文 _ 黃鐵軍 陳渝飛 葉培祥 四川省華鎣山廣能集團(tuán)四方電力公司
循環(huán)冷卻水是瓦斯電站用水量的主要組成部分,循環(huán)水品質(zhì)好壞,關(guān)系到熱交換器銅管的結(jié)垢、腐蝕問題。在運(yùn)行過程中,隨著循環(huán)冷卻水的濃縮倍率升高,水中易產(chǎn)生結(jié)垢或腐蝕的離子(Ca2+、Mg2+、Cl-、SO2-等),含量也隨之增大,加速熱交換器銅管的結(jié)垢、管道腐蝕,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在循環(huán)水進(jìn)入冷卻塔冷卻時(shí),空氣與水充分接觸時(shí),空氣中的細(xì)菌孢子、植物絨毛等進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),冷卻塔周圍適宜的溫度與濕度適合細(xì)菌、藻類的生長(zhǎng),同時(shí)濃縮后的循環(huán)水中含有豐富的營(yíng)養(yǎng)源,導(dǎo)致細(xì)菌、藻類大量繁殖,產(chǎn)生生物粘泥,促使水質(zhì)惡化。因此循環(huán)冷卻水的防結(jié)垢、防腐蝕及殺菌滅藻處理至關(guān)重要。
循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢是指水中溶解或懸浮的各種鹽類如碳酸鹽、硫酸鹽、硅酸鹽、氯化物等,其中以Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2最不穩(wěn)定,極易分解生成不溶于水的CaCO3、MgCO3沉積在金屬表面。在瓦斯電站運(yùn)行過程中,循環(huán)冷卻水經(jīng)過高、低溫?zé)峤粨Q器和機(jī)油冷卻器時(shí),進(jìn)行熱交換后溫度升高,通過冷卻塔蒸發(fā)、冷卻而循環(huán)使用,當(dāng)濃縮倍率到一定值時(shí)再進(jìn)行排放。這樣,因?yàn)檠h(huán)水不斷濃縮,CaCO3、MgCO3含量增大,逐漸沉積在熱交換器銅管、管道等內(nèi)壁而結(jié)垢,引起熱交換器的換熱效率下降,管道阻力增大,甚至造成銅管內(nèi)循環(huán)水量減少加劇結(jié)垢而堵塞。
龍灘瓦斯電站發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家采用串聯(lián)的方式將低溫?zé)峤粨Q器、機(jī)油冷卻器、高溫?zé)峤粨Q器連接在一起,如圖1所示。由于進(jìn)入高溫?zé)峤粨Q器的循環(huán)冷卻水已對(duì)低溫軟水及機(jī)油進(jìn)行冷卻,溫度已大幅升高,導(dǎo)致高溫?zé)峤粨Q器的熱交換能力大幅下降,當(dāng)循環(huán)水溫升高,高溫交換器銅管內(nèi)壁最容易結(jié)垢,并且結(jié)垢速度快、垢層厚,造成高溫出水溫度超出規(guī)定溫度值,嚴(yán)重影響熱交換,導(dǎo)致瓦斯發(fā)電機(jī)組高溫水超標(biāo),運(yùn)行人員被迫采取降負(fù)荷的方式運(yùn)行,機(jī)組實(shí)際功率低于額定功率的50%運(yùn)行,造成瓦斯發(fā)電效率降低。
圖1 原熱交換系統(tǒng)布局示意圖
循環(huán)冷卻水中的金屬腐蝕是指金屬損壞或失去金屬應(yīng)有的使用性能,最明顯的是從金屬原有狀態(tài)專變?yōu)殡x子或化合物。
1.3.1溶解氧腐蝕引起的腐蝕
在循環(huán)水運(yùn)行過程中,因濃縮倍率提高,水中溶解氧含量增大,與管道金屬物質(zhì)Fe產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成Fe2+,與水中的氧進(jìn)一步反應(yīng)生成結(jié)構(gòu)疏松的Fe(OH)3,就造成管道腐蝕。其反應(yīng)方程式為:
這種腐蝕生成的Fe(OH)2與Fe(OH)3會(huì)逐漸堆積、擴(kuò)散,并再次反應(yīng)生成Fe3O4:
Fe(OH)2+2Fe(OH)3→Fe3O4↓4H2O
Fe3O4沉淀與水中的泥垢、沙粒等沉積附著在管道內(nèi)壁。當(dāng)腐蝕到一定程度時(shí),腐蝕產(chǎn)物與泥垢等一起脫落,堵塞熱交換器、冷油器等設(shè)備的管徑小的部位,危及設(shè)備運(yùn)行安全。
1.3.2氯離子引起的腐蝕
氯離子造成的腐蝕一般發(fā)生在孔蝕或縫隙腐蝕中。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)常采用游離氯或化合氯殺菌,循環(huán)水中的氯離子含量較高,而且采用在這種情況下,金屬在蝕孔或縫隙內(nèi)腐蝕溶解產(chǎn)生Fe2+,引起腐蝕點(diǎn)周圍產(chǎn)生過量的正電荷,吸引水中的氯離子遷移到腐蝕點(diǎn)周圍以維持電中性,因此腐蝕點(diǎn)周圍會(huì)產(chǎn)生高濃度的金屬氯化物FeCl2,之后水解生成不溶性的金屬氫氧化物和可溶性的鹽酸,其反應(yīng)如下:
1.3.3微生物引起的腐蝕
由于微生物排出的黏液與無機(jī)垢和泥沙等形成的沉淀附著在金屬表面,形成氧的濃差電池,促使金屬腐蝕。在金屬表面沉積物之間缺乏氧,一些厭氧菌(主要是硫酸鹽還原菌)得以繁殖,當(dāng)溫度為25~30℃時(shí),繁殖更快。這些厭氧菌分解水中的硫酸鹽,產(chǎn)生H2S,引起碳鋼腐蝕,反應(yīng)如下:
在沒有采取循環(huán)水緩蝕阻垢處理的情況下,高、低溫?zé)峤粨Q器、機(jī)油冷卻器的銅管內(nèi)壁結(jié)垢速度較快,尤其是高溫?zé)峤粨Q器由于設(shè)備內(nèi)溫度、水溫更高,結(jié)垢速度更快,結(jié)垢厚度更厚,造成機(jī)組無法正常運(yùn)行而停機(jī)進(jìn)行除垢。除垢方式采用將圖1中的循環(huán)水管道閥門關(guān)閉,將稀釋后的鹽酸注入各熱交換器內(nèi)浸泡銅管內(nèi)壁,到一定時(shí)間后,打開設(shè)備排去酸液,然后人工用電鉆(鉆桿自制加長(zhǎng))清理銅管內(nèi)積垢。這種除垢方式每年基本要進(jìn)行三次,不僅工作量大、時(shí)間長(zhǎng),除垢效率低、質(zhì)量差,還存在電鉆傷人等安全隱患。
緩蝕阻垢劑采用有機(jī)膦酸鹽、膦羧酸等,有機(jī)膦可以和Ca2+、Mg2+生成穩(wěn)定的絡(luò)合物,相對(duì)降低循環(huán)水中的Ca2+、Mg2+濃度,降低水中析出CaCO3等沉淀,此作用稱為“絡(luò)合增容”。此外還可以使形成的CaCO3晶體中的Ca2+在晶體相互碰撞過程中發(fā)生作用,使得CaCO3晶體難于按嚴(yán)格的晶格排列次序排列,智能保持在小顆粒范圍內(nèi),相應(yīng)提高了CaCO3晶體在水中的溶解性能,減少CaCO3垢層增長(zhǎng)。
緩蝕阻垢劑除了絡(luò)合增容作用外,有機(jī)膦還對(duì)垢層的晶格排序起干擾作用。按照結(jié)垢正常情況,垢層是CaCO3晶體按一定方向具有嚴(yán)格次序排列的硬垢。由于阻垢劑對(duì)Ca2+的鰲合性能,干擾CaCO3晶體結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的畸變,而不再繼續(xù)規(guī)格增長(zhǎng)。即由于晶格畸變產(chǎn)生一些較大的無定型顆粒,從而使CaCO3硬垢轉(zhuǎn)化為松軟垢,這種軟垢結(jié)合力差,易被水沖刷和分散。
緩蝕阻垢劑中有機(jī)膦等在管道金屬表面形成不溶于水或難溶于水的保護(hù)膜,阻礙金屬離子的水合反應(yīng)或溶解氧的還原反應(yīng),有效地控制和降低金屬腐蝕情況。
強(qiáng)氧化性殺菌劑的殺菌機(jī)理是ClO2通過活化,在酸性物質(zhì)(H+離子)的作用下,釋放出游離態(tài)ClO2,游離態(tài)ClO2不穩(wěn)定釋放出新生態(tài)氧原子(O),新生態(tài)氧原子具有強(qiáng)烈的氧化作用,其通過氧化微生物、細(xì)菌細(xì)胞中可溶部分(包括酶系統(tǒng)),而達(dá)到快速抑制微生物蛋白質(zhì)的合成,殺滅微生物、細(xì)菌的目的。
非氧化性殺菌劑的殺菌機(jī)理是使微生物、細(xì)菌的蛋白質(zhì)變性,降低其細(xì)胞活性,促使微生物、細(xì)菌死亡。殺菌劑活性成分能夠穿透微生物、細(xì)菌的細(xì)胞壁進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)部并與細(xì)胞的核酸(RNA、DNA)上的堿基結(jié)合,從而抑制或徹底殺死微生物、細(xì)菌。
由于殺菌劑對(duì)不同藥劑的阻垢分散效果有不同的影響,強(qiáng)氧化性殺菌劑對(duì)多數(shù)藥劑的阻磷酸鈣有增效作用,非氧化性殺菌劑對(duì)不同類型藥劑的影響視藥劑類型而定,有增效作用,也有對(duì)抗作用。所以龍灘瓦斯發(fā)電站投加緩蝕阻垢劑的同時(shí),采用強(qiáng)氧化性殺菌劑和非氧化性殺菌劑交替投加的方案進(jìn)行循環(huán)水緩蝕阻垢劑殺菌滅藻處理。
(1) 在機(jī)組初始運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)重新注水情況下投藥,第一次向循環(huán)水池沖擊投加緩蝕阻垢劑60mg/L,如初次投加后系統(tǒng)仍為冷態(tài)運(yùn)行(不帶熱負(fù)荷),則應(yīng)保持藥劑濃度為40mg/L(即控制水中有機(jī)膦含量為3mg/L以上)運(yùn)行,在系統(tǒng)帶熱負(fù)荷且濃縮倍數(shù)達(dá)到1.5以后藥劑投加按日常投加方式進(jìn)行。
(2) 日常投加(kg/d):
此投加量為理論計(jì)算值,具體投加量要實(shí)際運(yùn)行參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)分析數(shù)據(jù)定。
(3) 在加藥箱內(nèi)加入一天所需藥劑量,再加水稀釋,用閥門調(diào)節(jié)流量,使藥劑在22~24h內(nèi)連續(xù)不斷地加入到循環(huán)水池中。
(4) 根據(jù)循環(huán)水中磷酸鹽的分析值適當(dāng)增減加藥量,使磷酸鹽保持在2~3mg/L范圍內(nèi)。如磷酸鹽低于2mg/L,則在循環(huán)水池中沖擊補(bǔ)加藥劑,每低1mg/L,補(bǔ)加5kg。
(5) 當(dāng)循環(huán)水鈣離子大于450mg/L,堿度大于450mg/L或濁度大于20mg/L應(yīng)適當(dāng)加大排污。
(6) 當(dāng)pH值大于8.9時(shí)應(yīng)適當(dāng)加大排污,當(dāng)pH值低于7.6時(shí)應(yīng)及時(shí)查找原因并采取措施(如投加碳酸鈉等)盡快使pH值恢復(fù)到控制指標(biāo)范圍內(nèi)。
(7) 嚴(yán)格按運(yùn)行分析控制項(xiàng)目及頻率(表1)監(jiān)測(cè)循環(huán)冷卻水中各項(xiàng)控制指標(biāo),并調(diào)節(jié)達(dá)到各項(xiàng)控制范圍。
表1 循環(huán)冷卻水控制指標(biāo)
3.2.1控制方案
根據(jù)微生物的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)或者COD值確定加藥周期,一般每周投加一次,使用強(qiáng)氧化性殺菌劑一次后,換用非氧化性殺菌劑一次,消除因長(zhǎng)期使用一種殺菌劑所造成的抗藥性,即采用每周沖擊式投加強(qiáng)氧化性殺菌劑一次,加入量為100mg/l,加兩次后,投加非氧化性殺菌劑一次,加入量為100mg/l。然后強(qiáng)化氧化性殺菌劑與非氧化性殺菌劑每周一次交替投加。
3.2.2殺菌劑的投加量
投加量(kg)=保有水量(m3)×加藥濃度(mg/L)×10-3
3.2.3 投加時(shí)間
投加非氧化性殺菌劑前,可將系統(tǒng)預(yù)先排污以便投加后推遲排污,投加后應(yīng)不排污并盡量不補(bǔ)水至少12~24h,以提高殺菌效果。
3.2.4 監(jiān)控指標(biāo)
微生物控制指標(biāo)及監(jiān)測(cè)頻率(表2)。
表2 微生物控制指標(biāo)及監(jiān)測(cè)頻率
將原有熱交換系統(tǒng)與循環(huán)冷卻水的串聯(lián)方式改進(jìn)為并聯(lián)方式,如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后的熱交換器系統(tǒng)布局示意圖
將熱交換器系統(tǒng)改為并聯(lián)后,各設(shè)備的循環(huán)冷卻水進(jìn)水溫度均較低,尤其是高溫?zé)峤粨Q器因冷卻水溫度低而結(jié)垢速度降低,加上緩蝕阻垢劑的作用,所結(jié)垢為松軟垢,基本被循環(huán)水沖刷帶走,換熱效率提高。
龍灘瓦斯發(fā)電站自2013年按照以上方案控制,規(guī)范使用緩蝕阻垢劑,在系統(tǒng)正常運(yùn)行狀況下,實(shí)際測(cè)得如下使用效果:①碳鋼的腐蝕率小于0.075mm/a(以掛片監(jiān)測(cè)為準(zhǔn));②污垢沉積速率:小于15mcm;
③污垢熱阻:1.72~3.44×10-4m2·k/W;
④微生物控制(需加殺菌劑控制):異養(yǎng)菌小于1×105個(gè)/ml,生物粘泥小于4ml/m3,硫酸鹽還原菌小于50個(gè)/ml。
通過緩蝕阻垢劑使用效果與實(shí)際瓦斯電站循環(huán)冷卻水緩蝕阻垢技術(shù)實(shí)際應(yīng)用情況綜合得出,該方案有效抑制了熱交換器銅管內(nèi)壁結(jié)垢速度,不再形成難以清除的硬度較高的致密水垢,而是形成軟松垢,易被循環(huán)水沖刷、分散并帶走。而且清垢方式采用高壓水槍進(jìn)行沖洗清除,極大的降低了人工清除熱交換器銅管垢層的工作量,杜絕了人工清垢時(shí)電鉆傷人的安全危害。
通過上述方案的實(shí)施,龍灘瓦斯電站熱交換器銅管結(jié)垢問題得到有效解決,使得停機(jī)處理熱交換器積垢清除頻率延長(zhǎng)3倍以上,增加瓦斯發(fā)電機(jī)組連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間,提高瓦斯發(fā)電機(jī)組利用率,同時(shí)減少因檢修設(shè)備或機(jī)組停運(yùn)導(dǎo)致瓦斯外排帶來的環(huán)境污染。
并且循環(huán)冷卻水通過緩蝕阻垢處理后,可將其濃縮倍率提高到3~3.5(原來濃縮倍數(shù)為1.5左右),有效延長(zhǎng)排污周期,減少循環(huán)水補(bǔ)充量,降低水資源消耗。
通過對(duì)廣能集團(tuán)龍灘瓦斯發(fā)電站循環(huán)水緩蝕阻垢劑殺菌的分析及實(shí)施處理,使用緩蝕阻垢劑后具有相當(dāng)好的緩蝕效果,同時(shí)水解率低、性能穩(wěn)定、耐高溫性好。同時(shí)對(duì)瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻器布局進(jìn)行改造,提高瓦斯發(fā)電機(jī)組利用率,減少瓦斯外排帶來的環(huán)境污染。