馮志東
摘要:針對目前采煤工作面分段回撤與開切眼、安裝過程存在的問題,文章從實(shí)踐角度出發(fā),分析了工作面分段的回撤、開切眼以及安裝的現(xiàn)狀,并提出了優(yōu)化改進(jìn)的措施方法,其目的是為相關(guān)建設(shè)者提供一些理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:采煤工作面;分段回撤;刮板輸送機(jī)
0引言:
在現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下,煤礦資源的開發(fā)建設(shè)要想滿足各行各業(yè)的使用量需求,需結(jié)合所處的市場環(huán)境,改進(jìn)采煤工作面的作業(yè)方法,即在明確采煤工作面所處斷層環(huán)境的基礎(chǔ)上,對采煤工作面的開發(fā)建設(shè)效果進(jìn)行優(yōu)化。如此,采煤工作面就不會受到所處地質(zhì)水文環(huán)境的影響,進(jìn)而提高工程項(xiàng)目建設(shè)使用的安全可靠效果。
1研究采煤工作面分段回撤與開切眼、安裝的現(xiàn)實(shí)意義
當(dāng)前階段,采煤工作面分段的回撤與開切眼、安裝,具有提升效率與節(jié)省時(shí)間特點(diǎn),其能夠?yàn)楣ぷ髅娴纳a(chǎn)提供一個(gè)安全可靠的運(yùn)行環(huán)境。為使類似工作環(huán)境下的采煤工作面同樣呈現(xiàn)高效率的工作狀態(tài),進(jìn)而提高礦井資源開發(fā)建設(shè)的生產(chǎn)效率,相關(guān)人員應(yīng)從采煤工作面分段的回撤與開切眼、安裝問題出發(fā),即在明確實(shí)際工作開展過程存在問題的情況下,進(jìn)行針對性控制,繼而在形成生產(chǎn)模式的情況下,服務(wù)于所處的行業(yè)市場環(huán)境。如此,礦井工程的建設(shè)使用就能滿足地區(qū)涉及行業(yè)的快速發(fā)展需求,進(jìn)而提高人們的生產(chǎn)生活質(zhì)量[1]。
2采煤工作面分段的回撤與開切眼、安裝現(xiàn)狀
煤礦資源的開發(fā)建設(shè)易受所處環(huán)境的地質(zhì)條件復(fù)雜問題影響,而降低資源開采工藝的執(zhí)行效果。以某煤礦資源的主要采煤層為例,其在生產(chǎn)過程中因工作面內(nèi)部潛伏的斷層問題影響,降低了生產(chǎn)開發(fā)效率。此問題背景下,相關(guān)人員重新進(jìn)行了采煤工作面的開切眼布置。但由于停產(chǎn)的時(shí)間較長,且新的通風(fēng)系統(tǒng)與運(yùn)輸系統(tǒng)尚未形成情況下,工作面頂板的管理工作開展具有難度大且質(zhì)量整改項(xiàng)目多的問題。這就使得資源的開發(fā)建設(shè)過程存在無施工場所窩工的問題,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)建設(shè)效率。為此,相關(guān)人員應(yīng)在明確工程建設(shè)實(shí)際情況基礎(chǔ)上,著手進(jìn)行施工工藝的優(yōu)化控制,進(jìn)而解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的相互制約或是不合理問題,最終達(dá)到工程開發(fā)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)[2]。
3優(yōu)化采煤工作面分段回撤與開切眼、安裝的實(shí)例分析
某采煤工作面的面長為220m,走向長度為663m,其煤層傾角與厚度分別為:17°與0.75-3.15m之間。其中走向常壁高檔普采采煤工作面,應(yīng)通過采取前進(jìn)、后退的推進(jìn)式采礦順序進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)。
具體的施工方法為:工作面撤回前,應(yīng)保證調(diào)面與斷層走向的平行狀態(tài),并停止推采進(jìn)行質(zhì)量效果整改。與此同時(shí),還應(yīng)在斷層對盤煤層內(nèi)處于平行狀態(tài)的斷層進(jìn)行重新開切眼處理。即當(dāng)切眼掘進(jìn)至40-50m時(shí),使掘進(jìn)橫貫眼與工作面達(dá)到貫通效果目標(biāo),如圖1所示。
當(dāng)工作面與切眼貫通后,就可形成新的通風(fēng)與運(yùn)輸系統(tǒng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)橫貫以下部分的回撤處理。當(dāng)回撤的支護(hù)材料運(yùn)送至橫貫以下的切眼作業(yè)環(huán)境時(shí),就可對失效與損壞的升井進(jìn)行升井維修。此時(shí),刮板輸送機(jī)與采煤機(jī)部件,應(yīng)防止在橫貫與切眼的兩幫。如此,當(dāng)切眼繼續(xù)掘進(jìn)作業(yè),工作面的回撤與切眼的掘進(jìn)就能以平行狀態(tài)作用。此過程,相關(guān)人員應(yīng)利用掘進(jìn)迎頭頂板支護(hù)、定炮時(shí)間與打眼,在橫貫以下作業(yè)部位安裝刮板輸送機(jī)、支護(hù)材料以及運(yùn)送采煤機(jī)等設(shè)備,進(jìn)而使各項(xiàng)施工均處在平行的作業(yè)狀態(tài)[3]。
當(dāng)刮板輸送機(jī)安裝在橫貫以下部位后,相關(guān)人員就可利用掘進(jìn)迎頭的打眼、支護(hù)以及定炮時(shí)間進(jìn)行采煤機(jī)的分段安裝,并將刮板輸送機(jī)移動至切眼煤壁,進(jìn)而著手進(jìn)行支柱的加固控制處理。當(dāng)工作面回撤至橫貫且切眼掘進(jìn)至40-50m時(shí),就可將迎頭調(diào)方位打橫貫,并與工作面進(jìn)行貫通。重復(fù)上述施工作業(yè),就能避免不合理問題的出現(xiàn)。
在采用工作面分段回撤與開切眼安裝處理后,掘進(jìn)速度的提升,使整個(gè)采煤工作面的施工作業(yè)提前10天完成。這是因?yàn)?,掘進(jìn)期間,將搪瓷溜槽排矸與運(yùn)煤改為刮板運(yùn)輸機(jī),成功將掘進(jìn)的進(jìn)尺從每天的9m提升至15m。此外,工藝改進(jìn)后,比新切眼安裝與支護(hù)齊全的雙排正規(guī)支護(hù)所需天數(shù),節(jié)省了3-4天。由于工作面分段回撤后,及時(shí)分解了工作面因長期存放而存在的壓力集中問題,解決了回撤困難的問題,提高了施工作業(yè)的安全可靠性。對于切眼處在工作面超前壓力的作用范圍存在的壓力集中與錨網(wǎng)支護(hù)初撐力低的情況,采用單體支柱支護(hù)后,大幅減少了頂板下沉量與切眼的變形量,進(jìn)而提高了初采期間的頂板管理效果。與此同時(shí),采用此改造技術(shù)后,不僅縮短了支護(hù)材料的運(yùn)輸距離,還降低了一線操作人員的勞動強(qiáng)度,在很大程度上節(jié)約了工程建設(shè)的造價(jià)成本。據(jù)統(tǒng)計(jì),該工藝設(shè)施后,切眼提前10天完工,多出煤15000t,大幅提升了工程項(xiàng)目建設(shè)使用的經(jīng)濟(jì)效益。
由此可以看出,采煤工作面的分段回撤與開切眼、安裝操作,解決了工作面停產(chǎn)待工的問題現(xiàn)狀,使其能夠提前作用于生產(chǎn)建設(shè)。因此,針對采煤工作面所處的斷層環(huán)境復(fù)雜環(huán)境,相關(guān)建設(shè)者應(yīng)從實(shí)踐角度出發(fā),即在明確工作面操作問題的情況下,來使刮板輸送機(jī)的安裝效果充分發(fā)揮了出來[4]。
綜上所述,采煤工作面的分段回撤、開切眼與安裝,應(yīng)與所處的項(xiàng)目建設(shè)情況與施工需求結(jié)合,以使煤礦資源的開發(fā)建設(shè)不受環(huán)境因素的影響,進(jìn)而提升自身的生產(chǎn)建設(shè)效率。事實(shí)證明,只有這樣,才能將最具效用的采煤工作面分段回撤與開切眼的操作作用于實(shí)踐,進(jìn)而滿足涉及行業(yè)快速發(fā)展所提出的煤礦資源使用量需求。故,研究人員應(yīng)將其上述分析內(nèi)容與科研成果更多地作用于處在復(fù)雜地質(zhì)條件下的煤礦資源建設(shè),進(jìn)而促進(jìn)所處地區(qū)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。
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