張 濤
(江蘇龍凈科杰催化劑再生有限公司,江蘇 鹽城 224000)
隨著我國科學技術的發(fā)展,能源與環(huán)境問題逐漸成為人們普遍關注的焦點。我國能源結(jié)構特別是電廠主要以燃煤為主,燃燒產(chǎn)生氮氧化物會造成酸雨、光化學污染和溫室效應,對環(huán)境和人類健康產(chǎn)生不良影響[1-6]。氨選擇性催化還原(SCR)技術是脫除NOx最為成熟的技術,其中高效、成本低廉的催化劑是核心[7-9]。目前絕大多數(shù)的商用脫硝催化劑為V2O5-WO3TiO2型,TiO2占催化劑成分的80%以上,加上價格不斷上漲,造成催化劑成本居高不下。因此,選用一種廉價且與鈦白粉性能相近的載體,降低生產(chǎn)成本,保證產(chǎn)品質(zhì)量及滿足用戶使用等成為脫硝催化劑研究的重點之一。蒙脫石是由兩層Si—O四面體和一層Al—O八面體組成的層狀硅酸鹽晶體,層內(nèi)含有的陽離子主要有Na+,Mg2+,Ca2+,K+等,具有較強的吸附和催化性能,是一種良好的中孔載體材料,層間具有可設計的反應性,大的比表面積、大孔徑、孔徑可調(diào)控和分布均勻、耐水熱及耐SO2等特點[10]。近年來關于蒙脫土制備脫硝催化劑已有很多報道[11-14],但用鈦白粉摻雜蒙脫土蜂窩式脫硝催化劑的制備及研究未見報道。本研究以鈦白粉摻雜蒙脫土為載體,偏釩酸銨和偏鎢酸銨為活性組分前軀體,充分捏合后用擠出機擠壓成型制備蜂窩式脫硝催化劑,通過XRD,BET,SEM手段對催化劑結(jié)構進行表征,并對催化劑的脫硝活性進行評價。
稱取適量去離子水、鈦白粉和質(zhì)量分數(shù)分別為0,5%,10%,15%的蒙脫土,加入黏結(jié)劑、造孔劑、增強劑、偏釩酸銨和偏鎢酸銨溶液,在常溫下高速混合充分捏合后用擠出機擠壓成型(18 mm×18 mm孔),然后在65 ℃干燥72 h,600 ℃煅燒24 h,得到0.8%V2O5-5%WO3TiO2,0.8%V2O5-5%WO35%蒙脫土-TiO2,0.8%V2O5-5%WO310%蒙脫土-TiO2,0.8%V2O5-5%WO315%蒙脫土-TiO2系列鈦白粉摻雜蒙脫土脫硝催化劑,記為C0,C5%,C10%,C15%。
在自制的固定床氣固相催化劑評價裝置上對催化劑性能進行評價。反應煙氣為模擬煙氣,總流量為3.98 m3h,O2體積分數(shù)為3%,水蒸氣體積分數(shù)為8%,NH3與NOx體積比為1∶1,NOx體積分數(shù)為200 μLL,SO2體積分數(shù)為500 μLL,反應空速為23 000 h-1,反應溫度為380 ℃。煙氣測定采用德國產(chǎn)便攜式煙氣分析儀。催化劑脫硝效率以NOx轉(zhuǎn)化率(ηNOx)來衡量,計算式見式(1)。
(1)
式中:CNOx,in為進氣口氮氧化物體積分數(shù);CNOx,out為出氣口氮氧化物體積分數(shù)。
使用YAW-100型水泥砂漿壓力試驗機對催化劑抗壓強度進行測試,測試樣品切割成150 mm邊長的正方形,加載速率為1.125 kNs;磨損性能按照國家標準GBT 31587—2015《蜂窩式煙氣脫硝催化劑》中要求檢測,將催化劑切割成8 mm×8 mm孔的試樣兩模塊,105 ℃干燥2 h,冷卻后分別放入測試樣品和比對樣品中,風速14.5 ms,石英砂質(zhì)量濃度52 gm3,測試時間2 h。
采用日本理學Ultima IV型X-射線粉末衍射儀(XRD)進行X-射線衍射分析,Cu Kα射線,管電壓40 kV,管電流100 mA,掃描速率4 (°)min;采用美國TriStar3000 Micromeritics型吸附儀測定催化劑樣品的比表面積和孔徑,樣品在300 ℃預處理2 h,以N2為吸附質(zhì),液氮溫度下進行吸附,用BET方法處理;在Philips公司生產(chǎn)的XL30ESEM型掃描電鏡上觀測樣品的微觀形貌和顆粒大小。
4種催化劑樣品的脫硝效率見表1。從表1可以看出,摻雜蒙脫土量為5%時,脫硝效率相比純TiO2為催化劑時有一定提升,摻雜蒙脫土量為10%時,脫硝效率達到最高,為95.8%,摻雜蒙脫土量為15%時,脫硝效率有所降低。究其原因,少量摻雜蒙脫土因其強的吸附強度,有利于NO等反應物在催化劑表面吸附,從而提高催化劑的脫硝活性,當蒙脫土摻雜量進一步增加,自身含有催化劑中毒物質(zhì)(Fe,K,Na)也增加,與催化劑表面的V—OH酸位點反應生成V—O(K、Na),使催化劑吸附NH3能力下降。因此,參與與NO還原反應的NH3吸附量減少,導致催化劑活性降低[15]。
表1 4種催化劑樣品的脫硝效率
4種催化劑樣品的磨損強度見表2。從表2可以看出,與C0相比,C5%,C10%,C15%催化劑樣品的軸向抗壓和徑向抗壓強度較高,說明摻雜蒙脫土后催化劑的機械強度相比純TiO2催化劑有所提高。這是因為摻雜蒙脫土后填充在鈦白粉粉體顆粒堆積產(chǎn)生的空隙處,擠出成型時的擠壓使得結(jié)合更加緊密,催化劑樣品的機械強度提高。從表1還可以看出,催化劑磨損強度隨著摻雜蒙脫土量的增加而提高。磨損強度越低表示催化劑機械壽命越長,說明摻雜蒙脫土后催化劑磨損強度下降,原因可能是蒙脫土是一種層狀硅酸鹽晶體,容易產(chǎn)生剝離,導致磨損強度下降。
表2 4種催化劑樣品的磨損強度
4種催化劑樣品的XRD圖譜見圖1。從圖1可以看出,4種催化劑在2θ為25.5°,37.79°,47.97°,53.85°,62.73°,70.3°,75.2°處均顯示銳鈦礦TiO2的典型特征峰(PDF-JCPDS 71-1166),并未出現(xiàn)金紅石相的TiO2,且蒙脫土的加入沒有影響TiO2的晶型,而是與鈦白粉具有良好的相容性,并且有利于催化劑活性組分在載體中均勻分散,提高催化劑活性。
圖1 4種催化劑樣品的XRD圖譜
4種催化劑樣品的比表面積、孔體積和微量元素含量見表3。從表3可以看出,隨著摻雜蒙脫土量的增加,催化劑的比表面積和孔體積增大。可能原因是摻雜蒙脫土中的SiO2進入TiO2晶格,改變了晶格結(jié)構,產(chǎn)生了一部分缺陷,使得催化劑顆粒半徑變小,增大了比表面積和孔體積,使活性組分V2O5分散度增加,反應物NOx和產(chǎn)物N2容易進出催化劑內(nèi)孔,提高了脫硝反應催化劑活性,但隨著摻雜蒙脫土量的增加,催化劑中鐵、鈉和鉀含量也增加,導致金屬在催化劑表面引起活性組分V2O5中毒,使脫硝效率下降[16]。這可能是C15%催化劑活性降低的原因。
表3 4種催化劑樣品的比表面積、孔體積和微量元素含量
為了解摻雜蒙脫土后活性組分在催化劑表面的分散情況,對催化劑表面形貌進行了表征,4種催化劑的SEM照片見圖2。從圖2可以看出:純TiO2催化劑(C0)表面存在很多微孔,而且分布比較均勻;摻雜5%和10%蒙脫土催化劑表面變得致密,孔徑有明顯減小,活性物質(zhì)V2O5在催化劑表面分散較均勻;蒙脫土添加量進一步增加到15%時,催化劑表面較光滑,附有微小固體粉末,與催化劑主體結(jié)合不緊密,出現(xiàn)了大的顆粒,顆粒之間疏松,不利于活性物質(zhì)與反應物充分接觸。
圖2 4種催化劑的SEM照片
(1)鈦白粉摻雜(5%~15%)蒙脫土擠出成型制備了蜂窩式脫硝催化劑,催化劑晶相結(jié)構為銳鈦礦TiO2,未觀察到蒙脫土特征衍射峰,與鈦白粉具有良好的相容性。
(2)催化劑的比表面積和孔體積隨著蒙脫土添加量的增加而增大,歸結(jié)于摻雜蒙脫土中的SiO2進入TiO2晶格,改變了晶格結(jié)構,使得催化劑顆粒半徑變小。
(3)當摻雜蒙脫土量為10%時,得到的催化劑脫硝效率最高,達到95.8%,且催化劑具有良好的機械強度和磨損強度。
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