北京首鋼微電子有限公司成立于1991年12月,1994年4月組裝線投產(chǎn),生產(chǎn)能力為月2400萬塊集成電路。主要產(chǎn)品有:QFP44~216Pin(數(shù)碼AV,各種微處理器)、SSIP、SSOP(通用品,遙控電路)、DIP、SDIP(各種微處理器)等,用于計(jì)算機(jī)、程控和家電及汽車等各領(lǐng)域。2014年、2015年及2016年(至8月)生產(chǎn)集成電路數(shù)量分別為11257萬塊、12421萬塊和10827萬塊。
北京首鋼微電子有限公司于2015年1月自愿開展第二輪清潔生產(chǎn)審核,于2015年10月完成清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。2016年該公司申報(bào)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目,獲得批復(fù),項(xiàng)目投資514.98萬元,得到清潔生產(chǎn)政策補(bǔ)貼154萬元。
通過開展清潔生產(chǎn)審核,北京首鋼微電子有限公司共產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案29項(xiàng),其中無低費(fèi)方案23項(xiàng),中高費(fèi)方案6項(xiàng),共計(jì)投資1357.72萬元。方案實(shí)施后年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電165.1萬kWh,節(jié)約天然氣33.7萬m3/a,節(jié)新鮮水0.62萬t,年可減少金線消耗17.8kg,可減少樹脂使用53.6t,年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益313.89萬元。
改造前:鍋爐運(yùn)行負(fù)荷遠(yuǎn)小于額定工況,運(yùn)行效率低。非供暖鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行下,除氧器不能有效調(diào)節(jié),蒸汽資源嚴(yán)重浪費(fèi)。蒸汽外網(wǎng)管道中冷凝水量較多,冷凝熱損失大。蒸汽輸送過程損耗較大,且未設(shè)置冷凝水回收裝置,蒸汽系統(tǒng)二級(jí)計(jì)量儀表未配備。
改造方案:一是增設(shè)1臺(tái)新鍋爐,非采暖季節(jié)(250d)運(yùn)行,解決鍋爐能力過大問題,降低能源消耗;二是鍋爐房集中換熱為采暖熱水,解決蒸汽遠(yuǎn)距離輸送損耗大,冷凝水無法回收的問題;三是工藝蒸汽單獨(dú)增設(shè)蒸汽管道,解決冬季與春秋夏季蒸汽使用量季節(jié)性變化大,蒸汽管道管徑偏大,蒸汽輸送損失大的問題。
改造效果:改造后,蒸汽使用量燃?xì)獗扔?33m3/t降為92m3/t,燃?xì)夤?jié)省量為1674m3,節(jié)省率為61%。蒸汽管道管徑調(diào)整后,天然氣消耗量從2016年5月到8月減少量合計(jì)約3.53萬m3,每月減少量約0.9萬m3,天然氣消耗量節(jié)省率約為17.73%。
改造前:原空調(diào)系統(tǒng)常年冬季運(yùn)行1臺(tái)600RT水冷冷水機(jī)組,冷量2100kW,流量360m3/h。
改造方案:對(duì)空調(diào)水系統(tǒng)進(jìn)行自然冷源制冷改造。冬季自然冷源制冷系統(tǒng)替代原冷凍機(jī)組系統(tǒng)運(yùn)行,春秋季的運(yùn)行方式為自然冷源制冷系統(tǒng)+短時(shí)運(yùn)行600RT螺桿式冷水機(jī)組,夏季運(yùn)行水冷冷水機(jī)組系統(tǒng)。自然冷源制冷系統(tǒng)加裝后依據(jù)室外濕球溫度控制運(yùn)行模式策略,即設(shè)置當(dāng)室外濕球溫度小于13℃(干球溫度低于12℃),啟用自然冷源系統(tǒng);當(dāng)室外濕球溫度大于等于13℃時(shí),關(guān)閉自然冷源系統(tǒng)。
改造效果:方案改造后,全年共計(jì)節(jié)電75.5萬kWh。