焦義,張姚兵
(中鐵隧道集團四處有限公司,廣西 南寧 530000)
麗江-香格里拉鐵路全長161公里,是我國“進藏路線”中滇藏鐵路云南段的一段。麗香鐵路為I級單線鐵路,設(shè)計時速120km/h。中義隧道為全線控制性工程,以Ⅲ、Ⅳ級圍巖為主,隧道全長14745。該隧道施工任務(wù)重,圍巖復(fù)雜多變,特別是斷面小,前期施工各工序相互干擾大,工效低。因此中義隧道設(shè)備機械化配套是中義隧道施工能否按期、安全施工生產(chǎn)的關(guān)鍵。
III級圍巖初支后軌面以上最小寬度為5.04m;IV級圍巖為5.42m;V級圍巖為5.70m。
隧道施工機械化配套優(yōu)化前主要設(shè)備配置為 50C 裝 載 機(8300×2950×3440)、40B裝載 機(7261×2790×3337)、HBT60砼 輸 送泵(6575×2200×2100)、P950E電 動 空 壓 機(4100×1900×1950)、砼運輸車(9300×2500×3900)。
單線小斷面隧道施工過程中,設(shè)備尺寸要滿足平行施工需求,同時在不增加成本或成本增加很少的情況下,采用效率大、能效高的設(shè)備,功率、功效均能滿足施工生產(chǎn),減少對施工工序的干擾,提高工序循環(huán),提高施工效率。
3.2.1 出碴問題
在Ⅲ級圍巖不進行擴挖的情況下,全斷面開挖時,初支后最小寬度僅為5.04米,施工過程中既不能滿足出碴車與裝載機并排裝碴,又不能滿足兩臺出碴車交錯通行。
3.2.2 二襯問題
二襯施工時,HBT60輸送泵停放在設(shè)計間隔距離為210米避車洞內(nèi),造成最遠泵送距離達150米,易造成堵管,影響二襯施工進度及質(zhì)量;同時砼運輸車放料時,占用隧道空間,阻斷洞內(nèi)其它車輛通行。
3.2.3 其它問題
傳統(tǒng)濕噴機作業(yè)效率不高;出碴時,現(xiàn)有50C裝載機動力足夠但寬度較大,40B型寬度適應(yīng)但動力不足;傳統(tǒng)仰拱棧橋移動不便,效率低下;現(xiàn)有空壓機控制方式耗能較高;高壓進洞成本較高、壓降大等。
根據(jù)作業(yè)面尺寸情況,研制多功能液壓式自動伸縮作業(yè)臺架,合理規(guī)劃鉆爆開挖人員作業(yè)位置布局,使用YT28風(fēng)動鑿巖機鉆孔的傳統(tǒng)開挖方式;同時,通過不斷優(yōu)化,嚴格控制隧道周邊眼間距、裝藥量及外插角,最終達到了良好的光爆效果。
傳統(tǒng)濕噴機的噴漿效率實測為4m3/h,噴射效果受操作手熟練度的影響,噴后初支面不夠密實,外觀質(zhì)量較差,且移動困難,整體作業(yè)效率低下。
通過對比,采用進口PM500噴漿機械手進行噴漿作業(yè),其效率實測為25m3/h,為普通濕噴機的6倍多。經(jīng)測試,噴后初支面的密實度和平整度大幅上升,有效的提高了初期支護的實體、外觀質(zhì)量,同時大大提高了施工工效。以每循環(huán)3m初期支護量20m3計,使用噴漿機械手時間為145min,較普通濕噴機的240min節(jié)約95min。
成本方面,因中義隧道初支后最小斷面僅為5.04米,采用50C裝載機和自卸車配合作業(yè)需擴挖斷面達2.24方/米。據(jù)測算,采用傳統(tǒng)出碴方式,需增加開挖量及回填C30混凝土各33000立方米,增加成本投入2425萬元。采用40B裝載機出碴方式,可以有效減少擴挖,但也需增加投入1100萬元,較50C裝載機出碴模式節(jié)約1300多萬元。
在工效方面,每循環(huán)2.5米碴量約為150立方米,50C較40B裝載機節(jié)約40分鐘。中義隧道全長14745米,約5900循環(huán)。即50C較40B裝載機可以節(jié)約近4000小時,即節(jié)約5.46個月工期。
通過對比,急需一種兼具50C動力、40B尺寸的新型裝碴設(shè)備來解決出碴機械配套問題。為此,聯(lián)合裝載機廠家研發(fā)窄體50CN裝載機,其具有50C的動力,40B的尺寸。該新型裝載機的主要創(chuàng)新之處在于其鏟斗設(shè)計,經(jīng)多次研討,我們發(fā)明了一種適用于單線鐵路隧道的窄體裝載機多功能側(cè)卸鏟斗,現(xiàn)已申請了國家發(fā)明專利(公開號:CN107083970A),并實際投入使用。以每循環(huán)2.5米碴量約為150立方米計算,窄體50CN裝載機裝碴時間為240min,50C為230min,40B為270min。
為解決傳統(tǒng)拱架式棧橋效率低下,支護長度短等問題,設(shè)計開發(fā)了全液壓隧道仰拱整體配套移動棧橋(國家專利局已于2017年8月22進行實用新型專利權(quán)授予),減少了其他工序干擾,提高了施工效率,同時混凝土外觀質(zhì)量好,止水帶安裝居中順直,安全性能高,節(jié)約了勞動力和機械費用。如圖1所示。
圖1 隧道仰拱整體配套移動棧橋工作示意圖
因襯砌后寬4.6米,常規(guī)的HBT60輸送泵、砼運輸車兩者寬度相加4.7m,無法并排放置。當輸送泵放置一側(cè)時,導(dǎo)致交通中斷,阻斷掌子面施工,嚴重影響施工進度。砼泵送時,出碴車與砼輸送泵相互影響,無法通行,導(dǎo)致出碴與二次襯砌作業(yè)無法同步平行施工作業(yè)。
為解決上述問題,經(jīng)過反復(fù)論證,我們聯(lián)合廠家協(xié)作研發(fā)出了一種適應(yīng)于單線鐵路隧道的雙缸混凝土輸送泵(已申請國家發(fā)明專利,公開(公告號)CN106949031A)。該泵保證了常規(guī)60型輸送泵的作業(yè)工效,同時將外形尺寸減小為6200mm×1400mm×2100mm(長×寬×高),有效解決了二襯施工與出碴作業(yè)的同步平行施工作業(yè)的需求,確保了中義隧道的快速施工。
因隧道開挖時多臺空氣壓縮機無聯(lián)動設(shè)施,造成了不能根據(jù)洞內(nèi)用風(fēng)量自動調(diào)節(jié)而造成電能浪費。通過不斷嘗試,利用變頻、PLC、傳感等技術(shù)對空氣壓縮機進行節(jié)能改造,設(shè)計了一套“電動空壓機節(jié)能控制系統(tǒng)”。通過對變頻、PLC和傳感器等技術(shù)的綜合應(yīng)用,結(jié)合電動空壓機的控制原理,對數(shù)臺空壓機進行智能聯(lián)合控制,能夠根據(jù)施工現(xiàn)場實際需要的風(fēng)量進行自動控制,實現(xiàn)自動開啟、關(guān)閉、調(diào)壓、變頻等動作。經(jīng)統(tǒng)計優(yōu)化后現(xiàn)場空氣壓縮機的節(jié)能效果達到了20%。
常規(guī)隧道施工作業(yè)面需配置2臺630kVA電力變壓器,且長距離電力輸送,壓降較大,這既增加了施工投入,又存在高壓電力輸送的安全隱患。
為解決此問題,采用數(shù)控全自動型動態(tài)同步增流增壓補償柜的方法確保洞內(nèi)施工用電。該補償柜與傳統(tǒng)變壓器高壓進洞方式相比有著諸多優(yōu)點,一是利用既有低壓動力線路進行電力輸送,無需增加10kV高壓電纜,不僅降低了工作強度,而且節(jié)約成本;二是補償柜的安裝可以利用隧道原有設(shè)計施工的洞室進行安裝,無需設(shè)置專門的變壓場所;三是補償柜可根據(jù)施工進度及時跟進,移動方便、安裝快捷,減少對現(xiàn)場影響。
經(jīng)過優(yōu)化,有效解決了洞內(nèi)施工平行生產(chǎn)問題,降低了各工序間的干擾,特別是窄體裝載機、窄體輸送泵等專用設(shè)備的運用,確保了襯砌與開挖同步,工效與成本匹配,加快了中義隧道的快速施工掘進,在業(yè)主方組織的各種評比中一直處于前列,并屢次奪得第一名的好成績,取得了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。