張承紅,王貴龍
(中船重工第七○四研究所,上海 200031)
凝汽器的真空度是凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組重要的技術(shù)指標(biāo)之一。真空度高的機(jī)組耗汽量較少,運(yùn)行效率高。真空度每下降1%,將使汽輪發(fā)電機(jī)組的汽耗平均增加1%~2%[1]。因機(jī)組負(fù)載的變化,允許真空度在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。低負(fù)載時(shí),真空度較高。高負(fù)載時(shí),真空度相應(yīng)有所降低,但不得低于額定工況下的設(shè)計(jì)值。因此,當(dāng)真空度下降,且偏離了額定工況設(shè)計(jì)值時(shí),需停機(jī)對(duì)凝汽器進(jìn)行檢修處理。
某船用汽輪發(fā)電機(jī)組在進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn)時(shí),隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,在高負(fù)載時(shí)凝汽器的真空度緩慢下降,真空度由正常值逐步降低至報(bào)警值,機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行,只能停機(jī)進(jìn)行原因分析和處理。
凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組的凝水系統(tǒng)由汽輪機(jī)、凝汽器、射汽抽氣器、汽封壓力調(diào)整器、疏水器、電動(dòng)凝結(jié)水泵和水位調(diào)節(jié)器及互相連接的管路等組成,系統(tǒng)各部分的組成,如圖1所示。汽輪機(jī)做功后的乏汽,通過(guò)后汽缸排入連接在缸體底部的凝汽器中進(jìn)行冷卻和凝結(jié),轉(zhuǎn)變成凝結(jié)水。射汽抽氣器抽除凝汽器中的空氣和少量未凝結(jié)的蒸汽混合物,使凝汽器腔體內(nèi)壓力始終維持在小于-0.08 MPa的真空狀態(tài)。水位調(diào)節(jié)器控制調(diào)節(jié)凝汽器熱井內(nèi)的凝結(jié)水水位,使水位始終維持在特定的范圍內(nèi)。汽封壓力調(diào)整器調(diào)節(jié)控制汽輪機(jī)前后汽封,使軸封壓力保持在正常的范圍。電動(dòng)凝結(jié)水泵抽出凝汽器熱井中的凝結(jié)水,并將凝結(jié)水送入射汽抽氣器冷卻室內(nèi)換熱,回收熱量后被排入外部系統(tǒng)。
圖1 凝水系統(tǒng)的組成
機(jī)組滿負(fù)載連續(xù)運(yùn)行約700 h后,凝汽器的真空度開(kāi)始緩慢下降,繼續(xù)運(yùn)行約300 h后,額定工況下的真空度由-0.081 MPa降低至-0.070 MPa。在凝汽器冷卻水的溫度維持20℃的情況下,調(diào)節(jié)冷卻水量,使冷卻水量緩慢增加,提高凝汽器的換熱量以維持凝汽器真空度,但真空度依然在逐步降低。當(dāng)冷卻水流量達(dá)到最大值時(shí),仍無(wú)法改變真空度下降的趨勢(shì)。真空度下降及冷卻水流量增加隨時(shí)間變化的趨勢(shì),如圖2所示。
圖2 真空度及冷卻水流量的變化曲線
射汽抽氣器運(yùn)行異常會(huì)直接導(dǎo)致凝汽器真空度的下降或破壞。引起射汽抽氣器運(yùn)行異常的原因有:是抽氣器混合室腔體內(nèi)墊片失效、密封被破壞造成了漏氣、抽氣器表面式冷卻器的冷卻管被堵塞,因而使凝結(jié)水的溫度過(guò)高或再循環(huán)的流量變小。在冷卻器的冷卻表面上,部分冷卻器管有泄漏,且較臟。蒸汽進(jìn)口處的濾網(wǎng)有雜物,工作噴嘴的喉部被堵塞,疏水器不能正常疏水。
汽封壓力調(diào)整器工作異?;蚱啓C(jī)端部軸封的密封不良,將引起汽封系統(tǒng)漏氣量的增加。另外,凝汽器殼體以及凝汽器與排汽缸之間各法蘭接口密封失效,也形成了漏氣。漏氣量增加引起真空度下降[2]。
冷卻水供水量減少或冷卻水溫升高,導(dǎo)致滿負(fù)載時(shí)凝汽器無(wú)法完全冷卻汽輪機(jī)的工作乏汽,引起凝結(jié)水溫度的升高,增加射汽抽氣器的工作負(fù)荷,導(dǎo)致真空度下降。
凝汽器冷卻面包括了凝汽器水側(cè)的端蓋部分和冷卻管的內(nèi)表面,若在內(nèi)表面上有污垢,會(huì)使凝汽器內(nèi)的傳熱效果變差,造成壓力增高,真空度下降。冷卻效果不佳,將使凝汽器的凝水溫度升高。管內(nèi)結(jié)垢也使冷卻水的流量減少,在相同的工況下,降低了凝汽器的真空度。
當(dāng)射汽抽氣器的工作蒸汽的品質(zhì)和流量為正常值時(shí),工作噴嘴、殼體和冷卻室結(jié)構(gòu)均無(wú)異常。汽輪機(jī)軸端汽封,汽封壓力調(diào)整器、疏水器的運(yùn)行正常,凝汽器外部法蘭已被重新緊固密封。凝汽器冷卻水流量、溫度和水位均正常。當(dāng)機(jī)組滿載時(shí),凝汽器的凝結(jié)水溫度明顯偏高,高于額定工況下真空度對(duì)應(yīng)的飽和溫度。凝汽器管側(cè)水阻力異常增大,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值30 kPa。同一工況下凝汽器的真空度變低,在高負(fù)載時(shí)真空度明顯低于額定工況下的設(shè)計(jì)值。凝水溫度和水阻力隨時(shí)間變化的趨勢(shì),如圖3所示。
由圖3可知,凝汽器凝結(jié)水溫度隨著運(yùn)行時(shí)間的增加緩慢升高,高負(fù)載時(shí),水溫從原56℃升高至65℃。凝汽器管側(cè)的冷卻水水阻力也逐步加大,阻力由原36 kPa升高至106 kPa。由此可判斷,凝汽器的傳熱狀態(tài)變差,冷卻能力在下降,在管側(cè)內(nèi)部冷卻面上,可能存在污垢,或管內(nèi)有堵塞現(xiàn)象。
圖3 凝結(jié)水溫度和水阻力的變化曲線
分解凝汽器后,打開(kāi)兩側(cè)端蓋,發(fā)現(xiàn)端蓋和管束內(nèi)部管壁上附著了淡黃色黏性軟垢,厚度為0.5 mm。被污垢黏附的冷卻面,如圖4所示。
圖4 被污垢黏附的冷卻面
污垢的存在降低了凝汽器的傳熱能力,隨污垢厚度的增加,降低了凝汽器的傳熱系數(shù),導(dǎo)致抽氣流量增加,進(jìn)而抬高了凝汽器背壓,出口端差也隨之有所升高。換熱管的冷卻能力嚴(yán)重下降,蒸汽無(wú)法及時(shí)凝結(jié),造成真空度下降。定量分析了污垢對(duì)凝汽器傳熱性能影響,經(jīng)分析可知,污垢厚度每增加0.05 mm,凝氣器背壓升高約210 Pa,出口處溫差升高約為0.9℃[3]。當(dāng)污垢厚度達(dá)到0.5 mm,凝氣器背壓升高約2 100 Pa,出口處溫差升高約9℃。在額定工況下,要求真空度為-0.08 MPa,積垢后,真空度約為-0.059 MPa,低于報(bào)警值-0.06 MPa。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,機(jī)組在高負(fù)荷時(shí)凝水溫度升高和真空度下降情況與數(shù)據(jù)分析結(jié)果也相吻合,所以,是污垢導(dǎo)致了凝汽器真空度的下降。
采用高壓射流技術(shù)對(duì)凝汽器進(jìn)行了清洗。利用高速水流沖刷端蓋內(nèi)側(cè)和所有換熱管內(nèi)壁,完全清除換熱面上的污垢,恢復(fù)了冷卻管鈦管原有的金屬光澤。清理后的換熱管,如圖5所示。
圖5 清洗后換熱管
清洗后,完成了凝汽器的密封試驗(yàn)。機(jī)組重新啟動(dòng),通過(guò)運(yùn)行試驗(yàn)進(jìn)行性能驗(yàn)證,凝汽器的凝結(jié)水溫度和水阻力恢復(fù)為正常值,真空度也得到恢復(fù),凝汽器故障被消除。
影響汽輪發(fā)電機(jī)組真空度下降的因素有很多。通過(guò)分析運(yùn)行中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象和數(shù)據(jù),判斷了引發(fā)故障的原因。對(duì)于運(yùn)行時(shí)間較久的機(jī)組,凝汽器冷卻面存在污垢是引起真空度降低較為常見(jiàn)的原因,需引起重視,必要時(shí),應(yīng)提前采取預(yù)防措施。