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精軋及預(yù)精軋機進水和漏油的防治研究

2018-07-28 07:21赫曉燁
科技資訊 2018年7期
關(guān)鍵詞:漏水密封

赫曉燁

摘 要:精軋、預(yù)精軋機進水是各高線廠非常重視的一個問題,也是一個非常棘手的問題。油箱進水會污染油液,使油品下降,隨冷卻水進入油液的贓物會堵塞濾芯。如果油液中進入大量的水輥箱內(nèi)油膜壓力就會降低不易形成油膜,軸承溫度迅速升高,很容易燒損,所以如何控制進水是當前一個重要課題。

關(guān)鍵詞:輥箱 密封 漏水、封油

中圖分類號:TG333 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)03(a)-0000-00

在國內(nèi)外,所有高線廠的精軋機組,有一個共同的認知,要想精軋機設(shè)備良好運行,只要保證潤滑油油品的等級要求,設(shè)備就能正常運轉(zhuǎn)。而控制潤滑油的進水污染問題,確保油品等級,同樣是全球高線精軋機機組的一大難題。

自我廠精軋機組投產(chǎn)以來,285輥箱一直存在比較嚴重的漏水問題,嚴重威脅精軋機組的正常運行。我公司預(yù)精軋組由哈爾濱飛機制造集團制造,裝機量四臺,投產(chǎn)以來在日常生產(chǎn)中相繼出現(xiàn)輥軸軸頭密封處漏油的現(xiàn)象,兩臺水平軋機尤為嚴重。預(yù)精軋機潤滑油由潤滑站供給,每天油箱液位都會因漏油下降1——2個格,經(jīng)濟損失較大。

1 輥箱進水的危害

加劇了軸承的損壞,甚至會因無法形成油膜導(dǎo)致油膜軸承或輥箱燒毀。輥箱油膜軸承屬滑動軸承,處于全流體潤滑狀態(tài),當形成油膜的條件時會形成不間斷的穩(wěn)定承載油膜,實現(xiàn)了液體動壓潤滑。當進入潤滑點的油中含水量超過0.1%時,機械磨損急劇增加,超過0.5%時將會破壞潤滑環(huán)境。嚴重損壞軸承,當含水量超過3%時潤滑油的性能指標將會發(fā)生變化,而達不到形成油膜的條件,導(dǎo)致油膜軸承處于半干摩擦和邊界摩擦,最終將引起油膜軸承或輥箱燒毀的設(shè)備事故

2 摩根五代軋機的性能特點

精軋機是高線的核心設(shè)備,但精軋機進水一直是各個高線廠的一個難題,軋機運轉(zhuǎn)速度十分高,大約為9000轉(zhuǎn)/分,油品精度等級是個關(guān)鍵,如果進水,濾芯壓差變大,將頻繁更換濾芯,油品精度等級下降,油液污染,將使維護費用大幅度增加,加速軋機損壞,如果進水不是控制的很好,將使軋機進入一個惡性循環(huán)。

2001年投產(chǎn)初期,對進水的重視不夠,油箱大大進水,油品下降,分解出的輥箱,油膜軸承都有不同程度的損壞,污物把軸承與軸磨損很深溝槽,基本上2個月報費軸瓦軸承,油品精度為10級,每半個月更換一次濾芯費用6萬元,增加了費用。

3 輥箱的工作原理

根據(jù)精軋機維護記錄資料表明,輥箱進水有95%以上的情況是輥箱的主要密封件損壞引起的,以及輥箱接合面滲漏的其它情況。輥箱主體結(jié)構(gòu)主要由以下零件組成:1輥環(huán)2外拋油環(huán)3雙唇密封圈4密封支撐架5內(nèi)拋油環(huán)6輥軸7油膜軸承,8外拋油環(huán)和內(nèi)拋油環(huán)的內(nèi)圈上以及密封支撐架的外圈上的溝槽,并裝有o形密封圈。它的工作原理是輥環(huán)通過裝配工具牢牢的固定于輥軸上,并把外拋油環(huán)和內(nèi)拋油環(huán)緊緊的壓在輥軸的軸肩上,與輥軸形成一個整體高速旋轉(zhuǎn)。雙唇密封圈通過一個彈性金屬環(huán)牢牢的脹緊在密封支撐架上,并固定在偏心套上。工作時處于靜止狀態(tài),在正常工作中,由于雙唇密封圈兩邊的唇形圈分別受到外拋油環(huán)和內(nèi)拋油環(huán)的擠壓形成接觸性密封,再者兩個拋油環(huán)與輥軸一起旋轉(zhuǎn),外拋油環(huán)利用高速旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力把冷卻水雜質(zhì)氧化鐵皮甩開,而內(nèi)拋油環(huán)也同樣利用離心力把輥箱內(nèi)的潤滑油甩開,從而達到防止冷卻水及雜質(zhì)進入箱體內(nèi)以及箱體內(nèi)的潤滑油往外流失的作用

4 軋機的結(jié)構(gòu)

軋機為10個機架安裝在整體剛性底座上,由一臺電機集中傳動,主電機增速機輸入軸的大齒輪帶動兩根輸出軸,通過齒形聯(lián)軸器與兩傳動軸相聯(lián),分別驅(qū)動左右兩側(cè)軋機,十個機架連在一起,大部分是在水里,首先考慮輥環(huán)的冷卻水管,冷卻水管經(jīng)過錐箱,在與輥箱接合處,用一膠圈壓住,但有時水壓很高為0。6Mpa,有時會從結(jié)合處漏入錐箱,于是改進冷卻水管水路,把輥箱與錐箱的孔封住,直接從面板的側(cè)面打開絲堵截,加工水管,使冷卻水不能經(jīng)過接合面處,通過面板直接冷卻輥環(huán)境污染。所以這一環(huán)節(jié)進水得以控制,這個方法得到廠家認可并在后來的制造中進行了改造。但還是有水,只能再從雙唇密封分析,雙唇密封安裝在一個骨架上,骨架裝在偏心套上,軸上安裝有上下的滑環(huán),密封與兩個滑環(huán)接觸,下滑環(huán)與密封接觸擋住潤滑油,防止外漏,上滑環(huán)與密封防住了水,密封骨架又與密封板在一起密封圈起到密封水的作用,與水接觸且活動的地方,就是上面這一些了,首先分析密封骨架與密封板之間的接合,當把膠圈、骨架、密封板安裝在一起,發(fā)現(xiàn)由于膠圈細,在骨架槽內(nèi)不十分滿,有大約0。02mm的間隙,可設(shè)備運轉(zhuǎn)后升溫,想間隙可能會更大,這間隙將是一個進水點,于是把原來的密封圈子加粗直徑0。3mm,使膠圈填滿于骨架中,同時通過我在較長的時間內(nèi)觀察、試驗、討論、研究,最終決定:(1)將密封骨架的內(nèi)圈尺寸由原來的φ149.00+0.40 mm 改為149.00+010 mm,直徑縮小0.3mm,使密封骨架與雙唇密封不能相對轉(zhuǎn)動,降低了密封磨損,增加其防水性及壽命;(2)原圖紙規(guī)定的密封裝配尺寸肩到凸處15。20+0.10mm并非最佳尺寸,由于國產(chǎn)備件實際尺寸達不到圖紙要求精度,且到軸肩處累積誤差較大此尺寸應(yīng)用測量上、下滑環(huán)及密封骨架實測尺寸推算,這樣才能達到使雙唇密封位于兩滑 正中,起到上封水、下封油的目的。此改造經(jīng)實施后,效果十分明顯,230機組輥箱漏水情況有很大改判,對精軋機組的穩(wěn)定運行提供了有力的保障。使用后,精軋潤滑站臺票濾芯壽命由原來的5——6天增加到20天以上,每次更換15個,這樣每年節(jié)省630個濾芯,每個濾芯單價100元,則每年可節(jié)約費用63萬元。

再來分析雙唇與滑環(huán)之間,首先在滑環(huán)上均勻涂上丹紅,安裝轉(zhuǎn)軋輥軸,看雙唇上下著色是否均勻,直到把骨架調(diào)整在中間位,使雙唇均勻著色,通過改進以后,進水是有一定減少,在精軋區(qū)基本上控制住進水,使精軋與輥箱由2個月增至6個月,油品由原來的9級上升到7級,濾芯基本上2個月不更換,也不會有0。1 Mpa的壓差,使精軋機區(qū)設(shè)備得到一個穩(wěn)定良好的運轉(zhuǎn)。

5 預(yù)精軋密封改造

預(yù)精軋輥箱為仿摩根五代產(chǎn)品,密封使用原進口雙辰密封,經(jīng)我公司技術(shù)人員對輥箱拆檢,分析發(fā)現(xiàn)漏油的原因并非是密封質(zhì)量和裝配尺寸問題,而是輥箱在設(shè)計上存在一定弊??;輥軸大端油膜軸承供油量大于設(shè)計在偏心套上的回油孔的流量,造成在供油孔處潤滑油(帶壓0。3MP)外溢,發(fā)生泄漏現(xiàn)象,我公司的改進措施為:在偏心套大端油膜軸承供油孔上方開一寬10mm槽,并在槽中打了三個傾斜45度、φ8mm的孔,與偏心套上的回油孔接通,使溢出的潤滑油沿槽流動并從孔中回油,有效的避免了潤滑油的泄漏問題。本次對輥箱偏心套的改造較為巧妙有效,在同行業(yè)中尚未發(fā)現(xiàn)對其結(jié)構(gòu)作如此改動。

同時預(yù)精軋區(qū)也相應(yīng)改動以后,但還是進水,分析原因,由于密封的尺寸同上、下拋油環(huán)之間的尺寸不符合要求。密封在上、下拋油環(huán)中間的壓縮量不夠,不能起到密封的作用。于是將上、下拋油環(huán)的尺寸磨去0。5mm,這樣密封在上、下拋油環(huán)中間有足夠的壓縮量。形成良好的密封效果。同時在下拋油環(huán)的下邊加一個0。5mm的墊,用以消除對上、下拋油環(huán)磨去的量。通過一系列改造,使預(yù)精軋箱壽命大幅度提高基本上為8——10個月,油品保證在7級以上,使輥箱在線時間可達10個月。各方面的費用都有很大降低。

6 結(jié)語

隨著科學技術(shù)迅猛發(fā)展,在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中,人們對設(shè)備管理的觀念發(fā)生變化,從一般常規(guī)設(shè)備管理向高級設(shè)備的綜合管理方向發(fā)展,技術(shù)水平由理論到實踐中,并不斷豐富,提高自己,深入研究在設(shè)備修理過程中的各種誤差因素,對設(shè)備質(zhì)量影響規(guī)律,同時需要通過大量的實驗和生產(chǎn)實踐,通過不斷地改造使設(shè)備有一個良好的運行狀態(tài)來滿足生產(chǎn)的需要。

參考文獻

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[2] 唐夙剛.高線精軋機軋輥箱進水原因分析和改進措施[J].冶金設(shè)備,2015,(S1):62-64.

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