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燃油(氣)管道式烘絲機出料氣鎖的優(yōu)化改進

2018-09-29 05:46張磊王輝
中國科技縱橫 2018年16期
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)速

張磊 王輝

摘 要:煙草制梗絲工藝過程中,承擔著烘梗絲功能的燃油(氣)管道式烘絲機出料裝置應用了氣鎖密封技術(shù),由于出料氣鎖設計不合理以及轉(zhuǎn)速過慢,梗絲在出料端產(chǎn)生大量的結(jié)塊梗絲,導致烘梗絲工序梗絲出絲率過低。經(jīng)過分析和查找原因,本文研究制定方案,通過改變氣鎖軸承的安裝方式和優(yōu)化氣鎖轉(zhuǎn)速,有效降低了烘后結(jié)塊梗絲量。

關(guān)鍵詞:烘梗絲機;結(jié)塊梗絲;出料氣鎖;轉(zhuǎn)速

中圖分類號:TS432 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)16-0056-02

1 引言

烘梗絲工序是制梗絲生產(chǎn)線上的一個重要的工序,它的主要任務是對切后的梗絲進行高溫快速膨化和干燥去濕處理,提高梗絲填充能力,降低卷煙生產(chǎn)成本,去除梗絲中的雜氣,提升感官評吸質(zhì)量,并減少卷煙焦油含量,烘后的梗絲具有高膨脹率和高填充率的特點,對提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。

設備投入使用的試運行過程中,由于出料氣鎖設計的不合理,導致出料端產(chǎn)生大量的結(jié)塊梗絲,在梗絲就地風選機處被風選出,平均每批次梗絲產(chǎn)生的結(jié)塊梗絲約179.40kg,占整批次梗絲重量的5.9%,致使烘梗絲工序的梗絲出絲率偏低,物料消耗嚴重。本文通過分析其原因并提出了解決的辦法。

2 存在的問題

煙草工業(yè)制絲線梗絲膨脹的工藝原理為,經(jīng)膨脹單元高溫高濕膨脹后的梗絲由進料氣鎖順序進入烘絲管道,梗絲與燃燒爐產(chǎn)生的熱工藝氣體進行熱交換,在短時高溫的作用下增加細胞內(nèi)的蒸氣壓使梗絲組織膨脹,然后利用梗絲溫度高、水分大造成的組織內(nèi)蒸氣壓遠遠大于干燥介質(zhì)的水蒸氣壓,并使這一壓差大于梗絲的干燥收縮應力這一關(guān)鍵技術(shù),使其梗絲內(nèi)多余的水分去除,使膨脹的體積固定下來,然后經(jīng)切向落料器從出料氣鎖排出,達到干燥、膨脹的目的。

生產(chǎn)過程中,經(jīng)膨脹烘干定型后的梗絲徑向朝外進入分離器,由分離器出料氣鎖排出的過程中,出料氣鎖轉(zhuǎn)速過慢,堆積過高的梗絲在出料氣鎖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動過程中,就會被擠壓成塊;另一方面,氣鎖翻板側(cè)壁與蓋板存在5mm的間隙,拆卸發(fā)現(xiàn)間隙內(nèi)有結(jié)塊煙,所以間隙的存在,也是產(chǎn)生結(jié)塊煙產(chǎn)生的關(guān)鍵因素。結(jié)團煙落入下面的振動輸送機上,在就地柔性風選處被剔除,造成大量的梗絲消耗。

經(jīng)過對設備原理的了解以及產(chǎn)生結(jié)塊煙的原因分析,找到兩個方面的關(guān)鍵要因:(1)出料氣鎖轉(zhuǎn)速過慢;(2)氣鎖翻板側(cè)壁與蓋板存在間隙。

3 改進方案

經(jīng)過分析和研究,本著投資小、周期短、針對性強的技術(shù)改進原則,決定對燃油(氣)管道式烘絲機的出料裝置進行優(yōu)化改進,以解決該設備結(jié)塊梗絲量大,梗絲出絲率低的問題。

經(jīng)過分析和研究,確定以下兩種解決方案。

3.1 加裝導料裝置

針對氣鎖翻板側(cè)壁與蓋板存在間隙的問題,為防止該結(jié)塊煙的產(chǎn)生,在氣鎖的上部法蘭上方設置兩個導流板,一方面隱蔽了間隙,另一方面也將物料導入中部遠離間隙。

3.2 提高出料氣鎖轉(zhuǎn)速

針對出料氣鎖轉(zhuǎn)速低,決定采用提高出料氣鎖轉(zhuǎn)速的方法來解決。原氣鎖傳動為減速機通過鏈傳動的方式驅(qū)動氣鎖轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),因此針對提高氣鎖轉(zhuǎn)速提出以下三種方案:

3.2.1 方案一

通過增加變頻器,使用變頻調(diào)速的方法實現(xiàn)提速。即增加兩個變頻器,通過變頻調(diào)速的方法來提高出料氣鎖的轉(zhuǎn)速。此方案雖然可實現(xiàn)自動調(diào)速,適用性較強。但由于變頻器價錢昂貴,投入較大,且需編制控制程序有一定的難度。

3.2.2 方案二

通過增大出料氣鎖主傳動鏈輪的齒數(shù)來提速。即重新設計加工兩個主傳動鏈輪,同時由于鏈輪增大,原使用的安裝防護罩也不能使用,需重新加工兩個安全防護罩。此方案比較易實現(xiàn),實施后既可實現(xiàn)調(diào)速且轉(zhuǎn)速穩(wěn)定不變,可自行設計安裝具有安裝方便、適用性強等優(yōu)點,但改動后防護罩需重新加工,投入費用稍高。

3.2.3 方案三

通過減少出料氣鎖被動鏈輪的齒數(shù)來達到提速的目的。即重新設計加工兩個被動鏈輪即可實現(xiàn)調(diào)速。此方案易實現(xiàn),只需精確計算出所需鏈輪的齒數(shù),自行設計加工圖紙,請外協(xié)加工后便可安裝實現(xiàn)。實施后既可實現(xiàn)調(diào)速且轉(zhuǎn)速穩(wěn)定不變,具有可自行設計安裝、安裝方便、價錢便宜、適用性強等優(yōu)點。

經(jīng)過對提出的三種方案的分析和對比,最終選擇了方案三,即通過減少出料氣鎖被動鏈輪的齒數(shù)來達到提高出料氣鎖得轉(zhuǎn)速。

4 改進方案的實施

4.1 導料裝置的設計和實施

通過對切向落料器出口端的現(xiàn)場測量,制作了3mm不銹鋼導料板,采用焊接的方式安裝在切向落料器出口端,安裝后導料板與落料器夾角為300。實施后如圖1所示。

4.2 出料氣鎖被動鏈輪的設計和實施

為了確定最佳的出料氣鎖轉(zhuǎn)速,決定先使用變頻器進行調(diào)試試驗,按每次增加一轉(zhuǎn)的方法來確定最佳的出料氣鎖轉(zhuǎn)速。試驗情況如表1。

從實驗數(shù)據(jù)可看出,當出料氣鎖轉(zhuǎn)速提高到18r/min的時候,塊狀梗絲的量就不在發(fā)生變化,因此將出料氣鎖最佳轉(zhuǎn)速確定為18r/min。

通過查閱技術(shù)資料可知,出料氣鎖減速電機的輸出轉(zhuǎn)速為46r/min,而輸出端主動鏈輪的齒數(shù)為17齒,被動鏈輪的齒數(shù)為61齒,出料氣鎖的轉(zhuǎn)速為18r/min。根據(jù)傳動比計算公式:r1/r2 =Z2/Z1,其中 Z1為主動鏈輪齒數(shù),Z2為被動鏈輪齒數(shù),r1為減速電機輸出轉(zhuǎn)速,r2為出料氣鎖轉(zhuǎn)速,已知Z1為17齒,r1為46r/min,r2為18r/min。由此可計算出Z2=Z1*r1/r2=17*46/18=43(齒)。

鏈輪的結(jié)構(gòu)參數(shù)設計:

根據(jù)計算得出的齒數(shù)及使用鏈條的節(jié)距,繪制被動鏈輪Z2的加工圖紙,加工完成后對鏈輪進行了安裝。

5 技術(shù)改進后的效果

改進后,由于加裝了導料裝置并提高了出料氣鎖轉(zhuǎn)速,梗絲結(jié)塊現(xiàn)象得到較好的改善。通過統(tǒng)計,改進前平均塊狀梗絲占每批次總量的0.35%,改進后平均只有0.04%。使得烘梗絲工序的出絲率大大的提高。

6 結(jié)語

通過對燃油(氣)管道式烘絲機的分析和研究,針對因切向分料器無導料裝置和出料氣鎖轉(zhuǎn)速低導致的在出料端產(chǎn)生大量的塊狀梗絲的問題,作者提出解決問題的方案。通過設計、制作和安裝導料裝置并提高出料氣鎖得轉(zhuǎn)速,有效地解決了出料端產(chǎn)生大量結(jié)塊梗絲問題,提高烘梗絲工序的質(zhì)量并降低了物料的消耗。

參考文獻

[1]卷煙工藝與設備編寫組.卷煙工藝與設備[M],北京:輕工業(yè)出版社,1988.

[2]夏華生.機械制圖[M].上海:高等教育出版社,1993.

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