劉慶永,李曉東,張慶元
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠,山東青州262500)
濾嘴接收機(jī)由光纖傳感器WLL12、橫向傳送通道、濾嘴料斗及輸送電機(jī)等組成。濾嘴由發(fā)射機(jī)和輸送管道送來后,經(jīng)過機(jī)組上方的帶光纖光電開關(guān)時(shí)產(chǎn)生一個(gè)高電位自動(dòng)啟動(dòng)輸送電機(jī),經(jīng)過橫向傳送后進(jìn)入濾嘴料斗。
帶光纖光電開關(guān)位于進(jìn)料嘴上方一米處,在運(yùn)行和堵塞清理過程中常由于共振震動(dòng)及堵塞清理時(shí)的人為原因,導(dǎo)致傳感器松動(dòng)、光纖位置變動(dòng)或折斷,接收不到光信號而造成輸送電機(jī)停機(jī)堵塞,進(jìn)而引起卷煙機(jī)濾嘴停供,影響卷煙機(jī)生產(chǎn)效率[2]。
通過查找車間維修記錄,統(tǒng)計(jì)分析了2016年3月至2016年12月,ZJ112和ZJ17卷接機(jī)組濾嘴接收機(jī)故障頻次。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明ZJ112卷接機(jī)組濾嘴接收機(jī)月均故障頻次高達(dá)104.3次/月,維修時(shí)間平均為21.5min/次。而ZJ17機(jī)組月均故障頻次僅為9次/月,維修時(shí)間也僅為7.6min/次。ZJ112故障頻次偏高,為滿足生產(chǎn)需求需得到降低。
對于傳感器位置過高,分別設(shè)計(jì)將傳感器位置移動(dòng)到管底部、接收機(jī)接口處和接收機(jī)彎道處三個(gè)方案。
經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),方案二具有幾乎無振動(dòng),造成的損壞小,便于檢修、清理等優(yōu)點(diǎn),因此選擇方案二作為位置方案。
由于原光纖傳感器WLL12具有L/D(亮動(dòng)/暗動(dòng))功能,且所選用的是PNP型。因此,在選擇傳感器時(shí)需選擇具有相同功能的元件。通過查閱相關(guān)資料,召開小組討論會(huì),最終選定常用高頻高速光電開關(guān)KT2G,WL150-P460,WL150-P430三種替換方案,并將三種光電開關(guān)分別安裝后試驗(yàn)改進(jìn)效果。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,光電開關(guān)WL150-P430具有體積小,成本低,工作穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn),其信號反向,堵塞不停機(jī),塑料材質(zhì)易損壞的缺點(diǎn)可以通過技術(shù)手段解決。因此,選擇方案二作為傳感器方案。
對于塑料質(zhì)傳感器容易損壞,設(shè)計(jì)金屬罩殼[3]將傳感器密封保護(hù),關(guān)于金屬罩殼的形狀分別設(shè)計(jì)了全封閉型、半封閉勾型和半封閉L型三種設(shè)計(jì)方案。
經(jīng)過對比,半封閉勾型罩殼具有良好的密封保護(hù)性能,且便于安裝、維修。因此,選擇方案三作為保護(hù)裝置方案。
通過因子匯總并對各個(gè)影響因子分析發(fā)現(xiàn),傳感器位置過高、光纖傳感器不穩(wěn)定和傳感器易損壞是造成接收機(jī)管道堵塞故障的主要原因。針對三個(gè)主要影響因子,分別制定解決方案。
接收機(jī)管道檢測傳感器位置由原來的管道高處移至濾嘴接收機(jī)底部,光纖位置移至接收機(jī)入口銅管上玻璃管處,大大降低了因光纖松動(dòng)造成的故障。
由于WL150-P430來料時(shí)產(chǎn)生的信號為低電平,而實(shí)際需要的是高電平。需要設(shè)計(jì)一個(gè)換向電路,來料時(shí)將傳感器切換為高電平狀態(tài),保證來料后自動(dòng)啟動(dòng)輸送電機(jī),堵塞后立即停機(jī),防止繼續(xù)要料造成大規(guī)模堵塞。設(shè)計(jì)的電路如圖1所示。
圖1 換向電路單元電路圖
采用二極管、三極管以及電阻等電子元件焊接換向電路單元,制作封裝完成后,與傳感器WL150-P430插頭電纜相接,并進(jìn)行試驗(yàn)。
試驗(yàn)結(jié)果表明,加裝換向電路單元的傳感器WL150-P430與原光纖傳感器WLL12具有相同的動(dòng)作信號,因此可以進(jìn)行替換。
根據(jù)設(shè)計(jì)方案,結(jié)合傳感器尺寸及安裝位置情況,繪制保護(hù)裝置金屬罩殼圖紙,并根據(jù)圖紙進(jìn)行加工。
將設(shè)計(jì)的換向電路與傳感器WL150-P430相接后安裝于金屬罩殼內(nèi),再將金屬罩殼安裝于接收機(jī)銅管的配合處,并加裝反光板,新型接收機(jī)管道檢測裝置工裝即加工制作完成,裝置實(shí)物圖如圖2所示。
圖2 新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置實(shí)物圖
首先將新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置安裝到ZJ112機(jī)組進(jìn)行試驗(yàn),接線并調(diào)節(jié)傳感器的靈敏度,傳感器正常工作,實(shí)際工作時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。
通過2017年6月至12月的實(shí)際運(yùn)行觀察,接收機(jī)的故障頻次由104.3次/月降低到了20.1次/月,維修時(shí)間由原來的21.5min/次降低到了10.2min/次,改進(jìn)效果明顯。
在降低了接收機(jī)故障頻次的同時(shí),新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置節(jié)約了大量濾棒和備件。按照每次故障浪費(fèi)50支濾棒計(jì)算,改進(jìn)后每年可節(jié)約濾棒(140.3-20.1)*12*50=72120支;由于原備件費(fèi)用為2100元/套,改進(jìn)后備件費(fèi)用為700元/套,每套可節(jié)約備件費(fèi)用1400元。
新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置的應(yīng)用提高發(fā)射機(jī)的發(fā)射能力,減少人工上嘴,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少維修時(shí)間,增強(qiáng)清潔、維修安全性。
技術(shù)人員將接收機(jī)管道檢測裝置的改動(dòng)部分及操作注意事項(xiàng)對操作人員進(jìn)行現(xiàn)場說明,將設(shè)計(jì)的圖紙歸檔,編號管理納入備件手冊。
在試驗(yàn)成功的基礎(chǔ)上,逐步完成對其他ZJ112濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置的改進(jìn)調(diào)試,完成新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置的推廣應(yīng)用。
團(tuán)隊(duì)成員對于新型濾嘴接收機(jī)管道檢測裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行長期跟蹤觀察,及時(shí)總結(jié)本次項(xiàng)目中的得失及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為后續(xù)改進(jìn)活動(dòng)奠定基礎(chǔ)。