丁 亮
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州545005)
IPTV被稱為每千輛車故障率,指售出的每千輛車中某零件返修的數(shù)量。LJ479Q汽油發(fā)動機自2014年開始批產(chǎn),OCV閥在2015年索賠數(shù)為324件,占索賠總數(shù)的75%,且反饋數(shù)仍保持逐漸上升的態(tài)勢,鑒于此,為解決此問題,將OCV閥故障信息(見圖1、2、3)作為后續(xù)對比分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行了保留,為了不再引起顧客抱怨,將2016年的12MIS-IPTV目標值設定為0.4.
經(jīng)統(tǒng)計歸類得知,售后反饋短路與斷路占了總體故障數(shù)的94%(見圖1),經(jīng)過售后服務人員為客戶解決故障問題,將OCV閥拆下發(fā)現(xiàn)OCV閥內(nèi)部存在鋁屑情況,在清理鋁屑并重裝OCV閥后,重啟發(fā)動機,故障消失。OCV閥油路出口前端的零件油路分別由以下零件組成:缸體主油道、缸蓋、缸蓋主油道、前罩殼、包括OCV閥自身油道中的閥套、換向桿,本文重點闡述尋找并解決這四大零件涉及油道的清潔度的方法。
圖1 發(fā)動機生產(chǎn)日期統(tǒng)計故障數(shù)
OCV閥售后故障率自2014年開始出現(xiàn),2015年索賠總數(shù)為324件,占全年售后總數(shù)的75%,2015年7月的12MIS-IPTV值達到1.5(如圖3)。當故障件寄回公司后,經(jīng)過統(tǒng)計,排查出的故障類型(如圖4)分別為:短路(69.3%)、斷路(24.7%)、滲油(4%)、漏油(1%)、數(shù)據(jù)偏差大(1%)5大類型。以上OCV閥內(nèi)部閥芯、換向桿等移動單元的移動路徑、邊緣都被鋁屑堵塞、卡住,將鋁屑清理清洗后,復裝OCV閥后其工況正常,故障消失。首先,將OCV閥送檢,排除了尺寸、性能不合格的情況(如圖5)。接著,通過鋁屑的能譜分析對比[1],發(fā)現(xiàn)存在多類鋁屑,均來自于OCV閥、缸體、缸蓋;最后,通過進貨抽檢發(fā)現(xiàn)OCV閥存在毛刺現(xiàn)象,缸蓋存在附著的鋁屑,缸體存在毛刺、飛邊及附著的鋁屑情況。
圖2 O C V閥故障數(shù)占比
圖3 O C V閥12MIS-IP T V
圖4 O C V閥故障信息
圖5 O C V閥故障調(diào)查
基于以上分析,得出以下的判斷:
(1)造成OCV閥出現(xiàn)以上故障的表象原因是OCV閥故障件清潔度不佳;
(2)造成OCV閥故障件清潔度不佳的原因是OCV閥、缸體、缸蓋存在毛刺、飛邊及附著鋁屑現(xiàn)象。
(1)對OCV閥、缸體、缸蓋的生產(chǎn)過程提出工藝清理清潔的要求。
OCV閥毛刺:①增加專用刀具,新增對孔鉆屑后的內(nèi)壁倒角去毛刺的工序(如圖6);②增加尼龍刷,延長閥套去毛刺時間,并在閥套裝配前,增加員工使用尼龍刷配合高壓氣槍清潔內(nèi)孔的工序;③短期內(nèi)(1個月內(nèi))提高檢驗頻次,使用內(nèi)窺鏡每100件抽5件,如發(fā)現(xiàn)異物,向前追溯200件,向后100%全檢200件。
圖6 刀頭對倒角去毛刺
缸蓋:①增加注射器,新增對主油道注射煤油并進行清理的工序;②新增拆卸凸輪蓋使用清洗機清洗,去除附著鋁屑的工序。
缸體:①缸體粗加工下線后,增加毛刷,新增去除主油道毛刺及殘留鋁屑的工序(如圖7);②在壓堵水堵蓋工序前,增加檢查主油道是否貫通,孔內(nèi)是否有毛刺及鋁屑的檢驗工序;③在最終清洗工序前,增加電動旋轉(zhuǎn)毛刷對主油道毛刺及油道內(nèi)殘留物去除的工序,再經(jīng)過清洗,最后用除塵氣槍進行吹渣處理(如圖8)。
圖7 新增粗加工毛刷
圖8 電動旋轉(zhuǎn)毛刷
(2)效果驗證
經(jīng)過對多個零件毛刺及鋁屑的控制,自2016年5月開始,故障數(shù)逐漸降低(見圖9-11),可以看出來,全年共計106件,占比15%,2016年9月的12MIS-IPTV達到0.25(圖11);濾網(wǎng)處鋁屑重量由改進前的1.2mg減少到了0.37mg.
圖9 O C V閥故障數(shù)&占比
圖10 O C V閥效果驗證圖
圖11 O C V閥12MIS-IP T V
文章通過樹圖、直方圖等工具的統(tǒng)計分析,抓住了造成OCV閥堵塞的重點零件,經(jīng)過對OCV閥異物控制、閥套毛刺、缸體油道異物、缸蓋油道異物以及ECU自清潔程序等措施的實施,提升了油路的清潔度,從而使得OCV閥售后故障減少,OCV閥售后問題得到明顯改善。