■周曉星
中國航發(fā)南方通發(fā)公司
關(guān)鍵字:細(xì)長孔加工;深孔加工;加工工藝
加工難度分析
a.孔較?。簝H有Φ2.388,深度卻達(dá)到90,孔徑比在35以上。
鉆頭懸伸長: 刀具直徑Φ2.388,伸出長度95,剛性不足。
孔深度大:冷卻液無法進(jìn)入,無法對(duì)鉆頭進(jìn)行冷卻。
排屑情況差。
加工中,無法靠觀察獲得鉆頭的加工情況,加工過程不可監(jiān)控。
經(jīng)過現(xiàn)場對(duì)鉆削過程中鉆頭排出的鐵屑分析,發(fā)現(xiàn)在鉆頭鉆削過程中,鐵屑長,后期不排屑,導(dǎo)致鉆頭折斷,在嘗試拔出折斷在深孔內(nèi)的鉆頭時(shí),發(fā)現(xiàn)無法從孔中取出鉆頭,鉆頭完全被鐵屑堵死,這也從側(cè)面驗(yàn)證了鉆頭的折斷與鐵屑有著很大的關(guān)系。
鉆頭在高速旋轉(zhuǎn)的同時(shí),鐵削被排出,由于鉆頭較細(xì),形成的鐵屑較小,加上冷卻液的沖擊,無法看到鐵屑,為了能收集到鐵屑,我們?cè)谏羁壮隹谙路绞褂盟芰习迨占F屑,濾掉切削液后,發(fā)現(xiàn)鐵屑呈長而薄的條狀,擠壓嚴(yán)重,與我們期望的較短的月牙形的鐵屑(這種類型的鐵屑容易排出)相去甚遠(yuǎn),初步判斷為加工中鐵屑排出不暢導(dǎo)致的鉆頭折斷。
本項(xiàng)目所使用的刀具為瓦爾特深孔內(nèi)冷鉆頭,刀具廠家提供了嚴(yán)格的加工步驟,不允許我們擅自修改加工方法,加工幾件零件后發(fā)現(xiàn)打刀現(xiàn)象依然頻發(fā),我們果斷調(diào)整加工方式,大膽嘗試啄鉆的加工方式。
為了保證3支鉆頭的裝夾精度,我們采用液壓刀柄裝夾。為實(shí)現(xiàn)這一特殊啄鉆加工過程,我們特意編制了宏程序來控制鉆頭完成加工。
改進(jìn)后,實(shí)現(xiàn)了既定的加工效果,沒有再出現(xiàn)打刀現(xiàn)象,并且加工效率得到了提高,同時(shí)也有力地保證了零件的生產(chǎn)進(jìn)度,再也不用花費(fèi)24H使用電火花去加工這樣的小孔。
該項(xiàng)目的成功,有效的解決了哈里伯頓零件35倍徑細(xì)長孔加工的難題,使公司具備了加工5倍徑細(xì)長孔的加工能力,且給方案已經(jīng)推廣到其他零件如D00282550,D00301997的加工。
下一步計(jì)劃是優(yōu)化每次進(jìn)刀切深,進(jìn)而提高細(xì)長孔的加工效率。