等實(shí)際問題,并且該方法較為快速準(zhǔn)確找出最佳灰劑量,同時修正了灰劑量測定曲線,施工過程中節(jié)約了石灰用量,減少了施工成本;“兩高土”經(jīng)摻石灰改良后,含水量、液塑限和塑性指數(shù)均降低,CBR值大幅提高,改變了黏土的物理性質(zhì),有利于提高路基填筑質(zhì)量;從壓實(shí)度、彎沉檢測結(jié)果及外觀來看,均證明“兩高土”摻灰改良后能很好滿足路基填筑施工要求。
[1]李小民.高塑性黏土填筑路基的分析和研究[J].常州工學(xué)院學(xué)報,2002(4):15.
[2]王勤福.低液限粉砂土用于高速公路底基層的綜合穩(wěn)定[J].江蘇理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2000(2):21.
[3]董 豫.石灰、粉煤灰處理過濕土技術(shù)的探討[J].交通世界(建養(yǎng)機(jī)械),2012(6):75.
[4]王 飛,李 銳,楊勤科.公路建設(shè)水土流失與水土保持研究[J].公路,2003(8):149.