陳義偉
(神東煤炭集團保德煤礦,山西 保德 036600)
目前保德煤礦所有回采工作面均為帶壓開采,2010年僅對81300-2工作面底板破壞帶深度進行了探測,三盤區(qū)深部區(qū)尚未進行探測。為了確保工作面的安全回采,避免在工作面回采過程中(或回采后)底板破壞帶與奧灰水溝通(或底板阻水帶不足以抵擋奧灰水水壓)造成突水,需要對三盤區(qū)深部區(qū)回采工作面底板破壞帶進行探測分析。
81306工作面底板標(biāo)高為+689~+719 m,低于奧灰水水頭標(biāo)高+839 m,若遇底板隱伏導(dǎo)水構(gòu)造,則有奧灰水突水危險,存在帶壓開采問題。煤層采動破壞深度在以前并未引起人們的重視,直到面臨帶壓開采的問題后,才被眾多研究人員重視。測試鉆場布置在81307工作面二回風(fēng)巷,從81307工作面二回風(fēng)巷朝81306工作面方向設(shè)計施工鉆孔5個,通過壓水試驗測試底板破壞深度,進行采前采后對比分析。
81306工作面位于2號主輔運大巷以南,井田邊界以北,以東為81305工作面(已回采),以西為81307工作面。工作面之間留設(shè)25 m寬的煤柱。地面標(biāo)高為+971~+1 106 m,工作面底板標(biāo)高為+689~+719 m,工作面走向長2 744.4 m,傾斜長260 m。煤巖層總體近南北走向,呈向西傾斜的單斜構(gòu)造,煤層傾角為3°~7°,平均4°左右。
煤層老頂為粗砂巖、細(xì)砂巖,灰白色,成分以石英為主,長石次之,含暗色碎屑,分選性中等,次圓狀,泥質(zhì)充填,厚度6.08~9.26 m;直接頂為砂質(zhì)泥巖、含礫粗砂巖,砂泥質(zhì)結(jié)構(gòu),水平紋理,平坦?fàn)罱Y(jié)構(gòu),含少量不完整植物化石,厚度2.83~12.96 m;直接底為粉砂巖、粗砂巖、中砂巖,灰黑色,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),水平紋理,含不完整化石,厚度3.15~9.15 m。
區(qū)內(nèi)地表絕大部分為黃土覆蓋,地形切割較嚴(yán)重,溝壑發(fā)育。據(jù)鉆探資料顯示,第四系松散孔隙含水層富水性弱,接受大氣降水補給,但排泄迅急,補給有限,對生產(chǎn)影響甚微。煤系砂巖含水層裂隙水為主要充水水源,通過側(cè)向補給,補給穩(wěn)定,正常情況,巷道表現(xiàn)為滴、淋水。工作面煤層底板標(biāo)高低于奧灰水水頭標(biāo)高+839 m,最大水頭壓力為1.35 MPa,若遇底板隱伏導(dǎo)水構(gòu)造,則有奧灰水突水危險。
為了對采前采后工作面底板破壞深度進行測試對比,在81307工作面二回16聯(lián)巷朝向81306工作面方向布置2個測試鉆孔,孔號分別為T1、T2;19聯(lián)巷布置3個測試鉆孔,孔號分別為T3、T4、T5,其鉆孔平面位置如圖1所示。
圖1 81306工作面鉆孔平面布置圖
鉆孔設(shè)計為二級結(jié)構(gòu),即φ133 mm鉆頭開孔,下入6 m長度的φ108 mm孔口管,變φ94 mm鉆頭終孔,鉆孔達到設(shè)計深度即可終孔。其鉆孔參數(shù)如圖2所示。
圖2 81306工作面鉆孔參數(shù)示意圖
鉆孔施工流程:鉆孔定位→開孔鉆進至6.5 m,安裝孔口管→變徑鉆進至設(shè)計深度→沖洗鉆孔→安裝壓水裝置→進行壓水試驗→封孔。
施工工藝:①鉆機設(shè)置及角度調(diào)整。利用地質(zhì)羅盤,按設(shè)計的方位角及仰角調(diào)整并固定鉆機;②鉆進方法。采用φ94 mmPDC復(fù)合片鉆頭鉆進,沖洗液采用清水;③鉆進工藝參數(shù)。PDC復(fù)合片鉆頭鉆進時,轉(zhuǎn)數(shù)150~200 rpm,壓力500~550 kg,沖洗液量50 L/min;④鉆進施工過程中隨時做好鉆探記錄工作;鉆探完成后根據(jù)實際需要,可對部分鉆孔進行測斜;⑤采用清水沖洗鉆孔;⑥通過鉆桿將雙栓塞送至測試段位置,對膠塞打壓,封堵鉆孔;⑦在孔口連接測試裝置,進行壓水試驗;⑧鉆孔封孔。采用1∶1水泥漿進行注漿封孔,孔內(nèi)下入φ50 mm PVC注漿管至孔底,進行注漿封孔。
本工程測試分為采前、采后2種情況。第一次測試為采前測試,即鉆孔對應(yīng)工作面未開采前進行測試,各鉆孔測試段第一次背景值測定,均未發(fā)現(xiàn)漏失現(xiàn)象,不再進行圖表繪制分析。第二次測試為采后測試,此次數(shù)據(jù)分析主要對第二次采后測試進行。
81307工作面二回19聯(lián)巷鉆場布置3個鉆孔,此時回采工作面距離鉆場約100 m。
T3孔測試段為28~60 m,根據(jù)T3孔測試數(shù)據(jù)顯示,鉆孔在30~40 m段存在漏失現(xiàn)象,其中在36~40 m段有明顯漏失現(xiàn)象,該段對應(yīng)垂深為23.1~25.7 m,最大漏失量為31.5 L/min。該鉆孔其余測試段均未發(fā)現(xiàn)漏失情況。測試成果如圖3所示。
圖3 T3鉆孔漏失量圖
T4孔測試段為24~70 m,根據(jù)T4孔測試數(shù)據(jù)顯示,鉆孔在26~48 m段存在漏失現(xiàn)象,明顯漏失段有2處。第一段為測試段26~28 m處,對應(yīng)垂深為14.2~15.2 m,最大漏失量為28.1 L/min。第二段為測試段42~48 m處,對應(yīng)垂深為22.9~26.1 m,最大漏失量為33.9 L/min。該鉆孔其余測試段均未發(fā)現(xiàn)漏失情況。測試成果如圖4所示。
圖4 T4鉆孔漏失量圖
T5孔測試段為24~82 m,根據(jù)T5孔測試數(shù)據(jù)顯示,鉆孔在30~56 m段存在漏失現(xiàn)象,明顯漏失段有2處。第一段為測試段30~34 m處,對應(yīng)垂深為14.1~16 m,最大漏失量為23.4 L/min。第二段為測試段52~56 m處,對應(yīng)垂深為24.4~26.3 m,最大漏失量為32.5 L/min。該鉆孔其余測試段均未發(fā)現(xiàn)漏失情況。測試成果如圖5所示。
圖5 T5鉆孔漏失量圖
81307工作面二回16聯(lián)巷鉆場布置2個鉆孔,此時該工作面已回采完,停采面距鉆場53 m。
T1孔測試段為28~60 m,根據(jù)T1孔測試數(shù)據(jù)顯示,鉆孔在30~40 m段存在漏失現(xiàn)象,其中在38~40 m段測得有明顯漏失現(xiàn)象。該段對應(yīng)垂深為24.4~25.7 m,最大漏失量為26.5 L/min。該鉆孔其余測試段均未發(fā)現(xiàn)漏失情況。測試成果如圖6所示。
圖6 T1鉆孔漏失量圖
T2孔測試段為26~70 m,根據(jù)T2孔測試數(shù)據(jù)顯示,鉆孔在28~48 m段存在漏失現(xiàn)象,明顯漏失段有2處。第一段為測試段28~30 m處,對應(yīng)垂深為15.2~16.3 m,最大漏失量為27.4 L/min。第二段為測試段44~48 m處,對應(yīng)垂深為24~26.1 m,最大漏失量為39.7 L/min。該鉆孔其余測試段均未發(fā)現(xiàn)漏失情況。測試成果如圖7所示。
圖7 T2鉆孔漏失量圖
對T1、T2、T3、T4、T5 5個鉆孔測試數(shù)據(jù)分析結(jié)果進行匯總可得表1。
表1 三盤區(qū)底板破壞深度測試成果匯總表
根據(jù)探測鉆孔揭露段分析,判定三盤區(qū)81306工作面底板破壞帶深度為14.1~26.3 m。
(1)三盤區(qū)81306工作面底板破壞帶深度為14.1~26.3 m。
(2)81306工作面中部和距離回撤通道30 m處測得回采工作面底板最大破壞帶深度均在26 m左右,判斷81306工作面底板破壞帶深度在這2處差別不大。
(3)三盤區(qū)81306工作面回采底板破壞深度與81300-1工作面輔回撤通道部分測試鉆孔測得的數(shù)據(jù)表明2個回采工作面底板破壞機理相似;但81300-1回采工作面底板破壞深度為31.11 m,較81306工作面測試結(jié)論26.3 m深,表明2個回采工作面底板破壞帶深度存在差異性。
(4)此次測試沒有明顯測出回采工作面底板破壞深度帶一般破壞規(guī)律中所呈現(xiàn)的“馬鞍型”邊界,這是由于此次測試鉆孔布置密度不足,所測得底板破壞深度不能較好反應(yīng)回采工作面底板破壞特征邊界;另一方面由于工作面底板巖層泥巖、砂巖、煤層互層情況復(fù)雜,對底板破壞帶邊界測定也存在一定影響。
(5)回采工作面底板破壞深度受工作面埋深、傾斜長度、走向長度,煤層傾角、厚度,底板巖層、回采工藝等因素的影響,本次測試得的采后工作面底板最大破壞深度,并不是說明工作面回采影響范圍就在這一深度處,而是利用采動后和原始滲透系數(shù)的變化,來查明工作面回采對煤層底板巖層的影響范圍。因此,測試結(jié)果對保德煤礦制定奧灰水防治措施具有一定參考性。