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衛(wèi)77-9井解卡打撈處理方法研究與探討

2018-07-09 08:40:30黃軍高
關(guān)鍵詞:解卡洗井鉆具

黃軍高

套銑筒在大修施工中是比較常用的解卡工具之一,經(jīng)常用來(lái)解除落魚(yú)與套管環(huán)形空間的沉淀物(泥沙、水泥塊、磚塊小件落物、鋼絲等)、膠結(jié)物(水泥環(huán)、鹽橋、泥餅、死油等)或用來(lái)磨銑清掃炮孔毛刺、大直徑落魚(yú)的扒皮等,但是使用不當(dāng)也會(huì)卡鉆,給大修井帶來(lái)嚴(yán)重的后果[1-3]。就衛(wèi)77-9井套銑筒解卡打撈案例進(jìn)行剖析,為套銑筒遇卡后的事故處理提供借鑒。

1 管柱結(jié)構(gòu)示意圖及事故情況

衛(wèi)77-9井是中國(guó)石化中原油田衛(wèi)城區(qū)塊的一口油井,2009年5月11日投產(chǎn),2015年5月12日小修補(bǔ)孔壓裂增產(chǎn)措施,2015年5月20日壓裂過(guò)程中砂堵管柱,活動(dòng)解卡上提管柱590 kN無(wú)效,管柱結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。2015年5月30日大修X隊(duì)上XJ550修井機(jī)大修施工,經(jīng)倒扣打撈至2 881.5 m,井內(nèi)剩余Φ73 mm加大油管3根+反循環(huán)閥+滑套噴砂器+Y221-110封隔器+Φ89 mm喇叭口。但因該井井斜較大達(dá)45°,井深2 912 m,被卡管柱又為76.2 mm(3″)加厚油管壓裂管柱。在處理至下部63.5 mm(2 12″)加厚油管時(shí),由于井深、井斜、壓裂砂下沉速度很快、采用反洗井等原因造成該井用規(guī)范外徑Φ114 mm×內(nèi)徑Φ98 mm×長(zhǎng)度10.0 m的套銑筒套銑 Φ73 mm外加厚油管及油套環(huán)空壓裂砂時(shí),因反洗井時(shí)操作不當(dāng)導(dǎo)致壓裂砂沉積發(fā)生卡鉆事故。

圖1 壓裂管柱示意圖

井下落魚(yú)情況,遇卡鉆具組合為:114 mm×內(nèi)徑Φ98 mm×長(zhǎng)度10.0 m套銑筒+H型Φ105 mm反扣安全接頭+Φ73 mm反扣鉆桿301根。經(jīng)過(guò)爆炸松扣、換反扣鉆桿打撈倒扣、磨銑鉆桿節(jié)箍、套銑打撈,撈出全部遇卡鉆桿301根,魚(yú)頂為套銑筒接頭。

2 施工經(jīng)過(guò)

2.1 套銑筒整體打撈

下Φ70 mm×0.58 m公錐+Φ105 mmH型安全接頭+Φ105 mm×3.81 m液壓上擊器,打撈深度為2 893.56 m,在負(fù)荷260~720 kN范圍內(nèi)上擊解卡8 h未開(kāi),證明套銑筒整體打撈效果不好。退出安全上接頭,安全下接頭及公錐留井,下短套銑筒對(duì)遇卡套銑筒接頭扒皮處理,套銑完套銑筒接頭全部至筒體,下Φ114 mm母錐打撈出安全下接頭及公錐,魚(yú)頂為套銑筒筒體。

2.2 打撈套銑筒內(nèi)油管與套銑筒切割

1)打撈:下Φ74 mm×0.36 m公錐,至套銑筒內(nèi)打撈深度為2 893.37 m,撈出Φ73 mm外加厚油管1根,套銑筒內(nèi)部油管被取出,套銑筒上部70/100 mm掏空,下部30/100 mm仍為壓裂砂。

2)切割:下Φ93 mm×0.96 m機(jī)械式內(nèi)割刀,套銑筒遇卡井段:2 892.55~2 902.55 m,切割深度分別為:2 896.22 m、2 899.18 m,把套銑筒分成了3段,后來(lái)打撈證明切割成功。

2.3 套銑筒切割分段未掏沉砂口袋打撈

下Φ88 mm×0.81 m倒扣撈矛+Φ114 mm×1.57 m液壓上擊器,打撈深度為2 893.23 m,上擊解卡12 h無(wú)效,退倒扣撈矛未成功,退出安全上接頭;安全下接頭、配合接頭、倒扣撈矛留井,說(shuō)明套銑筒切割分段,證明套銑筒只切割分段,未掏沉砂口袋,打撈效果不好。退出安全上接頭、安全下接頭及倒扣撈矛留井,下短套銑筒對(duì)遇卡套銑筒套銑扒皮,打撈出安全下接頭及倒扣撈矛,魚(yú)頂為套銑筒筒體[4]。

2.4 套銑筒磨銑

下Φ116 mm×0.18 m×0.28 m領(lǐng)眼磨鞋3次+Φ105 mm反扣鉆鋌6根,磨銑井段:2 892.82~2 896.02 m,進(jìn)尺3.20 m,有卡鉆現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)大力上提下?lián)艚饪?,旋轉(zhuǎn)倒劃眼解卡,最終解卡。后來(lái)下鉆證實(shí),磨銑剩余的套管皮隨起鉆磨鞋上移緊貼套管皮,安全下接頭+沉淀杯+領(lǐng)眼磨鞋留井。卡鉆的原因是磨銑產(chǎn)生了大量的套銑筒皮套,銑筒皮上返卡鉆。安全下接頭、沉淀杯領(lǐng)眼磨鞋落井的原因是:起鉆中途受套銑筒皮的影響,下安全上接頭打撈,撈出全部落井工具,分別下Φ116 mm套銑筒、Φ118 mm平底磨鞋套銑、磨銑15 h處理至套銑筒魚(yú)頂,帶出套銑筒皮2塊。

2.5 磨銑套銑筒接頭

下Φ114 mm平底磨鞋,磨銑處理掉套銑筒接頭0.2~0.4 m,為切割、打撈套銑筒打開(kāi)通道。

鉆具組合:Φ114 mm平底磨鞋+Φ105 mmH型安全接頭+Φ73 mm鉆桿(正、反扣)。

2.6 套銑筒內(nèi)腔的清理與下部掏空

下小規(guī)范的平底磨鞋進(jìn)入套銑筒內(nèi)腔(圖2),對(duì)套銑筒內(nèi)腔清理,為下機(jī)械式內(nèi)割刀做好通道準(zhǔn)備,并磨銑掏空處理至套銑筒下端5~10 m,為打撈上擊套銑筒沉砂預(yù)留沉砂口袋。若套銑筒內(nèi)有油管則套銑打撈出油管,再套銑出沉砂口袋。套銑筒通徑掏沉砂口袋鉆具組合:

1)Φ82~Φ95 mm平底磨鞋(依據(jù)套銑筒內(nèi)徑)+Φ82 mm安全接頭H型+Φ73 mm非標(biāo)鉆桿2根+Φ105 mmH型安全接頭+Φ73 mm鉆桿(正、反扣)。

2)Φ88.9 mm套銑筒+Φ86 mm H型安全接頭+Φ73 mm非標(biāo)鉆桿1根+Φ105 mmH型安全接頭+Φ73 mm鉆桿(正、反扣)。

圖2 磨銑后留下的臺(tái)階

2.7 套銑筒的切割及鉆具組合

把機(jī)械式內(nèi)割刀連接在鉆具下端,下入內(nèi)腔光潔的套銑筒內(nèi),設(shè)定切割長(zhǎng)度范圍1~3 m,計(jì)算好切割口,按照機(jī)械式內(nèi)割刀操作規(guī)程切割[5],切割后切口如圖3所示。

圖3 機(jī)械式內(nèi)割刀切割后留下的規(guī)則平滑切口

機(jī)械式內(nèi)割刀(依據(jù)套銑筒內(nèi)徑)+Φ82~Φ86 mm H型安全接頭+Φ73 mm非標(biāo)鉆桿1根+Φ105 mmH型安全接頭+Φ73 mm(正、反扣)鉆桿。

2.8 套銑筒的打撈

套銑筒的打撈原則,盡量下可退式打撈工具,既能方便打撈解卡又能退出,加配H型安全接頭,為提高震擊效果要附加液壓上擊器、鉆鋌、加速器[6]。下倒扣撈矛于深度2 901.59 m打撈,600 kN震擊1次負(fù)荷降至原懸重解卡,撈出剩余的套銑筒3.3 m(圖4)。

打撈上擊按下列順序組成鉆具:(從落魚(yú)向上)可退式撈矛(倒扣撈矛)+安全接頭+上擊器+鉆鋌+加速器+反扣鉆桿(注意淺井和斜井須加接加速器)。

圖4 撈獲的3.3 m剩余套銑筒

2.9 打撈反循環(huán)洗井閥

打撈鉆具組合:(從落魚(yú)向上)Φ114 mm卡瓦打撈筒+安全接頭+上擊器+鉆鋌+加速器+鉆桿。

撈獲后上提解卡600 kN無(wú)效,震擊解卡數(shù)次無(wú)效,倒扣打撈出Φ73 mm加厚油管8.3 m及反洗井閥上接頭,魚(yú)頂為水力錨上接頭。

2.1 0套銑頭套銑水力錨噴砂器

套銑鉆具組合:(從落魚(yú)向上)Φ114 mm×Φ94 mm卡瓦打撈筒+安全接頭+反扣鉆桿。

于井深2 910 m處套銑加壓30 kN,泵壓升至16.0 MPa,進(jìn)尺0.12 m。起出發(fā)現(xiàn)套銑頭只有輕微磨損。

2.1 1公錐打撈封隔器

打撈鉆具組合:(從落魚(yú)向上)Φ30 mm×Φ105 mm尖公錐+安全接頭+反扣鉆桿。

于井深2 910.12 m處造扣打撈水力錨噴砂器(圖5)及封隔器(圖6),撈獲后活動(dòng)解卡620 kN開(kāi),起出后發(fā)現(xiàn)井內(nèi)水力噴砂器、Y221-110封隔器、喇叭口各一件。

圖5 撈獲的水力噴砂器

圖6 撈獲的Y221-110封隔器

2.1 2通井

通井鉆具組合Φ114 mm×2 000 mm通井規(guī)+安全接頭+反扣鉆桿。

通井查套至井深3 586.72 m處,用比重1.06地層水50 m3反循環(huán)洗井,起出通井管柱,空井筒完井。

3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

3.1 事故原因分析

套銑筒卡鉆原因分析有兩方面:一是主觀原因,該井為油田重點(diǎn)井,受進(jìn)度催促等影響,施工中,沒(méi)有穩(wěn)扎穩(wěn)打,造成了卡鉆;二是客觀原因,該井井斜較大,井深、井漏、鉆桿密封差,套銑筒外徑較大以及對(duì)反洗井工藝技術(shù)掌握不好等。

3.2 經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)

1)該井上修前就和采油廠提出修井隊(duì)使用的是XJ450型修井機(jī),額定負(fù)荷800 kN,不能滿(mǎn)足該井的解卡要求,但采油廠急于解卡,致使該設(shè)備上修造成解卡動(dòng)力不足,錯(cuò)過(guò)最佳解卡時(shí)間。

2)根據(jù)該井最后帶出大塊鐵皮和打撈出套銑筒以及施工中操作和常規(guī)操作有很大的不同,從而進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到大井斜井在處理套銑筒等大直徑工具時(shí),應(yīng)及時(shí)采取扶正技術(shù)措施磨銑、套銑,由于井眼軌跡等因素影響仍避免不了產(chǎn)生大塊鐵皮,有可能造成事故復(fù)雜化。

4 認(rèn)識(shí)和建議

1)在大井斜中處理套銑筒卡鉆事故的方案。從套銑筒內(nèi)腔處理將下部掏空形成沉砂口袋,選用機(jī)械內(nèi)割刀分段切割,選用可退式工具+安全接頭+超級(jí)震擊器+鉆鋌+加速器+鉆桿,分段震擊解卡打撈。

2)鉆具問(wèn)題必須整改。為了提高砂子的上返速度和鉆具的抗扭強(qiáng)度,必須備1~2套密封性能好、抗扭強(qiáng)度高的鉆具,或?qū)υ谟勉@具強(qiáng)制性修扣,提高鉆具的密封性。

3)配備扭矩儀。通過(guò)該井的多次倒扣解卡或在以往的套、磨銑施工中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)井下發(fā)生卡鉆前兆及扭矩加大時(shí)操作人員很難及時(shí)發(fā)現(xiàn),在造扣或旋轉(zhuǎn)解卡時(shí)靠數(shù)轉(zhuǎn)盤(pán)圈數(shù)確定鉆桿扭矩,因而建議給修井隊(duì)、側(cè)鉆隊(duì)配備扭矩儀。

[1]聶海光,王新河.油氣田井下作業(yè)修井工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002.

[2]王新純.修井施工工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.

[3]吳 奇.井下作業(yè)工程師手冊(cè)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002.

[4]蘇鶴成,信召玲,張國(guó)強(qiáng),等.異向推靠解卡裝置在渤海油田的應(yīng)用[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2017,33(4):21-22,25.

[5]單 勇,張 良,鄧智源,等.化學(xué)切割技術(shù)在連續(xù)油管遇卡事故處理中的應(yīng)用[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2018,34(2):43-45.

[6]俞克東,尤曉東,鞏繼云.封隔器卡鉆事故處理方法探討[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2013,29(5):58-60.

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