劉振宏
摘 要:我廠5#高壓鍋爐由杭州鍋爐廠制造,型號為:NG-220/9.8-M22。自投運以來,5#鍋爐飛灰含碳量含量一直在10%以上,使鍋爐熱效率大為降低。為有效改變這種狀況,經(jīng)過認真分析原因,采取正確改進措施,已將5#爐飛灰降至目前的5%左右。
關(guān)鍵詞:飛灰含碳量;運行控制;措施
1 飛灰含碳量偏高原因分析
(1)熱風(fēng)溫度
熱風(fēng)溫度偏低是導(dǎo)致飛灰含碳量偏高原因之一。熱風(fēng)溫度偏低,使煤粉氣流的初溫較低,增加了把煤粉氣流加熱到著火溫度的著火熱,煤粉氣流在離開燃燒器噴口較遠處才能著火燃燒,使著火推遲,將會推遲整個燃燒過程,致使煤粉來不及完全燃燒就離開爐膛,造成飛灰含碳量偏大,增加了機械不完全燃燒熱損失。
5#爐熱風(fēng)溫度設(shè)計值為376℃,正常運行時在374℃-380℃之間,與設(shè)計值相差不大,熱風(fēng)溫度能夠滿足著火要求。
(2)爐膛溫度
5#鍋爐因結(jié)焦嚴重,由武漢鍋爐有限公司對燃燒器部分進行重新設(shè)計、改造。燃燒器采用哈工大研制的百葉窗水平濃淡燃燒器;在一次風(fēng)口濃側(cè)增加鈍體,進一步提高著火穩(wěn)定性;減少燃燒器的高寬比,增加氣流的剛性;增加一次風(fēng)側(cè)邊風(fēng),防止氣流刷墻結(jié)焦;在兩一次風(fēng)之間增加一狹窄可調(diào)的二次風(fēng),即夾心風(fēng),提高煤種的適應(yīng)性;在三次風(fēng)噴口上增加穩(wěn)燃齒;減小燃燒器的切圓角,使切圓內(nèi)φ700mm減小到φ513mm;改變?nèi)紵鞯墓ぷ鼽c,布置在燃燒器噴口處;同時衛(wèi)燃帶去掉25㎡左右。衛(wèi)燃帶面積減少,爐膛下部水冷壁吸熱增加,降低了燃燒器區(qū)域煙氣的溫度,對煤粉氣流的著火不利,火焰中心溫度降低,煤粉燃燒速度較慢,燃盡階段的溫度也較低,致使煤粉在離開爐膛之前來不及完全燃燒,必然造成飛灰含碳量偏大。
通過看火孔,用遠紅外高溫測溫儀對4#、5#爐12-15m層主燃燒區(qū)域進行測溫,結(jié)果如下:
4#爐:最高:1549℃;最低:1460℃;平均:1495℃;爐膛出口顯示:775℃;
5#爐:最高:1548℃;最低:1414℃;平均:1473℃;爐膛出口顯示:766℃;
從中可以看出4#爐、5#爐,爐膛溫度相差不大,作為同型號的鍋爐,4#爐飛灰5%左右,說明爐膛溫度對5#爐飛灰影響不是主要原因。
(3)燃燒器狀況
5#鍋爐燃燒器經(jīng)過多年運行,多個噴口因過熱變形、鈍體磨損或脫落而出現(xiàn)不同程度損壞。燃燒器的損壞,致使風(fēng)粉混合不均勻,破壞了爐內(nèi)良好的空氣動力工況,影響煤粉濃淡分離、風(fēng)粉混合,使煤粉氣流發(fā)生偏斜,脫離高溫區(qū)域,燃燒不完全,造成飛灰含碳量偏大。
(4)給粉機來粉均勻性
給粉機來粉量過大,噴口煤粉濃度較大,低溫煤粉吸熱較多,區(qū)域溫度降低,燃燒推遲,煤粉燃燒不充分,飛灰含碳量偏大。
5#鍋爐由于種種原因,經(jīng)常出現(xiàn)多個給粉機來粉不均,是造成飛灰含碳量偏高的主要原因之一。
(5)煤粉細度
煤粉細度越低,越利于煤粉在爐膛內(nèi)迅速而完全燃燒,并且燃盡程度越高。經(jīng)過對5#鍋爐較長一段時間的煤粉細度進行統(tǒng)計,煤粉細度較穩(wěn)定,并與同型號的4#鍋爐相比較,煤粉細度相當。
(6)運行控制
①一次風(fēng)速
5#鍋爐經(jīng)過投運前的空氣動力場試驗,多年的運行調(diào)整,一次風(fēng)速維持在22m/s至25 m/s左右,噴口火焰燃燒距離正常,鍋爐運行穩(wěn)定。
②二次風(fēng)配風(fēng)
5#鍋爐二次風(fēng)布置上,與4#爐相比,在兩個一次風(fēng)之間,增加了一個夾心風(fēng)。這是05年改造時,武漢鍋爐廠針對5#爐的實際情況,所做出的改進。改造后5#爐運行穩(wěn)定,但夾心風(fēng)一直沒有投用。
③一次風(fēng)側(cè)邊風(fēng)
5#爐一次風(fēng)側(cè)邊風(fēng)原設(shè)計沒有,后鍋爐防結(jié)焦改造時增加,但5#爐改造后,結(jié)焦很少,也就沒有投用。
④制粉系統(tǒng)三次風(fēng)
5#爐制粉系統(tǒng)自投運以來,一直是甲側(cè)制粉系統(tǒng)出力大,三次風(fēng)帶粉量大。單獨甲側(cè)制粉系統(tǒng)運行,能保證90%負荷旳煤粉需求。出于降低制粉電耗考慮,5#爐大多時間運行甲制。這樣一來,大出力制粉系統(tǒng)的三次風(fēng)對鍋爐飛灰含碳量的影響,是顯而易見的。
(7)煤質(zhì)
和其他鍋爐相比,煤種一樣,影響因素可忽略。
2 解決措施
經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn),影響5#爐飛灰含碳量主要因素有給粉機來粉不均、夾心風(fēng)未投用、甲側(cè)制粉系統(tǒng)三次風(fēng)帶粉量大。
我們在實際工作中采取了相應(yīng)的改進措施:
(1)減少給粉機來粉不均的影響
堅持做好定期降粉工作。每次降粉在能夠保證鍋爐穩(wěn)定運行的前提下,盡可能的將粉位降得低些,一般降到1.5m—1.0m之間。擇機對煤粉倉進行清理,消除粉倉內(nèi)結(jié)塊及吸潮的煤粉。停爐過程中將煤粉燒完。運行中,出現(xiàn)來粉不正常,及時進行調(diào)整,并使四角燃燒器均勻給粉。
(2)適當使用夾心風(fēng)
經(jīng)過多次投用發(fā)現(xiàn),汽機投高加,給水溫度正常時,夾心風(fēng)不可過大,各角投20%以下;汽機退高加,給水溫度低,可適當開大夾心風(fēng)。經(jīng)過分析,在汽機切除高加時,給水溫度降低,在鍋爐出口同樣參數(shù)的情況下,需要投入更多的煤粉放熱,來補充給水的欠焓。這樣,一次風(fēng)噴口煤粉濃度增加,燃燒所需的氧亦須增加,此時,應(yīng)適當增加夾心二次風(fēng)的使用量。
(3)減輕甲側(cè)制粉系統(tǒng)運行的影響
甲側(cè)制粉系統(tǒng)三次風(fēng)對2#、4#角影響大,可通過調(diào)整,降低2#、4#角下二次風(fēng)風(fēng)速,比其他兩個角下二次風(fēng)速低3m/s-5m/s即可,延長兩個角的燃燒時間,使其盡可能完全燃燒。
3 結(jié)束語
實踐證明,采取以上措施后,5#爐飛灰含碳量由10%以上降至5%左右,提高了鍋爐熱效率,企業(yè)也取得了良好的經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1] 樊泉桂,閻維平,閆順林,王軍.鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2008.
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