趙 鵬,孟祥海,韓玉貴,宋 鑫,苑玉靜
(中海石油有限公司天津分公司/海洋石油高效開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津塘沽 300452)
渤海J油田位于渤海遼東灣北部海域,主要開發(fā)東二下段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ油組,油層溫度60 ℃左右[1-2]。該油田地層層內(nèi)非均質(zhì)性較強(qiáng),W平臺(tái)42口井中 41口井滲透率變異系數(shù)為 0.72~1.96,小層變異系數(shù)均大于0.7;油田滲透率變異系數(shù)高達(dá)0.79。該油田自2007年開展大規(guī)模聚合物驅(qū)試驗(yàn),截止2013年,W平臺(tái)8口注聚井年注入量約130×104m3,年聚驅(qū)增油量約12×104m3,增油效果顯著[3-5]。
但隨著聚驅(qū)規(guī)模擴(kuò)大,很大一部分注聚井發(fā)生聚竄,油井產(chǎn)出液含聚濃度增幅 4%~53%,目前作業(yè)過程中存在如下問題:①多輪次調(diào)剖后常規(guī)調(diào)剖體系封堵效率低,嚴(yán)重影響聚驅(qū)及平臺(tái)流程處理效果,調(diào)剖藥劑性能有待提高;②單井調(diào)剖效果有限,需整體調(diào)剖,作業(yè)井次多,工作量大;③平臺(tái)作業(yè)空間有限,交叉作業(yè)的實(shí)施難度大。受海上平臺(tái)空間及資源制約,常規(guī)調(diào)剖技術(shù)已難以滿足海上油田調(diào)剖需求[6-8]。調(diào)剖技術(shù)是改善注聚井聚竄問題以及降水增油效果的重要方式,但調(diào)剖過程中急需解決的難題是平臺(tái)空間受限制。本文結(jié)合現(xiàn)有平臺(tái)注聚設(shè)備,通過室內(nèi)物理模擬方法,研究?jī)?yōu)選出了改性后的在線調(diào)剖體系并改良了配套工藝,有效地解決了渤海J油田聚竄的問題。
試劑:渤海 J油田現(xiàn)場(chǎng)用改性乳液聚合物(聚丙烯酰胺類,分子量1 200×104,固含量33%)、交聯(lián)劑、助交聯(lián)劑、氯化鈉、氯化鉀、無水氯化鈣、氯化鎂、碳酸鈉、碳酸氫鈉、硫酸鈉等。
儀器:HH-2恒溫?cái)?shù)顯水浴鍋,數(shù)顯電子天平,博勒飛DV-II黏度儀添加物模實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
將濃度1 500 mg/L改性乳液聚合物與一定比例的交聯(lián)劑和助交聯(lián)劑配制成均勻溶液,分裝于磨口廣口瓶中,置于60 ℃的恒溫干燥箱中,每隔一段時(shí)間取出觀察成膠情況,記錄成膠時(shí)間,測(cè)定在剪切速率6 r/min下凝膠黏度(圖1)。
圖1 成膠時(shí)間隨助交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化
由圖1可知,隨著交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高,成膠時(shí)間縮短,且當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于0.10%時(shí),成膠時(shí)間低于72 h;隨著助交聯(lián)劑含量增加,成膠時(shí)間大幅縮短,且助交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于0.12%時(shí),成膠時(shí)間縮短幅度較小。結(jié)合室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果同時(shí)綜合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要求及經(jīng)濟(jì)性,優(yōu)選出在線調(diào)驅(qū)體系配方為:1 500 mg/L乳液聚合物+0.10%交聯(lián)劑+0.12%助交聯(lián)劑體系,成膠時(shí)間為51 h,滿足現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要求。
調(diào)剖體系性能是調(diào)剖作業(yè)成功實(shí)施的關(guān)鍵,溫度、剪切速率、地層水礦化度、二價(jià)陽離子等對(duì)凝膠體系的穩(wěn)定性有較大影響[9-12]。聚合物凝膠強(qiáng)度是評(píng)價(jià)調(diào)剖能力的重要指標(biāo),性能良好的調(diào)剖劑必須在目標(biāo)油藏環(huán)境下保持良好的成膠能力,因此,有必要深入研究溫度、地層水礦化度、二價(jià)陽離子等因素對(duì)聚合物調(diào)剖體系成膠性能的影響。
1.3.1 溫度對(duì)成膠性能的影響。
根據(jù)優(yōu)選的交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù),在剪切速率為 6 r/min條件下,分別測(cè)定不同溫度下凝膠強(qiáng)度隨時(shí)間變化關(guān)系,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。在固定時(shí)間條件下,溫度越高則凝膠強(qiáng)度越大;當(dāng)時(shí)間高于60 h后,凝膠強(qiáng)度隨時(shí)間延長(zhǎng),增長(zhǎng)速率變大。
圖2 溫度對(duì)凝膠強(qiáng)度的變化
1.3.2 礦化度對(duì)成膠性能的影響。
耐鹽性是評(píng)價(jià)凝膠體系性能的一項(xiàng)重要指標(biāo)。在礦化度為5 000 ~50 000 mg/L條件下,考察凝膠強(qiáng)度的變化情況可看出,隨著礦化度升高,凝膠強(qiáng)度降低,礦化度在5 000 mg/L至15 000 mg/L時(shí),凝膠強(qiáng)度降低幅度較大;在15 000 mg/L后凝膠強(qiáng)度基本不變。在高礦化度條件下,凝膠黏度仍維持在52 000 mPa·s以上,表明該凝膠體系耐鹽性好(圖3)。
圖3 礦化度對(duì)凝膠強(qiáng)度的變化
1.3.3 二價(jià)陽離子對(duì)成膠性能的影響。
金屬離子使聚合物形成絮凝物,二價(jià)陽離子特別是鈣鎂離子對(duì)凝膠強(qiáng)度有較大影響。實(shí)驗(yàn)考察二價(jià)陽離子濃度對(duì)聚合物凝膠性質(zhì)的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示??梢钥闯?,隨著鈣、鎂離子濃度增加,凝膠強(qiáng)度逐漸降低,但當(dāng)鈣、鎂離子濃度高于1 500 mg/L時(shí),凝膠強(qiáng)度趨于穩(wěn)定,說明該凝膠體系強(qiáng)度受二價(jià)陽離子的影響較小。
圖4 二價(jià)陽離子對(duì)凝膠強(qiáng)度影響
1.3.4 調(diào)剖體系的封堵性能
針對(duì)優(yōu)選的調(diào)剖體系,設(shè)計(jì)不同組合方案,利用填砂管模型進(jìn)行地層堵水性能測(cè)定,實(shí)驗(yàn)用填砂管基本參數(shù)見表1,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2和圖5。用模擬地層水測(cè)定填砂管模型水相滲透率后,注入2 PV聚合物調(diào)剖劑,關(guān)閉巖心兩端閥門,在溫度60 ℃下候凝72 h,記錄壓力、流量數(shù)據(jù)。根據(jù)達(dá)西公式計(jì)算封堵前后的水相滲透率,求得調(diào)剖體系的封堵率。由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,調(diào)剖劑注入后滲透率大幅度降低,封堵率高達(dá) 97.2%~98.1%,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明優(yōu)選的調(diào)剖體系地層封堵性能較好。
表1 填砂管基本數(shù)據(jù)
表2 調(diào)剖體系封堵性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1.3.5 調(diào)剖體系的注入性能
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出(表3),優(yōu)選出的在線調(diào)剖聚合物體系注入能力較好,調(diào)剖體系的殘余阻力系數(shù)分別為1.52和1.49,表明該調(diào)剖劑具有封堵能力強(qiáng)、耐沖刷效果好,能滿足現(xiàn)場(chǎng)調(diào)剖技術(shù)要求。
圖5 巖心模擬試驗(yàn)
表3 阻力系數(shù)與殘余阻力系數(shù)數(shù)據(jù)
針對(duì)目前海上油田常規(guī)調(diào)剖存在作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)、設(shè)備多、平臺(tái)占用空間大、無法與其他作業(yè)交叉進(jìn)行等問題,對(duì)渤海J油田西區(qū)原注聚流程進(jìn)行改造,在不改變?cè)芯酆衔锸旎鞒?、混配與注入系統(tǒng)的前提下,增加2個(gè)1 m3配料罐和1個(gè)高壓柱塞計(jì)量泵作為交聯(lián)劑注入流程,與原有注聚流程連接,實(shí)行單泵對(duì)單井施工工藝,具體流程如圖6所示。
圖6 礦場(chǎng)在線調(diào)剖流程
與常規(guī)調(diào)剖設(shè)備相比,應(yīng)用在線調(diào)剖工藝技術(shù)后,外加設(shè)備占地面積由57 m2降至6 m2,注入速度由12 m3/d升至28 m3/d,注入流程外加設(shè)備少,注入速度提升,調(diào)剖流程簡(jiǎn)單。此外,在線調(diào)剖工藝技術(shù)解決了常規(guī)調(diào)剖不可與其他作業(yè)交叉進(jìn)行的問題,有效地提高了作業(yè)效率。
J油田自2013年8月實(shí)施在線調(diào)剖實(shí)驗(yàn)以來,已累計(jì)實(shí)施6個(gè)井組。目前全油田遞減率由作業(yè)前的10%~15%降至5%,穩(wěn)油控水效果顯著。生產(chǎn)井見聚濃度均大幅降低,6個(gè)井組產(chǎn)出液平均聚合物濃度由450 mg/L降為360 mg/L,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的生產(chǎn)井調(diào)剖前后聚合物濃度變化如圖7所示。
圖7 調(diào)剖前后生產(chǎn)井聚合物濃度對(duì)比
通過礦場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的監(jiān)測(cè)與分析, 6口水井實(shí)施在線調(diào)剖實(shí)驗(yàn)以來,周圍油井含水率增長(zhǎng)緩慢,部分油井甚至呈下降趨勢(shì),目前仍持續(xù)有效。以J4井為例,聚合物濃度由542 mg/L降至280 mg/L,含水率由50%降至42%,兩年來持續(xù)有效。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)表明,該技術(shù)可有效封堵高滲層,抑制聚驅(qū)竄流,提高聚驅(qū)中后期的驅(qū)油效果。
(1)通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)優(yōu)選出了改性調(diào)剖體系配方,其中交聯(lián)劑和助交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.10%和 0.12%,成膠時(shí)間為 51 h,封堵率高達(dá) 97.2%以上,滿足J油田在線調(diào)剖作業(yè)要求。
(2)溫度及礦化度對(duì)調(diào)剖體系凝膠強(qiáng)度有較大影響,鈣、鎂二價(jià)陽離子的影響較小。
(3)相對(duì)傳統(tǒng)調(diào)剖工藝,在線調(diào)剖工藝充分利用平臺(tái)現(xiàn)有注聚設(shè)備,外加設(shè)備少,注入速度有所提升。在線調(diào)剖工藝解決了常規(guī)調(diào)剖不可與其他作業(yè)交叉進(jìn)行的問題,作業(yè)效率高。
(4)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果表明,J油田實(shí)施在線調(diào)剖后,生產(chǎn)井產(chǎn)出液中聚合物濃度與油田遞減率均大幅度降低,不僅有效地解決了聚竄的問題,同時(shí)含水上升趨勢(shì)得到有效抑制,穩(wěn)油控水效果顯著。
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