劉金武
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
某石化公司化肥裝置污水處理單元,為上世紀(jì)80年代從國外引進(jìn)的大化肥裝置配套而建,設(shè)計能力為50 m3/h,原設(shè)計采用“調(diào)節(jié)池—初沉池—曝氣池—二沉池”處理工藝。該裝置已運行近30年,設(shè)備老化腐蝕嚴(yán)重,初沉池和調(diào)節(jié)池技術(shù)改造作為污水回用裝置的調(diào)節(jié)池,現(xiàn)在只剩下一個曝氣池和沉淀池進(jìn)行簡單的生化處理,勉強達(dá)標(biāo)后排入市政污水處理廠。
隨著政府對環(huán)保指標(biāo)的要求越來越嚴(yán)格,外排污水中NH3-N含量從60 mg/L 降到30 mg/L,為了保證達(dá)標(biāo)排放,決定對原有污水處理設(shè)施拆除,新建一座具有生物脫氮功能的處理裝置,處理化肥裝置排出的含氨氮生產(chǎn)廢水和生活污水。
根據(jù)化肥裝置各單元的設(shè)計參數(shù)和現(xiàn)場實際排水?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計,確定進(jìn)入新建污水處理裝置的污水量為生產(chǎn)污水21.6 m3/h,生活污水40.0 m3/h,總水量61.6 m3/h。考慮異常工況下的排水情況,設(shè)計規(guī)模按70 m3/h進(jìn)行設(shè)計。
根據(jù)近三年全廠排水水質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù),并參考目前國內(nèi)同類廠家的實際運行情況,確定氨氮設(shè)計進(jìn)水指標(biāo)為150 mg/L,COD設(shè)計進(jìn)水指標(biāo)為500 mg/L,并根據(jù)現(xiàn)場實際條件,綜合確定進(jìn)水水質(zhì),見表1。
新建污水處理裝置的出水作為污水回用裝置的進(jìn)水,經(jīng)處理后水質(zhì)參考《煉油化工企業(yè)污水回用管理導(dǎo)則》的要求,滿足初級再生水用于循環(huán)冷卻水補水的水質(zhì)要求。主要出水水質(zhì)指標(biāo)見表2。
表1 新建污水處理裝置設(shè)計進(jìn)水水質(zhì) mg/L
表2 新建污水處理裝置設(shè)計出水水質(zhì) mg/L
2.4.1 污水水質(zhì)分析
各單元進(jìn)入污水處理裝置的污水屬于可生化性較好的污水,含有醇類等物質(zhì),無氰化物,且氨氮濃度相對較高。根據(jù)循環(huán)水場補水情況,要求污水處理裝置的出水氨氮在5 mg/L以內(nèi)。因此,工藝選擇的主要環(huán)??刂浦笜?biāo)為COD、氨氮及懸浮物。污水水質(zhì)情況如下:
1)BOD5/CODcr(B/C)≈ 0.5,污水可生化性良好,適合采用生物方法去除有機物。B/C指標(biāo)體現(xiàn)了污水的可生化程度,是決定工藝主體參數(shù)的重要指標(biāo),一般認(rèn)為B/C>0.4可生化性較好,B/C<0.4較難生化,B/C<0.2不易生化。
2)CODcr/TKN(C/N)≈ 2.5,污水脫氮碳源不足,需要額外投加碳源。C/N指標(biāo)反映反硝化過程碳源是否充足,是決定反硝化程度的主要指標(biāo),從理論上講,C/N≥2.86就能進(jìn)行脫氮,但考慮到硝酸鹽氮攜帶的溶解氧會消耗一部分碳源等因素,一般認(rèn)為C/N≥3.6才能進(jìn)行有效脫氮。
3)污水中存在一定濃度的堿度,根據(jù)生物脫氮機理,硝化過程需要消耗大量的堿度,而反硝化過程會釋放一定量的堿度,但整個硝化反硝化過程對堿度的需求量仍較大。根據(jù)氨氮濃度和實際經(jīng)驗,原水中的堿度尚不足以滿足污水整個生物脫氮的需求,需要在硝化段投加一定量的堿度。
4)CN-≤0.5mg/L,無需特殊處理。
5)生物處理對C、N、P的基本比例要求大致為100∶5∶1,由于污水中基本不含P(除了少量的生活污水),因此需要額外投加營養(yǎng)鹽以滿足微生物的需要。
通過上述分析,該工程污水可生化性良好,適宜采用生化處理工藝,但需額外投加碳源、堿度及P營養(yǎng)鹽,以保證脫氮碳源及微生物生長的需要。
2.4.2 主體生化工藝選擇
針對化肥裝置污水氨氮濃度高的特點,污水處理應(yīng)采用高效生化脫氮工藝,通過營造適應(yīng)高營養(yǎng)物環(huán)境的微生物生態(tài)群落,并強化硝化自養(yǎng)菌和反硝化異養(yǎng)菌的生理活性,依賴這些微生物的酶促降解作用,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。
所有的生物脫氮工藝都包括缺氧和好氧兩個不同過程的交替和循環(huán),目前處理化工污水的常用生化工藝有SBR創(chuàng)新工藝及A/O工藝,兩種工藝的實質(zhì)均是“缺氧—好氧”的工藝原理。
1)A/O工藝
通常所說的A/O工藝為連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)排水的缺氧反應(yīng)池與好氧反應(yīng)池分別獨立的活性污泥系統(tǒng)或接觸氧化系統(tǒng)。其特征是缺氧池與好氧池分別設(shè)置(空間分隔),相互隔離互不干涉,通常缺氧池設(shè)置在好氧池前,稱為“前置反硝化工藝”。為達(dá)到反硝化的目的,A/O脫氮工藝需要大量好氧池出水回流至缺氧池前端。簡要工藝過程見圖1。
圖1 A/O處理工藝流程
由圖1可知,要提高A級池反硝化脫氮效率,回流液提供的硝態(tài)氮越多越好。提高硝態(tài)氮量有兩種方法,一是增加回流比,二是提高硝態(tài)氮濃度。提高回流比有可能造成A級池的富氧化,破壞反硝化環(huán)境,降低反硝化率,同時也增加了動力消耗。O級池排至沉淀池和回流至A級池的水質(zhì)相同,提高硝態(tài)氮濃度則意味著出水含氮(主要為硝態(tài)氮)升高,直接導(dǎo)致出水指標(biāo)超標(biāo)。因此,A/O工藝脫氮有限度,脫氮效率通常不超過85%。新建污水處理裝置污水要求脫氮效率達(dá)到97%以上,顯然,采用一級A/O工藝無法保證達(dá)標(biāo)排放。
從目前運行的工程實例來看,傳統(tǒng)A/O工藝通常成功應(yīng)用于低濃度含氨氮污水的處理,如生活污水、城市污水處理廠等,應(yīng)用于氨氮濃度超出100 mg/L污水時的成功先例不多,且投資較高,突出的問題是一級A/O工藝氨氮去除率難以達(dá)到85%,同時系統(tǒng)不太穩(wěn)定,在出現(xiàn)硝態(tài)氮累積時易造成污泥體系各菌群的比例失調(diào)。
2)SBR工藝
SBR工藝是近年發(fā)展起來的一種先進(jìn)的序批式活性污泥法,該工藝具有良好的脫氮處理功能。在SBR處理工藝中,硝化和反硝化在同一池內(nèi)進(jìn)行,不需要好氧污水的回流,因此理論上脫氮效率可無限接近于100%。SBR工藝運行方式十分靈活,通過控制供氧量使運行環(huán)境在缺氧和好氧之間不斷變換,這時可以將SBR工藝看成多個A/O工藝的串聯(lián)組合體,所以能夠保證很高的脫氮效果。
一般的周期安排方式為:
進(jìn)水階段:污水進(jìn)入SBR池的階段,通常為一個運行周期的開始。
曝氣階段:通過曝氣系統(tǒng)向SBR池供給氧氣,微生物利用體內(nèi)生物酶降解有機污染,同時污水中的NH3-N通過微生物的硝化作用轉(zhuǎn)化為NO3-N。
攪拌階段:停止曝氣而繼續(xù)攪拌,使泥水充分混合,水中溶解氧逐漸降低。同時通過投加甲醇等外部碳源,為微生物反硝化反應(yīng)提供易降解基質(zhì),NO3-N轉(zhuǎn)化為N2等氣態(tài)物質(zhì)而脫離水相,污水中總氮含量降低。
沉淀階段:停止攪拌,也不曝氣,混合液逐漸轉(zhuǎn)入靜止沉淀狀態(tài),泥水分層分離。
潷水階段:沉淀結(jié)束后,置于反應(yīng)池末端的潷水器開始工作,自上而下逐漸排出上清液。
閑置階段:閑置階段即是潷水器上升到原始位置階段,通常為一個運行周期的結(jié)束。池底污泥的降解活性在此階段得到恢復(fù)。SBR池設(shè)計參數(shù)見表3。工藝流程見圖2。
表3 SBR池設(shè)計參數(shù)
圖2 污水處理廠SBR工藝流程
新建污水處理裝置于2016年5月工程中交,進(jìn)行活性污泥培養(yǎng)與馴化試運行,至8月整個裝置基本趨于正常,并投入自動運行。2016年8月至2017年12月以來各月平均運行數(shù)據(jù)見圖3、4。
從SBR池進(jìn)出口的NH3-N和COD監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,NH3-N和COD的去除率平均在93%和88%,超過了原始設(shè)計的90%和84%。
圖3 污水處理廠SBR工藝氨氮進(jìn)出情況
圖4 污水處理廠SBR工藝COD處理情況
1)試運行初期,曝氣頭有部分脫落和破損,造成曝氣系統(tǒng)不均勻,影響了SBR池的處理效果。
2)鼓風(fēng)機房內(nèi)曝氣風(fēng)機噪音超標(biāo),為了壓縮工程投資,采購的曝氣風(fēng)機噪音超標(biāo)達(dá)到90分貝以上,經(jīng)過和廠家溝通,加了隔音罩,基本控制到正常范圍內(nèi)。
3)潷水器在試運行期間出現(xiàn)過電機燒損,程序控制器故障,起降不到正常液位的情況,經(jīng)過更換電機和程控器內(nèi)備件,問題得到了解決。
4)2017年2月出現(xiàn)過NH3-N和COD處理效果下降的情況,經(jīng)過查找,發(fā)現(xiàn)給SBR池加藥的管線(PVC材質(zhì))和蒸汽伴熱管線在地溝內(nèi)靠的太近,被烤薄變形泄漏,移位到安全距離,加藥正常后處理效果得以恢復(fù)。
5)由于化肥裝置生產(chǎn)的特殊性,加上裝置已運行了近30年,許多設(shè)備和管線存在老化腐蝕現(xiàn)象,經(jīng)常有漏氨和漏甲醇等有機物的情況發(fā)生,造成調(diào)節(jié)罐出水NH3-N和COD超過設(shè)計進(jìn)水指標(biāo),解決措施有:①加強主裝置工藝指標(biāo)控制,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整;②裝置內(nèi)的廢水收集池人工分析從每天一次調(diào)整到一班一次。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時切入事故應(yīng)急池,防止對污水處理系統(tǒng)造成沖擊。
SBR工藝在處理化肥裝置高氨氮污水方面應(yīng)用效果較好,NH3-N和COD的去除率分別達(dá)到了93%和88%,目前當(dāng)?shù)卣谖鬯馀诺目偟矫孢€未正式監(jiān)測,下一步將對SBR池的總氮去除效率進(jìn)行監(jiān)測,以更好地評價SBR工藝在化肥裝置污水處理中的應(yīng)用。