劉傳忠
(國電石橫發(fā)電有限公司,肥城 271621)
國電石橫發(fā)電有限公司#1、2、3、4、5、6機組分別于1987年、1997年、2007年投運,鍋爐采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.5直吹式鍋爐,每爐配5臺上海重型機器廠生產(chǎn)的中速磨煤機,設(shè)計4臺運行,1臺備用。自機組投產(chǎn)以來,磨煤機熱風(fēng)門存在的缺陷較多,嚴重影響設(shè)備的安全運行,直接阻礙了機組的安全穩(wěn)定運行。為滿足磨煤機的啟停及機組升降負荷需要,對本廠磨煤機熱風(fēng)門存在的不足進行技術(shù)改造,成為亟待解決的問題。
中速碗式磨煤機原煤從磨煤機中心落煤管落到磨碗上,旋轉(zhuǎn)磨碗借助離心力將原煤甩至碾磨滾道上,通過磨碗進行碾磨。三個磨輥沿圓周方向平均分布于磨碗上,碾磨力則由彈簧加載系統(tǒng)產(chǎn)生,原煤的碾磨和干燥同時進行,一次風(fēng)通過磨碗葉輪噴嘴均勻進入磨碗周圍,將經(jīng)過碾磨從磨碗內(nèi)甩出的煤粉混合物烘干并輸送至磨煤機上部的分離器,在分離器中進行分離,粗粉被分離出來返回磨碗重磨,合格細粉被一次風(fēng)帶出分離器,難以粉碎且一次風(fēng)吹不起的較重石子煤等通過噴嘴環(huán)落到一次風(fēng)室后,由石子煤刮板刮入石子煤箱。
表1為磨煤機的主要參數(shù)表。
表1 磨煤機主要參數(shù)表
由于盤根室存在材質(zhì)方面的因素,加上近幾年煤質(zhì)差等原因,導(dǎo)致盤根室磨損嚴重,出現(xiàn)了熱風(fēng)門內(nèi)漏現(xiàn)象。
由于原盤根室設(shè)置在門板上,熱風(fēng)門開關(guān)時由于與門框碰觸,加上迎風(fēng)吹損的原因,盤根脫落后導(dǎo)致熱風(fēng)門卡澀。
由于熱風(fēng)門盤根迎風(fēng)裝在門板上,長時間運行導(dǎo)致吹損嚴重老化變形,存在熱風(fēng)門內(nèi)漏及風(fēng)門卡澀缺陷,需在機組大小修及調(diào)停時進行及時更換。
原設(shè)計熱風(fēng)門盤根更換時需拆除熱風(fēng)門上下門板才能進行更換工作,既費時又費力,檢修維護人員勞動強度大。
第一,聯(lián)系生產(chǎn)廠家實際測繪密封件尺寸,保證進貨質(zhì)量。第二,全部采用耐高溫、耐磨損和抗老化的新型材質(zhì),并正確安裝。
第一,熱風(fēng)門門板維持原設(shè)計尺寸。
第二,將原熱風(fēng)門門板盤根室全部割除打磨,平滑無毛刺、棱角等。
第三,熱風(fēng)門盤根室四角設(shè)計,要求接觸嚴密、到位,尺寸為20×30×3。
第四,熱風(fēng)門盤根尺寸改為(20×30)鎳絲盤根。
第五,熱風(fēng)門盤根室依據(jù)盤根大小定位,焊接在背風(fēng)側(cè)門框上。
第六,原熱風(fēng)門盤根室如圖1所示。
第七,改造后盤根室如圖2所示。
圖1 改造前熱風(fēng)門盤根室
圖2 改造后熱風(fēng)門盤根室
改進后,在熱風(fēng)門門板不漏風(fēng)、灰的情況下,在機組大、小修或調(diào)停期間,可以隨時進行盤根更換,既方便,又省力、省時,縮短檢修時間。
減少一次熱風(fēng)門故障,就可減少一次影響機組升負荷。影響機組升負荷時間按1小時計算:機組降出力40MW,每千瓦時電價收入按0.43元計算,避免因降出力的損失為:0.43×1×400000=172000(元)。
減少一次機組升負荷,累計可減少損失:17.2萬元。
上述改造方案首先在一期磨煤機上具體實施,使用狀況良好。改造成功后,在隨后的二三期磨煤機檢修中全面推廣,磨煤機熱風(fēng)門盤根使用周期長,更換時簡便、省時省力,降低了勞動強度,設(shè)備異常明顯減少,確保了制粉系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
磨煤機熱風(fēng)門盤根更換頻率明顯降低,周期一般在兩年左右,更換時方便快捷,不僅延長了設(shè)備使用壽命,確保了設(shè)備安全經(jīng)濟運行,而且節(jié)約了檢修綜合費用。