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聚丙烯裝置粉末干燥器軸封泄漏原因分析及改進(jìn)措施

2018-10-20 03:06:22張志國雷霞
石油石化綠色低碳 2018年5期
關(guān)鍵詞:干燥器軸封軸承座

張志國,雷霞

(中國石油蘭州石化公司石油化工廠,甘肅蘭州 730060)

關(guān)鍵字:粉末干燥器 泄漏 填料函

粉末干燥器是聚丙烯裝置中的重要設(shè)備之一,屬于低速重載大型轉(zhuǎn)動(dòng)密閉性設(shè)備,主要作用是通過內(nèi)部蒸汽夾套管的加熱,使聚丙烯粉料中的揮發(fā)分從0.5%(w)左右降低到0.1%(w)。某公司聚丙烯裝置粉末干燥器已運(yùn)行了多年,近年頻繁出現(xiàn)軸封漏粉料的現(xiàn)象,不僅給裝置的生產(chǎn)、操作、產(chǎn)品質(zhì)量帶來了一定的影響,而且大量粉末泄漏到現(xiàn)場還存在很大的安全隱患。文章重點(diǎn)分析了聚丙烯裝置粉末干燥器軸封泄漏的原因,并提出了解決方法。

1 粉末干燥器工作原理

聚丙烯裝置粉末干燥器主要由殼體、主動(dòng)軸、從動(dòng)軸、抄板、葉片、旋轉(zhuǎn)接頭及傳動(dòng)裝置等組成,由一臺(tái)75 kW的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),主動(dòng)軸和從動(dòng)軸轉(zhuǎn)速相同(14.99 r/min)轉(zhuǎn)向相反。整機(jī)傾斜安裝在地基上,傳動(dòng)側(cè)略高于排料側(cè),其傾斜角為2°,葉片端部的抄板將物料攪起時(shí),物料逐漸向低處運(yùn)動(dòng),使物料流動(dòng)起來。在物料流動(dòng)過程中,蒸汽夾套管對物料進(jìn)行加熱,使其中的揮發(fā)分汽化,然后由與物料逆向流動(dòng)的氣態(tài)載體(N2)帶出殼體完成粉末干燥[1]。

2 軸封泄漏原因

隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的增長,軸封填料更換的難度越來越大,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),原來可以很順利更換的22 mm×22 mm的盤根填料,后來只能壓扁才能完成,且更換填料的周期也越來越短,最后間隔時(shí)間為一周,一周后需每8 h清理回收從軸封處泄漏的聚丙烯粉末,現(xiàn)場環(huán)境極差。每次更換填料時(shí)粉末干燥器必須停運(yùn)30 min,嚴(yán)重影響了裝置的正常運(yùn)行。

檢查填料函時(shí)發(fā)現(xiàn),填料函和軸的同心度出現(xiàn)很大偏差,軸上部和填料函之間的間隙為25 mm,軸下部和填料函之間的間隙為19 mm,填料函和軸之間的正常間隙應(yīng)均勻且值為22 mm。粉末干燥器在長期的運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸下沉,主要有以下3個(gè)原因:

1)軸承磨損嚴(yán)重,間隙變大

軸承在潤滑不充分的情況下長時(shí)間運(yùn)行,造成滾珠或保持架磨損,軸承間隙變大。經(jīng)檢查軸承運(yùn)轉(zhuǎn)自如、潤滑良好,無明顯磨損現(xiàn)象,可排除軸承磨損因素,見圖1。

2)軸頸磨損

軸承卡澀,軸承內(nèi)圈和軸頸之間的摩擦力不足以抵抗?jié)L珠和軸承內(nèi)圈之間的傳動(dòng)力,軸承內(nèi)圈和軸頸出現(xiàn)相對運(yùn)動(dòng),造成軸頸磨損。經(jīng)檢查軸承內(nèi)圈和軸頸沒有相對運(yùn)動(dòng)的痕跡,軸頸沒有磨損現(xiàn)象,見圖2。

圖1 現(xiàn)場軸承

圖2 現(xiàn)場軸及軸承支架

3)軸承座下沉

兩軸的旋轉(zhuǎn)依靠鏈條傳動(dòng),主動(dòng)軸和從動(dòng)軸通過一副分別安裝在主動(dòng)軸和從動(dòng)軸最遠(yuǎn)端的同步齒輪實(shí)現(xiàn)同速反向旋轉(zhuǎn),同步齒輪的重量為0.87 t。長期運(yùn)行過程中軸承座支架在較重同步齒輪的重力作用下逐漸拉伸變形,造成軸承座下沉。

3 解決措施

3.1 提升軸承座

提升軸承座固定螺栓。改變軸承座固定螺栓的位置可以改變軸承座的位置,通過實(shí)際測量軸下沉了3 mm,如果要彌補(bǔ)這個(gè)間隙,軸承座固定螺栓需要整體上移3 mm。如何定位固定螺栓的位置,并保證12顆螺栓孔中心在同一個(gè)圓周上,現(xiàn)場條件很難實(shí)現(xiàn)。即使能夠準(zhǔn)確定位,現(xiàn)場開孔作業(yè)的精度也無法達(dá)到施工要求,所以提升軸承座無法在現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)。

3.2 改造填料函

粉末干燥器的填料函體積小易拆卸,填料函外徑450 mm,內(nèi)徑394 mm。填料函和軸間隙不均勻造成盤根填料無法均勻充滿填料函空腔,密封效果不好。填料函底部圓孔和軸的間隙為5 mm[(360–350)/2],大于軸下沉量(3 mm),軸和填料函之間還有2 mm的安全距離,理論上可以通過改變填料函的尺寸來達(dá)到填料函和軸之間間隙均勻的目的。軸承座不作檢修,軸中心線不變,填料函要鑲在殼體上,填料函外圓中心線也固定,只有改變填料函內(nèi)圓中心線,使其下降3 mm與軸中心線重合。填料函固定螺栓孔以填料函外圓中心線為軸均布,保證填料函能固定在殼體上。填料函壓蓋螺栓孔以軸和填料函內(nèi)圓中心線為軸均布,保證填料函壓蓋軸間隙均勻,作用在填料上的壓力均勻分布。填料函底部圓孔以軸和填料函內(nèi)圓中心線為軸,保證最深一圈填料受力均勻。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)可以將填料函制作成一個(gè)偏心圓,如圖3所示。

圖3 填料函改造前后對比

新制作的填料函代替原填料函安裝到粉末干燥器上,回裝盤根填料時(shí)無需對填料經(jīng)行壓扁,縮短了安裝時(shí)間、降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。經(jīng)過連續(xù)3個(gè)月運(yùn)行未發(fā)現(xiàn)粉末泄漏,滿足了生產(chǎn)要求。填料函改造前后粉末干燥器驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行參數(shù)對比見表1。

表1 填料函改造前后粉末干燥器驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行參數(shù)對比

通過表1可知,此次改造未對驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶來額外負(fù)擔(dān)。

4 結(jié)論

聚丙烯裝置粉末干燥器軸封泄漏的內(nèi)在原因是設(shè)備在長期的運(yùn)行過程中產(chǎn)生了軸下沉現(xiàn)象,造成填料函內(nèi)圓與軸不同心,使得盤根填料無法起到密封作用。消除填料函內(nèi)圓與軸不同心現(xiàn)象是關(guān)鍵。通過制作偏心填料函解決了粉末干燥器長期漏料的問題,保證了裝置的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

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