王猛
(中國石化揚子石油化工有限公司,南京 210048)
關(guān)鍵字:直餾石腦油 航煤基礎(chǔ)油 分離指數(shù) 冰點 優(yōu)化
揚子石化130萬t/a預(yù)加氫裝置采用先加氫再汽提后精餾的工藝流程,如圖1所示,即直餾石腦油經(jīng)加氫反應(yīng)去除硫、氯、氮等雜質(zhì),含硫輕烴、含硫燃料氣、酸水等自汽提塔頂拔出,塔底精制油送至脫輕脫重塔[1]進(jìn)行輕(C5-)、重(C11+)組分的分離,側(cè)線得到的C6~C10組分作為石腦油吸附分離裝置的原料,實現(xiàn)石腦油資源的優(yōu)化配置。餾程范圍為175~215℃、硫含量小于0.5 μg/g、冰點低于-60℃、煙點為25~27 mm的脫輕脫重塔底重石腦油餾分,原設(shè)計作為加氫裂化裝置原料??尚行耘c經(jīng)濟(jì)性評估,認(rèn)為此餾分作為加氫裂化原料存在資源浪費,可將之用于調(diào)和航煤,從而加大成品油產(chǎn)出比例,實現(xiàn)資源附加值最大化,達(dá)到公司產(chǎn)能效益最大化的目的。
圖1 預(yù)加氫裝置工藝流程
在實際生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn),裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品產(chǎn)量受工藝流程限制、產(chǎn)品間斷性出現(xiàn)水分離指數(shù)不合格、工藝參數(shù)不優(yōu)、白土實際使用壽命低于設(shè)計壽命等問題。揚子石化以問題為導(dǎo)向,通過對工藝控制流程的優(yōu)化,成功解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題,實現(xiàn)了裝置重石腦油餾分直接調(diào)和航煤的目標(biāo),突破了航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)量瓶頸,降低了裝置生產(chǎn)運行成本。文章介紹了提高預(yù)加氫裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)量和質(zhì)量所采取的措施以及實施效果,為同類裝置提供借鑒。
原設(shè)計脫輕脫重塔底重石腦油餾分經(jīng)換熱器冷卻后,由DN40主管線送至減壓柴油(VGO)儲罐,作為加氫裂化裝置原料。經(jīng)可行性與經(jīng)濟(jì)性評估,認(rèn)為預(yù)加氫裝置基礎(chǔ)設(shè)計條件與裝置運行實際工藝參數(shù)、原料質(zhì)量、反應(yīng)精制油硫質(zhì)量、餾程以及閃點、冰點和煙點等主要質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到并超過集團(tuán)公司直餾航煤加氫裝置生產(chǎn)航煤基礎(chǔ)油的所有工藝運行與原料、產(chǎn)品的質(zhì)量要求,并符合航煤基礎(chǔ)油的質(zhì)量要求。2014年完成了流程改造,脫輕脫重塔底重石腦油餾分由原DN40管線經(jīng)新增跨線送至航煤儲罐,開始生產(chǎn)航煤基礎(chǔ)油,產(chǎn)量為2.5 t/h。在實現(xiàn)生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn),脫輕脫重塔進(jìn)料中重組分含量遠(yuǎn)大于設(shè)計值,造成吸附分離裝置進(jìn)料中C11+組分含量增加,裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品產(chǎn)能潛力未完全釋放、偶爾出現(xiàn)水分離指數(shù)超標(biāo)等問題。按照“短流程運行,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”的優(yōu)化思路,結(jié)合裝置實際運行情況,確定裝置航煤基礎(chǔ)油提質(zhì)、增產(chǎn)的技術(shù)方案與實施目標(biāo),并進(jìn)行相應(yīng)改造,如圖2所示。
圖2 航煤基礎(chǔ)油流程優(yōu)化
1)工藝管線擴(kuò)徑改造
針對裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)量受工藝管線管徑(DN40)限制,對脫輕脫重塔底采出管線進(jìn)行改造,將管徑由DN40擴(kuò)至DN100,出界區(qū)后并入加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油外管(DN150)共付航煤儲罐,裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品產(chǎn)量提高至15 t/h。
2)更換冷卻器
為解決因裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)量提高,造成物料出界區(qū)溫度(80℃)高于設(shè)計溫度(40℃)的問題,更換脫輕脫重塔進(jìn)料/塔底換熱器和脫輕脫重塔底產(chǎn)品冷卻器,相應(yīng)循環(huán)水管線管徑由DN80擴(kuò)至DN150,使航煤基礎(chǔ)油出界區(qū)溫度滿足工藝要求。
3)增設(shè)白土處理設(shè)施
噴氣燃料是飛機(jī)發(fā)動機(jī)的專用燃料,因其特殊的應(yīng)用場合,被列為石油產(chǎn)品中控制指標(biāo)最多、質(zhì)量要求最嚴(yán)格的產(chǎn)品之一[2]。噴氣燃料在生產(chǎn)、儲運過程中混入的微量水分若不分離,則在高空低溫狀態(tài)下極易導(dǎo)致燃料結(jié)冰,堵塞油路,從而使飛機(jī)失去動力,造成空難[3]。水分離指數(shù)是衡量油水分離能力的重要指標(biāo),3#噴氣燃料產(chǎn)品執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)GB 6537-2006對水分離指數(shù)的要求是,未加抗靜電劑時水分離指數(shù)不小于85,加入抗靜電劑后水分離指數(shù)不低于70[4]。
針對裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品加入抗靜電劑后,間斷性出現(xiàn)水分離指數(shù)不合格問題,通過與國內(nèi)同行交流[5-6]、委托公司研究院進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品經(jīng)過白土處理,脫除組分中的堿性氮化物、固體顆粒污染物后,水分離指數(shù)完全滿足要求。裝置在脫輕脫重塔底航煤基礎(chǔ)油采出流程上增設(shè)白土處理設(shè)施(即白土罐FA6710),填裝比表面積≥180的白土(JH-01-YL型)2 t。投用新增工藝以后裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品水分離指數(shù)達(dá)標(biāo),見表1。
表1 航煤基礎(chǔ)油水分離指數(shù)分析
在白土處理設(shè)施投用運行后,發(fā)現(xiàn)白土的平均使用壽命僅為20天(設(shè)計壽命90天),白土失活導(dǎo)致航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品水分離指數(shù)不合格,停付航煤儲罐改為重整料,并對FA6710進(jìn)行工藝處理、換劑,影響裝置運行效益和公司航煤產(chǎn)量,尤其是失活廢白土的處置存在著嚴(yán)重的環(huán)境污染風(fēng)險。裝置于2016年6月通過增設(shè)白土罐FA6710B及相應(yīng)管線,與原有FA6710(現(xiàn)位號改為FA6710A)切換使用,實現(xiàn)了裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品連續(xù)穩(wěn)定采出。
4)增設(shè)航煤基礎(chǔ)油至航煤儲罐的跨線
完成該裝置航煤基礎(chǔ)油并入加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油外管共付航煤儲罐流程改造后,隨著兩套裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)量的提高,出現(xiàn)了該裝置航煤基礎(chǔ)油與加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油搶量的新問題,造成加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油采出受阻,不僅影響公司航煤產(chǎn)量,還存在安全隱患。利用該裝置航煤基礎(chǔ)油管線在界區(qū)處的4寸甩頭,增設(shè)航煤基礎(chǔ)油至航煤儲罐的跨線,在實現(xiàn)該裝置航煤基礎(chǔ)油與加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油分送共儲的同時,加氫裂化裝置航煤基礎(chǔ)油采出量增加3~4 t/h。
1)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)
航煤冰點是噴氣燃料低溫性能指標(biāo),指低溫下燃料在飛機(jī)燃料系統(tǒng)中能否順利地泵送和過濾的性能,即不能因產(chǎn)生烴類結(jié)晶體或所含水分結(jié)冰而堵塞過濾器,影響輸送。針對該裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品偶發(fā)冰點超標(biāo)現(xiàn)象,分別對冰點合格的航煤基礎(chǔ)油和冰點不合格的航煤基礎(chǔ)油進(jìn)行組成分析發(fā)現(xiàn),冰點不合格的產(chǎn)品所夾帶的稠環(huán)芳烴較冰點合格的產(chǎn)品增加5.35%,而該稠環(huán)芳烴組分主要由原料帶入裝置。原料組分變化,即所夾帶的稠環(huán)芳烴增多、組分偏重是導(dǎo)致該裝置航煤基礎(chǔ)油產(chǎn)品冰點不合格的主要原因。有相關(guān)報道指出航煤產(chǎn)品的冰點受裝置原料質(zhì)量的影響[7]。
該裝置原料是煉油廠直餾油與外購石腦油的混合料,裝置航煤基礎(chǔ)油冰點不合格發(fā)生在原料罐接受外購石腦油之時,當(dāng)停收外購石腦油之后,該裝置航煤基礎(chǔ)油冰點恢復(fù)正常,可以推斷外購石腦油的質(zhì)量影響了裝置航煤基礎(chǔ)油的質(zhì)量。通過實施《煉廠/外購直餾石腦油分貯分送》項目,僅將煉油廠直餾石腦油送該裝置,優(yōu)化了原料結(jié)構(gòu),提高了原料質(zhì)量,確保了航煤基礎(chǔ)油質(zhì)量。
2)優(yōu)化脫輕脫重塔底溫度
依據(jù)原料組分變化適當(dāng)降低脫輕脫重塔底溫度,在滿足航煤基礎(chǔ)油閃點控制要求(40~51℃)以及石腦油吸附分離裝置進(jìn)料干點控制要求的同時,實現(xiàn)了裝置航煤基礎(chǔ)油平均產(chǎn)量由15 t/h提至20 t/h,如表2所示。
表2 脫輕脫重塔底溫度、產(chǎn)品產(chǎn)量和閃點
通過化驗分析,確定了上游及該裝置所用咪唑啉型緩蝕劑是影響產(chǎn)品質(zhì)量以及造成白土實際使用壽命低于設(shè)計值的主要原因。
取未經(jīng)白土吸附處理的航煤基礎(chǔ)油樣品1 L,在500 mL航煤基礎(chǔ)油樣品中加入10 g白土,室溫靜置后,與未經(jīng)白土吸附的航煤基礎(chǔ)油進(jìn)行對比,見表3、4。由分析結(jié)果可知,航煤基礎(chǔ)油中總氮含量偏高為0.78 μ g/g,經(jīng)白土吸附后,總氮降至0.18 μ g/g,脫除率為77%;航煤基礎(chǔ)油中堿性氮的含量較低,堿性氮占總氮含量的8.5%,經(jīng)白土吸附后,堿性氮濃度僅為0.007 5 μg/g,堿氮脫除率為89%。
表3 總氮含量分析
表4 堿氮含量分析
上游常減壓及該裝置所用緩蝕劑為含氮的咪唑啉物質(zhì),該物質(zhì)分子量為324,沸點為226℃,隨精制油進(jìn)入脫輕脫重塔,并在塔底聚集。在航煤基礎(chǔ)油中分別加入0.001 g、0.005 g及0.01 g緩蝕劑并稀釋至1 L,得到緩蝕劑含量分別為1 μg/g、5 μg/g及10 μg/g的航煤樣品,測定上述三個樣品加劑后的水分離指數(shù),結(jié)果如表5所示,可以看出緩蝕劑含量對航煤質(zhì)量影響較大。
表5 緩蝕劑對航煤水分離指數(shù)的影響
1)降低緩蝕劑加注量
在滿足工藝防腐要求的基礎(chǔ)上,即汽提塔頂回流罐水包內(nèi)酸水中鐵離子含量≤3 000 μ g/L,逐漸降低預(yù)加氫汽提塔頂緩蝕劑加注量,使塔頂氣相物料中緩蝕劑含量由10 μg/g降至3μg/g,白土處理設(shè)施中的白土(JH-01-YL)使用壽命由20天延長到30天。
2)改用比表面積≤300的白土(HG/T 2825—2009)
將汽提塔頂氣相物料中緩蝕劑含量維持在3 μ g/g,實際使用壽命為95天,與JH-01-YL相比,延長了65天,滿足設(shè)計要求。
1)通過對工藝控制流程的優(yōu)化,成功解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題,實現(xiàn)了重石腦油餾分直接調(diào)和航煤的目標(biāo),產(chǎn)品產(chǎn)量由2.5 t/h提至20 t/h,突破了裝置運行瓶頸,提高了公司航煤產(chǎn)量,實現(xiàn)公司產(chǎn)能效益最大化的目標(biāo)。
2)推斷出外購石腦油質(zhì)量是造成該裝置航煤基礎(chǔ)油冰點不合格的主要原因。通過實施《煉廠/外購直餾石腦油分貯分送》項目,提高了原料質(zhì)量,確保了航煤基礎(chǔ)油質(zhì)量。
3)通過化驗分析,確定了上游及該裝置所用咪唑啉型緩蝕劑是造成航煤基礎(chǔ)油水分離指數(shù)不合格以及白土實際使用壽命低于設(shè)計值的主要原因。采取降低緩蝕劑加注量、改用比表面積≥300的白土等措施,使白土使用壽命由20天延長至95天,大大降低了廢棄白土填埋對環(huán)境的污染,節(jié)省了白土購買費用和處理費用,降低了裝置生產(chǎn)運行成本。