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鹵水換熱器的清理及酸洗

2018-10-19 06:07,
純堿工業(yè) 2018年5期
關(guān)鍵詞:管程掛片酸洗

,

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

1 換熱器現(xiàn)狀及清理的背景

我公司鹽水車間使用部分地下鹵水配以生產(chǎn)水用來化鹽,地下鹵水溫度在18~25 ℃之間,直接化鹽溫度較低,達不到要求。故增加三臺換熱器(換熱器型號:BFMH1100-1.0-399-6.0/25-4,管程走鹵水,殼程走循環(huán)水),與重堿車間氨冷器出來的熱水進行間接換熱。一方面加熱鹵水,另一方面也降低了循環(huán)水溫度,降低循環(huán)水系統(tǒng)熱負荷,取得了較好的效果。但經(jīng)過長期運行,換熱器結(jié)垢非常嚴重。打開換熱器封頭對兩臺換熱器管程進行高壓清洗,保證所有管程暢通且無結(jié)垢,但因管束為固定式的,無法抽出,因此殼程無法清理。換熱效果依然不佳,打開循環(huán)水側(cè)短節(jié)發(fā)現(xiàn),循環(huán)水側(cè)結(jié)疤嚴重。鹽水車間決定對換熱器殼程進行化學(xué)在線酸洗,去除水垢提高換熱效率滿足生產(chǎn)需要。

2 酸洗過程

2.1 酸洗條件準備

化學(xué)酸洗用主要設(shè)備:酸洗泵站1套,Q=30 m3/h;

酸洗水源:生產(chǎn)水;

電源要求:~380 V、 22 kW;

排污:通過噸桶將酸洗廢液倒入酸堿中和池。

對將要酸洗的設(shè)備系統(tǒng)進行詳細檢查,并進行水壓試驗合格后,管線及連接部位有無泄漏、堵塞等異常情況。

酸洗原料、分析儀器、勞保用品、泵站工具。

2.2 酸洗標準

腐蝕率≤6 g/m2·h,酸洗腐蝕總量≤72 g/m2;除垢率≥95%。

2.3 酸洗流程示意圖

采用2臺換熱器串聯(lián)的方式進行酸洗,酸洗時保持低進高出,沖洗時切換到高進低出狀態(tài),以達到干凈效果。

泵站→1#換熱器→2#換熱器→泵站

2.4 酸洗步驟

2.4.1 化學(xué)酸洗工藝過程及分析監(jiān)測

臨時系統(tǒng)→系統(tǒng)水沖洗及檢漏→酸洗→水沖洗

2.4.2 建立酸洗臨時系統(tǒng)

將要酸洗的設(shè)備及相關(guān)管線建立臨時酸洗系統(tǒng),使該臨時酸洗系統(tǒng)與酸洗泵站構(gòu)成一個循環(huán)回路。當進出水濁度基本一致時,即可結(jié)束該步工序。

監(jiān)測項目:澄清度:目測1次/5 min

2.4.3 系統(tǒng)水沖洗及檢漏

系統(tǒng)水沖洗及檢漏的目的是除去系統(tǒng)中的積灰、泥沙、脫落的金屬氧化物等污垢,同時在模擬酸洗狀態(tài)下,檢查酸洗系統(tǒng)中是否有泄漏及酸洗循環(huán)系統(tǒng)是否暢通。

水沖洗:根據(jù)設(shè)計要求建立臨時系統(tǒng),然后進行水沖洗。酸洗前應(yīng)將不參加酸洗的設(shè)備及管線進行水封,并關(guān)好相關(guān)的閥門;各排污點及排氣閥定時排放。水沖洗至目測出水與進水的澄清度相近時結(jié)束。

確認酸洗系統(tǒng)再無泄漏點后,進行系統(tǒng)水沖洗工序,水力沖洗還可發(fā)現(xiàn)設(shè)計或安裝過程中存在的一些問題。檢查系統(tǒng)中是否有氣阻、死角、短路及堵死等情況,若發(fā)現(xiàn)有問題,立即處理,待問題解決后才能進行下一步工作。

2.4.4 酸洗過程

應(yīng)用某公司專有的酸洗技術(shù),通過加入緩蝕劑和還原劑等,解決了金屬在酸洗時氫離子腐蝕和三價鐵離子加速腐蝕的問題。

水沖洗結(jié)束后,調(diào)整系統(tǒng)處于正循環(huán)狀態(tài),掛入酸洗掛片,先加入緩蝕劑,待混合均勻后,再依次加入各種酸洗藥劑。

1)操作順序:采用兩臺換熱器串聯(lián)進行酸洗。

①在酸洗配液槽中投入酸洗藥劑,進行循環(huán)配制酸洗液,同時分析化驗酸濃度。

②以上述方法逐步將酸洗藥劑加入酸洗系統(tǒng)中。

③酸洗藥劑加完,并有酸洗回液后(系統(tǒng)水量不足的補水),進行循環(huán)酸洗工序。

④同時掛入與酸洗設(shè)備材質(zhì)相同或相似的標準腐蝕試片和監(jiān)視管段,以便對酸洗效果適時監(jiān)控。

2)注意事項:在化學(xué)酸洗的酸洗過程中,要定時檢查酸洗系統(tǒng)的漏點、濃度、腐蝕率、溶垢效果等各項參數(shù)。在酸洗過程中應(yīng)嚴格控制操作的壓力、流速和排放量。

表1 酸洗時控制監(jiān)測的項目及工藝指標

3)酸洗的終點判定:在1 h內(nèi),當連續(xù)兩次取樣檢測的酸濃度及鐵離子濃度基本不變時(絕對差值小于0.2%),同時監(jiān)視管段清潔度達到預(yù)期效果時,可結(jié)束酸洗。

4)應(yīng)急措施:在酸洗過程中,若測得的Fe3+離子濃度大于500 ppm,應(yīng)及時添加Fe3+離子還原劑(如:Na2SO3等)或置換部分酸洗液,使Fe3+離子濃度小于500 ppm。

5)水沖洗:酸洗結(jié)束后,用清水將酸洗液頂出,然后充入新鮮水進行沖洗,目的是除去殘留的酸洗液及洗落的固體顆粒。當出水pH值接近中性(pH=6~9)并澄清時即可結(jié)束。

監(jiān)測項目:pH 值 1次/10 min

3 驗收及相關(guān)數(shù)據(jù)

對可見部分進行直觀檢查,確定酸洗效果,對拆裝部分進行還原復(fù)位。

3.1 酸洗掛片

表2 化學(xué)酸洗掛片數(shù)據(jù)

注:掛片表面積為0.0028 m2。

酸洗掛片腐蝕速率遠低于國家標準,保證了此次化學(xué)酸洗的安全。

3.2 鈣離子變化曲線

表3 化學(xué)酸洗過程中水質(zhì)分析數(shù)據(jù)

由鈣離子數(shù)據(jù)可以看出,7月14日早上9點和8點采樣數(shù)據(jù)相差很小,酸洗結(jié)束,共反應(yīng)掉351.85 kg的垢。

圖2 鈣離子變化曲線圖

3.3 廢酸處理

按照,廢酸中和后(pH=6~7)排放至粉煤灰渣場。

3.4 效果驗證

表4 1#換熱器酸洗前后及其正常使用的0#換熱器對比數(shù)據(jù)

注:循環(huán)水進口處壓力低說明進水通暢;0#換熱器是新型波紋管換熱器,投用時間為一年,尚未結(jié)疤。

酸洗后于7月14日上午10:00對1#鹵水換熱器走水試驗,試驗前循環(huán)水全部走0#鹵水換熱器(新?lián)Q熱器),進換熱器處循環(huán)水壓力0.142 MPa,流量200 m3/h;

試驗時關(guān)閉0#鹵水換熱器循環(huán)水,全部進1#鹵水換熱器,壓力0.152 MPa,流量176 m3/h;說明1#鹵水換熱器循環(huán)水側(cè)基本暢通。

通過14日試驗數(shù)據(jù)看,鹵水換熱器酸洗比較成功,達到預(yù)期效果;試驗后0#、1#鹵水換熱器運行。循環(huán)水進出口溫差20 ℃,鹵水流量180 m3/h,溫升為15 ℃,滿足生產(chǎn)要求。

2#換熱器效果優(yōu)于1#換熱器,車間現(xiàn)運行0#、1#換熱器,對2#換熱器管程進行水洗、浸泡、排空后處于備用狀態(tài)。

4 項目經(jīng)濟效益分析

1#、2#換熱器因結(jié)疤嚴重失去使用價值,更新兩臺要60萬左右(不含安裝配管等費用),對1#、2#換熱器管程清理花費6萬元,酸洗花費8萬元,共計14.0萬元,節(jié)約費用為46萬元。

對于換熱器,本身沒有腐蝕損失,清理后依然呈現(xiàn)出金屬本身光澤,但使用三年后管殼程存在結(jié)疤情況,因此在以后生產(chǎn)中,定期對其管程進行酸洗,對其殼程進行清理,確保其好用。

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