張春發(fā), 楊俊奎
(青海銅業(yè)有限責任公司, 青海 西寧 810005)
銅電解系統(tǒng)設計規(guī)模為年產(chǎn)標準陰極銅5萬t,采用小極板短周期常規(guī)電解工藝,電銅質(zhì)量符合GB/T467—2010標準中的Cu- CATH- 2標準(即國標標準陰極銅)。始極片采用鈦母板生產(chǎn),電解液凈化采用連續(xù)脫銅、砷、銻、鉍工藝,脫銅后液用搪瓷反應釜真空蒸發(fā)除鎳。生產(chǎn)工藝流程見圖1。
圖1 生產(chǎn)工藝流程圖
銅電解系統(tǒng)設計參數(shù)見表1。
主廠房長180 m,寬24 m,副跨長132 m,寬15 m。配置種板槽系統(tǒng)(56槽)和生產(chǎn)槽系統(tǒng)(336槽)二套循環(huán)系統(tǒng), 每套系統(tǒng)獨立使用一套硅整流。
電解槽七槽為一組,可單槽斷電,也可以整組斷電,操作簡單、安全。
表1 銅電解系統(tǒng)設計主要參數(shù)
種板系統(tǒng)和電銅燙洗配置在廠房一側(cè),兩條聯(lián)動線機組、陽極板燙洗及殘極挑選配置在廠房另一側(cè)(有利于后續(xù)產(chǎn)能擴大需要)。
電解液循環(huán)系統(tǒng)配置在副跨,電解液凈化系統(tǒng)單獨配置廠房。
因選擇成熟的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,且生產(chǎn)規(guī)模較小,故設備選型宗旨為簡單、實用且造價低。除關鍵設備板式換熱器采用進口外,其余均為國產(chǎn)。電解槽全部采用鋼筋混凝土,槽體內(nèi)襯FRP,電解液貯槽采用FRP制作,電解液輸送管道采用PPR材料,陽極泥輸送管道采用PE材料,電解系統(tǒng)主要設備見表2。
銅電解系統(tǒng)于2011年4月20日產(chǎn)出第一批電解銅,但局限于當時的操作水平、工藝等問題,電銅出現(xiàn)了以下問題。
(1)外觀質(zhì)量: 表面粒子尤其針刺粒子多,顏色發(fā)暗,存放三天后開始發(fā)黑。
表2 電解系統(tǒng)主要設備配置表
(2)始極片質(zhì)量: 表面粒子尤其針刺粒子多,酥脆,只一個對折就斷。
(3)電流密度、電流效率設計標準為260 A/m2、96%,實際為180 A/m2、90%。
隨著員工操作水平的提升和工藝設備的改進,投產(chǎn)后的第二年,標準陰極銅的合格率達到了99%,電流效率達到了96%以上,始極片合格率達到98%以上,銅電解系統(tǒng)已達標生產(chǎn)。具體的改進措施詳述如下。
4.1.1 電解槽進液方式的改進
將底部進液改為上部進液。原設計中,電解槽內(nèi)電解液循環(huán)采用的是底部進液方式,即間隔90 mm的Φ12 mm小孔進液,上部二端出液的方式。槽底進液底管上的小孔要求對正陰極,但在實際操作中,陰陽極的距離很小,很難對正,極易引起陽極泥吸附到陰極表面。采取的措施:取消底管,采用一端槽頭上部進液,同時在另一端加溜液袋,底部出液,循環(huán)方式改進示意圖見圖2。
圖2 循環(huán)方式改進示意圖
改進后,電解液流動方式變?yōu)樯线M下出方式,電銅表面粒子明顯減少,操作簡潔。但進液方式改進后,濃差極化和溫度差加大,詳見表3。
表3 循環(huán)方式改變數(shù)據(jù)對比
應對Cu2+濃差加大、溫差加大措施為:Cu2+濃度由40~45 L/g提高到48~50 L/g,溫度維持在65 ℃左右。
4.1.2 生產(chǎn)循環(huán)低位槽的改進
原設計中,生產(chǎn)低位循環(huán)槽分A、B兩槽,電解液同時回A、B 槽,又同時從A、B兩槽中抽出,這種循環(huán)方式使電解液得不到及時沉降,空氣不能及時排出,造成電銅表面從上至下長針刺粒子,且電銅上部經(jīng)常出現(xiàn)氣孔。生產(chǎn)循環(huán)低位槽原設計布置見圖3。
圖3 原設計低位循環(huán)槽布置示意圖
改造后將高位槽溢流管,壓濾回液管全部改到A槽的一端,與電解液回液管放在一起。往高位槽去的上液管改到B槽的另一端,確保低位槽中回液與出液路徑最長。兩槽的聯(lián)通管增加到3根,距低位槽底部1.5米高, 低位循環(huán)槽改造示意圖見圖4。
圖4 低位循環(huán)槽改造示意圖
往高位槽去的上液管低端進液口由下喇叭改為上喇叭,同時在喇叭口處加裝過濾網(wǎng), 出液管底端進液口改造示意圖見圖5。
圖5 出液管底端進液口改造示意圖
改造后,效果顯著,往高位槽去的電解液含陽極泥基本杜絕。
對廢液壓濾方式及濾布的型號進行了改進,詳見表4、5。
表4 壓濾方式改進
表5 板框壓濾機濾布調(diào)整方案
濾布型號改進后,電解液懸浮物含量有了明顯下降,詳見表6。
表6 電解液懸浮物對比表 mg/L
生產(chǎn)初期,種板系統(tǒng)一直獨立運行,但存在很多問題。由于其電解液體積小,電解液組成不穩(wěn)定,產(chǎn)出的銅皮經(jīng)常出現(xiàn)脆、酥現(xiàn)象,合格率不足90%;陽極板使用第一個周期后,需要換到生產(chǎn)槽,增加勞動量;由于種板系統(tǒng)獨立運行,電解液循環(huán)泵耗電量較大。為此進行了如下改進:
(1)停用種板循環(huán)泵。將種板系統(tǒng)循環(huán)管道同生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)管道聯(lián)通,取消種板系統(tǒng),種板系統(tǒng)硅整流還繼續(xù)使用。
(2)降低商品電解槽循環(huán)量。電解液循環(huán)量由設計值40 L/min降低到34 L/min。
(3)種板槽補加膠量。在種板槽的槽頭適量添加膠量,達到增加銅皮強度的目的。
改進后,鈦種板可隨機放到任何一個新陽極板槽中,降低了勞動量,同時始極片的合格率達98%以上。
生產(chǎn)初期,由于電解液中的雜質(zhì)不高,不需要啟動凈液車間凈化電解液,但電解液中銅離子濃度始終在升高,為此要設置一定量的脫銅槽。在脫銅槽中,利用銅始極片做陰極產(chǎn)出電銅。這種工藝存在兩個問題,第一,脫銅槽內(nèi)電解液含酸濃度較高,表面酸霧與空氣接觸,在槽內(nèi)陰極銅耳部與液面接觸位置較容易發(fā)生斷耳現(xiàn)象,形成不合格電銅,同時斷耳電銅會砸槽砸設備,對玻璃鋼電解槽影響較大,同時需要人工將斷耳電銅撈起,崗位工人的勞動強度增大。第二,脫銅槽所產(chǎn)出電解銅不致密,表面疙瘩較多,物表質(zhì)量不達標,部分板面較好可以銷售的,但要降價銷售,不能銷售的只能二次熔煉,增加生產(chǎn)成本。為此進行了如下改進:
(1)常規(guī)銅電解生產(chǎn)工藝中,脫銅槽中的陽極為鉛板,陰極為銅始極片,現(xiàn)調(diào)整為用鈦板作陰極。
(2)在脫銅槽的槽頭適當添加一些膠量(約100 g/t·Cu),增加銅皮的強度。
(3)因鈦板表面積(0.775 m×0.915 m)相較于鉛板要大,為保證脫銅槽的電流密度,適當調(diào)整了脫銅鈦板槽的極距,極距由原來的90 mm改為100 mm,單槽40塊陰極改為36塊陰極。
改造后,脫銅槽不再產(chǎn)出不合格電銅,經(jīng)濟效益提高,成本降低,崗位員工的勞動強度降低。用鈦種板作陰極生產(chǎn)的銅皮韌性相當好,且表面平整,不易長粒子,尤其適合做陰極吊耳。
生產(chǎn)初期,陽極板沖洗槽與陽極泥沖洗槽合在一起使用,這樣做,雖然操作簡單,但陽極泥中含銅卻很高,通常達15%以上,且陽極泥銷售過程中,銅的計價系數(shù)只能達85%,直接影響利潤指標。
改造后,陽極板泡洗后的沖洗槽與陽極泥沖洗槽分開。兩個沖洗槽分開后,陽極泥含銅下降到了10%~15%之間,陽極泥中金、銀品位有所提升。單獨回收的水溶銅(銅粉)重新配料生產(chǎn)陽極板,提高了經(jīng)濟效益。
由于當?shù)厣a(chǎn)用水含氯較高,在200~250mg/L之間,冬季有時高達600 mg/L。生產(chǎn)初期,鍋爐用水未除氯,含氯高的生產(chǎn)用水對鐵質(zhì)設備有腐蝕,使蒸汽冷凝水渾濁,導致煮洗的電銅放置2天后顏色發(fā)生變化,開始慢慢發(fā)黑發(fā)綠,影響銷售利潤。
為此,鍋爐用水配置一套可除氯的單級反滲透制水設備,使軟化水經(jīng)過該套設備處理后,含氯降到20 mg/L以下,達到使用標準。
設備投入運行后,蒸汽冷凝水變清,煮洗后的電銅顏色鮮艷,顯玫瑰紅色,客戶對顏色的異議徹底杜絕,銷售市場好轉(zhuǎn)。
本企業(yè)銅電解精煉工序通過抓工藝改進,使產(chǎn)品質(zhì)量得到改善,工藝指標得到了提升,促進了單位生產(chǎn)成本的降低,值得推廣。