劉時(shí)富
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
在眾多的礦山和施工現(xiàn)場(chǎng),我們看到的不僅僅是機(jī)器轟鳴、車(chē)輛奔馳,我們也看到了現(xiàn)場(chǎng)塵土飛揚(yáng)。惡劣的環(huán)境不僅對(duì)人有影響,對(duì)機(jī)器造成的損害同樣不可忽視[1]。研究表明:道路灰塵以二氧化硅(SiO2)、氧化鋁(AI2O3)、基陶瓷和氧化鐵(FeO3)為主。同時(shí)灰塵濃度隨道路狀況、氣候條件等的不同而不同。瀝青路面為0.0002~0.0005g/m3,非瀝青路面為0.0005~0.13g/m3,多灰塵路面為0.3~0.5g/m3,建筑工地礦區(qū)等可達(dá)到0.5~1.0g/m3甚至更高。因而在礦山、建筑工地等環(huán)境惡劣灰塵量大的地方特別容易發(fā)生機(jī)械或電器故障[2]。
德興銅礦是亞洲第二大的露天銅礦,礦山生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié)如采礦、掘進(jìn)、運(yùn)輸幾乎所有作業(yè)工序都不同程度地產(chǎn)生粉塵。露天采場(chǎng)生產(chǎn)因大量使用大型移動(dòng)式機(jī)械設(shè)備和大爆破,使礦內(nèi)空氣產(chǎn)生一系列塵毒污染,如爆破和采用柴油機(jī)為動(dòng)力的設(shè)備等。德興銅礦露天開(kāi)采強(qiáng)度大,機(jī)械化程度高,受地面氣象條件影響,產(chǎn)生的氣體常具突發(fā)性、持續(xù)性[3]。
YZ-35型牙輪鉆機(jī)是現(xiàn)德興銅礦采礦場(chǎng)鉆孔的主要設(shè)備,其產(chǎn)能大效率高,構(gòu)造復(fù)雜,內(nèi)部包括眾多機(jī)械及電氣設(shè)備,工作時(shí)將產(chǎn)生大量的熱量,需要從外部環(huán)境中引入冷空氣進(jìn)行冷卻,并使鉆機(jī)機(jī)械室內(nèi)形成正壓,防止室外的粉塵進(jìn)入室內(nèi)[4]。
目前室內(nèi)通風(fēng)采用軸流通風(fēng)機(jī)加慣性過(guò)濾器組合形式,由于采區(qū)粉塵大,慣性過(guò)濾器過(guò)濾效率低,大量的粉塵被風(fēng)機(jī)送入機(jī)械室內(nèi),加劇了機(jī)械設(shè)備的磨損,增加了電器設(shè)備故障,縮短了設(shè)備的壽命,提高了維修保養(yǎng)頻次,增加了運(yùn)營(yíng)成本,且慣性過(guò)濾器容易堵塞,不易清潔,造成室內(nèi)風(fēng)量減小,設(shè)備溫度升高,室內(nèi)正壓不足,外部粉塵進(jìn)入室內(nèi),形成惡性循環(huán)[5]。
德興銅礦(礦內(nèi)編號(hào)4)鉆機(jī)現(xiàn)用1臺(tái)5.5kW通風(fēng)機(jī),圖1是現(xiàn)有的除塵器。
圖1 慣性過(guò)濾器圖
現(xiàn)有除塵裝置的原理及主要配置:
(1)慣性過(guò)濾器。
現(xiàn)有的鉆機(jī),在粉塵過(guò)濾上采用的是慣性式除塵器,設(shè)置有1臺(tái)慣性過(guò)濾器。其過(guò)濾原件是金屬濾板,在濾板上均與設(shè)置一排排翅形孔,使外部空氣能進(jìn)入到濾板內(nèi)。其工作原理是,氣流中攜帶的粉塵都有一定的運(yùn)動(dòng)速度,進(jìn)入到金屬濾板時(shí),由于慣性的作用,粉塵撞擊到金屬板上,從而被截留下來(lái),落入塵斗中。
慣性除塵,對(duì)于大顆粒的粉塵有一定的效果。但對(duì)于空氣中漂浮的小顆粒粉塵,其慣性作用的效果較小,除塵的效果并不理想。而正是這些細(xì)小的粉塵,危害很大,容易引起設(shè)備的故障,有研究表明,15~30μ灰塵對(duì)機(jī)械設(shè)備引起的磨損最大。
(2)軸流風(fēng)機(jī),現(xiàn)用1臺(tái)臥式安裝的軸流風(fēng)機(jī),功率 5.5kW,葉輪直徑890mm,最大轉(zhuǎn)速1440轉(zhuǎn)/分,參照“美國(guó)雙城風(fēng)機(jī)公司”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)估算流量約25000m3/h。
(3)排塵。
采用的是正壓過(guò)濾的形式,通過(guò)軸流風(fēng)機(jī)將戶外的空氣鼓入慣性過(guò)濾器中。同時(shí),收集的粉塵也借由一部分正壓風(fēng)由排塵管排出鉆機(jī)外。
由于現(xiàn)場(chǎng)工況環(huán)境惡例,粉塵量大,現(xiàn)有的慣性過(guò)濾器過(guò)濾效率低,過(guò)濾器體積小,納污量小,導(dǎo)致濾芯過(guò)早堵塞,降低了輸入鉆機(jī)風(fēng)量,由于濾芯是粗過(guò)濾器,較多的粉塵被帶入鉆機(jī),進(jìn)而損壞電氣元件,增加了電路故障,同時(shí)慣性過(guò)濾器更換困難。
為解決這這些問(wèn)題, 使機(jī)械室內(nèi)溫度下降為正常溫度,有利于電氣設(shè)備的正常工作,延長(zhǎng)氣設(shè)備的使用壽命,降低運(yùn)營(yíng)成本,增加運(yùn)營(yíng)利潤(rùn),特做如下改造方案。
在礦區(qū)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),環(huán)境的空氣中漂浮著大量的塵土和粉塵。這些粉塵將會(huì)對(duì)機(jī)械和電氣設(shè)備造成危害,造成頻繁的設(shè)備故障,從而影響生產(chǎn)。因此,對(duì)進(jìn)入機(jī)棚的空氣進(jìn)行有效過(guò)濾,設(shè)置過(guò)濾效率更高的除塵設(shè)備是必要的。
(1)除塵改造的思路。
由于是對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造,必然會(huì)涉及到對(duì)現(xiàn)有設(shè)備、結(jié)構(gòu)、電氣等方面的改動(dòng)。為將改動(dòng)減到最小,我們?cè)谡麄€(gè)方案中都會(huì)按如下思路進(jìn)行設(shè)計(jì):
提供更有效的過(guò)濾設(shè)備,減少鉆機(jī)粉塵問(wèn)題;
減少對(duì)現(xiàn)有機(jī)結(jié)構(gòu)的破壞,保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固安全;
減少對(duì)現(xiàn)有電氣系統(tǒng)的改動(dòng);
安全可靠,經(jīng)濟(jì)可行。
(2)系統(tǒng)組成及工作流程。
系統(tǒng)主要分為三大部分:軸流風(fēng)機(jī)、過(guò)濾系統(tǒng)、反吹系統(tǒng)(如圖2所示)。
圖2 增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流程圖
如圖2所示,室外空氣從除塵器進(jìn)入污氣室,經(jīng)過(guò)濾芯過(guò)濾后,潔凈的空氣進(jìn)入到凈氣室,經(jīng)過(guò)風(fēng)機(jī)送入到機(jī)棚內(nèi)。除塵器過(guò)濾的粉塵,由反吹系統(tǒng)反吹后直接排出室外。
同時(shí),系統(tǒng)配有壓縮空氣反吹系統(tǒng),可自動(dòng)對(duì)濾芯進(jìn)行清理,減少濾芯的進(jìn)氣阻力,保證通風(fēng)效果,延長(zhǎng)濾芯的使用壽命。系統(tǒng)整體示意圖(如圖3所示)。
圖3 系統(tǒng)整體示意圖
在現(xiàn)有風(fēng)機(jī)參數(shù)及基礎(chǔ)上,增大風(fēng)機(jī)參數(shù),在風(fēng)機(jī)入口處進(jìn)行過(guò)濾裝置改造如圖4,選用1臺(tái)臥式安裝的7.5kW軸流風(fēng)機(jī),美國(guó)雙城品牌,基本參數(shù)如下:
軸流風(fēng)機(jī)功率:7.5kW;
葉輪直徑:900mm;
最大轉(zhuǎn)速:1480rpm;
額定流量:28800m3/h;
額定壓力:450Pa。
風(fēng)機(jī)性能曲線如圖5。
其中:
SP——風(fēng)量風(fēng)壓線;
KW——電機(jī)功率線;
STATIC EFFICIENCY——效率線;
SYSTEM CURVE——系統(tǒng)線;
軸流風(fēng)機(jī)功率:7.5kW
葉輪直徑:900mm;
最大轉(zhuǎn)速:1480rpm;
額定流量:28800m3/h;
額定壓力:450Pa
圖4 風(fēng)機(jī)過(guò)濾裝置改造圖
圖5 風(fēng)機(jī)性能曲線圖
表1 改造前后風(fēng)機(jī)主要參數(shù)對(duì)比表
處理氣體:礦區(qū)室外空氣;
過(guò)濾總流量:28800m3/h
粉塵顆粒:≥1μm;
供電:380V/50Hz/3P;
冬季設(shè)計(jì)溫度:-10℃。
原有的慣性式除塵器,由于對(duì)小顆粒粉塵過(guò)濾效率不高,因此更換為過(guò)濾效率更高的筒式除塵器。
過(guò)濾系統(tǒng)主要由防塵門(mén)、污氣室、凈氣室組成,如圖6所示。
圖6 過(guò)濾系統(tǒng)圖
(1)防塵門(mén):進(jìn)風(fēng)口安裝有防塵門(mén),原理如同汽車(chē)空濾旋風(fēng)罩,當(dāng)含有較大顆粒粉塵的空氣通過(guò)彎曲的孔道時(shí),由于慣性作用,顆粒撞擊孔道壁而墜落,起到初級(jí)過(guò)濾的同時(shí),延緩了濾芯的堵塞時(shí)間,提高了后級(jí)濾芯使用壽命。
主動(dòng)加強(qiáng)與米其林、普利斯通、固特異等全球10大輪胎企業(yè)合作,積極拓展印度、土耳其等新興市場(chǎng),培育新的國(guó)際客戶。目前泰華公司每月銷(xiāo)往土耳其的產(chǎn)品已超過(guò)1000噸,泰華產(chǎn)品的非中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額已經(jīng)近五成,國(guó)際市場(chǎng)占有率呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)深入,國(guó)內(nèi)的加工廠也引起國(guó)際大廠的關(guān)注,目前韓泰輪胎等大廠正在對(duì)廣墾云南的加工廠進(jìn)行認(rèn)證。
圖7 過(guò)濾原理圖
(2)污氣室:污氣室主要起承載濾芯的作用,接收從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入的污氣,通過(guò)濾芯的過(guò)濾,過(guò)濾后潔凈的空氣進(jìn)入凈氣室。污氣室承受風(fēng)機(jī)的負(fù)壓及電鏟機(jī)體的強(qiáng)烈震動(dòng)和沖擊,同時(shí)還要支撐全部濾芯的重量。
(3)濾芯:濾芯是過(guò)濾系統(tǒng)的核心元件,起著將污氣中的顆粒物過(guò)濾攔截,保證潔凈氣體輸送到鉆機(jī),保護(hù)鉆機(jī)備件的重要作用。濾筒除塵器選擇美國(guó)HV進(jìn)口濾紙,可以有效的提高過(guò)濾效率,特別是針對(duì)1μm以上的粉塵,濾筒除塵器的過(guò)濾效率比慣性除塵器過(guò)濾效率有非常顯著的提高。如圖8。
圖8 過(guò)濾效率Vs粒徑圖
濾芯數(shù)量設(shè)計(jì)及主要參數(shù):
風(fēng)機(jī)流量:Q=28800m3/h=480m3/h;
過(guò)濾面積:S=Q/V=480/2=240m2(V——過(guò)濾速度,取 2m/s);
單只濾芯面積:S'=30m2;
濾芯數(shù)量:N=S/S'=240/30=8(只)。如圖9。
圖9 螺旋式加強(qiáng)圈圖
主要參數(shù):
(1)型號(hào):K352470;
(2)濾筒數(shù)量:8只;
(3)濾筒尺寸:φ355*φ240*700mm;
(4)過(guò)濾面積:30m2;
(5)濾筒材質(zhì):美國(guó)HV濾材;
(6)鋼 護(hù) 網(wǎng):內(nèi)外鋼護(hù)網(wǎng);
(7)端蓋材質(zhì):鍍鋅材質(zhì);
(8)墊圈:氯丁膠墊圈。
濾芯外圓注膠,將濾紙折與折之間和濾紙與外護(hù)網(wǎng)牢固地粘結(jié)在一起,加強(qiáng)了折紙的強(qiáng)度,且其不易彎曲(彎曲的褶尖會(huì)將粉塵圍起來(lái),清灰時(shí)難以將粉塵去除,濾芯過(guò)早堵塞),提高了濾芯使用壽命。
反吹系統(tǒng)采用世界知名品牌“GOYEN”(高原),產(chǎn)地:澳大利亞。頂級(jí)的生產(chǎn)質(zhì)量和工藝水平保證了可靠的使用壽命。閥體結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)簡(jiǎn)單、適合各種氣候和環(huán)境的要求。如圖10。
圖10 TBMM時(shí)序脈沖控制儀
高原公司的TBMM(線路板)系列清灰系統(tǒng)控制器是專(zhuān)為操作脈沖除塵器閥門(mén)而設(shè)計(jì)的首選系列[6]。控制器提供連續(xù)信號(hào)給控制清灰脈沖頻率和間隔的電磁閥以設(shè)定清灰時(shí)間。以TBMM電路板為基礎(chǔ)的微處理機(jī)結(jié)合控制器程序的數(shù)字顯示,能獨(dú)立調(diào)節(jié)。
脈沖清灰技術(shù):
濾筒清灰系統(tǒng)使用經(jīng)計(jì)算機(jī)優(yōu)化的專(zhuān)有脈沖清灰技術(shù),使除塵器清灰效率更高,濾筒壽命更長(zhǎng)。圖中紅色曲線代表應(yīng)用創(chuàng)新的 Extralife 清灰系統(tǒng),在濾筒前端的脈沖壓力;蘭色曲線代表普通濾筒式除塵器的脈沖壓力,它產(chǎn)生的脈沖壓力平均高出29%,令清灰效能最佳。當(dāng)穿過(guò)第2個(gè)濾筒時(shí)的最高脈沖壓力,仍可高達(dá) 6000Pa以上。如圖11、圖 12。
圖11 脈沖清灰技術(shù)圖
圖12 脈沖清灰程序組成圖
主要參數(shù):
(1)型號(hào):1寸;
(2)反吹口數(shù):8 只;
(3)氣壓:3~5ba,最大不超過(guò)8ba;
(4)電壓:220V。
除塵器系統(tǒng)的改造涉及到設(shè)備、電氣、鋼結(jié)構(gòu)等內(nèi)容的改造,主要步驟包括:過(guò)濾系統(tǒng)預(yù)制,舊設(shè)備拆除(舊風(fēng)機(jī)及慣性過(guò)濾器),新設(shè)備安裝,電路、氣路連接,調(diào)試運(yùn)行等。
安裝整套過(guò)濾系統(tǒng),除塵整個(gè)安裝改造圖,如圖13、圖14、圖15。
圖13 安裝示意圖
圖14 系統(tǒng)爆炸視圖
圖15 改造后效果圖
通過(guò)以上改造,鉆機(jī)室內(nèi)增壓效果明顯,在滿足了鉆機(jī)室內(nèi)風(fēng)量補(bǔ)充的同時(shí),室內(nèi)的清潔度有了質(zhì)的提高。機(jī)械室內(nèi)設(shè)備及電器溫度正常,有利于電氣設(shè)備的正常工作,延長(zhǎng)了電氣設(shè)備的使用壽命,提高了鉆機(jī)運(yùn)行的可靠性,減少了日常檢修保養(yǎng)頻次,為鉆機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了充分保障,并設(shè)有配套的每半年進(jìn)行一次更換濾芯的保養(yǎng)制度。
因此,通過(guò)改造降低了設(shè)備維護(hù)檢修成本(包括備件成本和人工成本),減少了電氣元器件的損壞,也降低了因鉆機(jī)停工而造成的間接損失,且濾芯更換保養(yǎng)方便,現(xiàn)場(chǎng)適用性較強(qiáng)。