葉碧軼,姚建虎
(江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)
隨著有色冶金和化工等行業(yè)發(fā)展以及貧礦的開發(fā),砷伴隨主要元素被開發(fā)出來,在冶煉過程進入廢水中的砷量大。江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司是鉛、鋅聯(lián)合冶煉企業(yè)[1],硫酸分廠負責處理冶煉過程中產(chǎn)生的煙氣及制酸生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸。隨著公司冶煉產(chǎn)能不斷提升,鉛、鋅冶煉大量使用高砷國產(chǎn)精礦,制酸廢酸中砷含量不斷上升,高含砷廢液先送往硫化工序進行處理,產(chǎn)生危廢渣砷濾餅。2015年廢酸增加稀貴銦工段萃余液,砷含量高,產(chǎn)出的砷濾餅含砷又較低,極大地增加了砷濾餅渣量,同時也增加了排放水中砷的處理難度。2016年共產(chǎn)生砷濾餅約670t,均委托有處理資質(zhì)的單位進行處理,費用高。因此,如何優(yōu)化完善現(xiàn)有廢酸處理工藝流程,減少砷濾餅渣量,對降低危險廢物處置費、保護生態(tài)環(huán)境、提高公司整體效益十分必要。
廢酸處理原液主要由硫酸廢液和稀貴廢液組成,其中硫酸廢液處理量約360m3/d,稀貴廢液處理量約60m3/d。主要采用先硫化法工藝去除廢液中大部分的砷[2],后通過中和法工藝進行中和沉淀去除達標。
廢酸中砷含量最高達3261 mg/L,最低84 mg/L; 鋅含量最高達524 mg/L,最低<0.5 mg/L。
表1 2016年硫酸廢酸主要成分(平均值)
表2 2016年稀貴廢液主要成分(平均值)
稀貴廢液中砷含量最高達24524 mg/L,最低1118 mg/L;鋅含量最高達20744 mg/L,最低1681 mg/L;鎘最高達34420mg/L,最低1475 mg/L。
表3 2016年砷濾餅成分(平均值)
圖1 硫酸分廠廢酸廢水處理工藝流程圖
在處理砷的過程中存在諸多如下問題:
(1)廢酸原液中含砷高。公司鉛、鋅冶煉不斷提升產(chǎn)能,尤其是鉛、鋅冶煉大量使用高砷國產(chǎn)精礦,煙氣制酸產(chǎn)生的廢酸中砷含量持續(xù)上升,2016年廢酸中砷含量最高達到3261 mg/L,增加了砷濾餅的產(chǎn)量。
(2)銦萃取工序產(chǎn)生的廢酸含砷高,難沉降。銦工序,每天集中處理約60m3的萃余液,廢液中砷含量最高達到24524 mg/L,平均值也有14771 mg/L,鎘、鋅等重金屬含量異常高,超出了硫化工序的設計最大處理能力,增加了砷濾餅的產(chǎn)量;萃余液中經(jīng)常含大量的油等有機物,增加了除砷難度,排放水達標率難以保證。
(3)砷濾餅含砷低。目前砷濾餅渣中砷含量偏低,2016年的砷平均含量左右21.23%。
(4)反應酸度低,工藝參數(shù)難控制。送往硫化工序廢酸酸度較低,導致硫化鈉添加難以控制,硫化效果持續(xù)不夠理想[3]。
銦工序產(chǎn)出萃余液(約60m3/d)是一次性送至硫化工序,與廢酸原液混合集中進行硫化處理,因萃余液中的雜質(zhì)含量高,是廢酸原液的5~10倍,并且含有少量煤油等有機物,渣層厚且顆粒細,懸浮物多,無法快速沉降,極易導致廢水無法達標排放。
取萃余液和廢酸原液為原料(其化學成分見表4),模擬硫酸分廠廢酸處理工藝實驗,解決硫酸分廠硫化砷渣漂浮的問題。
表4 萃余液和廢酸原液化學成分mg·L-1
以表4中的萃余液和廢酸原液為原料,按照硫酸分廠硫化處理工藝條件開展硫化實驗,硫化鈉濃度為實際生產(chǎn)中使用的濃度(濃度約10%)。表5為五組對比實驗條件,表6為5組實驗對應的硫化濾液化學成分,圖2為5組硫化實驗的實物照片。
表5 硫化反應條件
硫化實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):
(1)廢酸原液渣量少并且沉降速度快,沉降效果好,上清液清澈,5min沉降效果見1#燒杯照片;
(2)萃余液直接硫化處理后渣量特別大,沉降時間長而且沉降效果不理想,上清液渾濁,10min沉降效果見2#燒杯照片;
(3)將萃余液用廢酸原液稀釋6、10、15倍后進行硫化處理,5min的沉降效果分別見3#、4#、5#燒杯照片,發(fā)現(xiàn)當稀釋倍數(shù)達到10以上時,就能夠達到良好沉降效果。
表6 硫化濾液化學成分mg·L-1
分別以表6中的1#~4#硫化濾液為原料,按硫酸分廠電石渣中和、硫酸亞鐵沉砷工藝條件處理,表7為外排水主要化學成分,砷的含量都低于0.3 mg/L,達到了廢水排放標準。
表7 外排水主要化學成分mg·L-1
圖2 硫化實驗實物圖
表8中的混和液為萃余液∶中浸液= 2∶1(體積比)的均勻混和液,以混合液和廢酸原液為原料,按不同的體積比(如表9所示),采用硫酸分廠硫化處理工藝條件開展硫化實驗,表10為6組硫化濾液化學成分,其中砷的含量都低于10mg/L,達到了硫化處理工藝技術要求。圖3為硫化實驗實物圖(10min沉降效果照片)。
硫化實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):
以萃余液∶中浸液= 2∶1的混和液為原料,當混和液用廢酸原液稀釋倍數(shù)達到10以上,能夠達到良好沉降和脫砷效果。
表8 廢液化學成分 mg·L-1
表9 硫化反應條件
表10 硫化濾液化學成分mg·L-1
圖3 硫化實驗實物圖
根據(jù)工藝實驗結(jié)果,針對硫化工序處理存在硫化渣漂浮的問題,提出如下決方案:
萃余液和中浸液先集中收集至儲槽,再用計量泵均勻配入廢酸原液儲槽與廢酸充分混合,控制混合液的稀釋倍數(shù)在10以上,有效克服了萃余液中的少量有機物導致的砷沉淀無法下沉的現(xiàn)象,可以提高砷濾餅中砷含量。
在硫化工序增加100m3的玻璃鋼儲槽,以儲存銦工序間斷送過來的萃余液;增加2臺10m3/h的計量泵、相應的管道及流量計,以保障24h輸送萃余液至硫化原液槽與廢酸進行相應比例混合。
硫化工藝流程調(diào)整投入使用,通過近半年的生產(chǎn),結(jié)果表明:稀貴萃余液以1.5m3/h與制酸廢酸混合,可以有效地穩(wěn)定原液槽中廢酸的砷含量,減少硫化渣無法沉降的難題,減少了砷濾餅的產(chǎn)量,提高砷濾餅中砷含量,保障了排放水中砷穩(wěn)定達標。
通過半年來的生產(chǎn)摸索情況,對工藝控制參數(shù)指標及操作流程進行了調(diào)整:
(1)在硫化原液槽上增加混酸器,通過向廢酸中混合添加濃硫酸以提高反應液的酸度,通過實際生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),當廢酸的酸度在80~120g/L,時,在保障排放水砷達標的同時,硫化鈉的消耗可以大幅降低,反應充分,可以大大降低砷濾餅的產(chǎn)量;
(2)及時調(diào)整硫化反應的ORP值,避免硫化鈉的過量添加,當硫化鈉的濃度控制在10%左右,硫化鈉可以穩(wěn)定添加;
(3)在硫化壓濾機吹風管道增加蒸汽伴熱,并對現(xiàn)有壓濾機操作規(guī)程進行修改[5],提高壓榨、吹風時間,降低砷濾餅的水分。
通過降低砷濾餅渣量的研究,砷濾餅含砷等變化如表11所示,硫酸排放水砷含量月平均值降低至0.021mg/L,遠優(yōu)于國家環(huán)保標準[6],研究取得明顯的效果。
表11 研究前、后砷濾餅成份及量變化
減少了危險廢物產(chǎn)生,提升了排放水砷指標,改善了生態(tài)環(huán)境,對公司的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實保障。
通過對降低砷濾餅渣量的研究,優(yōu)化了工藝流程,調(diào)整了工藝參數(shù)及操作規(guī)程,提高了現(xiàn)有生產(chǎn)設施效率,減少了危廢砷濾餅渣量,提升了環(huán)保指標,投資少,見效快,是目前較為理想的處理工藝。