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多效復(fù)合酸液體系在文昌油田的應(yīng)用

2018-11-09 00:42:06劉春祥周際永楊軍偉劉明慧
精細(xì)石油化工進(jìn)展 2018年4期
關(guān)鍵詞:井液硅酸酸液

夏 光,劉春祥,周際永,楊軍偉,劉明慧

1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300458

文昌X油田儲(chǔ)層巖性以細(xì)粒長石石英砂巖和石英砂巖為主,偶見中粗粒長石砂巖,石英平均含量44.7%~54.4%,長石平均含量6.6%~10.1%,巖屑平均含量2.2%~3.2%。儲(chǔ)層碳酸鹽含量6.96%~14.91%,平均含量10.15%,主要礦物為方解石和菱鐵礦,少量礦物為鐵方解石、白云石和自生石英。儲(chǔ)層泥質(zhì)雜基含量3.04%~10.69%,平均含量8.71%。孔隙度平均21.4%,滲透率平均552.1×10-3μm2,屬中孔中高滲儲(chǔ)層。

文昌X油田打開儲(chǔ)層所用鉆井液為PEM體系,其中主處理劑PF-PLUS是一種大分子量的部分水解聚丙烯酰胺,屬于表面為負(fù)電荷的長鏈高分子化合物。所用完井液為隱形酸完井液,主要由HCS黏土穩(wěn)定劑、CA101防腐殺菌劑及HTA隱形酸組成。鉆完井過程中鉆完井液漏失量大,且“浸泡”時(shí)間長,造成黏土礦物剝落、水化膨脹,污染嚴(yán)重,投產(chǎn)初期產(chǎn)量達(dá)不到配產(chǎn)要求。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,巖心滲透率傷害率隨著鉆完井液浸泡時(shí)間的延長逐漸變大,鉆井液傷害率最高36%左右,完井液傷害程度更大,傷害率最高76%左右。

針對(duì)聚丙烯酰胺及黏土礦物等復(fù)合堵塞,采用常規(guī)酸液體系,解堵效果差,一方面堵塞解除不徹底,不能對(duì)聚丙烯酰胺類物質(zhì)進(jìn)行有效解除;另一方面酸液體系對(duì)巖石骨架溶蝕程度大,酸化后存在出砂的風(fēng)險(xiǎn)。因此,需要根據(jù)儲(chǔ)層物性及傷害特征研發(fā)針對(duì)性的解堵體系[1-5]。

1 多效復(fù)合酸液體系研究

針對(duì)上述問題,研發(fā)多效復(fù)合酸液體系,體系由3種主劑及多種添加劑組成。主劑1為鹽酸組分,主要清洗地層孔隙中的鈣質(zhì)組分;主劑2為改性硅酸組分,主要用于溶蝕地層中的泥質(zhì)、黏土礦物,擴(kuò)大滲流通道,它幾乎不與巖石中的二氧化硅反應(yīng),能有效降低酸化后出砂的風(fēng)險(xiǎn);主劑3為生物酸組分,在溶蝕基質(zhì)的同時(shí),對(duì)鉆井液遺留于地層中的聚合物溶解更有效,同時(shí)兼有殺菌、螯合、防膨、生物降解、保持地層水濕、防金屬腐蝕、不形成酸渣等特性。

1.1 酸液濃度優(yōu)選

酸液體系組分確定以后,必須對(duì)濃度進(jìn)行優(yōu)選,確定適合現(xiàn)場應(yīng)用的最佳濃度。鹽酸及改性硅酸組分濃度根據(jù)其對(duì)巖心粉的溶蝕率確定,生物酸組分濃度根據(jù)其對(duì)鉆完井液殘?jiān)娜芪g率確定。

1.1.1鹽酸濃度優(yōu)選

采用不同濃度鹽酸溶蝕文昌X油田巖心粉,反應(yīng)溫度為75 ℃,反應(yīng)時(shí)間為120 min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。隨著鹽酸濃度的增加,巖心溶蝕率不斷上升,當(dāng)鹽酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%時(shí)溶蝕率達(dá)到最大,因此確定鹽酸的最佳用量為8%。

圖1 不同濃度鹽酸巖心粉溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.1.2改性硅酸濃度優(yōu)選

鹽酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)定為8%,改性硅酸濃度作為變量,進(jìn)行復(fù)配,開展文昌X油田巖心粉溶蝕實(shí)驗(yàn),反應(yīng)溫度為75 ℃,反應(yīng)時(shí)間為120 min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖2。隨著改性硅酸濃度的增加,巖心溶蝕率不斷上升,當(dāng)改性硅酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升至7%時(shí),溶蝕率趨于平穩(wěn),因此確定改性硅酸的最佳用量為7%。

圖2 不同濃度改性硅酸巖心粉溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.1.3生物酸濃度優(yōu)選

將鉆完井液烘干制得殘?jiān)?,采用不同濃度生物酸進(jìn)行溶蝕,反應(yīng)溫度為75 ℃,反應(yīng)時(shí)間為60 min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖3。生物酸能有效溶蝕鉆完井液殘?jiān)?,?dāng)生物酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升至8%時(shí),溶蝕率趨于平穩(wěn),因此確定生物酸的最佳用量為8%。

圖3 不同濃度生物酸鉆完井液殘?jiān)芪g實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.2 添加劑優(yōu)選

為保證多效復(fù)合酸液體系性能及效果,需要在酸液中加入緩蝕劑、防膨劑、助排劑、鐵離子穩(wěn)定劑等添加劑,篩選過程按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

緩蝕劑在酸化作業(yè)中至關(guān)重要,它關(guān)系到井筒及管柱的安全。實(shí)驗(yàn)室優(yōu)選出緩蝕劑NHH-01,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%。

地層酸化時(shí),酸液是外來流體,其性質(zhì)與地層中原始流體性質(zhì)差異甚大。酸液的侵入使地層原有的平衡關(guān)系受到破壞,很容易引起黏土水化膨脹、垮塌或剝落。酸液中必須加入有效的防膨劑。實(shí)驗(yàn)室優(yōu)選出防膨劑NHFP-02,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%。

為了提高酸液的返排效果,使酸化后殘酸盡可能從地層排出,同時(shí)防止酸液乳化,酸液中需加入一定量的助排劑。實(shí)驗(yàn)室優(yōu)選出助排劑NHP-8,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%。

酸化施工時(shí),地層中的鐵礦物質(zhì)、酸化設(shè)備以及管線等都有可能釋放Fe3+,當(dāng)酸液的pH升至3.2以上時(shí),便產(chǎn)生氫氧化鐵沉淀。因此,殘酸中控制Fe3+沉淀,非常必要。實(shí)驗(yàn)室優(yōu)選出鐵離子穩(wěn)定劑NHT-1,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%。

1.3 多效復(fù)合酸液體系綜合性能評(píng)價(jià)

將鹽酸、改性硅酸、生物酸、緩蝕劑NHH-01、防膨劑NHFP-02、助排劑NHP-8及鐵離子穩(wěn)定劑NHT-1進(jìn)行復(fù)配,開展相關(guān)實(shí)驗(yàn),評(píng)價(jià)多效復(fù)合酸液體系的綜合性能。

1.3.1配伍性實(shí)驗(yàn)

酸液中各添加劑之間不得有沉淀反應(yīng)發(fā)生,各添加劑與酸液之間也不得有沉淀反應(yīng)發(fā)生,配伍實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。各添加劑之間配伍性良好,添加劑與酸液配伍性良好,復(fù)合酸液體系與地層流體配伍性良好,均無沉淀產(chǎn)生。

表1 配伍實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.3.2復(fù)合酸液體系緩蝕性能評(píng)價(jià)

復(fù)合酸液體系中的緩蝕劑必須保持原有的緩蝕性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。復(fù)合酸液體系對(duì)N80鋼片腐蝕非常微弱,緩蝕性能良好。

表2 復(fù)合酸液體系緩蝕性能評(píng)價(jià)結(jié)果

1.3.3石英溶蝕實(shí)驗(yàn)

石英溶蝕實(shí)驗(yàn),是判斷復(fù)合酸液體系對(duì)石英骨架破壞程度的重要手段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3。復(fù)合酸液體系對(duì)石英腐蝕程度輕,幾乎不破壞巖石骨架。

表3 石英溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.3.4巖心物模實(shí)驗(yàn)

采用文昌X油田巖心進(jìn)行物理模擬實(shí)驗(yàn),在75 ℃條件下,模擬鉆完井液污染并采用復(fù)合酸液體系進(jìn)行解除,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表4。復(fù)合酸液體系能有效解除鉆完井液所造成的污染,且對(duì)儲(chǔ)層具有一定的改造效果,性能良好。

表4 污染巖心解堵模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.4 酸液配方確定

根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),最終確定適合文昌X油田的多效復(fù)合酸液體系配方為:8% HCl+7%改性硅酸+8%生物酸+2%緩蝕劑NHH-01+1%防膨劑NHFP-02+1%助排劑NHP-08+2%鐵離子穩(wěn)定劑NHT-01。

2 現(xiàn)場應(yīng)用

文昌X油田M井是一口單層系采油井,采用射孔+優(yōu)質(zhì)篩管礫石充填防砂完井方式,射孔段長度18.3 m。該井采用的是PEM鉆井液及隱形酸完井液體系,投產(chǎn)初期產(chǎn)量達(dá)不到配產(chǎn)要求,壓力恢復(fù)產(chǎn)能測試結(jié)果顯示該井表皮系數(shù)為117。

針對(duì)該井存在的問題,采用多效復(fù)合酸液體系進(jìn)行解堵,酸液用量60 m3。酸化過程中壓力下降非常明顯,從8 MPa下降到0 MPa,排量從最初的0.45 m3/min上升到0.9 m3/min。該井解堵后日產(chǎn)液由原來的27 m3(間隙生產(chǎn))上升到120 m3,日產(chǎn)油103 m3,生產(chǎn)正常,效果顯著。

3 結(jié)論

1)文昌X油田儲(chǔ)層疏松,采用PEM鉆井液和隱形酸完井液體系,鉆完井過程中漏失量大,且“浸泡”時(shí)間長,儲(chǔ)層存在聚丙烯酰胺及黏土礦物等復(fù)合堵塞,產(chǎn)量達(dá)不到配產(chǎn)要求。

2)針對(duì)文昌X油田儲(chǔ)層特點(diǎn)及堵塞類型,研發(fā)出了多效復(fù)合酸液體系,配方為:8%HCl+7%改性硅酸+8%生物酸+2%緩蝕劑NHH-01+1%防膨劑NHFP-02+1%助排劑NHP-08+2%鐵離子穩(wěn)定劑NHT-01。能有效解除鉆完井液污染,同時(shí)對(duì)石英骨架腐蝕程度輕,有效解決了疏松砂巖儲(chǔ)層酸化后易出砂的難題。

3)多效復(fù)合酸液體系在文昌X油田M井進(jìn)行了先導(dǎo)性試驗(yàn),酸化后日產(chǎn)液由27 m3上升到120 m3,日產(chǎn)油103 m3,效果顯著。

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