呂小敏
(中國石化巴陵分公司煤化工事業(yè)部,湖南岳陽 414003)
某煤氣化合成氨裝置引進(jìn)美國技術(shù),以石腦油為原料生產(chǎn)合成氨,1979年建成投產(chǎn)。2003年進(jìn)行“煤代油”項目改造,以煤為原料,生產(chǎn)粗煤氣,經(jīng)一氧化碳變換、酸性氣體脫除、甲烷化成為合成氣,在合成塔中完成氨合成反應(yīng),設(shè)計粗煤氣產(chǎn)量為10億m3/a,氨產(chǎn)量為43萬t/a。裝置2006年投產(chǎn)運行至今情況良好,但也發(fā)現(xiàn)一些設(shè)備和工藝限于當(dāng)時的技術(shù)和投資等原因,存在較大可優(yōu)化空間,特別是在蒸汽利用方面。
煤氣化合成氨裝置不同品質(zhì)蒸汽種類多,用量大,自產(chǎn)蒸汽量較大但品質(zhì)較低。蒸汽平衡見圖1,具體蒸汽使用情況見表1。由圖1和表1可知,高中壓蒸汽用量大,主要用于驅(qū)動透平做功和參與一氧化碳變換反應(yīng)。中壓蒸汽來源較多,品質(zhì)差別較大,存在較大優(yōu)化空間。
由表1可知,進(jìn)入凝汽式透平表面冷卻器的蒸汽焓值為2 597.24 kJ/kg,而電廠中壓蒸汽焓值約3 272.11 kJ/kg,焓降為674.87 kJ/kg(即為中壓蒸汽驅(qū)動透平做功的能力)。如果中壓蒸汽溫度能夠提高1℃,中壓蒸汽焓值約增加2.35 kJ/kg,能源消耗增加0.072%,增加極小,而做功能力增加0.35%。煤氣化裝置驅(qū)動透平做功的中壓蒸汽總用量約300 t/h,中壓蒸汽溫度提升1℃,可節(jié)約中壓蒸汽約1 t/h。由此可見,盡可能提高驅(qū)動透平做功的高中壓蒸汽溫度,可以節(jié)約中壓蒸汽。
1)中壓蒸汽溫度低。電廠中壓蒸汽出廠溫度430℃,進(jìn)合成氨裝置該蒸汽(流量50~70 t/h)溫度僅400℃,相差30℃,主要原因是尿素裝置生產(chǎn)期間,中壓蒸汽流量120 t/h以上,為防止超溫,電廠采用了減溫設(shè)計。因此,若將電廠一側(cè)管線溫度盡可能控制在耐溫設(shè)計值(425℃),則合成氨裝置側(cè)溫度可穩(wěn)定在419℃左右(實際效果也如此),理論上可節(jié)約中壓蒸汽3 t/h以上。
圖1 煤氣化合成氨裝置蒸汽平衡
表1 煤氣化合成氨裝置蒸汽使用情況
透平103 JBT、105 JT因為設(shè)備材質(zhì)的限制,使用中壓蒸汽壓力為4.1 MPa,溫度為365℃,由426℃中壓蒸汽加減溫水降溫使用,做功能力降低了21%左右,因此,若采用耐高溫設(shè)備對透平和中壓蒸汽管道材質(zhì)進(jìn)行升級改造,預(yù)計可節(jié)約中壓蒸汽10 t/h。按目前中壓蒸汽價格140元/t計算,效益約1 000萬元以上,但改造成本較大,收回成本需5年左右。
2)中壓蒸汽管線長、保溫效果差。裝置從電廠引入的高、中壓蒸汽管線長約1.5 km,通過檢測保溫材料表面溫度,發(fā)現(xiàn)多段管線表面溫度在50℃以上,保溫效果較差,熱量損失較大。因此,需確保高、中壓蒸汽管線保溫材質(zhì)的保溫效果,并定期檢查可減少蒸汽熱量損失,節(jié)約蒸汽用量。
從表1可知,蒸汽驅(qū)動透平做功后進(jìn)入表面冷卻器的絕對壓力和溫度平均約為0.011 MPa、53℃,若能使壓力和溫度分別降低至0.008 MPa、48℃,則排汽焓值由2 597.24 kJ/kg降低至2 588.4 kJ/kg,降低8.84 kJ/kg,蒸汽做功能力增加8.84 kJ/kg,以中壓蒸汽驅(qū)動透平做功為例,則中壓蒸汽做功能力提高1.3%。確保表面冷卻器系統(tǒng)嚴(yán)密性,定期對表面冷卻器進(jìn)行清洗,提高換熱效率,降低循環(huán)冷卻水溫度,能有效改善真空度。
混合式加熱和間接式加熱是目前蒸汽加熱的兩種主要形式。裝置除氧器主要采用混合式加熱,在滿足加熱溫度要求的情況下,盡可能使用低品質(zhì)蒸汽。如一氧化碳變換單元余熱蒸汽和透平的乏汽品質(zhì)都很低,只適合用于加熱。
間接式加熱用的蒸汽在冷凝后通過疏水器排出,冷凝溫度為對應(yīng)壓力下的飽和溫度。以1.1 MPa低壓蒸汽間接式加熱來分析蒸汽減壓使用的效益,1.1 MPa對應(yīng)的飽和水溫度為188℃,焓值為798.64 kJ/kg,則加熱的焓降為2 246.2 kJ/kg。若該低壓蒸汽減壓至0.5 MPa使用,對應(yīng)的飽和水溫度為158℃,焓值為670.67 kJ/kg,因此焓降為2 374.17 kJ/kg,熱量利用率則提高了5.7%。
酸性氣體脫除工藝采用魯奇六塔工藝,其中甲醇—水分餾塔再沸器加熱蒸汽初始設(shè)計1.1 MPa,經(jīng)過分析測算,認(rèn)為可以改用0.45 MPa飽和蒸汽,實施后再沸器蒸汽基本未增加,甲醇—水分餾塔工藝參數(shù)控制效果保持不變。
裝置余熱量較大,回收困難,如一氧化碳變換單元循環(huán)水余熱粗略估算約在4.18 GJ,溫度均低于150℃,甚至低于100℃。并且大部分回收方案都是回收余熱產(chǎn)0.45 MPa和1.1 MPa低壓蒸汽,回收方案投資較大,從公司整體來考慮,正效益不大。
但通過回收變換單元余熱來提高粗煤氣溫度,則可改善一氧化碳變換單元預(yù)變換爐反應(yīng),降低水氣比。即將變換工藝149℃的冷凝液經(jīng)循環(huán)水冷卻至常溫后,送煤氣化粗煤氣洗滌塔,不經(jīng)過降溫處理,提高粗煤氣溫度。經(jīng)測算,變換單元最高可節(jié)約工藝蒸汽6 t/h左右。因設(shè)備原因,目前變換工藝?yán)淠簻囟忍岣咧?0℃左右,節(jié)約工藝蒸汽2 t/h左右。
高、中壓蒸汽驅(qū)動透平做功,只能利用顯熱,而顯熱遠(yuǎn)小于蒸汽冷凝潛熱,導(dǎo)致驅(qū)動凝汽式透平做功的高、中壓蒸汽熱量利用率很低,高壓蒸汽熱量利用率約25%,中壓蒸汽只有20%左右。梯級利用的主要方法是先做功再加熱,即高、中壓蒸汽驅(qū)動透平先做功,利用較大部分顯熱后,再抽出低壓蒸汽,低壓蒸汽加熱能力和高中壓蒸汽相差較小。
工藝蒸汽進(jìn)入一氧化碳變換單元配水氣比時,壓力由4.7 MPa減壓至3.7 MPa,減壓幅度較大。根據(jù)梯級利用的原則,如果利用該股蒸汽先驅(qū)動透平做功,再去變換單元,通過測算,可替代960 kW的電機做功,節(jié)能效益明顯。
最典型的能源換產(chǎn)品方案是在裝置運行負(fù)荷設(shè)計范圍內(nèi),盡可能提高負(fù)荷。目前該裝置盡可能保證在95%的高負(fù)荷運行,年平均負(fù)荷已達(dá)93.5%。
具體的能源換產(chǎn)品方案需要對各生產(chǎn)裝置深入分析,找出能耗與物耗關(guān)聯(lián)節(jié)點,通過理論測算與試驗相結(jié)合尋找最佳工藝參數(shù)。如水氣比是一氧化碳變換單元最重要的工藝參數(shù),水蒸汽與一氧化碳反應(yīng)生成氫氣和二氧化碳。提高水氣比,更多一氧化碳參與反應(yīng),變換出口一氧化碳含量降低。但是水氣比高,蒸汽消耗增加,變換余熱增加,后續(xù)的余熱回收困難,多產(chǎn)的0.45 MPa蒸汽放空。筆者分析了水氣比與變換出口一氧化碳含量及變換余熱回收的關(guān)系,提出在氣溫較低尤其是冬季采暖水投用時,水氣比由1.02提高至1.04,工藝蒸汽消耗增加約2 t/h,但是變換出口一氧化碳含量降低0.01%~0.02%(變換出口一氧化碳含量降低0.01%,每天多產(chǎn)氨1.3 t),并且多產(chǎn)出的0.45 MPa余熱蒸汽能夠較好利用,整體效益較明顯。
2016年下半年開始對蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了多次診斷和分析,相關(guān)優(yōu)化措施如提高電廠中壓蒸汽溫度、改善保溫、提高表冷真空度、回收循環(huán)水余熱以提高粗煤氣溫度、提高冬季水氣比操作等實施后效果良好。2017年,合成氨裝置綜合蒸汽消耗同比降低0.1 t/t(即生產(chǎn)每噸氨蒸汽消耗降低0.1 t),相當(dāng)于節(jié)約蒸汽6.5 t/h左右,減少生產(chǎn)成本700余萬元,節(jié)能降耗明顯。
裝置工藝優(yōu)化和改造方案的實施,需要結(jié)合裝置具體情況進(jìn)行全面系統(tǒng)性分析。對蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化利用分析研究和技術(shù)方案的實施,取得了較好的節(jié)能效果,為下一步煤氣化合成氨裝置蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化工作深入開展打好了基礎(chǔ)。