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(中國石油撫順石化分公司催化劑廠,遼寧 撫順 113001)
隨著化工技術(shù)的發(fā)展,污水排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格,高度重視環(huán)境保護(hù),在治理污水的同時,不產(chǎn)生二次污染是污水處理考慮的重要因素。在二甲苯異構(gòu)化催化劑、高硅ZSM-5、低硅絲光、CDM-5沸石等的生產(chǎn)時,需要使用氨水、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨等化工原料,造成廢水中氨氮(NH3-N)濃度較高。氣體脫氨技術(shù)不僅能降低廢水中的含氨量,保護(hù)環(huán)境,而且能將提濃后的氨水變成銨鹽回收再利用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
當(dāng)廢水中pH值在11.5~12.0時,溶液中銨離子將轉(zhuǎn)變成游離氨,其反應(yīng)原理如下:
NH4++OH-NH3+H2O
此時廢水中的游離氨通過蒸汽汽提的方法易于從液相進(jìn)入氣相,進(jìn)入氣相的氨與稀硫酸反應(yīng)生成硫酸銨,其反應(yīng)方程如下:
2NH3+H2SO4(NH4)2SO4
生成的硫酸銨可作為催化劑制備過程中的原料回用,凈化后的蒸汽和放熱反應(yīng)產(chǎn)生的蒸汽通過循環(huán)熱泵循環(huán)使用,達(dá)到節(jié)能的目的。
富含氨氮的污水(10℃~30℃,pH=3~8)由生產(chǎn)車間通過管道自流排入污水收集池,然后經(jīng)泵進(jìn)入系統(tǒng),與處理合格的污水通過板式換熱器換熱,同時向管道入口中加入氫氧化鈉,使得pH上升到12,污水從汽提塔頂部噴淋而下,蒸汽從汽提塔底部進(jìn)入,加熱污水,溫度上升到所需溫度,游離氨從污水中析出,氨與蒸汽混合氣體從脫氨塔塔頂排出,通過蒸汽循環(huán)熱泵進(jìn)入吸收塔底部,吸收塔中吸收液為硫酸,并在塔內(nèi)循環(huán),通過檢測硫酸pH值往塔內(nèi)按比例補(bǔ)充硫酸和水,當(dāng)塔底液位高于設(shè)定值時,塔底硫酸銨冷卻后排出,如圖1所示。
圖1 含氨污水處理工藝流程
進(jìn)水水質(zhì):NH3-N濃度不大于4 000 mg/l, pH值11.0 ~ 12.0。
出水水質(zhì):NH3-N濃度不大于8 mg/L, pH值10.0 ~ 11.0(需要后續(xù)調(diào)節(jié)pH值,合格后外排)。
處理污水量:設(shè)計(jì)值5 000 kg/h,運(yùn)行過程中逐漸增加到7 t/h,并且處理后氨氮污水氨氮含量合格。
運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù):脫氨塔運(yùn)行溫度100℃,吸收液pH值不大于3.5。
圖2 污水處理量調(diào)整及處理后污水氨氮含量趨勢圖
4.1.1 污水處理量及處理后污水分析結(jié)果
由圖2可知:總計(jì)裝置開工運(yùn)行時間為49 h,隨著裝置開工運(yùn)行時間,污水處理量由3 t/h調(diào)整到7 t/h,氨氮污水處理裝置處理能力正常值5 t/h,設(shè)計(jì)值6.25 t/h,開工初期,處理量控制在3 t/h,后逐步增加到5 t/h、5.5 t/h、6 t/h,經(jīng)過24個小時連續(xù)6 t/h進(jìn)料,且處理后污水合格,裝置處理量達(dá)到設(shè)計(jì)值。
處理后污水基本小于6 g/ml,在分析數(shù)據(jù)中,有四組數(shù)據(jù)超設(shè)計(jì)值,主要原因是取樣時溫度未達(dá)控制指標(biāo)。除此控制波動外,其余數(shù)據(jù)基本在3~4 g/ml之間,達(dá)到設(shè)計(jì)值8 g/ml以下。
4.1.2 處理前污水分析結(jié)果
裝置開工前分析污水氨氮含量在2 000 mg/L左右。
4.2.1 吸收液pH值
由圖3可知:硫酸吸收液pH值是關(guān)鍵控制點(diǎn),一般控制在2~3,此次控制較為平穩(wěn)。在裝置開工運(yùn)行的前幾個小時,需要升溫脫氨,吸收液的pH逐漸升高。pH計(jì)玻璃電極極易損壞,每次開工結(jié)束需用3 mol/L氯化鉀溶液進(jìn)行保護(hù),冬季需拆卸放置在室溫保存。
圖3 吸收液pH值趨勢圖
4.2.2 脫氨塔溫度
由圖4可知:脫氨塔塔頂、塔釜溫度要求控制在97℃~102℃,裝置運(yùn)行期間97℃~99℃之間,滿足控制要求。在裝置運(yùn)行29 h裝置處理量調(diào)整到7 t/h,而此時加熱蒸汽量調(diào)整幅度小,脫氨塔溫度降至96℃,此時取樣分析處理后污水氨氮值為20.73 mg/L,提高塔釜溫度達(dá)到控制參數(shù)后,重新取樣分析數(shù)據(jù)合格。由此可見,脫氨塔溫度是關(guān)鍵控制點(diǎn),如達(dá)不到反應(yīng)溫度,氨不能充分解析,導(dǎo)致處理后污水氨氮不達(dá)標(biāo)。
圖4 脫氨塔溫度趨勢圖
4.2.3 脫氨塔壓力
由圖5可見,脫氨塔在運(yùn)行期間氣相壓力未超過7 kPa,由于此裝置尾氣直通大氣,整個裝置基本在常壓下控制,塔頂、塔釜壓力主要與反應(yīng)的劇烈程度和通入蒸汽量大小有關(guān),緩慢升溫可以使氨解析量穩(wěn)定,通過硫酸吸收反應(yīng)不劇烈,保證塔內(nèi)壓力控制穩(wěn)定。
圖5 脫氨塔壓力趨勢圖
4.2.4 脫氨塔液位
由圖6可見,脫氨塔的液位控制穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)液位平衡。
圖6 脫氨塔液位趨勢圖
此次開工氨氮污水裝置開工達(dá)到正常處理量5 t/h,而且處理效果顯著,原水從2 000 mg/L處理到3 mg/L,去除率達(dá)到99.85%,超過設(shè)計(jì)值99.0%,脫氨塔、吸收塔、蒸汽循環(huán)熱泵、換熱器等主要設(shè)備運(yùn)行良好,但由于氨氮濃度未達(dá)到設(shè)計(jì)值(4 000 mg/L),物耗、能耗方面與設(shè)計(jì)值有一定差異,初步結(jié)論裝置處理量達(dá)到設(shè)計(jì)值,處理效果顯著。