侯寶成
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
合成崗位自動(dòng)化水平較低,許多操作都是由現(xiàn)場人員手動(dòng)完成,勞動(dòng)強(qiáng)度大,勞動(dòng)效率低。生產(chǎn)過程中需要手動(dòng)與自動(dòng)的配合,一旦發(fā)生生產(chǎn)波動(dòng)情況無法發(fā)揮遠(yuǎn)程系統(tǒng)控制的優(yōu)勢,部分操作(如:滅爐充氮、遠(yuǎn)程排酸、成品鹽酸倒罐等)需要現(xiàn)場手動(dòng)操作。安全隱患大,一旦出現(xiàn)事故,人員危險(xiǎn)系數(shù)增加,安全事故將無法得到快速處理。
(1)在合成爐進(jìn)爐氯氣、氫氣管線增加氯氣、氫氣調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程自動(dòng)化操作,克服了以前調(diào)氣量只能依靠現(xiàn)場人員、勞動(dòng)強(qiáng)度大、危險(xiǎn)系數(shù)高等弊端。通過氯氣氫氣串級調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)氯氣量時(shí)便會自動(dòng)調(diào)節(jié)氫氣量,穩(wěn)定了生產(chǎn),提高了工作效率。進(jìn)爐氯氣調(diào)節(jié)閥與進(jìn)爐氫氣調(diào)節(jié)閥對應(yīng)與合成爐的氯氣、氫氣流量構(gòu)成控制回路。
改造過程中進(jìn)爐氯氣調(diào)節(jié)閥采用電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。經(jīng)過近一年的使用,調(diào)節(jié)精度高,運(yùn)行穩(wěn)定。與以往氣動(dòng)閥門相比,解決了小開度無法調(diào)節(jié),閥門倒量過調(diào)明顯,閥門喘動(dòng)振動(dòng)較大的情況。電動(dòng)閥門調(diào)試曲線圖見圖1。
圖1 電動(dòng)閥門調(diào)試曲線圖
相比川儀、工裝閥門,曲線符合二次函數(shù)特征,點(diǎn)分布均勻,曲線平滑,運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)增加火焰監(jiān)測裝置,在儀表出現(xiàn)誤差時(shí),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)合成爐是否過氯,從而解決現(xiàn)有攝像頭監(jiān)控弊端,同時(shí)緩解人員觀火的緊張局面,節(jié)省勞動(dòng)成本。
(3)增加了合成爐冷凝酸排放收集罐、冷凝酸罐遠(yuǎn)傳液位計(jì)及排酸切斷閥,DCS人員通過監(jiān)測放酸小罐液位實(shí)現(xiàn)了冷凝酸的遠(yuǎn)程排放,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。放酸切斷閥與放酸小罐液位構(gòu)成控制回路,當(dāng)放酸小罐液位高于60%時(shí),放酸切斷閥打開排酸,當(dāng)液位低于10%時(shí),閥門將關(guān)閉。
(4)膜吸下酸系統(tǒng)增加三通切斷閥,合成爐做酸時(shí),遠(yuǎn)程自動(dòng)切換至自用酸系統(tǒng)或是外售鹽酸系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)倒罐,節(jié)省人力。同時(shí)在下酸系統(tǒng)管線增加遠(yuǎn)傳壓力表,及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決下酸系統(tǒng)憋壓問題,保證了安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
(5)合成爐鹽酸管線增加在線鹽酸濃度監(jiān)測,當(dāng)鹽酸濃度不合格時(shí),可以及時(shí)增減吸收水量,減少了現(xiàn)場人員頻繁打比重環(huán)節(jié),確保生產(chǎn)指標(biāo)合格。鹽酸濃度的調(diào)控,需要現(xiàn)場人員與DCS共同配合才能完成,通過濃度計(jì)的實(shí)時(shí)監(jiān)測,對簡化生產(chǎn)操作具有一定的指導(dǎo)意義。公用膜吸酸濃度見表1。
表1 公用膜吸酸濃度 %
增加的在線鹽酸濃度計(jì)顯示值與實(shí)際值差1.2%左右,可作為調(diào)節(jié)濃度的參考
(6)一、二級膜吸系統(tǒng)循環(huán)水上水增加調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)倒?fàn)t做酸時(shí)自動(dòng)切換,同時(shí)在合成爐不做酸時(shí)調(diào)節(jié)循環(huán)水的使用量,可節(jié)省循環(huán)水的使用量,并降低能耗。
(7)氫氣、氯氣提純增加調(diào)節(jié)閥及遠(yuǎn)傳流量顯示,氯氣提純調(diào)節(jié)閥與氯氣提純流量計(jì)構(gòu)成控制回路,氫氣提純調(diào)節(jié)閥與氫氣提純流量計(jì)構(gòu)成控制回路。實(shí)現(xiàn)了DCS人員通過遠(yuǎn)程進(jìn)行提純操作,減少了現(xiàn)場人員在提純時(shí)與DCS溝通不到位,造成氯氫主管壓力突然降低的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(8)各酸罐罐頂增加遠(yuǎn)傳壓力表,DCS實(shí)時(shí)監(jiān)測,防止酸罐憋壓。下酸不暢,造成鹽酸反串到合成爐中,引發(fā)安全事故。
(1)2016年1月至3月,課題研究人員著手準(zhǔn)備合成爐自動(dòng)化改造前期設(shè)計(jì)工作。
(2)2月進(jìn)行儀表設(shè)計(jì)。
(3)3月完成工藝設(shè)計(jì)并提出采購計(jì)劃。3月中旬掛網(wǎng)招標(biāo),月底完成招標(biāo)。
(4)5月確定施工隊(duì)伍,月底安裝材料到貨。
(5)6月開始施工,合成爐逐臺改造。
(6)7月全部完成安裝工作,正式投用。
(1)開發(fā)一套新型完善的石墨合成爐自動(dòng)化工藝裝置。
(2)研發(fā)崗位人員配置合理,通過自動(dòng)化提高了氯化氫合成爐工序的安全系數(shù)。
(1)經(jīng)濟(jì)效益
節(jié)約循環(huán)水成本:目前消耗的循環(huán)水量為300 m3/h(成本0.19元/m3),每天減少循環(huán)水成本:300×24×0.19(單價(jià))=1 368(元);1年按 330天計(jì)算,每年創(chuàng)效:330×1 368=45.1(萬元);本項(xiàng)目設(shè)備和材料費(fèi)用為337萬元,按14年進(jìn)行設(shè)備折舊,設(shè)備折舊費(fèi)為:337×0.95/14=22.86(萬元)。
每年節(jié)省循環(huán)水效益:45.1-22.86=22.24(萬元);
節(jié)約人工成本:自動(dòng)化提升后,崗位可進(jìn)行人員優(yōu)化,每班組可減員一名,共減員4名,每年可節(jié)省費(fèi)用:4×9(年工資總收入)=36(萬元);
節(jié)約生產(chǎn)成本:合成爐增加火焰監(jiān)測,燃燒過氯時(shí)能及時(shí)調(diào)整氫氣、氯氣配比,避免燈頭炸裂,每年單臺合成爐損壞3套,7臺合成爐共損壞21套。每套燈頭成本2萬元,共節(jié)省21×2=42(萬元)。
每臺爐當(dāng)年檢修3次,每次5個(gè)人工,檢修時(shí)間8 h,每小時(shí)檢修費(fèi)10元,故7臺爐檢修費(fèi)用:3×5×8×10×7=8 400(元)。
當(dāng)年效益:22.24+36+42-0.84=99.4(萬元)。
(2)社會效益
該公司在國家政策的正確指引下,狠抓安全環(huán)保的同時(shí),加大對科技創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā),提升自動(dòng)化水平,減少勞動(dòng)強(qiáng)度,淘汰落后產(chǎn)能,提質(zhì)增效。合成爐自動(dòng)化升級改造,提高了公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力,為公司未來發(fā)展提供方向,為集團(tuán)做大、做強(qiáng)提供有力保障。