王斌林, 張德松, 孟凡闊
(中國石油吐哈油田分公司機械廠,新疆哈密839009)
接箍是石油用套管的重要附件,通過接箍將單根套管連接成套管管柱,在使用時需要螺紋能夠經(jīng)受一定次數(shù)的反復(fù)上卸扣性能,要求套管螺紋具有較高的抗黏扣性能。目前套管生產(chǎn)企業(yè)都是采用對套管接箍進行表面處理的方式提高螺紋的抗黏扣性能,主要工藝有表面鍍銅和表面磷化[1-4],其中磷化工藝由于其性價比高、環(huán)保型較好,得到廣泛的應(yīng)用。
磷化反應(yīng)是一種化學與電化學反應(yīng)形成磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜的過程,所形成的磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜稱之為磷化膜。
磷酸鹽沉淀與水分子一起形成磷化晶核,晶核繼續(xù)長大成為磷化晶粒,無數(shù)個晶粒緊密堆集形成磷化膜。
接箍磷化一般的工藝流程為:脫脂→水洗→表調(diào)→磷化→水洗→烘干。
脫脂的作用是將接箍表面油污徹底清洗干凈;表調(diào)的作用是促使磷化形成晶粒細致密實的磷化膜,以及提高磷化速度;水洗的作用是清洗前一道工序在接箍上殘留的反應(yīng)液;烘干的作用是去除接箍表面的水分,防止生銹。
在接箍磷化工藝中磷化工序是直接影響接箍磷化質(zhì)量的核心工序。要保證接箍磷化的質(zhì)量,需要選擇合適磷化液。目前用于接箍磷化的常用磷化液[6-8]有兩種:一種是中溫鋅錳系磷化液(溫度為70~80℃);另一種是高溫錳系磷化液(溫度為95~100℃)。
為了選擇一種滿足套管上卸扣次數(shù)要求的接箍磷化工藝,本文通過對比試驗的方法進行驗證[9],具體試驗方法如下。
試樣規(guī)格及數(shù)量:5-1/2 N80鋼級接箍6件、5-1/2 P110鋼級接箍6件;φ139.7×9.17 mm N80鋼級管體6根,φ139.7×9.17 mm P110鋼級管體6根。
表1 接箍磷化對比試驗工藝參數(shù)表
工藝流程:脫脂→水洗→表調(diào)→磷化→水洗→烘干。
工藝參數(shù):為了保證試驗的可對比性,脫脂、表調(diào)、水洗和烘干采用相同的工藝參數(shù);磷化工序分別采用中溫鋅錳系磷化液工藝參數(shù)和高溫錳系磷化液工藝參數(shù),具體如表1所示。
試驗驗證方法:5-1/2 N80鋼級和P110鋼級接箍試樣各取3件,分別按照中溫鋅錳系磷化工藝參數(shù)和高溫錳系磷化工藝參數(shù)進行磷化;然后將磷化的接箍試樣,分別配對相同鋼級的管體試樣,按照API標準規(guī)定的最大轉(zhuǎn)矩(φ139.7×9.17 mm N80鋼級套管的最大上扣轉(zhuǎn)矩為7250 N·m,139.7×9.17 mm P110鋼級的最大上扣轉(zhuǎn)矩為9650 N·m),進行3次上扣和3次卸扣,經(jīng)過3次上卸扣后如果螺紋無損傷,則該磷化工藝滿足要求,否則該磷化工藝不適用。
試驗結(jié)果:按照中溫鋅錳系磷化工藝參數(shù)磷化的N80鋼級接箍,上卸扣3次后,螺紋都無損傷,但是磷化的P110鋼級接箍,上卸扣2次后、管體螺紋都出現(xiàn)損傷(見圖1)。按照高溫錳系磷化工藝參數(shù)磷化的N80鋼級和P110鋼級接箍,上卸扣3次后螺紋都無損傷。
圖1 上卸扣兩次后螺紋損傷
因此本文接箍磷化工藝選用高溫錳系磷化工藝。
磷化設(shè)備是能夠按照一定的磷化工藝實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的專用設(shè)備,其主要由磷化槽體系統(tǒng)、起吊平移系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)組成。
本文中磷化設(shè)備的設(shè)計要求是:工藝方面,磷化槽體結(jié)構(gòu)、加熱溫度滿足磷化工藝參數(shù)的要求;生產(chǎn)效率方面,槽液加熱時間為2 h,有效工作時間5 h,每個工作日磷化的5-1/2 P110鋼級接箍數(shù)量要達到700只以上。根據(jù)以上兩個設(shè)計要求,本文進行了磷化設(shè)備的設(shè)計。
磷化槽體系統(tǒng)主要包括槽體及磷化筐、加熱系統(tǒng)。
2.1.1 槽體及磷化筐的設(shè)計
槽體的主要作用是存儲磷化過程中各工序的反應(yīng)液,是各工序的反應(yīng)容器。磷化筐的主要作用是在磷化過程存放要進行表面磷化的接箍。槽體和磷化筐的設(shè)計主要是根據(jù)產(chǎn)能要求設(shè)計尺寸和數(shù)量。
圖2 磷化筐和槽體的配合圖
按本文中接箍磷化的工序,如果磷化槽的數(shù)量設(shè)計為一個,那么完成一筐磷化的時間至少需要36 min,生產(chǎn)效率不高,為了提高生產(chǎn)效率磷化槽數(shù)量設(shè)計為3個,生產(chǎn)效率可提高到每15 min磷化一筐,按照有效工作時間5 h計算,可磷化20筐。每天完成700只,每框可裝35只接箍,根據(jù)磷化筐裝載接箍的數(shù)量及尺寸,可計算出磷化筐和槽體的尺寸。
2.1.2 槽液加熱系統(tǒng)設(shè)計
本文中槽液加熱系統(tǒng)采用電加熱管加熱,在設(shè)計時主要是根據(jù)磷化各工序加熱溫度、時間、槽液體積計算加熱管的數(shù)量、功率,其次考慮的是槽體的保溫性能及加熱管方便更換。
各槽加熱功率的計算:磷化液、脫脂液、防銹液和表調(diào)液比熱容按水計算:4200 J/(kg·℃),不銹鋼比熱容:500 J/(kg·℃)。液體體積1.1×1.08×0.75=0.891 m3,液體質(zhì)量為891 kg,不銹鋼質(zhì)量為220 kg。
加熱功率計算公式為
式中:Q為加熱功率;m為溶液質(zhì)量;γc為取水的比熱4.18;t2為溶液工作溫度;t1為溶液初始溫度15℃;β為熱損失系數(shù)取1.1;t為升溫時間。
磷化槽:預(yù)計加熱時間為2 h(7200 s),預(yù)計升高溫度為15~100℃,加熱功率計算為50 kW。加熱功率按照60 kW設(shè)計,安裝6個加熱管,每個加熱管10 kW。
脫脂、表調(diào)、防銹:加熱時間按照2 h計算,預(yù)計升高溫度為15~60℃。加熱功率計算值為26 kW。加熱功率按照30 kW設(shè)計,安裝3個加熱管,每個加熱管10 kW。
另外,槽體設(shè)計時為減少槽體的熱損失,增加了50 mm厚保溫層;加熱管設(shè)計安裝到槽體兩側(cè),更換加熱管時不用將槽液排空,提高更換效率。
圖3 兩種起吊平移裝置示意圖
目前接箍磷化設(shè)備的起吊平移裝置分為步進式整體平移裝置,龍門式獨立起吊裝置。具體結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
步進式整體平移裝置的優(yōu)點是:起吊平穩(wěn)、定位準確、易實現(xiàn)PLC控制。缺點是:起吊裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、起吊載荷大、故障較多,且各槽反應(yīng)時間受磷化反應(yīng)時間限制、各工序反應(yīng)槽數(shù)量不能任意增加。
龍門式獨立平移裝置的優(yōu)點是:起吊裝置結(jié)構(gòu)簡單,磷化槽數(shù)量可以任意增加;缺點是:PLC控制較為復(fù)雜。
本文中的磷化設(shè)備起吊裝置設(shè)計為龍門式獨立平移裝置。其設(shè)計主要是根據(jù)每個磷化筐滿載時的重量確定起吊裝置的載荷,根據(jù)磷化效率的要求確定行走電動機的轉(zhuǎn)速和功率,經(jīng)計算本文中的龍門式起吊裝置的額定載荷設(shè)計為0.5 t,行走電動機的采用變頻電動機,行走速度為5~25 m/min、功率1.1 kW。
本文設(shè)計的磷化設(shè)備采用PLC控制[10],可實現(xiàn)從上料、磷化和下料的全過程自動化控制,整條生產(chǎn)線以可編程序控制器(PLC)作為整個控制系統(tǒng)的核心,采用PLC和觸摸屏進行集中控制與顯示,能實現(xiàn)與溫度傳感器及PLC進行通訊,可將各溫度控制點以及各機械動作控制點集中顯示在計算機上,直觀地對生產(chǎn)線進行動態(tài)監(jiān)控、工藝參數(shù)設(shè)定、輸入輸出I/O顯示、數(shù)據(jù)記錄顯示、實時數(shù)據(jù)報表、報警顯示記錄等。
圖4 電氣控制示意圖
龍門行車動作程序均采用連鎖設(shè)計,從根本上消除行車誤動作而產(chǎn)生的破壞性。為了防止程序的失誤,一旦發(fā)生行車上下、水平越位、疊桿等現(xiàn)象,控制系統(tǒng)會自動發(fā)出信號,程序系統(tǒng)會立即停機,并發(fā)聲響訊號,以提示操作人員去排除故障。另外一旦發(fā)生不可預(yù)見的故障,在上下料操作口及行車上設(shè)有多只急停按鈕,可隨時手動終止程序的運行。
本文中磷化設(shè)備投用后經(jīng)過連續(xù)一周的試運行,5-1/2P110鋼級接箍的磷化效率能夠達到每天700只產(chǎn)能要求,抽檢磷化后的接箍進行上卸扣試驗,上卸扣次數(shù)可以達到3次,螺紋無損傷。因此本文選擇的接箍磷化工藝和設(shè)計的配套管磷化設(shè)備達到了設(shè)計要求,滿足了套管生產(chǎn)的要求。
1)中溫鋅錳系磷化工藝不適用于P110鋼級接箍對磷化質(zhì)量的要求;高溫錳系磷化工藝和滿足N80和P110兩種鋼級接箍對磷化的要求,適用更為廣泛。2)配套設(shè)計的磷化設(shè)備、滿足了高溫錳系磷化工藝和接箍磷化產(chǎn)能的需求,且結(jié)構(gòu)簡單、自動程度高、滿足了工業(yè)化生產(chǎn)的要求。